李俊奎 張振泰 陶武軍 許佳
摘 要:中國石油慶陽石化10萬噸/年苯抽提裝置自投產(chǎn)以來,裝置運行平穩(wěn),但脫C6塔塔底汽油經(jīng)過空冷和水冷器冷卻后出裝置,熱量沒有有效利用。通過增加一臺換熱器,利用脫C6塔塔底熱量對重整裝置脫戊烷進料進行加熱,充分利用重組分油熱量。改造后重整裝置能耗減少2.42 kgE0/t,每年節(jié)約成本134.76萬元。
關(guān)鍵詞:苯抽提 重組分油 換熱器
中圖分類號:TQ221 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2013)03(a)-00-02
中國石油慶陽石化分公司原油加工能力300萬 t/年,二聯(lián)合建設(shè)60萬 t/年催化重整,配套10萬 t/年苯抽提裝置,采用中國石化集團石油化工科學(xué)研究院抽提蒸餾工藝專利技術(shù)[1]。該技術(shù)以環(huán)丁砜加專用助溶劑的復(fù)合溶劑體系作為抽提溶劑,回收重整汽油中的苯產(chǎn)品,同時生產(chǎn)無苯清潔汽油[2]。苯抽提裝置自2010年10月投產(chǎn)以來,裝置運行平穩(wěn),但脫C6塔塔底汽油經(jīng)過空冷和水冷器冷卻后出裝置,熱量沒有有效利用,通過增加一臺換熱器改造工藝流程,利用脫C6塔塔底熱量對重整裝置脫戊烷進料進行加熱,充分利用重組分熱量,達到節(jié)能降耗的目的。
1 工藝流程
1.1原流程
1.2 改造后流程
2 工藝參數(shù)
2.1換熱器的工藝參數(shù)
改造選用換熱器型號為BES800-2.5-160-6/25-4,管程介質(zhì)為重整生成油,殼程介質(zhì)為重組分油。其設(shè)計值和投用后工藝參數(shù)如表1所示,可以看出E213投用后,各工藝參數(shù)均達到設(shè)計要求。
3 效益評價
兩臺節(jié)約電費:34.56萬元/年。
(2)提高脫戊烷塔進料溫度,降低了塔底重沸爐的燃料氣消耗。節(jié)約燃料氣55 kg/h,運行時間8000 h/年,每年節(jié)約燃料氣440噸,每噸按460元計算,折算經(jīng)濟效益20.2萬元/年。
(3)提高了脫碳6塔進料溫度,降低了塔底蒸汽消耗。節(jié)約蒸汽1.0 t/h,運行時間8000 h/年,每年節(jié)約蒸汽8000噸,蒸汽按每噸100元計算,折算經(jīng)濟效益80萬/年。換熱器投用后經(jīng)濟效益約為134.76萬元/年。
4 結(jié)語
通過增加一臺換熱器,利用脫C6塔塔底熱量對重整裝置脫戊烷進料進行加熱,充分利用重組分油熱量。改造工藝流程簡單,成本低,節(jié)能效果明顯。改造后蒸汽消耗減少0.017 t/t,電量消耗減少1.039 kwh/t,燃料氣消耗減少0.001 t/t,重整裝置能耗減少2.42 kgE0/t,每年節(jié)約成本134.76萬元。
參考文獻
[1] 中國石化集團石油化工科學(xué)研究院.慶陽石化公司10萬t/年苯抽提工藝包[P].(專利授權(quán)號:ZL99107785.7,ZL01119818.4)2009.
[2] 王新建.環(huán)丁砜抽提蒸餾工藝在青島石化苯抽提裝置的應(yīng)用[J].現(xiàn)代化工,2008(8):68-70.