王 哲
(中國(guó)石油獨(dú)山子石化公司乙烯廠,新疆 獨(dú)山子 833600)
某廠甲醇裝置設(shè)置的2臺(tái)循環(huán)氣壓縮機(jī)組,一開(kāi)一備。其作用是將合成工序出來(lái)的合成氣升壓后與轉(zhuǎn)化工序出來(lái)的新鮮氣混合送入合成工序大循環(huán)。循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行效果一直不理想,故障較多,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)。通過(guò)原因分析,采取相應(yīng)措施后,取得了較好的效果。
甲醇裝置循環(huán)氣壓縮機(jī)為固定水冷對(duì)稱(chēng)平衡二列一級(jí)無(wú)油潤(rùn)滑型往復(fù)活塞式壓縮機(jī),壓縮機(jī)采用上進(jìn)下出方式。其工藝流程見(jiàn)圖1,壓縮機(jī)的相關(guān)技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表1。
循環(huán)氣壓縮機(jī)運(yùn)行初期,壓縮機(jī)填料冷卻水回水溫度經(jīng)常出現(xiàn)超溫情況,最高達(dá)50℃,填料更換次數(shù)較頻繁。原因分析如下:
表1 壓縮機(jī)相關(guān)技術(shù)參數(shù)
(1)廠家提供的鎖閉環(huán)、密封環(huán)和節(jié)流環(huán)等配件質(zhì)量不良,部分配件內(nèi)徑不圓、厚度差別大,導(dǎo)致密封失效。(2)填料密封盒冷卻水流量偏小。
(1)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,循環(huán)氣壓縮機(jī)動(dòng)力平衡性能良好,壓縮機(jī)進(jìn)行空負(fù)荷運(yùn)行時(shí),管線(xiàn)振值均在正常的范圍內(nèi),但加載負(fù)荷后管線(xiàn)振動(dòng)振幅才隨機(jī)變大,說(shuō)明管線(xiàn)振動(dòng)是由于氣流脈動(dòng)引起的。
(2)兩臺(tái)循環(huán)氣壓縮機(jī)的主機(jī)安裝在標(biāo)高4m的二層樓面,原設(shè)計(jì)進(jìn)出口閥門(mén)、管線(xiàn)標(biāo)高都超過(guò)2.8m,管線(xiàn)的支撐、管卡僅僅起到承重的作用而未起到固定作用。管架大部分為φ114mm×7mm無(wú)縫鋼管和少量300mm槽鋼,剛度偏小,導(dǎo)致整個(gè)管系的固有頻率偏低,容易發(fā)生共振。防振管卡強(qiáng)度不夠,焊接質(zhì)量不高,易斷裂,且防振管卡無(wú)襯墊,這些都增加了產(chǎn)生共振的傾向。
(3)壓縮機(jī)排氣緩沖器排污閥門(mén)及管線(xiàn)無(wú)支撐,在壓縮機(jī)振動(dòng)的情況下,極易疲勞,導(dǎo)致焊縫裂紋,從而發(fā)生泄漏。
2006年1月,循環(huán)氣壓縮機(jī)排氣量降低,根據(jù)壓縮機(jī)氣閥的聲音以及進(jìn)氣閥溫度上升的情況判斷,氣閥可能出現(xiàn)損壞。拆檢后發(fā)現(xiàn)彈簧和閥片部分?jǐn)嗔眩y座密封面損壞,汽缸內(nèi)的積液量較多。原因如下。
(1)介質(zhì)帶液。循環(huán)氣壓縮機(jī)壓縮的主要介質(zhì)為氫氣和甲烷,但其中還含有少量的甲醇?xì)怏w。由于溫差的影響,一部分甲醇?xì)怏w在50多米的入口管線(xiàn)里冷凝成液體,并隨氣流進(jìn)入壓縮機(jī),尤其在冬天介質(zhì)帶液更為嚴(yán)重。這些液滴對(duì)壓縮機(jī)氣閥產(chǎn)生液擊,使氣閥失效。
(2)介質(zhì)腐蝕。由于循環(huán)氣中含有少量的CO2,對(duì)閥片及彈簧有腐蝕,加速了閥片和彈簧疲勞破壞。
(3)彈簧失效。由于彈簧失效,閥片受力不均勻產(chǎn)生附加彎矩,加大了撞擊受力,導(dǎo)致閥片斷裂。
(1)甩油環(huán)接頭結(jié)構(gòu)不合理。甩油環(huán)固定螺釘無(wú)彈簧墊片易松脫,螺釘與軸瓦接觸摩擦后造成甩油環(huán)不能正常隨軸旋轉(zhuǎn),致使軸瓦缺油損壞。
(2)潤(rùn)滑油不合適。循環(huán)氣壓縮機(jī)電機(jī)軸瓦選用TSA46汽輪機(jī)油,由于它的黏度較低,導(dǎo)致油膜不能形成,致使軸瓦因潤(rùn)滑不正常損壞。
為了增大填料盒冷卻水流量,將其回水管徑從3/8″提至1″,同時(shí)將回水管直接接入回水總管進(jìn)一步降低阻力,使冷卻水回水溫度從改造前的50℃降至30℃,取得了良好的效果。
(1)改變管線(xiàn)的布局
將循環(huán)氣壓縮機(jī)80%的管線(xiàn)標(biāo)高降低至1m以下,壓縮機(jī)進(jìn)出口閥門(mén)由垂直安裝改為水平安裝,有效的降低了管線(xiàn)振動(dòng)。同時(shí)拆除壓縮機(jī)排氣緩沖器排污法蘭后閥門(mén)及管線(xiàn),用盲板封堵。
(2)增加管架、加強(qiáng)管線(xiàn)支撐
循環(huán)氣壓縮機(jī)出口至合成氣混合罐、合成工序至循環(huán)氣入口緩沖罐之間的管線(xiàn)支撐,采用了雙柱式H型鋼做管架以增加穩(wěn)固性,支撐數(shù)量由原來(lái)不足18個(gè)增加到30多個(gè)。同時(shí),對(duì)現(xiàn)有管架由鋼架支撐改為鋼筋混凝土支撐,以增加剛性
(3)改造緩沖器
通過(guò)校核計(jì)算,發(fā)現(xiàn)原緩沖器容積達(dá)不到API618標(biāo)準(zhǔn)要求。現(xiàn)將原容積為0.68m3的緩沖器擴(kuò)容為2.03m3。并在原緩沖器內(nèi)增加彎頭及一段直管,在上面開(kāi)小孔構(gòu)成濾波元件,提高了脈動(dòng)氣流衰減。
(4)緩沖器的入口加孔板
在管線(xiàn)系統(tǒng)大容器入口處加孔板,可以削弱氣流脈動(dòng)孔板開(kāi)孔尺寸應(yīng)按下式計(jì)算:d/D=0.43~0.50(d為孔板孔徑,D為管子內(nèi)徑),在此范圍內(nèi),氣流脈動(dòng)的衰減效果最明顯。經(jīng)計(jì)算在循環(huán)氣壓縮機(jī)的左右兩列入口緩沖器的入口法蘭處分別增加了一塊φ59mm×106mm×4mm的孔板,效果很好
為了減少壓縮機(jī)帶液運(yùn)轉(zhuǎn),在緩沖罐前增設(shè)了一級(jí)甲醇分離器。同時(shí),強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)巡檢,及時(shí)對(duì)壓縮機(jī)排液。
由于甩油環(huán)接頭易松動(dòng)。現(xiàn)將甩油環(huán)上沉孔內(nèi)徑擴(kuò)大0.5mm,安裝螺釘防松彈簧墊片,并將聯(lián)結(jié)螺釘更換為內(nèi)六方螺釘保證安裝預(yù)緊力達(dá)標(biāo)。同時(shí)更換潤(rùn)滑油,采用黏度較高的HM68抗磨液壓油,改善軸瓦潤(rùn)滑情況。
對(duì)配件質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān),加強(qiáng)和廠家的溝通,確保配件出廠質(zhì)量合格。制定科學(xué)合理的檢修方案和驗(yàn)收程序,確保檢修質(zhì)量。
通過(guò)采取以上措施,甲醇裝置循環(huán)氣壓縮機(jī)的檢修頻次大大降低,由2005年的7次減少到現(xiàn)在的每年1次,不僅降低了設(shè)備維修費(fèi)用,而且大大延長(zhǎng)了壓縮機(jī)的運(yùn)行周期。
[1]黨錫淇,陳守五.活塞式壓縮機(jī)氣流脈動(dòng)與管道振動(dòng)[M].西安:西安交通大學(xué)出版社,1984.
[2](美)漢隆(PaulC.Hanlon),郝點(diǎn)等譯.壓縮機(jī)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2003.