○ 文/司云濤
小修也有大作為
○ 文/司云濤
大慶煉化公司聚合物二廠以全面推行“設(shè)備周期性計(jì)劃維修”和“生產(chǎn)線問題集中處理的階段性小修”為設(shè)備管理的中心工作,有力地保證了裝置優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)。
6月15日,大慶煉化公司聚合物二廠迎來了今年的第8次生產(chǎn)線階段性小修,在不到8小時(shí)的停線時(shí)間里,集中處理了裝置掛牌漏點(diǎn)等問題9項(xiàng),維修關(guān)鍵設(shè)備6臺,拆檢保養(yǎng)設(shè)備36臺,清理了風(fēng)機(jī)煙道、設(shè)備蝸殼等12處,為裝置下周期的安穩(wěn)高效運(yùn)行蓄積了動(dòng)力。
在大慶煉化公司聚合物二廠3年的裝置大修間隔期內(nèi),設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)行,出現(xiàn)故障后搶修,如同“救火式”,這種設(shè)備管理模式比較簡單粗放。而計(jì)劃性“兩修”則是根據(jù)生產(chǎn)線運(yùn)行特點(diǎn)和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律,定期停下生產(chǎn)線,集中處理在裝置運(yùn)行時(shí)無法解決的問題,按周期檢修重點(diǎn)設(shè)備,在故障周期前進(jìn)行預(yù)見性處理,提前做好檢修前人員和物資的準(zhǔn)備,最大限度的省下停線時(shí)間。
毫無疑問,第二種管理模式更科學(xué)、更合理。大慶煉化公司聚合物二廠設(shè)備管理人員,進(jìn)一步摸清設(shè)備運(yùn)行規(guī)律,找準(zhǔn)裝置運(yùn)行特點(diǎn),真正確?!皟尚蕖钡目茖W(xué)性。
“相對于煉油等生產(chǎn),聚合物生產(chǎn)并不具備很強(qiáng)的連續(xù)性,一旦設(shè)備出現(xiàn)突發(fā)性故障可以立即去修,但等到發(fā)生故障后才去‘救火式’搶修,確實(shí)是設(shè)備管理的下策。”設(shè)備副廠長于偉千說,“我們在堅(jiān)持抓好3年一次大修的基礎(chǔ)上,一直在探尋并細(xì)化這種理論上并不為新鮮的設(shè)備管理辦法,力求將生產(chǎn)線計(jì)劃性小修和設(shè)備周期性維修結(jié)合起來,用科學(xué)的管理來改善設(shè)備運(yùn)行狀況,發(fā)揮出最大性能,從根本上轉(zhuǎn)變‘前面搶產(chǎn),后頭搶修’的局面?!?/p>
●大慶煉化聚合物二廠員工細(xì)心、系統(tǒng)地“診斷”設(shè)備問題,為科學(xué)檢修提供依據(jù)。 攝影/司云濤
今年以來,這個(gè)廠四條生產(chǎn)線已經(jīng)建立起162臺關(guān)鍵設(shè)備檔案,陸續(xù)進(jìn)行了8次計(jì)劃性停線小修,解決裝置問題172項(xiàng),維護(hù)設(shè)備260余臺次,大大減少重點(diǎn)的個(gè)體設(shè)備突發(fā)性故障,延長設(shè)備使用壽命,邁開了科學(xué)“兩修”的堅(jiān)實(shí)步伐。
在24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)的化工企業(yè),巡檢和監(jiān)測是保障生產(chǎn)安全平穩(wěn)高效運(yùn)行的必要方法,也是掌握設(shè)備運(yùn)行規(guī)律,綜合評價(jià)“兩修”周期,為實(shí)現(xiàn)科學(xué)“兩修”提供依據(jù)的有效手段。
聚合物二廠于2012年初重新完善了《全員設(shè)備管理實(shí)施方案》,對領(lǐng)導(dǎo)小組和工作辦公室進(jìn)行重新分工和調(diào)整。依照“層層分包,臺臺承包”的原則,實(shí)行了廠級按生產(chǎn)線或區(qū)域承包、車間分區(qū)承包、操作人員分臺分段承包的辦法,確保了人人有分擔(dān)區(qū),臺臺設(shè)備有專人管理,并有相應(yīng)檢查檔案。在此基礎(chǔ)上,這個(gè)廠創(chuàng)新實(shí)行“五級巡檢”模式,系統(tǒng)規(guī)范了從廠設(shè)備管理人員到車間員工的巡檢時(shí)間和區(qū)域路線,形成了一道全員參與相互聯(lián)系的密集巡檢網(wǎng)絡(luò)。今年前5個(gè)月,通過巡檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)并有效處理大小問題和隱患30余項(xiàng),做好設(shè)備運(yùn)行記錄2300多條,在保障生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行的前提下,為科學(xué)判定設(shè)備運(yùn)行周期收集了資料。
“設(shè)備是人管的,它們也有運(yùn)行周期,就像人累了需要休息一樣,狀態(tài)不好時(shí)也需要上醫(yī)院檢查。雖然設(shè)備不會說話,但它們有自己的語言,他們‘病’前也是有征兆的?!睆S設(shè)備監(jiān)測工程師陳林瓊說,“外在征兆還好說,但內(nèi)部的問題就需要?jiǎng)討B(tài)監(jiān)測和利用專業(yè)知識分析判斷了?!?/p>
近兩年,這個(gè)廠逐步發(fā)揮出了兩級動(dòng)態(tài)監(jiān)測的作用,增加檢測儀4臺,將廠級監(jiān)測頻率由以前的每半個(gè)月一次增加到每周一次,僅今年5個(gè)月監(jiān)測設(shè)備1320余臺次,收集設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)3500多項(xiàng),分析出重大設(shè)備故障6項(xiàng)。有了強(qiáng)有力的監(jiān)測武器,摸清了設(shè)備運(yùn)行規(guī)律,為定期有計(jì)劃的組織非故障性維修提供了科學(xué)依據(jù)。
“PDCA”循環(huán)原為全面質(zhì)量管理工作程序,聚合物二廠將這種管理模式應(yīng)用到設(shè)備“兩修”中來,探索了一套科學(xué)的管理辦法,確保小修過程的科學(xué)高效。
在計(jì)劃性停線“兩修”之前,涉及的裝置需要根據(jù)內(nèi)外生產(chǎn)環(huán)境和設(shè)備狀態(tài),將生產(chǎn)線問題分析清,由設(shè)備、安全、工藝等各專業(yè)做好問題匯總、對接后,提前一周確定出方案,列出需要的停線時(shí)間、維修人員、需集中處理的問題和檢修的設(shè)備以及需要廠里協(xié)調(diào)的問題,報(bào)廠里審批統(tǒng)籌后,共同敲定停線日期,確保計(jì)劃的科學(xué)性和合理性。
在小修過程中,廠、車間兩級設(shè)備管理人員按照方案中確定好的項(xiàng)目和分工情況各司其職、各負(fù)其責(zé),拆檢、清理、監(jiān)護(hù)有條不紊,在確保問題逐項(xiàng)解決的基礎(chǔ)上,還必須達(dá)到現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,做到“工完料盡場地清”。
每一次小修結(jié)束后,這個(gè)廠都會組織專項(xiàng)會議,全面分析當(dāng)次小修的整體情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找各方面不足,并在下一次小修方案中體現(xiàn),以不斷提高檢修效率和質(zhì)量,延長裝置平穩(wěn)運(yùn)行周期。
“我們就是要在一次次的計(jì)劃、小修、總結(jié)、完善的循環(huán)中,不斷催熟這一管理模式,用設(shè)備管理水平的不斷攀升來更好的保障裝置的安全生產(chǎn)?!币?yàn)檫@次小修提前4小時(shí)達(dá)到了預(yù)定的效果,剛參加完這次階段性小修總結(jié)會的廠長陳萬忠滿意的說。
通過不斷的計(jì)劃、執(zhí)行、總結(jié)和完善,這個(gè)廠針對研磨機(jī)、離心機(jī)、雙層室篩分器等重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行深入的技術(shù)攻關(guān)和優(yōu)化改造,陸續(xù)實(shí)施了研磨機(jī)整機(jī)更換、雙層室篩分器材質(zhì)改造、離心機(jī)工作水路增加濾網(wǎng)等8項(xiàng)技術(shù)措施,有效提高了這些重點(diǎn)對象的工作效果和“抗病能力”。據(jù)統(tǒng)計(jì),今年5月重點(diǎn)設(shè)備故障時(shí)間較第一個(gè)月降低11個(gè)小時(shí),降幅達(dá)到21.5%。
推行“兩修”以來,聚合物二廠積極尋求車間、廠、維修方和施工方的全方位立體化溝通,堅(jiān)持每周定期召開設(shè)備例會,每月底要求施工方參加,分析并及時(shí)協(xié)調(diào)解決“兩修”過程中發(fā)現(xiàn)的問題,不斷提高“兩修”的科學(xué)化水平和效果。
“初期,以往由于種種原因,經(jīng)常出現(xiàn)設(shè)備修理不徹底,運(yùn)轉(zhuǎn)不長時(shí)間又出現(xiàn)重復(fù)性維修的現(xiàn)象,造成生產(chǎn)的被動(dòng)。自從廠里加強(qiáng)了這四方的溝通后,故障分析更加全面了,問題解決思路清晰了,維修質(zhì)量和效率上去了,‘兩修’過程更加順暢,效果更加明顯,設(shè)備運(yùn)行狀況也有了質(zhì)的提升?!本酆隙囬g設(shè)備副主任陳連慶說。
通過積極的溝通,目前,這個(gè)廠實(shí)現(xiàn)了維修人員分班組承包到車間,提高問題處理的效率和質(zhì)量。廠里按照“兩修”周期,堅(jiān)持定期對設(shè)備備品備件進(jìn)行盤查,嚴(yán)把備件質(zhì)量和數(shù)量的驗(yàn)收關(guān),進(jìn)一步完善了42臺設(shè)備的備件儲備表,增加儲備100余項(xiàng),徹底杜絕備件不足造成的影響。同時(shí),為各車間建立了《設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收單》等記錄表格,加強(qiáng)對現(xiàn)場安全環(huán)保、設(shè)備維修質(zhì)量的監(jiān)督與考核,確保檢維修質(zhì)量,避免重復(fù)維修,提高設(shè)備整體運(yùn)行的穩(wěn)定性。
隨著裝置 “兩修”逐步走上正軌,這個(gè)廠設(shè)備故障率降低8個(gè)百分點(diǎn),維修時(shí)間下降了10%,裝置運(yùn)行平穩(wěn)率、產(chǎn)量、一級品率得到穩(wěn)步上升。今年前5個(gè)月,在多次進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型生產(chǎn)的情況下,累計(jì)生產(chǎn)聚丙烯酰胺1.17萬噸,超額完成1464噸,同比增長10.3%,一級品率同比提升了近15%,穩(wěn)定在65%以上,累計(jì)節(jié)能163.4噸標(biāo)煤,節(jié)水24639噸。