喬景紅
(河南煤氣化公司義馬氣化廠,河南義馬472300)
圖1 低溫甲醇洗主洗系統(tǒng)工藝流程簡圖Fig.1 Themain wash process flow diagram of Rectisol
CO2排放氣主要是來自低溫甲醇洗裝置閃蒸氣,義馬氣化廠低溫甲醇洗裝置主要采用德國魯奇低溫甲醇洗的9塔工藝流程,主洗系統(tǒng)采用的是5塔流程,見圖1。
K01塔和K02塔是將從氣化過來的粗煤氣中的CO2、H2S、有機硫、HCN、石腦油、水以及其它雜質(zhì)脫除,生產(chǎn)出合格的凈煤氣;K01塔是H2S吸收塔,K02塔是CO2吸收塔,K03塔是CO2閃蒸塔,是將吸收完CO2的甲醇經(jīng)過閃蒸再生釋放出CO2,得到貧甲醇吸收液;K04塔是H2S濃縮塔,該塔主要是閃蒸出CO2,并濃縮H2S;K05塔是熱再生塔,主要將H2S濃縮塔的甲醇液經(jīng)過加熱使H2S再生出來。K03塔、K04塔閃蒸出來CO2經(jīng)過K06水洗塔,吸收排放氣中的甲醇后排放到大氣中,該排放氣中含有少量的H2S,設(shè)計指標是小于50×10-6。
2011年4月份開始,CO2排放氣中的H2S含量開始超標,最高達2200×10-6,連續(xù)5個月,CO2排放氣的合格率也由100%降到0,CO2排放氣中的硫化氫含量高,周圍環(huán)境氣體聞著有一種臭雞蛋味,對人身造成一定的危害。為了改善周圍環(huán)境的氣體質(zhì)量,解決CO2排放氣中的H2S含量超標問題,提高排放氣的合格率,成為我們必須要解決的問題。排放氣中H2S含量見圖2。
圖2 CO2排放氣中H2S含量趨勢圖Fig.2 Trend graph of H2Scontent in CO2 emissions gas
根據(jù)如上工藝流程,采用人、機、料、法、環(huán)的方法對排放氣中H2S進行分析,即從人員、設(shè)備、物料、方法、環(huán)境這5個方面進行分析,人和法由于目前操作人員都為5年以上的老主操,技術(shù)水平及操作規(guī)程的執(zhí)行,應(yīng)該沒有問題,可排除在外,從機、料、環(huán)這3方面進行分析如下。
表1 CO2排放氣中H2S含量超標原因分析Tab.1 Cause Analysis of excessive hydrogen sulfide in CO2 emissions gas
對于以上原因進行逐一排查分析如下:
(1)經(jīng)調(diào)查,貧富液換熱器W12已兩年沒清洗,換熱效果差,影響濃縮塔的總硫吸收,導(dǎo)致排放氣中的總硫超;
(2)在最高負荷時,K01塔的操作壓差在60kPa,還沒達到設(shè)計值70kPa,不是K01塔的原因。
(3)現(xiàn)場分析出K01塔進K02塔的工藝氣中的總硫高出設(shè)計值30×10-6很多,最高可高達100× 10-6,很明顯有很多的硫被帶到了后續(xù)系統(tǒng)。使K03塔閃蒸出來的CO2氣中帶有大部分的H2S。
(4)分析出K04塔的閃蒸氣,閃蒸氣中的總硫高出設(shè)計值50×10-6很多。說明K04塔濃縮段的洗滌量CF052較小,沒有把H2S吸收下來。
(5)氣提氮的量與平時操作沒有太大的區(qū)別,說明不是氣提氮量大所致。
(6)分析W14處排放氣中的氨含量小于10mg· L-1,系統(tǒng)甲醇氨含量不是影響因素。
(7)粗煤氣中的總硫小于0.5×10-6,在設(shè)計值之內(nèi)。
(8)甲醇污染,再生度差,影響粗煤氣中總硫的吸收。
根據(jù)以上原因分析,主要原因為:1、3、4、8項。
表2 針對要因制定對策表Tab.2 Countermeasures for related reasons
針對這幾項采取了如下措施:
(1)2011年10月20日根據(jù)生產(chǎn)負荷,對W12換熱器進行清洗,打壓試漏,清洗后,效果見表3。
表3 貧富液換熱器清洗前后溫度對照表Tab.3 Temperature contrast of before and after cleaning the rich and poor fluid heat exchanger
換熱器清洗后,經(jīng)貧富液換熱器殼程的溫度平均降低15℃,換熱效果明顯增加,冷量損失減少,并且吸收劑的溫度降低,有利于甲醇對粗煤氣中總硫的吸收,避免硫化物帶入后續(xù)系統(tǒng)。
(2)針對出K01塔的工藝氣含硫高的問題,為了穩(wěn)定循環(huán)量的匹配,車間制定出操作方案:穩(wěn)定51系統(tǒng)的粗煤氣負荷在4.0~4.2Nm3·h-1,通過分析出K01塔工藝氣中的總硫,來調(diào)整CF021的量,當CF021的量加到50Nm3·h-1時,再開大閥門開度,量已無變,車間規(guī)定以閥門開度來決定循環(huán)量。見表4。
表4 閥門開度與出H2S吸收塔的工藝氣中的含硫量Tab.4 Relationship of the valve opening degree and the sulfur contentof the process gas out H2Sabsorber
從表4可以看出。隨著CF021的閥門的開度的增加,出K01塔的工藝氣中的總硫降低,進而出K03塔的氣體中的硫含量也降低;為了解決CF021的可操作性,閥門開大有數(shù)值上的變化,將CF021的流量表由儀表更換大量程流量表,及時匹配循環(huán)量,避免K03塔排放氣中的硫含量增加。
(3)在換熱器清洗前,CF052的量不能加到設(shè)計值,并且離設(shè)計值相當遠,因為加大CF052的量,就必須加大CF061的量,CF061的量加大,由于換熱器換熱效果不好,CF061這股甲醇的溫度就較高,導(dǎo)致凈煤氣中的總硫超標。對W12換熱器進行清洗,清洗后,CF052的量就可由26Nm3·h-1增加到34Nm3·h-1,52CF061的量可以由53-55Nm3·h-1增加到60Nm3·h-1。出K04的閃蒸氣中的H2S也由140~150×10-6降到15~25×10-6。效果比較明顯。為了及時匹配好CF052的量,調(diào)配好K04塔氣提氮量,避免K04塔排放氣中硫含量增加,下發(fā)操作規(guī)定,按負荷匹配循環(huán)量,保證出K04塔的閃蒸氣中的H2S合格。
(4)提高去K03塔的氣提氮的量,使大部分硫從K03塔閃蒸出去,以提高出K03塔的甲醇的精度,暫時性排放氣中的硫會更高,但是隨著甲醇精度的提高,出K01塔的工藝氣中的總硫會降低,帶入到K02塔的甲醇中的含硫量降低,進而出K03塔的閃蒸氣中的含硫量也會慢慢降低。
通過以上這些對策的實施,H2S含量得到了明顯的降低,效果見圖3。
圖3 CO2排放氣中H2S含量趨勢圖Fig.3 The trend graph of H2S content in CO2 emissions gas
本文根據(jù)低溫甲醇洗工藝流程,通過采用人、機、料、法、環(huán)的分析方法,找到了CO2排放氣中的H2S含量超標問題的原因所在,并根據(jù)原因制定出相應(yīng)的對策,如清洗W12、更換CF021的流量表以及匹配循環(huán)量等,不僅解決CO2排放氣中的H2S含量超標的問題,也改善了周圍環(huán)境。
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