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3200t/d熟料生產(chǎn)線一次異常窯況的分析及處理

2013-09-10 10:38:32石云生姚亞琴
四川水泥 2013年5期
關(guān)鍵詞:游離鈣窯頭生料

石云生 姚亞琴

(1.冀東發(fā)展集團(tuán)海外事業(yè)部,北京 101111;2.陽泉冀東水泥公司,山西陽泉 045000)

ZS公司3200t/d新型干法水泥生產(chǎn)線于2009年5月一次投料成功,目前達(dá)到3900t/d。生產(chǎn)一直比較正常。但就在2010年3月卻出現(xiàn)了一次較大的工藝事故,中途由于燒成溫度過低,窯頭無法形成火焰止料三次,直接停窯時間長達(dá)20小時,減產(chǎn)投料時間長達(dá)15天之久。本次事故給公司造成了較大的損失。在經(jīng)過認(rèn)真研究分析,通過一系列的參數(shù)調(diào)整之后,終于投料成功,產(chǎn)質(zhì)量恢復(fù)正?!,F(xiàn)根據(jù)本次事故得到的教訓(xùn)加以總結(jié),希望同行能在此問題上少走彎路,少受損失。

表1 3200t/d生產(chǎn)線主機(jī)設(shè)備表

1 事故現(xiàn)象

2010年3月18日中班,窯況突然發(fā)生惡化,主要操作參數(shù)如表2所示,五級旋風(fēng)筒出口溫度不易提高,窯尾溫度不斷降低至880℃,NOx(分析儀安裝位置在C1出口管道)亦不斷減少。當(dāng)投料量降至180t/h(正常時投料量為240 t/h),排風(fēng)量隨之降低,提高分解爐出口溫度至1050℃,五級旋風(fēng)筒出口溫度才能到820℃。窯尾溫度提高至1050℃,分解率勉強(qiáng)維持在90%的水平,窯電流趨于穩(wěn)定,游離鈣在2%以內(nèi)。當(dāng)窯系統(tǒng)整體情況好轉(zhuǎn)時,操作員將投料量提高到190 t/h,窯況在10分鐘后惡化,窯電流迅速下降,窯前渾濁,游離鈣竄至6%左右,不得不繼續(xù)減產(chǎn)至150 t/h方才穩(wěn)定窯況。這種現(xiàn)象維持了近15天時間,期間針對性地采取了一些措施,包括停窯檢查,但投料多次依然達(dá)不到設(shè)計產(chǎn)量。

2 原因分析

(1)由于分解爐出口溫度陡然升高,分解爐中部溫度亦升高至1000℃,首先考慮煤粉不完全燃燒問題,但從煤粉工業(yè)分析中未發(fā)現(xiàn)異常,由于煤粉倉為頭尾煤共用,如果灰分或揮發(fā)分有較大幅度的變化時,煤灰摻入量會大幅度改變熟料的三率值,但從熟料全分析中未發(fā)現(xiàn)異常,(KH值略有下降,分析是由大幅度減產(chǎn),煤耗增加引起的)。

(2)當(dāng)投料量降至180 t/h時,燒成帶溫度可以提高到正常煅燒溫度,分解爐出口及中部溫度可以降低50℃,大約控制在980~1000℃,NOx可以提高至600ppm,窯況正常。但是再提高投料量,希望通過緩慢加產(chǎn),提高二三次風(fēng)溫度來加速煤粉的燃燒速度,使五級旋風(fēng)筒出口溫度與分解爐出口溫度溫差減小,但收效甚微,適得其反,燒成溫度很快降低,窯前飛砂增大,游離鈣激增,被迫減產(chǎn),此時所取的生料分解率為88%。由此可見,降產(chǎn)能將燒成溫度提高的主要原因是過多依靠窯頭這把火的熱焓,即通過窯頭加煤,在窯尾階段將分解率較低的生料加溫分解,減輕分解爐的負(fù)擔(dān)。這是一個本末倒置的方法,會加大燒成帶的熱力強(qiáng)度,對窯皮不利。

(3)從現(xiàn)場觀察,在煙室縮口下部捅料孔插入鋼管,能夠感覺到有生料垮落,分析認(rèn)為,物料短路現(xiàn)象是窯前燒不住的主要原因。由于生料有很大一部分直接入窯,沒有經(jīng)過C4旋風(fēng)筒,但分解率取樣點在C4下料管。這部分低分解率的物料取不到,樣品分解率不能反映真實情況。正是由于短路生料的存在,使分解爐內(nèi)煤粉放熱得不到生料的及時吸熱分解,導(dǎo)致分解爐整體溫度提高,但五級筒出口溫度卻不能提高。為防止短路現(xiàn)象的發(fā)生,操作上提高高溫風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速,加大排風(fēng)量、關(guān)小三次風(fēng)閘板,由于投料量較低,此種操作適得其反,將窯內(nèi)火焰拉長,更加降低了窯頭溫度,窯況惡化。

(4)生料短路現(xiàn)象的發(fā)生,分解爐內(nèi)流場的破壞,分析原因有以下三點:一為分解爐縮口澆注料磨損,面積擴(kuò)大或形狀不規(guī)則,導(dǎo)致風(fēng)速降低,達(dá)不到噴騰效應(yīng)的要求;二是C4旋風(fēng)筒或C2旋風(fēng)筒出口的撒料箱問題,它的作用是讓物料經(jīng)它阻擊反彈后立即分散成細(xì)粉,均布在熱氣流中,提高有限時間內(nèi)的傳熱效率。如果料子撒不開,成團(tuán)落下,分解爐單位空間內(nèi)物料過多,過重,導(dǎo)致生料短路。三是C4下料管上的兩個翻板閥(TTF爐C4下料管分上下兩根,分布于兩個縮口之上0.5米處)內(nèi)漏風(fēng)問題,重點是下部翻板閥。如果翻板損壞嚴(yán)重,會導(dǎo)致生料克服氣流阻力成團(tuán)垮落至分解爐內(nèi)的,導(dǎo)致短路入窯。

3 采取措施

(1)對C2、C4旋風(fēng)筒出口撒料板進(jìn)行了熱態(tài)檢查,在捅料孔處探視,沒有發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象,結(jié)合操作中各級壓力沒有劇烈變化,因此可以排除該項問題。

(2)對C4下部下料管增加耐熱鋼板作為撒料板,后部用倒鏈調(diào)節(jié)長度,用于提高生料的分散度。當(dāng)插入深度提高到1.2米時,窯尾溫度明顯上升,分解爐出口溫度下降至1000℃,窯況好轉(zhuǎn)。提高投料量至200t/h時,分解爐溫度又提高到了1050℃以上,但窯尾溫度沒有降低的情況下,窯前溫度降低,游離鈣顯著提高,被迫降低投料量至180t/h。分析認(rèn)為,此項有一定影響,但不是主要原因。

(3)在長時間調(diào)整無果的情況下,調(diào)試組分析認(rèn)為主要問題出在縮口不規(guī)則或尺寸變大,分解爐內(nèi)結(jié)皮較多導(dǎo)致噴騰效應(yīng)的效果差,由此導(dǎo)致分解爐流場發(fā)生較大變化,風(fēng)煤料不匹配。限于現(xiàn)有條件不能馬上冷窯檢修,只能在操作上調(diào)整。筆者在操作上進(jìn)行了超常規(guī)的調(diào)整手段,主要操作如下:投料量由180 t/h在5分鐘之內(nèi)加之250 t/h,高溫風(fēng)機(jī)風(fēng)量相應(yīng)提高,高溫風(fēng)機(jī)電流值由105A提高到123A,一級出口負(fù)壓值由5500Pa提高到7800Pa(由于生產(chǎn)線屬于高阻力型預(yù)熱器,因此壓力值很高)窯頭煤適當(dāng)增加,保證分解爐內(nèi)風(fēng)煤料三者的合理配比,控制五級筒出口溫度在830℃,分解爐出口溫度不做參考。在調(diào)整的過程中發(fā)現(xiàn),分解爐溫度從1130℃慢慢回落至920℃,五級筒出口溫度始終在830℃附近,沒有降低,30分鐘后窯前溫度回升,窯電流穩(wěn)定,2小時后取樣游離鈣在1.8%,基本恢復(fù)正常。調(diào)整前后的系統(tǒng)參數(shù)對比見表2。

表2 調(diào)整前后的系統(tǒng)參數(shù)對比

4 結(jié) 論

分解爐是預(yù)分解窯技術(shù)的關(guān)鍵設(shè)備,具有燃料燃燒、氣固換熱、碳酸鹽分解等功能。對于正常的分解爐,要求其在滿足生料的分解率、煤粉的燃燼率及后續(xù)的燃燒功能外,同時要有良好的抗波動能力。在實際生產(chǎn)過程中,由于耐火材料的磨損會發(fā)生工況的改變,操作上應(yīng)該及時調(diào)整,使?fàn)t內(nèi)流場保持平衡狀態(tài),使生料的吸熱和燃料的發(fā)熱過程保持平衡狀態(tài)。爐內(nèi)氣體的流動特性對爐內(nèi)的煤粉燃燒和生料分解的影響深遠(yuǎn)。一方面爐內(nèi)物料的分布是否均勻、物料在爐內(nèi)的停留時間和氣體流動有很大的關(guān)系,另一方面氣體湍流運(yùn)動是換熱與分解的決定因素。對于噴騰型分解爐,由于下部縮口區(qū)域的存在,氣流經(jīng)過此區(qū)域時流動面積突增發(fā)生噴射效應(yīng),并在壁面附件區(qū)域形成局部回流區(qū),TTF爐增設(shè)中部縮口形成二次噴騰效應(yīng),從而使分解爐柱體上部空間的氣流變化更加紊亂,延長物料停留時間。本次事故中由于某種原因?qū)е路纸鉅t流場被破壞,操作上被迫減產(chǎn)運(yùn)行,由于窯況不穩(wěn)定,二三次風(fēng)溫度風(fēng)量經(jīng)常發(fā)生大幅度變化,在低產(chǎn)量對應(yīng)的排風(fēng)量、喂煤量沒有找到最佳值時,分解爐內(nèi)的流場不能穩(wěn)定,此時的小幅度調(diào)整只能導(dǎo)致窯況的進(jìn)一步波動,不能解決問題。采用“大風(fēng)大料”的操作方法理論依據(jù)是使分解爐內(nèi)的風(fēng)煤料三要素盡快匹配,恢復(fù)分解爐流場的穩(wěn)定性。

5 停窯檢修

在2010年8月份的中修時,對分解爐內(nèi)部進(jìn)行了詳細(xì)檢查,發(fā)現(xiàn)如下問題:

(1)分解爐內(nèi)柱體部位有接近15道環(huán)形結(jié)皮圈,結(jié)皮厚度500mm,長度1~2m。我們進(jìn)行了徹底的清理。

(2)分解爐與煙室的連接縮口處由于清理結(jié)皮的原因?qū)е驴s口直徑整體擴(kuò)大70mm,且斷面不規(guī)則。分解爐中部縮口無磨損。我們對底部縮口重新補(bǔ)打澆注料,縮口有效直徑在原來的基礎(chǔ)上減小150mm(1950mm → 1800mm)。

(3) C4翻板閥閥板正常,磨損不大。

從上述可以判定分解爐內(nèi)結(jié)皮嚴(yán)重是這次事故的主要原因,結(jié)皮導(dǎo)致分解爐阻力增大,風(fēng)量不足,風(fēng)速過低,從而造成分解爐與煙室的連接縮口處塌料。高溫風(fēng)機(jī)的排風(fēng)量與投料量需要同時提高,才能達(dá)到風(fēng)煤料匹配的要求,僅提高高溫風(fēng)機(jī)排風(fēng)量只會使窯頭溫度降低,最后的操作思路是正確的,利用操作參數(shù)的變化彌補(bǔ)了工藝條件的不足,沒有因為此工藝問題長時間停窯,避免了公司更大的損失。

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