陳南翔 吳印強(qiáng) 蔣 洪
1.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500;
2.中國石油冀東油田分公司油氣集輸公司,河北 唐山 063200
瑪河氣田天然氣處理站于2007 年投產(chǎn),天然氣氣質(zhì)較富、輕微含硫,天然氣處理設(shè)計(jì)規(guī)模300×104m3/d,凝析油穩(wěn)定裝置設(shè)計(jì)處理量300 t/d, 采用注乙二醇防凍、J-T閥節(jié)流制冷、低溫分離工藝控制外輸氣烴、水露點(diǎn),凝析油處理采用二級降壓閃蒸+提餾工藝。 其處理工藝能適應(yīng)氣田生產(chǎn)的基本需求,但瑪河氣田天然氣處理站還存在乙二醇再生系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、凝析油余熱未能有效利用、富氣增壓直接外輸影響外輸干氣烴、水露點(diǎn)等問題,造成處理裝置能耗偏高、乙二醇和凝液損失量大。 為了實(shí)現(xiàn)氣田高效經(jīng)濟(jì)開發(fā),降低瑪河氣田天然氣處理站裝置能耗和乙二醇損失,需要對現(xiàn)有處理工藝進(jìn)行改進(jìn)。
表1 瑪河氣田天然氣處理站設(shè)備運(yùn)行參數(shù)表
目前, 瑪河氣田天然氣處理站天然氣處理量260×104m3/d,凝析油處理量270 t/d,要求控制外輸天然氣的烴、水露點(diǎn)低于-5 ℃,設(shè)備主要運(yùn)行參數(shù)見表1。
圖1 瑪河氣田油氣處理裝置工藝流程
瑪河氣田油氣處理裝置工藝流程見圖1。 集氣單元來氣(8.9 MPa,23 ℃)依次通過段塞流捕集器和生產(chǎn)分離器,分離出的氣相進(jìn)入脫水脫烴單元,液相進(jìn)入凝析油穩(wěn)定單元。原料氣采用注乙二醇防凍、J-T 閥節(jié)流制冷控制外輸干氣烴、水露點(diǎn),注醇位置在原料氣預(yù)冷前和J-T閥節(jié)流前。 低溫分離器出來的冷干氣分別與原料氣和穩(wěn)定凝析油換熱后外輸,分離出的醇烴液經(jīng)導(dǎo)熱油加熱后進(jìn)入液烴三相分離器。 液烴三相分離器分離出的氣相進(jìn)入富氣增壓單元,油相進(jìn)入凝析油穩(wěn)定單元,水相進(jìn)入乙二醇再生單元。 未穩(wěn)定凝析油經(jīng)兩級閃蒸和一級換熱后進(jìn)入凝析油穩(wěn)定塔穩(wěn)定,塔底的高溫穩(wěn)定凝析油依次與低溫未穩(wěn)定凝析油和外輸氣換熱后進(jìn)入凝析油儲罐,閃蒸氣和穩(wěn)定氣進(jìn)入富氣增壓單元增壓后外輸。 乙二醇再生單元的富液與高溫貧液換熱后進(jìn)入乙二醇再生塔再生, 塔底貧液換熱后進(jìn)入乙二醇貧液儲罐進(jìn)一步冷卻。
通過對油氣處理裝置現(xiàn)有工藝流程及運(yùn)行工況進(jìn)行分析, 處理裝置主要存在乙二醇再生系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、穩(wěn)定凝析油的高溫余熱未得到有效利用、富氣增壓后與干氣混和外輸流程設(shè)計(jì)不合理等技術(shù)問題。
乙二醇再生單元流程見圖2,存在如下問題:
a) 乙二醇再生塔為只有提餾段而無精餾段的簡易分餾塔,無塔頂回流,富液采用塔頂進(jìn)料,進(jìn)塔后直接汽化,攜帶大量乙二醇出塔,造成乙二醇損失量大,并且污染環(huán)境。 根據(jù)處理裝置流程模擬結(jié)果,乙二醇的損失量為1.97 kg/h。
b)乙二醇富液進(jìn)塔前未設(shè)置過濾器,當(dāng)烴液、鹽類、固體碳及容器內(nèi)壁腐蝕雜質(zhì)等混入乙二醇后,會形成活性物質(zhì)造成乙二醇發(fā)泡[1],影響乙二醇作為水合物抑制劑的性能,這必然導(dǎo)致所需乙二醇注入量增加,甚至引起水合物凍堵事故。
c) 目前乙二醇再生富液量僅為257.8 kg/h, 乙二醇再生塔內(nèi)液體負(fù)荷較小,不能有效潤濕填料表面,再生效率偏低。
d)乙二醇貧液出塔溫度為123.7 ℃,與富液換熱后溫度仍高達(dá)100.9 ℃,導(dǎo)致貧液進(jìn)注入泵溫度偏高,影響泵的壽命。 工藝要求乙二醇貧液的注入溫度須低于40.0 ℃,貧液在儲罐內(nèi)冷卻時(shí)間較長。
圖2 乙二醇再生單元流程圖
從穩(wěn)定塔出來的高溫穩(wěn)定凝析油與一級閃蒸后的未穩(wěn)定凝析油換熱后再通過凝析油-外輸氣換熱器與外輸干氣換熱, 以便將其降溫至35.0 ℃進(jìn)入凝析油儲罐,但外輸氣進(jìn)入埋地管道后溫度與地層溫度一致, 造成495.9 kW 凝析油余熱被浪費(fèi)。 另一方面,未穩(wěn)定凝析油進(jìn)塔溫度偏低(僅45.6 ℃)導(dǎo)致凝析油穩(wěn)定塔能耗過高。
由圖1 可知,當(dāng)富氣增壓后與干氣混和外輸時(shí),由于富氣中含有較多的重組分,在壓縮機(jī)組中空冷后溫度偏高或是壓縮機(jī)出口分離器工況不穩(wěn)定、分離效果不理想時(shí),富氣中重組分隨著外輸干氣直接外輸,嚴(yán)重影響外輸干氣的烴、水露點(diǎn),可能導(dǎo)致烴、水露點(diǎn)不達(dá)標(biāo)。 另一方面, 富氣中C5及以上的組分是穩(wěn)定凝析油的重要組成,直接外輸將造成較大資源浪費(fèi)。
針對乙二醇再生系統(tǒng)存在的問題, 分別對富液過濾、乙二醇再生塔結(jié)構(gòu)和貧液冷卻流程進(jìn)行改進(jìn)。 乙二醇富液進(jìn)再生塔前設(shè)置機(jī)械過濾器和活性炭過濾器,活性炭過濾器采用高機(jī)械強(qiáng)度的柱形活性炭,以防止活性炭粉化;在乙二醇再生塔頂設(shè)置換熱盤管,進(jìn)入乙二醇再生單元的富液首先進(jìn)入換熱盤管換熱,再從再生塔中部進(jìn)塔再生;乙二醇貧液出再生塔后設(shè)置空冷器,將高溫貧液空冷至50 ℃以下。
通過在再生塔前設(shè)置過濾器,可有效地防止乙二醇發(fā)泡,充分發(fā)揮抑制劑效能,避免凍堵事故發(fā)生;再生塔塔頂?shù)臍庀嗯c乙二醇富液換熱后,冷凝液利用自然位差回流, 有效地解決了乙二醇再生塔無塔頂回流的問題,減少了乙二醇再生損失,同時(shí)還避免單獨(dú)設(shè)置塔頂回流罐和貧富液換熱器,改進(jìn)后塔頂尾氣中非甲烷總烴含量低于大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定含量,可直接放空處理,簡化處理操作;塔底高溫乙二醇貧液利用空冷器空冷至50 ℃以下后進(jìn)入乙二醇貧液儲罐, 減少了對乙二醇注入泵的損害,并縮短了乙二醇冷卻時(shí)間。 改進(jìn)后乙二醇再生單元流程見圖3。
圖3 改進(jìn)后的乙二醇再生單元流程圖
目前乙二醇再生塔采用規(guī)格為D 219×6 mm 的填料塔,再生塔再生量很小,為保證填料良好的潤濕,塔體考慮換用鋼管,塔頂為方便安裝換熱盤管采用變徑結(jié)構(gòu)[2-3]。 對于小直徑塔器,規(guī)整式填料塔結(jié)構(gòu)簡單,對蒸汽壓力要求不高,投資較低,故乙二醇再生器設(shè)計(jì)精餾段宜采用規(guī)整式填料結(jié)構(gòu),填料選用金屬板波紋規(guī)整填料更為合適[4-5]。 綜合考慮,填料采用250 Y 型金屬板波紋填料。
將夾點(diǎn)分析技術(shù)[6-9]應(yīng)用在凝析油穩(wěn)定換熱網(wǎng)絡(luò)中,對凝析油換熱流程進(jìn)行改進(jìn)。改進(jìn)后的凝析油換熱流程見圖4,取消凝析油-外輸氣換熱器,保持二級閃蒸換熱器不變,增設(shè)三級閃蒸換熱器,將凝析油進(jìn)塔溫度由45.6 ℃提高到72.4 ℃;取消輕烴-導(dǎo)熱油換熱器原有的導(dǎo)熱油加熱,利用穩(wěn)定凝析油余熱將醇烴液加熱到50 ℃。改進(jìn)后流程合理回收了穩(wěn)定凝析油高溫余熱。
取消富氣直接外輸,將增壓后的富氣返回脫水脫烴單元,與節(jié)流后的原料氣混合,再進(jìn)入低溫分離器進(jìn)行氣液分離。 通過改進(jìn)增壓富氣流程,外輸干氣烴、水露點(diǎn)不再受到壓縮機(jī)組中空冷后溫度和壓縮機(jī)出口分離器分離效果的直接影響,可更加有效、穩(wěn)定地控制外輸干氣烴、水露點(diǎn),回收干氣中較重組分。
圖4 改進(jìn)后的凝析油換熱流程圖
瑪河氣田天然氣處理站改造前后技術(shù)參數(shù)對照見表2。 通過對比分析可知,改進(jìn)乙二醇再生工藝后,每年可減少乙二醇損失15.55 t; 改進(jìn)凝析油換熱流程后,整個(gè)處理裝置熱負(fù)荷將降低318.78 kW,考慮導(dǎo)熱油熱效率和輸送過程中熱損失后,每年可節(jié)約燃料氣32.18×104m3,節(jié)能減排效果明顯;改進(jìn)增壓富氣流程后,凝析油增產(chǎn)231 t/a,雖然工藝計(jì)算中外輸干氣烴、水露點(diǎn)僅分別降低0.5、3.8 ℃,但外輸干氣烴、水露點(diǎn)不再受壓縮機(jī)組中空冷后溫度和壓縮機(jī)出口分離器分離效果直接影響,外輸干氣烴、水露點(diǎn)控制更加穩(wěn)定可靠。
表2 瑪河氣田天然氣處理站改造前后技術(shù)參數(shù)對照表
針對瑪河氣田油氣處理裝置乙二醇再生系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理、乙二醇再生損失嚴(yán)重、凝析油余熱未能合理利用、增壓富氣直接外輸影響外輸干氣烴、水露點(diǎn)等問題,結(jié)合HYSYS 模擬以及處理裝置換熱網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分析,得出結(jié)論:
a) 乙二醇富液進(jìn)再生塔前設(shè)置機(jī)械過濾器和活性炭過濾器,過濾掉其中機(jī)械雜質(zhì),可有效防止乙二醇發(fā)泡;乙二醇再生塔頂設(shè)置換熱盤管后,提餾塔改為精餾塔,乙二醇富液做塔頂冷源,既能提高乙二醇進(jìn)塔溫度,避免單獨(dú)設(shè)置塔頂回流罐和貧富液換熱器,又能使塔頂蒸汽冷凝回流,減少乙二醇損失;高溫乙二醇貧液空冷至50 ℃左右后再進(jìn)入儲罐,既縮短了乙二醇貧液冷卻時(shí)間,又延長了注入泵使用壽命。
b)取消穩(wěn)定凝析油與外輸氣換熱后,將穩(wěn)定凝析油的余熱用于提高凝析油進(jìn)塔溫度和醇烴液分離溫度, 有利于降低處理裝置能耗,使穩(wěn)定凝析油余熱得到合理回收。
c)通過將增壓后的富氣返回節(jié)流注醇單元,既能有效、穩(wěn)定地控制外輸干氣烴、水露點(diǎn),又可提高穩(wěn)定凝析油產(chǎn)量,增加經(jīng)濟(jì)效益。
[1] 趙德芬. 乙二醇再生系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行[J]. 油氣田地面工程,2004,23(6):47-48.Zhao Defen. Optimization of the Ethylene Glycol Regeneration System [J]. Oil-Gasfield Surface Engineering,2004, 23(6):47-48.
[2] 劉延昌,趙 波,陳 磊,等. 新型乙二醇再生塔的研發(fā)[J].石油化工設(shè)備,2010,39(1):15-16.Liu Yanchang,Zhao Bo,Chen Lei,et al. Development and Application of Regeneration of Glycol Tower [J]. Petro-Chemical Equipment,2010,39(1):15-16.
[3] 蔣 洪,鄭賢英. 低處理量乙二醇再生工藝改進(jìn)[J]. 石油與天然氣化工,2012,41(2):183-186.Jiang Hong,Zheng Xianying.Improvement of Ethylene Glycol Regeneration Process at Low Feedstock Situation[J].Chemical Engineering of Oil&Gas,2012,41(2):183-186.
[4] 凌 勇,張侃毅. 乙二醇再生精餾設(shè)備對比分析[J]. 油氣田地面工程,2013,32(2):102-103.Ling Yong,Zhang Kanyi.Comparison and Analysis of Ethylene Glycol Regeneration Distillation Equipment [J]. Oil-Gasfield Surface Engineering,2013,32(2):102-103.
[5] 蘭州石油機(jī)械研究所. 現(xiàn)代塔器技術(shù)[M]. 北京: 中國石化出版社,2005.741-749.Lanzhou Petroleum Machinery Research Institute. The Technology of Modern Tower[M]. Beijing: China Petrochemical Press,2005.741-749.
[6] 肯普I C. 能量的有效利用: 夾點(diǎn)分析與過程集成[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010.Kemp I C.Pinch Analysis and Process Integration:A User Guide on Process Integration for the Efficient use of Energy[M].Beijing:Chemical Industry Press,2010.
[7] 馬 可,孫 鐵,張素香. 夾點(diǎn)技術(shù)在換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中的應(yīng)用[J]. 化學(xué)工程師,2013,(9):44-47.Ma Ke,Sun Tie,Zhang Suxiang.Pinch Point Technique in the Application of Heat Exchanger Network Optimum Design[J].Chemical Engineer,2013,(9):44-47.
[8] 李 奇,姬忠禮,張德元,等. 三甘醇脫水裝置換熱網(wǎng)絡(luò)夾點(diǎn)技術(shù)分析[J]. 天然氣工業(yè),2009,29(10):104-106.Li Qi,Ji Zhongli,Zhang Deyuan,et al. Pinch Analysis on the Heat Exchanger Network of the Triethylene Glycol (TEG)Dehydration Unit [J]. Natural Gas Industry,2009,29 (10):104-106.
[9] 萬志文,李國慶. 應(yīng)用夾點(diǎn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)換熱網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化[J]. 廣東化工,2008,6(35):138-140.Wan Zhiwen,Li Guoqing.Realization of Heat Exchange Network Optimization by Pinch Technology [J]. Guangdong Chemical Industry,2008,6(35):138-140.