溫立憲 許 勇 王 霄 李柏鵬 韓 娜 路曉蕓
(長(zhǎng)慶油田分公司第一采氣廠)
目前,靖邊氣田集氣站大多采用設(shè)計(jì)初期安裝的放空分液罐對(duì)放空天然氣進(jìn)行初步氣液分離,然后進(jìn)入火炬進(jìn)行燃燒處理,以實(shí)現(xiàn)天然氣放空作業(yè)。集氣站內(nèi)放空作業(yè)有以下3種情況:①實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)集氣站設(shè)備運(yùn)行壓力高于安全閥設(shè)置壓力時(shí),安全閥將自動(dòng)開(kāi)啟進(jìn)行泄壓;②冬季生產(chǎn)過(guò)程中,采氣管線出現(xiàn)水合物凍堵,此時(shí)采取放空措施進(jìn)行解除凍堵;③為將部分產(chǎn)水氣井井筒內(nèi)積液帶出,通過(guò)站內(nèi)放空增大差壓將積液帶出以確保氣井正常生產(chǎn)。集氣站生產(chǎn)流程見(jiàn)圖1。
集氣站內(nèi)放空分液罐容積為1.35m3,主要由筒體、入口導(dǎo)流柵板、出口弦絲捕霧器組成。放空天然氣攜帶游離水進(jìn)入分液罐內(nèi),由于氣液流速和流向突然改變,使得氣液得以初步分離,同時(shí)絲網(wǎng)捕霧器可將10~100μm或更小一點(diǎn)的液沫除去。氣液分離后的天然氣進(jìn)入Φ159mm×8mm高為15m的放空直筒火炬,通過(guò)控制火炬頂部設(shè)置電子點(diǎn)火器將其引燃,放空分液罐和直筒火炬結(jié)構(gòu)示意圖見(jiàn)圖2、圖3。
集氣站放空作業(yè)時(shí)操作人員嚴(yán)格控制放空速度,放空天然氣經(jīng)重力沉降氣液分離、絲網(wǎng)捕霧器攔截和聚集,分離后的天然氣中水含量極低。實(shí)際生產(chǎn)表明,采用放空分液罐和直筒火炬能夠滿足氣田開(kāi)發(fā)初期集氣站放空作業(yè)。
隨著靖邊氣田天然氣深入開(kāi)發(fā),氣井產(chǎn)水量逐年增多,同時(shí)泡沫排水采氣等輔助增產(chǎn)工藝,使得氣井產(chǎn)水波動(dòng)較大,產(chǎn)水量極不穩(wěn)定。在日常生產(chǎn)放空作業(yè)時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)高速氣流攜帶部分油水混合物由火炬筒噴出污染周邊環(huán)境,因此現(xiàn)有放空系統(tǒng)已不再適應(yīng)生產(chǎn)工況發(fā)生變化氣井的放空作業(yè)。
氣田開(kāi)發(fā)初期,氣井能量充沛,產(chǎn)水較少,隨著氣田開(kāi)發(fā)的不斷深入,氣井產(chǎn)水量不斷增大,部分氣井?dāng)y液能力降低,依靠自身能量很難將井筒內(nèi)積液帶出。靖邊氣田于2000年開(kāi)始泡沫排水采氣試驗(yàn),通過(guò)多年的不斷攻關(guān)研究,靖邊泡沫排水采氣工藝已非常成熟,通過(guò)向井筒內(nèi)注入起泡劑,與積液混合后,借助天然氣流的攪動(dòng),產(chǎn)生大量低密度含水泡沫,降低液體密度,減小了地層水的表面張力,使井底積液轉(zhuǎn)變成泡沫狀流體,減少液體沿油管壁上行時(shí)的“滑脫”損失,提高氣流垂直舉升能力,從而達(dá)到提高產(chǎn)水氣井的自噴帶液能力。以A集氣站1#氣井為例,該井于2004年實(shí)施泡沫排水采氣工藝以來(lái),放空帶液時(shí)產(chǎn)水量約10~20m3/d,這種不穩(wěn)定產(chǎn)水給集氣站放空作業(yè)帶來(lái)很大的難度。
現(xiàn)有放空系統(tǒng)核心分離設(shè)備為放空分液罐。放空分液罐為主要?dú)庖悍蛛x設(shè)備,根據(jù)氣液密度差異,利用重力沉降作用達(dá)到氣液分離的目的。如圖4所示,液滴在隨氣流水平方向的速度U運(yùn)動(dòng)的同時(shí),在重力作用下以沉降速度Ut向下沉降。在水平速度U不變的情況下,液滴粒徑越大,沉降速度影響越大,受水平速度影響越少,逾先分離。以氣井進(jìn)站壓力6.4MPa為例,說(shuō)明放空天然氣放空分離情況。當(dāng)氣井進(jìn)行放空解堵作業(yè)時(shí),6.4MPa高壓原料氣經(jīng)過(guò)節(jié)流閥節(jié)流后瞬時(shí)流速可達(dá)370m/s,在高速流體的作用下,原料氣中含有的游離水被拉拽成細(xì)小液體,形成氣霧混合流。混合后流體在經(jīng)過(guò)放空分液罐時(shí),一方面由于節(jié)流元件的霧化作用,使得分離器中的液滴粒徑變小,受水平流速U的影響較大,受沉降流速Ut影響變小,液滴通過(guò)分離器的時(shí)間變短,部分液滴來(lái)不及分離便被帶出分液罐。另一方面,由于流體在順壓力梯度下流動(dòng),受到出口向上氣流拉拽作用,干擾了部分液滴向下沉降運(yùn)動(dòng),被帶出分液罐。
另外,放空分液罐的絲網(wǎng)捕霧器是由Φ0.25 mm的1Cr18NiTi不銹鋼絲手工纏繞制成。根據(jù)相關(guān)的腐蝕研究資料表明,當(dāng)溶液中的H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(10~200)×10-6時(shí),該材料隨著 H2S質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,氧化膜開(kāi)始破壞,腐蝕將逐漸加?。?]。地質(zhì)研究表明,靖邊氣田天然氣中H2S體積分?jǐn)?shù)為0.014%~0.098%,質(zhì)量濃度平均約為691mg/m3,局部質(zhì)量濃度較高,最高達(dá)到20g/m3[2-3]。由于上述客觀原因,隨著設(shè)備服役年限增長(zhǎng),高礦化度游離水及含硫天然氣對(duì)分液罐捕霧絲網(wǎng)的侵蝕造成大部分絲網(wǎng)破損嚴(yán)重,其捕捉細(xì)小液滴的能力被削弱。
同時(shí),由于放空火炬僅為Φ159mm×8mm的立管,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,不具備氣液分離能力,若放空作業(yè)操作速度過(guò)快,高速氣流攜帶游離水進(jìn)入火炬立管的機(jī)率增大,將影響火炬的正常燃燒。
為減少放空過(guò)程中天然氣攜帶游離水情況,消除氣體流速控制不當(dāng)導(dǎo)致游離水進(jìn)入放空火炬帶來(lái)的安全隱患。近年來(lái),新建集氣站均采用雙筒式閃蒸分液罐,放空天然氣中攜帶的游離水沉積在積液包中,利用電動(dòng)球閥控制閃蒸分液罐液位,進(jìn)而很大程度上減少了放空氣體攜帶游離水情況。雙筒式閃蒸分液罐具體結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖5。
放空氣體從氣進(jìn)口進(jìn)入,在導(dǎo)流板的作用下,氣流作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),氣體中的液滴向管壁聚結(jié),并隨氣流一起向下進(jìn)入罐體內(nèi)的折流板中,折流板進(jìn)一步吸收液滴的動(dòng)能,減少液滴的反彈和霧化,最后向下積聚在罐體的底部積液包中。
溶解有可燃?xì)怏w組分的凝液在閃蒸分液罐內(nèi)實(shí)現(xiàn)氣液分離過(guò)程;分離出的液相經(jīng)排液口排出;氣相則進(jìn)入旋流管,沿螺旋隔板作強(qiáng)制旋流運(yùn)動(dòng)。由于強(qiáng)制的反復(fù)的旋流運(yùn)動(dòng),氣體中的液滴在離心力作用下向旋流管內(nèi)壁聚結(jié),小液滴聚集成大液滴,氣量較小時(shí),向下沉降進(jìn)入罐體的底部;氣量較大時(shí),這些聚集的大液滴,會(huì)隨氣流向上運(yùn)動(dòng),進(jìn)入固定閥罩,由于流通截面的擴(kuò)大,流速降低,向下沉降落入水封液中,補(bǔ)充水封液。進(jìn)入固定閥罩的氣流,通過(guò)固定閥罩和浮動(dòng)閥罩之間狹小的環(huán)形縫隙,進(jìn)入其頂部的封閉空間內(nèi),使封閉空間內(nèi)的壓力升高,當(dāng)壓力產(chǎn)生的向上作用力大于浮動(dòng)閥罩的重量時(shí),浮動(dòng)閥罩向上運(yùn)動(dòng),向上運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,封閉空間的容積不斷擴(kuò)大,減緩了向上運(yùn)動(dòng)的速度,隨著氣體流量的增加,浮動(dòng)閥罩不斷地向上移動(dòng),直至固定閥罩上面的通氣孔被打開(kāi),氣體經(jīng)水封液上面的通氣孔從出氣口流出;氣體流量變化時(shí),通氣孔的開(kāi)度隨著變化,此時(shí)浮動(dòng)閥罩內(nèi)外的壓差產(chǎn)生的向上作用力,正好等于浮動(dòng)閥罩向下的重力,浮動(dòng)閥罩受力平衡,通氣孔處于一定的開(kāi)度。氣體經(jīng)水封液上面外環(huán)空間通過(guò)時(shí),部分較大的液滴或霧狀液滴在慣性和離心力作用下,沖向吸收吸附層,吸收吸附層可以有效地吸收液滴的動(dòng)能,避免液滴的反彈和霧化,使液滴吸附于吸收吸附層上面,并向下流入水封液中,水封液超過(guò)一定量時(shí),經(jīng)回流管流入罐體的底部。若不進(jìn)行放空和閃蒸作業(yè)時(shí),罐體內(nèi)的氣量減少,氣壓降低,浮動(dòng)閥罩依靠重力向下運(yùn)動(dòng),支撐于支承板上,其下端沉沒(méi)于水封液中,罐體處于水封狀態(tài),通過(guò)以上過(guò)程就完成了閃蒸、分液和水封阻火的功能。
雙筒式閃蒸分液罐具有集凝液閃蒸、可燃?xì)怏w分液、氣體阻火的水封功能于一體的優(yōu)點(diǎn),其只有在集氣站進(jìn)行放空作業(yè)或者在分離器排液過(guò)程中才承壓存液,設(shè)備本體上安全閥的起跳壓力設(shè)定為2.5 MPa,有效地保證了設(shè)備安全運(yùn)行。
為解決直筒火炬放空過(guò)程中攜帶液體嚴(yán)重的問(wèn)題,經(jīng)調(diào)研論證選用旋風(fēng)式氣液分離型火炬代替原有直筒火炬。改型火炬的本體是由漸縮的筒體組成,放空天然氣沿底部直徑最大的筒體切向進(jìn)入火炬內(nèi)部,切向進(jìn)入的天然氣受筒體器壁的約束由上向下作螺旋運(yùn)動(dòng),由于水滴和天然氣的密度差,導(dǎo)致游離水向心力大于氣體的向心力,水滴的質(zhì)量越大,向心力作用效果越明顯,從而實(shí)現(xiàn)氣體和水分的進(jìn)一步分離,分離后的氣體由頂部排出,由母火引燃。同時(shí),放空時(shí)打開(kāi)火炬底部排污閥門(mén)及時(shí)排放分離出的污水,避免了積水過(guò)多導(dǎo)致天然氣攜帶水對(duì)火炬燃燒的不利影響。RH-II型火炬結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖6。
旋風(fēng)式放空分液火炬核心設(shè)備為旋風(fēng)分離器,放空天然氣在旋風(fēng)分離器內(nèi)的運(yùn)動(dòng)情況見(jiàn)圖7。分離因數(shù)KC是反映旋風(fēng)分離器的重要指標(biāo),表示離心沉降速度與重力沉降比值,其表示式如下:
式中:uT為切向速度,m/s;R為軸心距,m。
以50m/s放空速度核算旋風(fēng)分離器KC值(R為0.33m),計(jì)算得KC為770,即在6.4MPa氣井放空解堵時(shí),旋風(fēng)分離器的分離效率為重力分離的770倍。
為了評(píng)價(jià)集氣站放空系統(tǒng)的可行性,分別對(duì)“雙筒式閃蒸分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”和“放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”放空工藝模式進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。
為了評(píng)價(jià)放空分液罐的分離效率,分別選取A、B、C、D集氣站內(nèi)產(chǎn)水量較大的氣井進(jìn)行放空試驗(yàn),利用進(jìn)站總機(jī)關(guān)放空針閥控制放空帶液1h,分別在放空分液罐及旋風(fēng)式放空分液火炬底部排放污水,具體見(jiàn)表1所示。
表1 “放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表Table1 Operational aspect of gas liquid separation venting tank and gas liquid separation cyclone torch
從表1試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,放空分液罐分離效率僅為60%左右,采用旋風(fēng)式放空分液火炬可將分液罐未分離徹底的游離水基本分離出來(lái),但從火炬火焰燃燒情況判斷,由于放空分液罐分離效率較低,加之放空速度過(guò)快,采用“放空分液罐+旋風(fēng)式氣液分離型火炬”無(wú)法完全滿足產(chǎn)水量較大氣井的放空需求。
為評(píng)價(jià)雙筒式閃蒸分液罐氣液分離效率,必須對(duì)其進(jìn)出口水含量進(jìn)行測(cè)定,鑒于氣井放空過(guò)程中天然氣含水量較多,成分復(fù)雜,不能滿足目前儀器測(cè)量及化學(xué)測(cè)量天然氣水含量方法必要條件,通過(guò)對(duì)放空系統(tǒng)由雙筒式閃蒸分液罐與旋風(fēng)分離器配套組成的E、F、G、H集氣站冬季生產(chǎn)放空帶液情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來(lái)評(píng)價(jià)雙筒式閃蒸分液罐的分離效率(見(jiàn)表2)。
從表2可知,雙筒式閃蒸分液罐的氣液分離效率在85%以上。從現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況來(lái)看,旋風(fēng)式放空分液火炬出口處天然氣燃燒充分,火炬頂部無(wú)液體噴出,可認(rèn)為閃蒸分液罐和旋風(fēng)式放空分液火炬已完全將放空天然氣中的液體分離。
表2 雙筒式閃蒸分液罐運(yùn)行情況統(tǒng)計(jì)表Table 2 Operational TAB of double drum flash tank
通過(guò)上述實(shí)驗(yàn)及統(tǒng)計(jì)分析,由于雙筒式閃蒸分液罐氣液分離效率在85%以上,加之配套使用旋風(fēng)式放空分液火炬能完全消除放空攜液環(huán)境污染問(wèn)題。
采用雙筒式閃蒸分液罐和旋風(fēng)式放空分液火炬相結(jié)合的放空工藝模式能夠很好地適應(yīng)集氣站產(chǎn)水量大、出水不穩(wěn)定氣井的放空作業(yè),有效避免了放空過(guò)程中氣井采出水對(duì)周邊環(huán)境的污染問(wèn)題,杜絕了由于火炬熄滅導(dǎo)致含H2S天然氣擴(kuò)散對(duì)周圍居民人身帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn),具有明顯的社會(huì)效益,建議推廣應(yīng)用。
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