佘浩濱
(中海油惠州煉化分公司,廣東惠州516086)
中海油惠州煉化分公司(惠州煉化分公司)液化氣脫硫裝置根據(jù)全廠總工藝流程的安排,采用集中脫硫、集中再生方式進(jìn)行處理;主要處理加氫裂化、催化裂化、延遲焦化液化氣。液化氣脫硫采用傳統(tǒng)MDEA脫硫工藝,液化氣脫硫醇采用美國Merichem公司的纖維膜脫硫醇工藝,胺液再生為傳統(tǒng)的汽提再生工藝;脫硫脫硫醇后的催化液化氣去氣分裝置,脫硫后的加氫液化氣部分去烷基化裝置,其余與焦化裝置液化氣一同作為產(chǎn)品進(jìn)行銷售。
惠州煉化分公司氣體脫硫裝置于2009年4月隨加氫、焦化、催化裝置一同開車后運(yùn)行正常,產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿足設(shè)計(jì)要求。但是隨著全廠加工負(fù)荷逐漸提高,特別是含硫含酸原油比例增加后,脫硫裝置脫硫能力不夠,經(jīng)常出現(xiàn)液化氣銅片腐蝕、油漬試驗(yàn)不合格等問題。
由于原料硫含量高、加工負(fù)荷高,液化氣硫含量高于設(shè)計(jì)值,原設(shè)計(jì)液化氣脫硫、胺液再生負(fù)荷不夠,導(dǎo)致液化氣硫化氫超標(biāo)不合格。
1.1.1 脫硫塔脫硫負(fù)荷高
液化氣脫硫裝置脫硫負(fù)荷高,胺液流量不能滿足要求,凈化液化氣產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常出現(xiàn)不合格,主要原因是原料液化氣硫化氫含量超標(biāo)。由于原油資源緊張,原油中硫含量升高甚至超過設(shè)計(jì)值。其次加氫裂化、延遲焦化裝置吸收穩(wěn)定系統(tǒng)操作參數(shù)不合理,造成干氣、液化氣中硫化氫含量分配不合理,使本應(yīng)該進(jìn)入到干氣中的硫化氫大部分進(jìn)入到液化氣中,因此液化氣脫硫化氫負(fù)荷增加較多。
1.1.2 胺液再生塔負(fù)荷不足
胺液再生塔設(shè)計(jì)處理富氨液95 t/h,而實(shí)際處理量在125 t/h以上。再生塔液相負(fù)荷大,容易沖塔。
由于胺液再生塔進(jìn)料負(fù)荷遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值,造成胺液再生塔液相、氣相負(fù)荷增加,塔頂酸性氣量增加,塔內(nèi)氣體線速增加,塔盤液體停留時(shí)間增加。使再生塔操作困難,易發(fā)生沖塔、塔盤積液液泛等現(xiàn)象,導(dǎo)致胺液質(zhì)量下降,硫化氫超標(biāo),凈化氣體質(zhì)量不合格。
一個(gè)企業(yè)國際形象的塑造主要通過兩種方式:行動(dòng)和傳媒。海外特別是西方因意識(shí)形態(tài)的偏見,對中國國企的對外行為方式產(chǎn)生了各種各樣的曲解,因此,如何塑造國企的海外形象,除了要做好發(fā)展和經(jīng)營以外,最關(guān)鍵的就是要全力提升自己的國際傳播能力,認(rèn)識(shí)和把握海外傳播及形象塑造的規(guī)律。
有時(shí)裝置餾出口液化氣腐蝕合格,罐區(qū)液化氣硫化氫為0,總硫合格,但液化氣分析不合格[1]。根據(jù)實(shí)際情況及對樣品的分析,主要存在以下幾種可能性。
1.2.1 液化氣攜帶部分胺液或堿液
由于處理量較高,使得液化氣MDEA胺洗時(shí)的液化氣空速較高、液胺發(fā)泡造成帶液,夾帶的胺液(或乳化液)經(jīng)脫液器后無法完全脫除,帶至罐區(qū)富集造成銅片腐蝕不合格。液化氣對胺液有一定的溶解作用,溫度越高、壓力越低、濃度越高則溶解度越大。由于溫度差的存在,飽和溶解物凝結(jié),因此罐區(qū)帶液是難以避免的,關(guān)鍵是如何將罐底凝液脫除,將罐區(qū)帶液對產(chǎn)品質(zhì)量的影響降到最低。
加氫裂化液化氣與焦化液化氣混合儲(chǔ)存也會(huì)造成腐蝕不合格。一方面焦化液化氣攜帶微量氧(5~10 mg/kg),加氫液化氣中溶解的部分含硫化氫的胺液,在有氧存在時(shí),硫化氫與氧反應(yīng)生成初生態(tài)的單質(zhì)硫造成腐蝕不合格。另一方面,Na2S造成液化氣腐蝕。焦化液化氣沉降后罐底為低濃度堿液,加氫液化氣沉降后罐底為低濃度含硫化氫胺液,在混合進(jìn)罐時(shí)堿液與硫化氫反應(yīng)生成強(qiáng)腐蝕性的Na2S。實(shí)驗(yàn)表明,在Na2S濃度達(dá)到一定量時(shí)就會(huì)造成液化氣銅片腐蝕不合格。
1.2.2 罐區(qū)脫液和采樣設(shè)計(jì)不合理
目前罐區(qū)進(jìn)料、脫液和采樣流程見圖1。
圖1 罐區(qū)液化氣采樣脫液流程示意Fig.1 Diagram of the liquid removal and sampling of storage tank LPG
從圖1可以看出,正常生產(chǎn)時(shí)脫液口與進(jìn)料口處于同一位置,由于進(jìn)料的不停的擾動(dòng),造成罐底液化氣凝結(jié)液沉積在罐區(qū)液化氣球罐進(jìn)出口管線中很難沉降,難以通過脫液線被及時(shí)脫去,罐的下半部基本為液化氣帶液的高濃度區(qū);在罐停止進(jìn)料進(jìn)行封罐時(shí),由于進(jìn)料管線較粗(DN350 mm),罐里的積液基本上都沉積在進(jìn)料管線內(nèi),脫液管線形同虛設(shè),不能進(jìn)行正常的脫液,只能在進(jìn)行罐底壓液時(shí)才能將罐底凝液脫除。
對于液化氣采樣,由于處于整個(gè)球罐的最底部,造成罐底采樣不具有代表性,可能攜帶凝液造成液化氣腐蝕不合格。
1.2.3 加氫與焦化液化氣混合儲(chǔ)存
2009年10月,焦化液化氣開始出現(xiàn)液化氣連續(xù)殘留不合格,液化氣油漬不通過。采樣觀察發(fā)現(xiàn)液化氣脫硫醇再生堿液經(jīng)過沉降后,底部有少量淡黃色油跡,與堿液抽提油顏色相似,液化氣帶油漬也為淡黃色,通過分析判斷,認(rèn)定液化氣帶油漬主要成分為脫硫醇使用的二硫化物抽提溶劑油。
液化氣脫硫醇單元抽提溶劑油采用催化重整生成油,造成液化氣夾帶抽提溶劑油的原因?yàn)榇呋卣捎兔芏绕蠹澳z質(zhì)含量較高。催化重整生成油密度在870 kg/m3左右,與設(shè)計(jì)溶劑油密度773 kg/m3相比偏大;其與二硫化物油混合后,與堿密度差較小,與堿液分離效果相對降低,造成堿液里含有少量重整生成油。雖然可以通過換堿來解決液化氣油漬問題,但堿液循環(huán)一段時(shí)間后會(huì)再次出現(xiàn)焦化液化氣油漬不合格現(xiàn)象。另外催化重整生成油的膠質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)較高,在10 mg/kg左右,膠質(zhì)等殘留在堿相中,造成堿液中溶解油含量高,被液化氣反抽提,最終液化氣被污染。
由于氣體系統(tǒng)中硫化氫總量一定,調(diào)整干氣中硫化氫含量,自然會(huì)影響液化氣中硫化氫含量。因此,通過優(yōu)化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的操作,采取降低吸收效果,提高解吸塔底溫度等方式增加解吸度來提高干氣中硫化氫含量,降低液化氣中硫化氫含量,可有效降低液化氣的脫硫負(fù)荷。
針對氣體液化氣脫硫單元負(fù)荷及胺液再生能力偏弱,液化氣產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定的情況,2011年10月全廠換劑檢修時(shí)對脫硫及胺液再生系統(tǒng)進(jìn)行了適應(yīng)性改造。改造原則為各脫硫塔在滿足脫硫效果的前提下,盡可能少增加溶劑循環(huán)量,使得現(xiàn)有溶劑再生塔經(jīng)改造后能夠滿足生產(chǎn)要求。本次適應(yīng)性改造目標(biāo)是滿足原油硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.4%~0.5%時(shí),富胺液處理量達(dá)到150 t/h要求,胺液再生單元平穩(wěn)操作。
脫硫再生單元改造實(shí)施完畢,于2011年11月投入運(yùn)行。裝置開車后,各類設(shè)備運(yùn)行正常,再生塔操作參數(shù)穩(wěn)定,主要操作條件和貧富液分析見表1~2。
表1 改造后再生塔主要操作條件Table 1 Main operation conditions of regeneration tower after revamp
表2 改造后再生塔貧富液分析數(shù)據(jù)Table 2 Analytical data of lean/rich amine solution for regeneration tower after revamp
溶劑再生單元改造投料以來,各項(xiàng)操作參數(shù)均可達(dá)設(shè)計(jì)要求,胺液處理量達(dá)到設(shè)計(jì)目標(biāo)值150 t/h,未發(fā)生沖塔等操作不穩(wěn)定的情況,再生后貧胺液酸性氣負(fù)荷0.010 mol/mol,低于設(shè)計(jì)值0.013 mol/mol的要求;貧胺液中硫化氫檢測不出,說明再生效果很好;富胺液酸性氣負(fù)荷只有0.100 mol/mol,未達(dá)到設(shè)計(jì)值0.300 mol/mol,這是由于裝置胺液質(zhì)量較差,前部脫硫塔脫硫效果不好造成。
為了保證精制加氫液化氣質(zhì)量滿足產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo),對加氫液化氣脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了改造。加氫液化氣經(jīng)過胺液洗滌脫硫后的凈化液化氣,使用脫硫劑進(jìn)行LPG精脫硫[2]。改造主要內(nèi)容有:增加兩臺(tái)脫硫罐,內(nèi)裝新型脫硫劑,液化氣下進(jìn)上出并聯(lián)運(yùn)行。圖2為凈化加氫液化氣改造后原則流程圖。
圖2 加氫液化氣脫硫流程Fig.2 Diagram of hydrocracked LPG fine desulfurization tower
加氫LPG脫硫罐系統(tǒng)于2009年11月30日開始裝催化劑,12月3日凈化加氫LPG精脫硫開始投用,投用后的精脫硫罐操作條件如表3。投用初期精制加氫液化氣銅片腐蝕偶有不合格現(xiàn)象,自12月12日以后精制加氫液化氣質(zhì)量全部合格。表4為脫硫罐投用后加氫液化氣產(chǎn)品的質(zhì)量情況。從表4可以看出,加氫液化氣經(jīng)精脫硫后,質(zhì)量合格率100%,硫化氫含量分析為0。加氫液化氣精脫硫罐投用后,效果明顯,質(zhì)量完全達(dá)到了設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
表3 精脫硫罐操作條件Table 3 Operation conditions of fine desulfurization tower
表4 脫硫罐投用后的產(chǎn)品質(zhì)量情況Table 4 LPG product quality after the fine desulfurization tower had been put into operation
造成裝置餾出口液化氣腐蝕合格,而罐區(qū)腐蝕不合格的原因與液化氣中溶解的雜質(zhì)有關(guān)[3]。罐區(qū)加氫液化氣球罐殘液MDEA質(zhì)量分?jǐn)?shù)在15%~20%,焦化液化氣球罐殘液pH值達(dá)到14左右。液化氣腐蝕不合格原因主要是帶堿或帶胺所致。根據(jù)Merichem公司專家的意見并結(jié)合同行經(jīng)驗(yàn),為解決焦化液化氣帶堿、加氫液化氣帶胺液的問題,2011年10月在氣體、液化氣脫硫裝置檢修期間增加焦化液化氣、加氫液化氣水洗設(shè)施,以除去液化氣中攜帶的大部分堿及胺。
2011年12月5日裝置改造完畢并投入運(yùn)行。改造完成后,焦化液化氣處理量30t/h,加氫液化氣處理量40 t/h,纖維膜、過濾器、機(jī)泵等設(shè)備運(yùn)行正常,操作參數(shù)穩(wěn)定,具體操作數(shù)據(jù)見表5。纖維膜投用前后數(shù)據(jù)對比分析見表6。從表6數(shù)據(jù)可以看出,精制液化氣含水量遠(yuǎn)低于指標(biāo)要求,分離效果很好;水pH值完全滿足不大于12的要求;水洗前焦化液化氣鈉離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)在0.6~0.8 mg/kg,水洗后已檢測不出。
從裝置內(nèi)解決焦化、加氫液化氣帶液問題,目前除增加水洗,降低液化氣內(nèi)雜質(zhì)濃度外,還沒有可靠的措施。為了保障在上游出現(xiàn)帶液情況下的液化氣質(zhì)量合格,對液化氣罐區(qū)脫液、采樣系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
表5 改造后水洗設(shè)施操作數(shù)據(jù)Table 5 Operational data of water washing device after revamp
表6 改造前后液化氣產(chǎn)品質(zhì)量要求對比Table 6 Quality comparison of LPG before and after revamp
對脫硫裝置開車兩年以來生產(chǎn)存在的問題進(jìn)行分析后,采取以下措施保障了液化氣質(zhì)量合格。
(1)通過優(yōu)化吸收穩(wěn)定操作,降低了液化氣硫化氫含量,盡量降低液化氣脫硫負(fù)荷。
(2)通過對二硫化物油流程進(jìn)行改造,更換效果更好的抽余油作抽提溶劑解決了液化氣油漬不合格。
(3)對液化氣脫硫進(jìn)行適應(yīng)性改造,增加加氫液化氣精脫硫設(shè)施;焦化液化氣和加氫液化氣水洗設(shè)施;液化氣罐區(qū)脫液、采樣改造等設(shè)施后,有效解決了液化氣腐蝕不合格問題,取得了良好的效果。
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