王愛艷 劉 詢 張金霞 陳云斌
(1浙江建業(yè)化工股份有限公司,浙江 杭州 311604;2浙江省低碳脂肪胺工程技術(shù)研究中心,浙江 杭州 311604)
沉淀白炭黑俗稱白炭黑(SiO2·nH2O),是性能優(yōu)越、附加值高的無機硅系列精細(xì)化工產(chǎn)品。在近一個世紀(jì)的開拓實踐中,世界各地的研究開發(fā)人員賦予該產(chǎn)品無窮的魅力,用途從起初的橡塑填料,到現(xiàn)在的農(nóng)藥、醫(yī)藥、油漆、涂料、造紙、食品、催化劑載體等眾領(lǐng)域。其產(chǎn)能也由起初的幾萬噸到現(xiàn)在的二百余萬噸。
我國的沉淀白炭黑始于上世紀(jì)50年代末,起步晚、起點低,工藝單調(diào)且多數(shù)為操作繁瑣的單股流液相沉淀法,產(chǎn)品質(zhì)量總體水平不高,使用范圍小。而雙股流液相沉淀法工藝操作容易實現(xiàn)量化控制,產(chǎn)品質(zhì)量好,能耗低且效率高,同時利于自動化控制和系列產(chǎn)品加工。
白炭黑的生產(chǎn)方法可分為物理法、化學(xué)法兩大類。要想得到活性好,高補強的白炭黑就必須采用化學(xué)法。國際白炭黑行業(yè)化學(xué)法中的液相沉淀法產(chǎn)品產(chǎn)量占總產(chǎn)量的九成以上,工藝當(dāng)屬以連續(xù)加料的雙股流工藝(圖1)占優(yōu)。該工藝尤其適用于生產(chǎn)高補強高分散白炭黑。
圖1 雙股流工藝流程簡圖
其化學(xué)反應(yīng)式如下:
沉淀白炭黑反應(yīng)合成流程簡單但機理復(fù)雜,控制條件苛刻。一定濃度的堿性硅酸鹽溶液在強烈的攪動下與合適濃度的無機酸液,于足量的介質(zhì)水中按比例加入接觸反應(yīng),反應(yīng)在會影響最終獲得的水合二氧化硅(白炭黑)性質(zhì)的條件下進行,這些條件包括:物料濃度、流量、反應(yīng)溫度、pH值、配合時間等等,所有這些條件的選擇及配合都決定著成品質(zhì)量的優(yōu)劣。兩種反應(yīng)物料接觸后,反應(yīng)將依據(jù)所處環(huán)境條件的不同,或結(jié)合成致密堅硬網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的硅凝膠,或形成疏松絮狀沉淀物(即水合二氧化硅)。合成過程先是生成粒徑微細(xì)的晶核,然后晶核充當(dāng)“晶種”的角色,隨著反應(yīng)的進行晶核逐漸增大,其間的增大過程因為聚凝速度很大,故此結(jié)構(gòu)排列是無序的。在一定的溫度和攪拌強度下長大了的晶核 (稱晶粒)或分子內(nèi)或分子間脫水縮合到一定程度即從疏松的絮狀沉淀物(水合二氧化硅)析出。反應(yīng)終了使反應(yīng)混合物陳化、酸化再過濾洗滌并干燥后即得成品白炭黑。
2.1.1 原料及規(guī)格
泡花堿 :GB4209,m=3.1~3.6,比 重 39~41°Be′;
硫酸:GB534,H2SO4濃度≥90%,比重1.80~1.84。
2.1.2 主要試驗裝置
50 m3不銹鋼反應(yīng)釜;
XAY250/1200壓濾機,
蒸發(fā)量V=3500 kg/h的壓力式噴霧干燥塔;
2.1.3 試驗程序
在反應(yīng)釜中加入經(jīng)計量的帶一定濃度穩(wěn)定劑的水溶液,啟動攪拌,通蒸汽加熱到指定溫度,按比例流量將預(yù)先配制好的泡花堿及硫酸溶液并流加入到反應(yīng)釜中,加料過程中保持在堿性范圍pHA±0.2之間,蒸汽保溫。加料到40 m3時,關(guān)閉加料閥,在某一較高溫度下陳化一段時間,快速加酸酸化到pH=3.5~4.0時反應(yīng)結(jié)束。將懸浮液放入冷卻糟自然降溫至某溫度,用螺桿泵將料打入壓濾機過濾洗滌到無SO42-反應(yīng)為止,碎解濾餅后進入噴霧干燥系統(tǒng)。
為了系統(tǒng)考察反應(yīng)合成工藝參數(shù)條件對白炭黑成品質(zhì)量的影響,本文中所提及的試驗除“反應(yīng)”工序外,其它操作均在同等條件下進行。
2.2.1 攪拌器類型及轉(zhuǎn)速
表1 攪拌器對吸油值指標(biāo)的影響
泡花堿和硫酸接觸合成白炭黑是速度極快的中和反應(yīng),原料泡花堿和半成品料均有較大的粘性,這樣就需要有一攪拌強度的攪拌器來實現(xiàn)體系的傳質(zhì)傳熱,確保物料對流充分,避免體系局部過酸過堿過冷過熱等現(xiàn)象的發(fā)生,以利于提高產(chǎn)品性能的均勻性。
我們在試驗過程中選用了化工生產(chǎn)中較為通用的三類攪拌器:漿式攪拌器、平片直葉渦輪式攪拌器和框式攪拌器。試驗發(fā)現(xiàn)漿式攪拌器用于白炭黑生產(chǎn)中適用性不好,攪拌強度不夠,絮狀沉淀物因不能及時得到剪切而很難分散開,料很粗,這樣在反應(yīng)的后期還限制了物料的充分對流,反應(yīng)終了物料難過慮,漂洗時間長,經(jīng)分析吸油率偏低(小于2 mL/g,見表1)。后兩種攪拌器只要原料濃度適當(dāng),用于白炭黑生產(chǎn)是沒有什么問題的,對物料體系的高粘性適應(yīng)性較強。應(yīng)該指出的是,兩種型式的攪拌器所對應(yīng)的原料濃度是有一定的差異的,平片直葉渦輪式所對應(yīng)的原料濃度較低,而且由于中心軸附近旋渦較深,“打旋”現(xiàn)象嚴(yán)重,需在反應(yīng)釜四周設(shè)擋板。簡言之,框式攪拌器應(yīng)該說是最理想的。
攪拌器的轉(zhuǎn)速對白炭黑質(zhì)量的影響亦很大。因為攪拌器在白炭黑生產(chǎn)中的作用集中體現(xiàn)在增加溶液湍動,加速反應(yīng)并促進晶粒長大。試驗表明,一定強度的攪拌器是利用上述幾個過程進行的,但提高到一定限度,這種作用則越來越弱,體現(xiàn)在白炭黑上反而有副作用。轉(zhuǎn)速高的攪拌器,剪切力大,料極細(xì),氣孔增多,二次結(jié)構(gòu)不發(fā)達(dá);而轉(zhuǎn)速低的攪拌器因強度不夠,料粗,分散性能不佳,通常選擇攪拌器轉(zhuǎn)速在20~90 r/min之間。
表2 預(yù)加水量對產(chǎn)品性能的影響
2.2.2 預(yù)加水量和原料濃度
預(yù)加水量和原料濃度對白炭黑的質(zhì)量影響作用是相輔相成的。預(yù)加水量比例高,原料濃度可相應(yīng)配制得高一點,反之則低一點。原料濃度同等,提高預(yù)加水比例有利于改進白炭黑質(zhì)量。換言之,預(yù)加水比例高,原料變化范圍寬。固定預(yù)加水量,原料濃度本著“堿低酸高”的濃度要求有一對應(yīng)關(guān)系。一般說來,泡花堿濃度相同,隨著硫酸濃度的提高、反應(yīng)酸的不斷加入晶核生成速度快,產(chǎn)品粒度分布范圍加寬,結(jié)構(gòu)性不理想。反過來硫酸濃度過低,就會生成大量的大孔容硅酸,也影響成品的補強性。同樣,若硫酸濃度確定后,泡花堿濃度亦應(yīng)嚴(yán)格控制。濃度偏高,硅酸微粒碰撞次數(shù)多,聚集速度快,形成的粒子粗大,降低了比表面積和吸油值;反之濃度偏低,硅酸粒子細(xì)小,干燥后料硬、難分散。
2.2.3 溫度的影響
表3 合成溫度對產(chǎn)品性能的影響
對一般的化學(xué)反應(yīng)來說,溫度往往是最活躍的影響因素。在沉淀法白炭黑合成過程中,溫度直接影響到成核、晶粒長大和結(jié)構(gòu)的疏密程度等。有資料表明,對雙股流工藝而言,反應(yīng)溫度低于50℃是很難得到粒度適中的白炭黑的,其補強性也很差。通常將合成溫度控制在70℃~90℃范圍內(nèi)。溫度控制還須注意酸化溫度、陳化溫度的影響。我們在試驗中發(fā)現(xiàn),隨著合成溫度的提高,產(chǎn)品粒徑由小變大,粒徑在18~25 μm時,橡膠制品透明度及物理性能均較好。另外,合成溫度的控制與原料的高低呈反方向變化。陳化溫度、酸化溫度宜高于合成溫度控制,這樣成品穩(wěn)定性好,反應(yīng)也徹底,但從節(jié)約能耗考慮,工業(yè)化生產(chǎn)選擇95℃以下。
2.2.4 pH值對產(chǎn)品性能的影響
pH值對硅酸的凝聚速度的影響極大。白炭黑生產(chǎn)過程pH值控制包括兩部分,即合成pH值及終點pH值。pH值在8~10以及1~2.5區(qū)間時硅酸處于穩(wěn)定狀態(tài),聚合度最大的pH值范圍在5~6之間。這樣一來,在長時間的合成過程將pH控制在8~10,而酸化終點將pH值控制在5以下是顯然的。事實上,在工業(yè)生產(chǎn)中也是合適的。通過試驗我們發(fā)現(xiàn),合成pH值、合成溫度與終點SiO2%濃度呈三維對應(yīng)關(guān)系。如美國專利第344518號指出,某物料濃度下pH值與終點SiO2濃度的對應(yīng)關(guān)系是:pH=7,CS=2.5%~3.5%,pH=8,CS=3.25%~4.25%,pH=9,CS=4.0%~5.0%。 終點 pH值的選取也很重要,直接關(guān)系到成品pH值的高低,綜合考慮各方面情況,終點pH在3.5~4.5為宜。從圖2所示終點pH值與成品pH值的關(guān)系可見其中規(guī)律性。
圖2 終點pH值與成品pH值的
2.2.5 配合時間的影響
配合時間最關(guān)鍵的是“雙股流”加料時間。配合時間短,凝膠速度過大,硅酸顆粒小,加上無足夠的時間提供“晶?!遍L大,故而二次網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)小。反過來若配合時間很長,則硅酸粒子粗且硬。因此,配合時間過長或過短均不好。實際操作中常將配合時間掌握到40~85 min,這樣制得的白炭黑特別適用于橡膠行業(yè)。
雙股流沉淀法白炭黑工藝在反應(yīng)釜和原料濃度確定之后,只要恒定好溫度、pH值、時間三要素,即可得到所需要的產(chǎn)品。而單股流沉淀法白炭黑工藝,無論是加酸速度、反應(yīng)溫度、還是pH值、攪拌時間常常須頻繁變動才能滿足不同反應(yīng)階段的條件要求。不僅如此,單股流工藝白炭黑往往以一些反應(yīng)現(xiàn)象的出現(xiàn)(如乳白點、料的稠與?。╈`活地變更加料情況。這樣質(zhì)量受操作者的觀察的限制,質(zhì)量波動大。再者,單股流白炭黑生產(chǎn)對各階段的溫度、pH值等條件控制要求苛刻,敏感性大,而雙股流白炭黑可變范圍相對較寬、適合工業(yè)化大生產(chǎn)。
我們的試驗表明,要獲得同樣質(zhì)量的白炭黑,雙股流工藝往往可以用較高的原料濃度和較短的合成時間來實現(xiàn)這一目標(biāo)。不僅如此,在壓濾階段因粒度均勻等原因濾餅易漂洗且含濕率低,干燥能力易發(fā)揮。對于同樣一套工業(yè)裝置,產(chǎn)量可提高近10%,節(jié)煤10%~15%,節(jié)電15%~20%,經(jīng)濟效益可觀。
雙股流白炭黑工藝操作參數(shù)少且相對固定,所以若配以儀器儀表及計算機容易實現(xiàn)自動化。這些控制用的儀器儀表包括熱電偶雙金屬溫度計、pH計(帶自動清洗裝置)、流量計等等。目前國內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀是白炭黑物料粘度大、易掛壁結(jié)垢,所以pH計用于生產(chǎn)控制尚有難關(guān)待破,因為pH計所顯示的pH值與體系真實pH值較大。
長期以來,我國對白炭黑產(chǎn)品應(yīng)用研究和推廣不夠重視,系列化進程緩慢。國際上已擁有40多個牌號的白炭黑品種,應(yīng)用領(lǐng)域跨越十幾個行業(yè),而我國只有10來種,且大多數(shù)只能生產(chǎn)普通型橡膠用白炭黑。產(chǎn)品系列化直接關(guān)系到白炭黑產(chǎn)品的市場前景,要不斷提高該產(chǎn)品的附加值,就不能不高度重視系列化開發(fā)。雙股流工藝因為對材料濃度、溫度、pH值、配合時間進行規(guī)律性調(diào)節(jié)及合理搭配,就能使白炭黑產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出規(guī)律性,為產(chǎn)品系列化提供了工藝基礎(chǔ)。
(1)雙股流沉淀法白炭黑工藝技術(shù)先進,經(jīng)濟可行,相對于單股流工藝在操作控制、質(zhì)量、消耗上有較大優(yōu)勢,同時還利于實現(xiàn)自動化及系列化產(chǎn)品開發(fā),拓寬用途,增加附加值,值得大力推廣。
(2)雙股流工藝白炭黑的配方和合成條件應(yīng)隨著不同的反應(yīng)釜和攪拌裝置變化而變化。
(3)規(guī)模大的白炭黑企業(yè)尤其應(yīng)該重視雙股流白炭黑生產(chǎn)工藝的開發(fā)應(yīng)用。
[1]Hendrik J Maat.Process for the production of a finely divided,non-gelatinous silica acid especially suitable as a filler for natural and synthetic rubber and other elastomers:US,3445189[P].1969-05-20.
[2]陳云斌.探析沉淀法白炭黑理化指標(biāo)控制對橡膠膠料性能的影響[J].無機鹽工業(yè),1993,5:39-42.