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柴油加氫精制裝置節(jié)能優(yōu)化分析

2013-09-23 01:01章海春
石油與天然氣化工 2013年3期
關(guān)鍵詞:反應(yīng)爐汽提塔冷器

章海春

(中國石化揚(yáng)子石油化工有限公司煉油改造項(xiàng)目管理部)

隨著低碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來,煉油業(yè)正面臨著環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格、清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、國際油價(jià)高位震蕩等壓力。煉油企業(yè)越來越重視節(jié)能降耗,以降低產(chǎn)品成本,提高企業(yè)自身競爭力。加氫反應(yīng)過程高溫、高壓、臨氫,進(jìn)料油和H2均需升溫、升壓,需消耗大量的燃料和動力,是煉油廠能耗較高的裝置之一[1]。對其進(jìn)行用能分析及節(jié)能優(yōu)化,對降低企業(yè)生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益具有積極的意義。

1 柴油加氫精制裝置用能分析

1.1 裝置概況

中國石化揚(yáng)子石化煉油廠120×104t/a柴油加氫精制裝置于2005年1月建成投產(chǎn),采用撫順石油化工研究院FRIPP工藝技術(shù),由中國石化工程建設(shè)公司設(shè)計(jì),反應(yīng)部分采用爐前混氫、冷高分工藝流程,設(shè)置循環(huán)氫脫硫設(shè)施。分餾部分采用單塔汽提方案,不設(shè)分餾爐,在汽提塔中完成石腦油與柴油的分離。裝置以直餾柴油、焦化柴油及催化柴油為原料生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的城市車用柴油,同時(shí)副產(chǎn)少量粗石腦油作為乙烯裂解原料。

1.2 裝置能耗分析

裝置設(shè)計(jì)能耗18.18kg標(biāo)油/t,根據(jù)中石化《煉油廠能量消耗計(jì)算與評價(jià)方法》中的規(guī)定值,柴油加氫裝置標(biāo)準(zhǔn)能耗為628.0MJ/t,即15kg標(biāo)油/t[2],差距較大,因此降低能耗是提高裝置運(yùn)行水平的重要任務(wù)。圖1為柴油加氫精制裝置設(shè)計(jì)能耗分解百分比,從圖中可以看出,設(shè)計(jì)能耗中燃料氣消耗占40.1%,電耗占31.78%,蒸汽消耗占26.03%,合計(jì)占總能耗的97.91%。可見,降低裝置能耗的重點(diǎn)是減少燃料氣和蒸汽消耗,節(jié)約電能。

1.2.1 燃料氣消耗分析

裝置燃料氣消耗主要為加氫反應(yīng)提供熱量,以確保脫硫、脫氮效果。影響加熱爐燃料氣用量的主要因素是加熱爐負(fù)荷及熱效率,因此需從優(yōu)化換熱、利用低溫?zé)崃康确矫嫣岣叻磻?yīng)爐入口溫度以降低其進(jìn)出口溫差,從而實(shí)現(xiàn)降低燃料氣消耗的目的。反應(yīng)爐F54101設(shè)計(jì)熱負(fù)荷為11.63MW,燃料氣設(shè)計(jì)消耗量為1.04t/h。加氫反應(yīng)爐開停工熱負(fù)荷高,日常運(yùn)行負(fù)荷低,正常運(yùn)行時(shí)一般僅需點(diǎn)30%~50%的火嘴,因此在加熱爐的日常操作過程中,經(jīng)常出現(xiàn)因爐子燃燒狀況差或燃料氣燃燒不完全導(dǎo)致反應(yīng)爐熱效率低下的情況,需要采取相應(yīng)的措施提高反應(yīng)爐熱效率,減少燃料氣消耗。

1.2.2 電能消耗分析

裝置主要用電設(shè)備為新氫壓縮機(jī)、泵和空冷器等。日常生產(chǎn)操作過程中對非變頻機(jī)泵及空冷器可采取的節(jié)電措施非常有限,需要一定的投資以增加節(jié)電設(shè)備,如新氫壓縮機(jī)增加無極變速系統(tǒng),對大泵進(jìn)行負(fù)荷核算以確定是否需要上變頻或葉輪切割等措施。裝置新氫壓縮機(jī)設(shè)計(jì)負(fù)荷為1 220kW(占設(shè)計(jì)電耗的 39.8%),設(shè)計(jì)新氫流量 18 500m3/h(101.325kPa,0 ℃下,下同),日常運(yùn)行新氫用量9 000~12 000m3/h,具有較大的節(jié)電潛力。

1.2.3 蒸汽消耗分析

裝置的蒸汽消耗主要是循環(huán)氫壓縮機(jī)使用3.5 MPa蒸汽,汽提塔及伴熱使用1.0MPa蒸汽。循環(huán)氫壓縮機(jī)用蒸汽作為機(jī)組驅(qū)動能源,設(shè)計(jì)消耗量為24.98t/h,可通過合理控制氫油比,按300m3/m3進(jìn)行卡邊控制,盡量降低循環(huán)氫壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,減少3.5MPa蒸汽的消耗。蒸汽為汽提塔提供熱量并降低油氣分壓,設(shè)計(jì)消耗量為5t/h,在精制柴油和石腦油分離較好的情況下可逐步降低汽提蒸汽的用量。此外,應(yīng)注意節(jié)約伴熱及服務(wù)站用蒸汽[3]。

2 裝置節(jié)能降耗措施

2.1 優(yōu)化換熱流程

裝置低分油依次與精制柴油、反應(yīng)產(chǎn)物換熱后進(jìn)入汽提塔C54201,根據(jù)柴油和石腦油的分離情況,汽提塔進(jìn)料溫度一般控制在220℃左右,經(jīng)常需要加大換熱旁路TIC54109開度,讓部分低分油不經(jīng)過換熱,以達(dá)到控制汽提塔進(jìn)料溫度的要求,因此產(chǎn)品柴油得不到充分換熱就去空冷器冷卻,增加了裝置的能耗。

2006年,對換熱流程進(jìn)行優(yōu)化,使控制閥TIC54109可以單獨(dú)調(diào)節(jié)高壓換熱器E54102旁路,優(yōu)化后的換熱流程如圖2所示。通過打開閥2,關(guān)閉閥1,使柴油在與低分油充分換熱后,再去空冷器A54202,汽提塔進(jìn)料溫度通過增大TIC54109開度進(jìn)行調(diào)節(jié),而多余的反應(yīng)產(chǎn)物熱量可繼續(xù)去高壓換熱器E53103換熱,這樣一方面通過降低柴油進(jìn)空冷器A54202的溫度節(jié)約了電能(基本可停開一臺空冷風(fēng)機(jī)),另一方面,反應(yīng)進(jìn)料在高壓換熱器可換得更多的熱量,使得反應(yīng)爐進(jìn)料溫度上升,減少了燃料氣消耗。

2.2 加熱爐鼓引風(fēng)機(jī)變頻改造

由于裝置反應(yīng)爐開停工熱負(fù)荷高,日常運(yùn)行負(fù)荷低,即正常運(yùn)行時(shí)一般僅需點(diǎn)30%~50%的火嘴,設(shè)計(jì)考慮開停工需要所用煙氣預(yù)熱回收系統(tǒng)的鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)功率較大,使加熱爐給風(fēng)和抽風(fēng)風(fēng)力較大,導(dǎo)致配風(fēng)風(fēng)量不均勻,爐膛內(nèi)一方面O2含量明顯偏高,另一方面火嘴卻經(jīng)常發(fā)生結(jié)焦積炭,出現(xiàn)燃燒不完全的現(xiàn)象。

2009年,根據(jù)余熱回收的實(shí)際運(yùn)行情況,通過計(jì)算、分析風(fēng)量和O2含量之間的關(guān)系,在反應(yīng)爐鼓風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)上增設(shè)了變頻器,用變頻器及時(shí)調(diào)節(jié)加熱爐給風(fēng)和抽風(fēng)量,如圖3所示。改造后,反應(yīng)爐的爐膛O2含量明顯下降,熱效率由88%提高至92%,超過了設(shè)計(jì)熱效率90%,同時(shí)還降低了裝置的電耗和燃料氣消耗。

2.3 新氫壓縮機(jī)增設(shè)無級變速系統(tǒng)

裝置設(shè)置新氫壓縮機(jī)兩臺,一開一備,為沈陽氣體壓縮機(jī)公司生產(chǎn)的對稱平衡式往復(fù)壓縮機(jī),型號為2D50-17.4/20-97-BX,匹 配 電 機(jī) 額 定 功 率 為1 400kW,該壓縮機(jī)將公司管網(wǎng)H2經(jīng)兩級壓縮至柴油加氫反應(yīng)所需壓力等級,提供柴油加氫反應(yīng)需要的H2分壓。裝置設(shè)計(jì)滿負(fù)荷操作時(shí)耗H218 500 m3/h,而 實(shí) 際 耗 H2基 本 在 10 000m3/h 左 右。2007年,通過改造將加氫裂化小高分氣引入柴油加氫裝置,實(shí)現(xiàn)H2梯級使用的同時(shí),將新H2耗量進(jìn)一步降低至4 500m3/h左右,所以剩余的H2量需通過新氫壓縮機(jī)的旁路控制閥返回一級入口分液罐,造成新氫壓縮機(jī)機(jī)械能和電能的浪費(fèi)。

2008年,在新氫壓縮機(jī)K54101B上增設(shè)一套賀爾碧格公司開發(fā)的HydroCOM無級氣量調(diào)節(jié)系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過進(jìn)氣閥延遲關(guān)閉,使多余部分氣體未經(jīng)壓縮便重新返回到進(jìn)氣總管,節(jié)省了壓縮機(jī)外回流所做的無用功,使新氫壓縮機(jī)電流大幅下降。當(dāng)裝置以70%負(fù)荷運(yùn)行時(shí),電流由105A降至50 A,年節(jié)電量近480×104kW。新氫壓縮機(jī)K54101無極變速控制方案如圖4所示。

2.4 柴油泵切屑葉輪

汽提塔塔底柴油泵的型號為ZE100-4400,采取一開一備的運(yùn)行模式,其性能參數(shù)見表1。

運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)柴油泵下游低分油/柴油換熱器E54201壓力偏高,只能將柴油泵出口閥關(guān)得很小,開度在25%左右,出口壓力憋至1.5MPa,運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)泵的噪音大,機(jī)封檢修頻率高,又將泵出口返回線開一半,人為增大了泵出口管道阻力,但電動機(jī)的電流并未減少,能量損失較大。在這種運(yùn)行工況下,柴油泵的穩(wěn)定運(yùn)行存在隱患,管道阻力長期嚴(yán)重偏大,也造成能量的浪費(fèi)。

表1 汽提塔塔底柴油泵的性能參數(shù)Table 1 Performance parameters of diesel pump at the bottom of stripper

2009年,根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際運(yùn)行情況,通過計(jì)算,在總花費(fèi)不到2 000元的情況下實(shí)施了泵葉輪的切割。切割后,柴油泵工作電流由170A下降至120 A,年節(jié)電量近28×104kW,在節(jié)約裝置電能消耗的同時(shí)還解決了泵下游換熱器壓力偏高的問題。

2.5 高壓空冷電機(jī)增加變頻

裝置設(shè)計(jì)高壓空冷器8臺,其作用是將經(jīng)高壓換熱器換熱后的反應(yīng)產(chǎn)物冷卻至50℃左右??绽淦饔秒姍C(jī)功率是根據(jù)當(dāng)?shù)剌^高環(huán)境溫度選定的,實(shí)際環(huán)境溫度隨季節(jié)和時(shí)間而變化,晝夜溫差經(jīng)常在20℃以上,而空冷器冷卻后溫度只能通過改變頂部蓋板(百葉窗)開啟幅度來調(diào)整冷卻風(fēng)量,溫度調(diào)節(jié)范圍有限。且百葉窗關(guān)小后,風(fēng)機(jī)仍全速運(yùn)轉(zhuǎn),浪費(fèi)了大量能量。

2007年,在高壓空冷入口側(cè)4臺風(fēng)機(jī)電機(jī)上增設(shè)變頻器,根據(jù)環(huán)境溫度及時(shí)調(diào)整電機(jī)功率,實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)供風(fēng)量的目的,從而提高風(fēng)機(jī)效率,節(jié)約裝置的電能消耗??绽淦髯冾l控制改造示意圖見圖5。

2.6 伴熱蒸汽壓力改為0.35MPa

裝置原采用是1.0MPa的蒸汽進(jìn)行伴熱,長時(shí)間運(yùn)行后,部分管線腐蝕老化嚴(yán)重,滴漏現(xiàn)象頻繁,裝置內(nèi)0.35MPa低壓蒸汽的溫度為150℃,完全能達(dá)到伴熱的效果。2007年,改用0.35MPa低壓蒸汽伴熱,每小時(shí)減少1.0MPa的蒸汽消耗1t。

3 效果分析

通過近幾年所采取的一系列節(jié)能改造措施,柴油加氫裝置能耗呈逐年下降趨勢,由投產(chǎn)初期的18.42kg標(biāo)油/t,降低至目前的11.63kg標(biāo)油/t,下降近37%。特別是2008年,在新氫壓縮機(jī)K54101B上增設(shè)HydroCOM系統(tǒng)后,裝置當(dāng)年平均能耗就比上一年度下降2.35kg標(biāo)油/t,節(jié)能減排效果十分明顯。裝置能耗變化情況如圖6所示。

4 存在的問題及下步節(jié)能措施

通過采取上述節(jié)能改造措施,柴油加氫精制裝置節(jié)能減排取得一定成效。由表2可以看出,2011年裝置能耗在中石化同類裝置中屬中等偏上水平,但與先進(jìn)裝置仍存在不小的差距,下一步可以考慮將冷高分流程改為熱高分流程,用液力透平回收高低分靜壓能,回收汽提塔頂油氣低溫?zé)崃康裙?jié)能措施[4],進(jìn)一步降低裝置能耗。

表2 2011年中石化同類先進(jìn)柴油加氫精制裝置能耗情況Table 2 Energy consumption of Sinopec similar advanced diesel hydrofining unit in 2011 (kg標(biāo)油·t-1)

5 結(jié) 論

(1)分析了揚(yáng)子石化煉油廠120×104t/a柴油加氫精制裝置的能耗組成,確定燃料氣、電及蒸汽消耗是影響裝置能耗的關(guān)鍵因素。

(2)通過實(shí)施一系列節(jié)能措施,將柴油加氫精制裝置的能耗由開工時(shí)的18.42kg標(biāo)油/t降至11.63kg標(biāo)油/t(2011年),有效降低了裝置的綜合能耗。

[1]孫麗麗.采用節(jié)能技術(shù),精心設(shè)計(jì)中國節(jié)能型煉油企業(yè)[J].中外能源,2009,14(6):64-68.

[2]郭文豪,許金林.煉油廠的能耗評價(jià)指標(biāo)及其對比[J].煉油技術(shù)與工程,2003,33(11):55-58.

[3]許小云,胡于中.廣西石化公司煉油廠節(jié)能降耗初探[J].石油與天然氣化工,2011,40(6):639-641,645.

[4]李高峰,劉帥.柴油加氫改質(zhì)裝置節(jié)能降耗技術(shù)分析[J].石油煉制與化工,2010,41(11):85-88.

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