沈雪梅
(潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 長治 046204)
上莊煤業(yè)有限公司是以山西潞安環(huán)能股份有限責(zé)任公司將原上莊煤礦整合重組而成的股份制企業(yè)。礦井生產(chǎn)能力為30萬噸/a。礦井開拓方式為斜井、立井混合開拓,通風(fēng)方式為中央并列式,礦井為高瓦斯礦井,礦井瓦斯絕對涌出量為22.28m3/min,相對涌出量為44.19m3/t,是一座典型的高瓦斯礦井。
1.工作面布置及通風(fēng)情況
3103回采工作面位于上莊煤礦31采區(qū)西部,所采煤層為3#-3煤層,工作面采用傾斜長壁布置,U型通風(fēng)方式,工作面長157m,傾斜長度530m,煤層平均厚度2.2m,風(fēng)運(yùn)兩巷均為工鋼梯形支護(hù),巷道斷面為8.5m2。
2.煤層瓦斯含量及回采工作面瓦斯涌出量預(yù)測
兩巷及切眼掘進(jìn)施工期間瓦斯涌出量為2.5-5m3/min,經(jīng)實測,煤層原始瓦斯含量為12.6m3/t,該面瓦斯儲量為322.92萬m3,瓦斯壓力為0.62MPa。
根據(jù)3101工作面初采期間老頂初次垮落瓦斯涌出量瞬間增大(瓦斯絕對涌出量達(dá)到90m3/min)經(jīng)驗,3103工作面如果不進(jìn)行任何的治理,預(yù)計工作面頂板初次垮落瓦斯瞬間涌出量可達(dá)到100m3/min以上,屆時工作面以及礦井整個回風(fēng)系統(tǒng)將會出現(xiàn)大面積瓦斯高濃度超限。
3.煤層賦存情況
礦井所開采煤層為3#煤層,根據(jù)礦井地質(zhì)報告可知:3號煤層位于山西組下部,井田內(nèi)3號煤層有分岔現(xiàn)象,分為三個分層3上、3中和3下。中部夾有4~15m的夾石層,其中3下煤層厚1.16~3.40m,平均1.94m,為穩(wěn)定可采煤層,3上、3中煤層不穩(wěn)定,不可采。煤層結(jié)構(gòu)簡單,層位穩(wěn)定,常含夾矸1~2層,由砂質(zhì)泥巖組成,夾矸厚0~0.65m。
4.煤層頂?shù)装迩闆r,初次來壓及周期來壓步距
依據(jù)地質(zhì)報告該工作面直接頂板為砂質(zhì)泥巖、粉砂巖,局部相變?yōu)榧?xì)砂巖,底板為細(xì)砂巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖。礦井之前所回采3101工作面與該工作面地質(zhì)條件和煤層頂?shù)装迩闆r基本相同,3101工作面3上、3中煤層距本煤層為7~11m,3101工作面初采期間未采取任何處理手段,工作面回采至風(fēng)巷17m和運(yùn)巷13m時,工作面頂板大面積垮落,之后回采過程中頂板無明顯周期來壓,均為隨采隨下。根據(jù)3101工作面初采期間頂板垮落情況,結(jié)合3103工作面3上、3中兩層煤賦存條件(距
離本煤層分別為25m和17m),預(yù)計3103工作面在不進(jìn)行任何處理的情況下頂板初次垮落步距在工作面回采30-35m左右。
5.工作面瓦斯抽采現(xiàn)狀
根據(jù)對工作面實測,3上、3中兩層煤總厚度約為0.8-1.5m。預(yù)計3103工作面上鄰近層(3上、3中煤層)和頂、底板巖石內(nèi)瓦斯儲量約為698.96萬m3;根據(jù)3101工作面回采時瓦斯涌出量分析,該工作面上鄰近層瓦斯含量為15m3/t,初次來壓段瓦斯總量為123647m3,根據(jù)3101工作面當(dāng)時初次來壓時瓦斯涌出量經(jīng)驗,預(yù)計該工作面回采前不進(jìn)行任何治理手段初次來壓時瓦斯涌出量最大可達(dá)到100m3/min以上(瓦斯來源的80%為上鄰近層,其余20%為本煤層瓦斯涌出),屆時工作面以及采區(qū)和礦井回風(fēng)系統(tǒng)將可能發(fā)生大面積瓦斯超限事故。
3103工作面初采期間配風(fēng)量為2000m3/min,最大風(fēng)排瓦斯量可達(dá)到16m3/min,在工作面頂板初次來壓前瓦斯抽采主要是工作面本煤層預(yù)抽采量。
工作面現(xiàn)布置有三趟Φ275mm聚氯乙烯抽放管路,其中運(yùn)輸順槽一趟(本煤層瓦斯預(yù)抽采管路),回風(fēng)順槽兩趟(一趟為本煤層瓦斯預(yù)抽采管路,另一趟為鄰近層瓦斯抽采管路)。運(yùn)輸順槽布置瓦斯預(yù)抽采鉆場5個,每個鉆場呈扇形布置煤體預(yù)抽采鉆孔21個,孔徑為Φ89mm,孔深60m,回風(fēng)順槽共布置抽采鉆場9個(鉆場作為本煤層預(yù)抽采和鄰近層高位抽采共同使用),每個鉆場內(nèi)呈扇形布置本煤層預(yù)抽采鉆孔15個,孔徑Φ89mm,孔深80m。兩巷本煤層瓦斯預(yù)抽采鉆孔共計240個,已于2012年5月全部施工完成,并聯(lián)網(wǎng)抽放;回風(fēng)順槽9個抽放鉆場也作為裂隙帶高位抽采鉆場使用,每個鉆場布置抽采鉆孔8個,共計72個,目前已施工完成19個(其中9#和8#鉆場8個,7#鉆場已施工完成3個),孔徑為Φ113mm,鉆孔終孔位置均在切眼頂部3#-1煤層,8個鉆孔呈扇形布置,布置在端尾至工作面20m范圍。
工作面回采前煤體預(yù)抽采鉆孔已對工作面進(jìn)行了4個月的預(yù)抽采,抽采總量達(dá)到120萬m3,其中單孔抽采量為0.015m3/min,單孔平均抽采濃度可達(dá)到30%左右,單孔抽采總量可達(dá)到5000m3。
為防止工作面初次來壓期間瓦斯超限,引發(fā)瓦斯事故,采取了如下安全措施:
1.通風(fēng)安全措施
(1) 該工作面正常回采期間瓦斯涌出量預(yù)計為25m3/min(其中風(fēng)排量為10m3/min,抽采量為15m3/min),采取綜合措施后初次來壓時瓦斯涌出量為40m3/min(其中風(fēng)排量預(yù)計可達(dá)到15m3/min,抽采量可達(dá)到25m3/min),因此該工作面在初采期間為防止工作面初次來壓造成瓦斯超限,配風(fēng)量增大至2000m3/min,工作面正?;夭善陂g配風(fēng)量為1700m3/min。按照相關(guān)管理規(guī)定回風(fēng)流瓦斯?jié)舛瓤刂圃?.8%以下,工作面配風(fēng)量增大至2000m3/min時,工作面風(fēng)排瓦斯量可達(dá)到15左右。(2)工作面正?;夭善陂g要在工作面機(jī)頭和機(jī)尾各打一道風(fēng)障,以控制采空區(qū)通風(fēng),每天利用檢修時間對工作面(切眼)進(jìn)行風(fēng)量測定,確保工作面(切眼)配風(fēng)量不少于1200m3/min,并且保證工作面裂隙帶鉆孔高濃度抽采。
(3)在工作面端尾打設(shè)風(fēng)障時要在上隅角位置留出通風(fēng)口,以便于稀釋上隅角積聚的瓦斯。
2.瓦斯抽采措施
(1)在工作面回風(fēng)順槽煤墻側(cè)補(bǔ)充施工鄰近層的高位抽采鉆孔,鉆孔在煤墻側(cè)布置。
(2)確保礦井抽采系統(tǒng)各環(huán)節(jié)正常運(yùn)行,在頂板初次來壓前要對整個抽采系統(tǒng)進(jìn)行一次全面的檢查和維護(hù)。
(3)加強(qiáng)抽采系統(tǒng)的日常維護(hù),確保抽采管路暢通和抽放泵運(yùn)行平穩(wěn)正常。
(4)加強(qiáng)抽采數(shù)據(jù)的觀測,掌握抽采系統(tǒng)的各項數(shù)據(jù),尤其是鉆孔內(nèi)各項參數(shù)的測定,為工作面瓦斯涌出收集好第一手資料,以便及時采取有效的手段進(jìn)行瓦斯治理。(5)根據(jù)工作面的瓦斯涌出情況對抽放管路進(jìn)行調(diào)整,確保在瓦斯涌出量較大的時候能夠及時調(diào)整抽放負(fù)壓和裂隙帶高位抽放量,為工作面瓦斯治理提供可靠的保障。
(6)必要時將三臺抽放泵同時開啟,其中兩臺抽放泵對裂隙帶進(jìn)行高位抽采,屆時高位抽采混合總量可達(dá)到110m3/min,預(yù)計抽采濃度在30%左右,鄰近層裂隙帶高位抽采純量可達(dá)到30m3/min,結(jié)合風(fēng)排量16m3/min,初次來壓期間瓦斯風(fēng)排量和抽采量可達(dá)到45m3/min以上,可有效控制工作面瓦斯超限。
(7)工作面提前進(jìn)行煤體瓦斯預(yù)抽采,工作面回采前工作面最深處(切眼位置)瓦斯原始含量為12.6m3/t(為該工作面瓦斯含量最大值),經(jīng)過對工作面進(jìn)行半年煤體瓦斯預(yù)抽采后對工作面重新進(jìn)行了含量測定,工作面最深處瓦斯含量降至6m3/t左右,滿足了低于8m3/t回采的要求,實現(xiàn)了瓦斯的抽采達(dá)標(biāo)。
3.頂板梯次垮落控制措施
(1)根據(jù)3101工作面初次來壓經(jīng)驗,3103工作面回采期間為避免頂板初次來壓大范圍垮落,該工作面在推進(jìn)過程中采用回風(fēng)順槽超前運(yùn)輸順槽推進(jìn)的方法進(jìn)行推進(jìn)。在工作面回采的前30米范圍內(nèi),工作面回風(fēng)順槽必須超前運(yùn)輸順槽10m推進(jìn)。
(2)根據(jù)該工作面頂板情況我公司委托中國礦大制定了《上莊煤礦3103工作面強(qiáng)制放頂技術(shù)方案》,在工作面回采期間嚴(yán)格按照該方案和措施實施工作面的強(qiáng)制放頂工作,避免工作面頂板一次性大范圍垮落,造成瓦斯涌出量急劇增加。
為保證3103工作面生產(chǎn)期間的瓦斯治理效果,每隔兩組支架打一個鉆孔,鉆孔間距為3米,沿157m長的工作面共布置50個炮孔,每5個炮孔為一組。
工作面在推進(jìn)的前30米范圍內(nèi),工作面每推進(jìn)10米要進(jìn)行一次進(jìn)行放頂作業(yè),如果其中一次爆破作業(yè)后達(dá)到預(yù)期的效果,可不再進(jìn)行放頂作業(yè)。
深孔爆破孔的孔徑定為42mm,封泥長度不小于炮孔長度的20%-30%,徑向裝藥不耦合系數(shù)為1.25。具體深孔爆破炮孔參數(shù)和布置如附表。
經(jīng)過對該工作面采取一系列的瓦斯治理手段,瓦斯治理得到了全面的控制。2010年9月2日凌晨工作面風(fēng)巷推進(jìn)15米后頂板發(fā)生初次來壓垮落,垮落范圍在支架后方在風(fēng)巷至切眼8米處,頂板垮落瞬間瓦斯增大,上隅角瓦斯最高值達(dá)到1.21%,持續(xù)時間為48秒,工作面瓦斯絕對涌出量達(dá)到42m3/min(風(fēng)排量為15m3/min,抽采量為27m3/min),之后隨著工作面的逐步推進(jìn),切眼也按照預(yù)期效果開始了風(fēng)巷至運(yùn)巷的梯次垮落,在工作面風(fēng)巷推進(jìn)45米,運(yùn)巷推進(jìn)至38米時頂板全部垮落完成,在頂板垮落過程中未出現(xiàn)瓦斯超限事故,至此該工作面初次來壓的瓦斯治理得到了有效控制。
工作面在回采工程中受采煤速度影響,瓦斯涌出不斷增大,正?;夭善陂g瓦斯絕對涌出量在30m3/min左右,回采后的工作面無法長期進(jìn)行強(qiáng)制放頂作業(yè),因此瓦斯抽采成為了治理的主要手段,抽采效果直接影響到工作面的回采速度。
抽采效果的好壞取決于裂隙帶高位抽采鉆孔抽采量,裂隙帶高位鉆孔抽采量越大工作面瓦斯就能得到很好的控制。根據(jù)工作面回采期間對裂隙帶高位鉆孔進(jìn)行參數(shù)測定可以看出,鉆孔終孔位置在距離工作面回風(fēng)順槽10-20m范圍,距離回采煤層頂板10-15m的抽采效果最佳,正?;夭善陂g由里及外依次會有三個鉆孔可達(dá)到100%的抽采濃度,單孔抽采純量可達(dá)到5m3/min,其余鉆孔可達(dá)到1m3/min左右的抽采量。隨著鉆場的逐步報廢和銜接,工作面利用裂隙帶高位鉆孔抽采始終可保持正常的抽采量,可解決采空區(qū)20m3/min左右的瓦斯量,風(fēng)排瓦斯量在勻速回采正常期間為12m3/min左右,使用裂隙帶高位抽采鉆孔可以解決該工作面正?;夭善陂g60%以上的瓦斯絕對涌出量,完全可滿足工作面的正?;夭尚枰?。
根據(jù)此次對3103工作面采取的各項瓦斯治理手段,可以看出瓦斯治理是完全能夠得到控制的,強(qiáng)制放頂和風(fēng)巷超前推進(jìn)有效控制了工作面頂板的垮落步距,加大配風(fēng)量增大了工作面的風(fēng)排瓦斯量,煤體預(yù)抽采則從根本上解決了工作面瓦斯高的問題。這些手段的使用對礦井瓦斯治理積累了較好的經(jīng)驗。
在積累經(jīng)驗的同時也客觀地存在一些問題:第一,深孔爆破過程中有害氣體瞬間增大(該工作面爆破瞬間CO濃度增大至臨界值22.8PPm)會給安全帶來另一個隱患;第二,爆破整個過程的安全管理都是此次初采期間瓦斯治理的重中之重,如何做好大藥量深孔爆破的安全管理尤為重要;第三,如何設(shè)計和準(zhǔn)確施工裂隙帶高位抽采鉆孔(掌握最佳終孔位置),鉆孔設(shè)計和施工能否滿足抽采最佳效果的需要,這是瓦斯治理的一個特別重要的環(huán)節(jié);第四,本煤層預(yù)抽采鉆孔的抽采時間和抽采方法(鉆孔布置)對本煤層瓦斯治理起到關(guān)鍵作用,本工作面由于抽采時間較短,本煤層瓦斯抽采量較小,加之鉆孔采用扇形布置留下的抽采盲區(qū),都嚴(yán)重影響到了抽采效果,并且工作面深部與前部采用相同密度布置鉆孔,無法做到深部(較高瓦斯區(qū))能抽盡抽的目的。針對以上這些存在的問題,需要在今后的施工中進(jìn)一步完善相關(guān)安全管理措施以及不斷總結(jié)經(jīng)驗優(yōu)化鉆孔設(shè)計,以提高瓦斯抽采率,確保瓦斯治理效果。
切眼炮孔參數(shù)