胥 豪,夏文安,張建濤,王 濤,仇恒彬
(中石化勝利石油工程有限公司,山東 東營 257017)
膨脹管技術(shù)是國外在20世紀(jì)90年代發(fā)展起來的,主要包括膨脹管的生產(chǎn)制造、膨脹尾管懸掛器系統(tǒng)、脹管工具、現(xiàn)場施工工藝等[1-5]。目前,膨脹管技術(shù)在國外已經(jīng)形成一套成熟的技術(shù)[6-7]。膨脹管技術(shù)廣泛應(yīng)用于鉆井、完井及修井等方面,在鉆井方面主要用于彌補井身結(jié)構(gòu)缺陷和封隔縮徑、坍塌、井漏或高壓層段。
T816KCH2井位于庫車縣境內(nèi),直井于2004年完成,完鉆井深為5820 m,完鉆層位為奧陶系一間房組。由于產(chǎn)量降低和含水率上升,于2007年進(jìn)行第1次側(cè)鉆,后來由于井筒落物回填,于2010年第2次側(cè)鉆,目前由于含水率急劇上升,決定進(jìn)行第3次側(cè)鉆。第3次側(cè)鉆采用膨脹管技術(shù)封固上部地層不穩(wěn)定泥巖和高壓體系,然后采用?130 mm鉆頭鉆至目的層,膨脹管技術(shù)在該井成功實施對塔河油田老井改造積累了寶貴的經(jīng)驗。
由于本井前期底水錐進(jìn)程度較強(qiáng),因此要求水平段避水位移大于235 m。井眼軌道設(shè)計時必須上提造斜點,以增加靶前位移,但是,上提造斜點會進(jìn)入石炭系不穩(wěn)定泥巖,同時,石炭系地層和目的層奧陶系地層,屬于上高下低壓力體系[9],必須采用1層套管將石炭系地層封固;若直接采用?149.2 mm鉆頭從?177.8 mm套管側(cè)鉆并下入?127 mm無接箍套管,其內(nèi)徑僅為?108 mm,后續(xù)施工非常困難。
膨脹管技術(shù)在處理復(fù)雜地層和壓力體系方面具有獨特的優(yōu)勢,并可以增加套管層次,簡化井身結(jié)構(gòu),因此對膨脹管施工可行性進(jìn)行了論證。論證認(rèn)為:?177.8 mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆后,利用?149.2 mm鉆頭鉆進(jìn)至奧陶系頂部,采用鉆后擴(kuò)眼/隨鉆擴(kuò)眼工具將井眼尺寸擴(kuò)至?165 mm,下入?139.7 mm膨脹套管固井,封隔石炭系泥巖和高壓力體系,?139.7 mm膨脹管膨脹后內(nèi)徑可達(dá)到 ?134 mm,可以利用?130 mm鉆頭并配合?88.9 mm特殊鉆桿(接箍外徑為?108 mm)繼續(xù)鉆進(jìn),方案可行。因此決定利用膨脹管技術(shù)對T816KCH2井進(jìn)行改造。
一開采用?149.2mm鉆頭鉆進(jìn),側(cè)鉆點選擇在石炭系卡拉沙依組地層,井深為5280 m,側(cè)鉆后繼續(xù)采用?149.2 mm鉆頭鉆至5290 m。然后采用隨鉆擴(kuò)眼鉆頭鉆至良里塔格組底部,一開結(jié)束,下入?139.7 mm膨脹管固井,封隔石炭系卡拉沙依組和巴楚組、奧陶系桑塔木組不穩(wěn)定泥巖地層和壓力體系;隨鉆擴(kuò)眼井段要求井徑大于?165 mm,若井徑達(dá)不到,則采用液力擴(kuò)孔器進(jìn)行擴(kuò)孔,二開采用?130 mm鉆頭鉆進(jìn),直至完鉆。
軌道設(shè)計方面首先考慮膨脹管下入井段要求造斜率不大于0.333°/m,最大井斜小于60°,另一方面還需要滿足靶前位移大于235 m的避水要求。
為了節(jié)約鉆井周期,降低鉆井成本,T816KCH2井采用了隨鉆擴(kuò)眼鉆頭[10]。選擇使用NOV公司的CSDR5211S-B2型隨鉆定向擴(kuò)孔鉆頭。
動力鉆具選擇的主要原則在于適應(yīng)小井眼低排量要求,能夠為鉆頭提供足夠的轉(zhuǎn)速和扭矩。根據(jù)CSDR5211S-B2鉆頭推薦參數(shù),需要達(dá)到180 r/min的轉(zhuǎn)速,并且能夠輸出穩(wěn)定的扭矩,因此對動力鉆具性能提出了更高的要求。經(jīng)過調(diào)研,最終選用了PAISANO公司生產(chǎn)的475K4570型動力鉆具,該動力鉆具具有排量范圍廣、壓降低、功率高、轉(zhuǎn)速高的特點,能夠滿足隨鉆擴(kuò)眼施工需要。
(1)膨脹管施工對井眼軌跡要求高。井眼軌道對造斜率和穩(wěn)斜角提出了相應(yīng)的要求,因此施工時需精確控制軌跡,造斜段確保軌跡圓滑,穩(wěn)斜段確保井斜穩(wěn)定,滿足膨脹管下入要求。
(2)隨鉆擴(kuò)眼,軌跡控制困難。一方面深井工具本身控制困難,另一方面采用偏心PDC隨鉆擴(kuò)眼鉆頭,鉆頭扭矩大,且不均勻,因此定向工具易出現(xiàn)大幅度擺動,導(dǎo)致造斜率異常。
(3)循環(huán)壓耗大,設(shè)備能力要求高。由于井深,且為小井眼,受制于環(huán)空尺寸和鉆機(jī)能力,鉆井液排量受到限制。
(4)小井眼施工難度大。二開為?130 mm井眼,且井深接近6000 m,工具匹配難度大,缺乏施工經(jīng)驗。
采用?177.8 mm液壓擴(kuò)張式套管鍛銑器進(jìn)行開窗,開窗井段為5267.00~5297.00 m,然后回填,并掃塞至設(shè)計造斜點(井深為5280.00 m),之后進(jìn)行側(cè)鉆。側(cè)鉆鉆具組合為:?149.2 mm牙輪鉆頭+?120 mm2.5°動力鉆具+?88.9 mm無磁鉆桿+?120mm MWD短節(jié)+?88.9 mm加重鉆桿+?88.9 mm鉆桿。采用控時鉆進(jìn)的方式,前2 m控制在0.2~0.3 m/h,然后逐漸提高鉆進(jìn)速度,通過砂樣判斷側(cè)鉆效果,直到返出地層巖屑為80%左右,恢復(fù)正常鉆進(jìn)速度,鉆至5292.00 m,側(cè)鉆成功。
隨鉆擴(kuò)眼井段鉆具組合為:?146 mm×?165 mm CSDR5211S隨鉆擴(kuò)眼鉆頭+?120 mm(1.50~1.83°)動力鉆具 +?120 mm MWD短節(jié) +?88.9 mm無磁鉆桿+?88.9 mm加重鉆桿+?88.9 mm鉆桿,鉆壓為20~40 kN,受制于設(shè)備能力限制,鉆井液排量為10.5L/s,造斜初期工具面難以穩(wěn)定,對造斜率形成較大影響,當(dāng)單彎度數(shù)為1.50~1.75°時,造斜率僅為 0.100 ~0.233°/m,后來將單彎動力鉆具度數(shù)調(diào)整為1.83°,造斜率逐漸增加,能夠達(dá)到0.233~0.333°/m,一開鉆進(jìn)至井深5692 m完鉆。
一開完成后,首先電測井徑,由于部分井段井徑小于?165 mm,必須采用液力擴(kuò)孔器進(jìn)行鉆后擴(kuò)孔,共采用4個YK152-178型擴(kuò)孔器,完成擴(kuò)孔后再次對井徑進(jìn)行測量,滿足要求后對全井鉆具投球試壓,試壓30 MPa,穩(wěn)壓10 min,壓降為0,滿足膨脹管施工要求。然后開始下入膨脹管,共下入467.55 m膨脹管,膨脹管下入管串結(jié)構(gòu)為:膨脹工具組合+對扣接頭+安全接頭+擋泥器+?73 mm加厚油管+擋泥器+轉(zhuǎn)換接頭+?88.9 mm鉆桿。
膨脹管下至井深5690.68 m后開始循環(huán),準(zhǔn)備固井,固井期間注隔離液4 m3,密度為1.90 g/cm3的超緩凝水泥漿4.6 m3,注隔離液1.5 m3,頂替液20 m3,碰壓19 MPa。固井后開始進(jìn)行膨脹作業(yè),膨脹作業(yè)時保持壓力為18~22 MPa,保持懸重波動范圍小于180 kN。根據(jù)膨脹速度上提鉆具,每膨脹完1柱,泄壓后卸立柱,繼續(xù)重復(fù)此作業(yè)。直至膨脹管全部膨脹完成。膨脹完成后侯凝72 h,開始探塞面,掃塞。膨脹管主要性能及參數(shù)見表1。
表1 膨脹管施工前后參數(shù)及性能對比
二開井段為?130 mm井眼,鉆具組合為?130 mm PDC鉆頭 +?105 mm(1.25~2.00°)動力鉆具+?105 mm MWD短節(jié) +?105 mm無磁鉆鋌 +?88.9 mm特殊鉆桿 +?88.9 mm加重鉆桿 +?88.9 mm鉆桿,鉆井液排量為9~11 L/s。主要工藝包括:①采用?105 mm動力鉆具,由于小鉆具柔性大,造斜率偏高,?105 mm 2°動力鉆具造斜率可達(dá)到0.567~0.733°/m;②定制了 ?108 mm接箍外徑的鉆桿,確保能夠順利通過膨脹管井段;③采用小直徑MWD儀器;④在鉆頭選型方面,由勝利鉆井院專門制作了PK6167M型PDC鉆頭,滿足了施工的需要,且克服了小尺寸牙輪鉆頭使用時間短,易發(fā)生事故的缺點。鉆至B點后,應(yīng)地質(zhì)部門要求加深100 m完鉆,實際完鉆井深為6058.00 m。
(1)完鉆井深為6058.00 m,水平段長度為232.12 m,隨鉆擴(kuò)眼井段長度為380.30 m,?130 mm井眼施工井段長度為366 m,順利完成了本井施工。
(2)順利完成膨脹管作業(yè),膨脹管下入井段為5223.13~5690.68 m,長467.55 m,最大井斜為51.20°,最高造斜率為0.322°/m。
(1)依靠自主技術(shù),完成了T816KCH2井鉆井施工任務(wù),膨脹管順利下入并膨脹到位,標(biāo)志著國產(chǎn)膨脹管技術(shù)取得成功。
(2)該井的順利施工解決了塔河油田奧陶系油藏?177.8 mm套管側(cè)鉆難題,膨脹管技術(shù)的成功應(yīng)用對塔河油田奧陶系油藏老井改造具有重大意義。
(3)T816KCH2井雖然采用了隨鉆擴(kuò)眼技術(shù),但還有部分井段井徑未能達(dá)到要求,后期仍需對部分井段進(jìn)行了鉆后擴(kuò)眼,因此隨鉆擴(kuò)眼技術(shù)還需進(jìn)一步深入研究,以提高擴(kuò)眼工具整體可靠性。
(4)膨脹管鉆井配套工具性能還需進(jìn)一步提升,特別是動力鉆具和擴(kuò)眼鉆頭,以克服深井小井眼水力參數(shù)不足的問題。
[1]李光勝,楊文斌,何雅麗,等.膨脹管技術(shù)在下4-421井的應(yīng)用[J].鉆采工藝,2009,32(2):17-19.
[2]張東海.膨脹管技術(shù)的現(xiàn)狀及未來[J].特種油氣藏,2007,14(1):3 -6.
[3]陳功劍,李春福,王朋飛,等.可膨脹管技術(shù)及其在石油工業(yè)中的應(yīng)用[J].石油儀器,2009,23(2):65-67.
[4]張建兵,王長寧,袁孟嘉.API55套管的膨脹性能分析[J]. 天然氣工業(yè),2006,26(2):88-91.
[5]楊順輝,黃永洪,陶興華,等.可膨脹波紋管技術(shù)在韋15-19井的應(yīng)用[J].石油鉆探技術(shù),2007,35(3):55-57.
[6]張建兵.膨脹管膨脹過程中不均勻變形的試驗研究[J]. 石油鉆采工藝,2004,26(2):20 -23.
[7]張建兵.膨脹套管中的殘余應(yīng)力問題[J].石油鉆采工藝,2005,27(2):18 -20.
[8]楊中強(qiáng),等.塔河油田復(fù)雜地層鉆井關(guān)鍵技術(shù)論證[J].鉆采工藝,2012,35(2):18 -20.
[9]何立成,宮艷波,胡清富.塔河油田鹽膏層鉆井技術(shù)[J]. 石油鉆探技術(shù),2006,34(4):85 -87.
[10]馬清明,王瑞和,許俊良.一種新型機(jī)械式PDC隨鉆擴(kuò)眼工具[J].鉆采工藝,2006,29(1):68-70.
[11]夏焱,管志川,袁光杰,等.隨鉆擴(kuò)眼工具鉆壓分配比的計算方法及對鉆速的影響[J].石油礦場機(jī)械,2009,38(8):69 -72.