徐學(xué)明,王海寧,石平利,劉春
(中國(guó)石化中原油田分公司石油化工總廠,河南濮陽(yáng)457165)
催化余熱鍋爐熱效率降低原因及處理措施
徐學(xué)明,王海寧,石平利,劉春
(中國(guó)石化中原油田分公司石油化工總廠,河南濮陽(yáng)457165)
催化裂化裝置余熱鍋爐2009年由臥式鍋爐改造為立式鍋爐后,過熱能力由20多t/h增加至38~40 t/h。然而經(jīng)過兩年多運(yùn)行,存在一系列問題,制約余熱鍋爐取熱效率的提高。本文重點(diǎn)分析了余熱鍋爐運(yùn)行過程取熱效率不高的原因,并采取相應(yīng)的措施,達(dá)到降低能耗的目的。
余熱鍋爐;熱效率;原因;措施
石油化工總廠50萬(wàn)t/a催化裂化裝置余熱鍋爐2009年技術(shù)改造,由臥式鍋爐改造為立式鍋爐后,過熱能力由20多t/h增加至38~40 t/h,過熱能力得到極大改善;煙氣側(cè)運(yùn)行壓力由10~40 kPa降至7 kPa,煙氣利用率得到極大的提高;排煙溫度降至180℃以下,受熱面積得到改善,取熱效率達(dá)到90%左右。然而經(jīng)過兩年多運(yùn)行,存在催化劑細(xì)粉吸附在取熱翅片管上、吹灰效果不佳、CO2裝置開工壓降大等問題,制約了余熱鍋爐取熱效率的提高。
650℃高溫再生煙氣自三旋分離出大于10 μm的催化劑細(xì)粉,驅(qū)動(dòng)煙氣輪機(jī)做功后,煙氣溫度下降至535℃。經(jīng)高溫?zé)煔馊ㄩy調(diào)節(jié),緊急情況下可以直接進(jìn)入煙囪排入大氣,正常情況下通過水封罐頂部口轉(zhuǎn)彎向下引入余熱鍋爐過熱器、蒸發(fā)段受熱面,再順序進(jìn)入高溫省煤器、水熱媒低溫省煤器,最后溫度下降至175℃進(jìn)入煙道后分為兩路:一路進(jìn)入到CO2裝置,另一路由煙囪排入大氣。
圖1 煙氣流程圖
外取熱器汽包(容701)分離出來(lái)的28 t/h飽和蒸汽及油漿蒸汽發(fā)生器(換202/1)產(chǎn)生的5 t/h飽和蒸汽匯集在一起,分兩路:一路飽和蒸汽送至特種油車間使用,另一路與余熱鍋爐蒸發(fā)段自產(chǎn)出的6.76 t/h飽和蒸汽一起進(jìn)入混合集箱,再經(jīng)過熱器加熱后成過熱蒸汽,由過熱器出口集箱引出,通過噴水減溫器控制過熱器的出口蒸汽溫度在250℃±10℃后進(jìn)入低壓蒸汽管網(wǎng)。
圖2 蒸汽流程圖
攜帶催化劑細(xì)粉煙氣進(jìn)入余熱鍋爐后,由于余熱鍋爐截面大于煙道,煙氣的流速明顯降低,催化劑細(xì)粉逐漸沉積下來(lái)。煙氣高溫高速流動(dòng)產(chǎn)生靜電效應(yīng)致使催化劑細(xì)粉吸附在翅片管和器壁上形成了一層隔離膜,阻礙了煙氣和爐管的直接熱傳遞,致使傳熱能力下,造成取熱效率降低。
余熱鍋爐吹灰器采用吹灰方式為激波吹灰,利用燃?xì)獗籍a(chǎn)生的激烈振動(dòng),使得受熱面表面積灰脫落,達(dá)到清灰目的。本鍋爐在過熱段、蒸發(fā)段、高溫省煤器和低溫省煤器分四層布置,每層安裝三個(gè)激波吹灰器。在操作過程中,由于采用裝置自產(chǎn)干氣,燃料成分不穩(wěn)定、含有雜質(zhì)等介質(zhì),易導(dǎo)致爆燃不穩(wěn)定,有時(shí)無(wú)法爆燃,有時(shí)爆破力太強(qiáng),甚至損害激波吹灰器分配器。
二氧化碳裝置回收催化裝置排放的再生煙氣中二氧化碳?xì)怏w,作為油田采油氣驅(qū)介質(zhì),減少了二氧化碳排放到大氣,起到節(jié)能減排的作用。
2.3.1 二氧化碳裝置開工影響
當(dāng)二氧化碳裝置需要開工時(shí),為了確保再生煙氣至二氧化碳裝置煙氣量的穩(wěn)定供給,通常做法是:二氧化碳操作人員逐漸關(guān)小余熱鍋爐后煙氣直接排放至煙囪的煙道擋板。當(dāng)協(xié)調(diào)不到位時(shí)極易造成余熱鍋爐后路煙氣壓力快速上漲至2 kPa以上,鍋爐前(煙機(jī)后)的壓力能達(dá)到10 kPa,雙動(dòng)滑閥開度增大,煙機(jī)做功降低,余熱鍋爐水封罐小水封密封不住,不停冒煙氣;催化操作人員被迫將高溫?zé)煔馊ㄩy切至煙囪一部分處理問題,造成了高溫?zé)煔獾睦速M(fèi)。
2.3.2 二氧化碳裝置停工影響
當(dāng)二氧化碳裝置停工時(shí),二氧化碳解吸塔底重沸器不再消耗蒸汽,造成蒸汽消耗平衡困難。尤其是在夏季,動(dòng)力車間鍋爐房只開一臺(tái)鍋爐保證催化汽輪機(jī)專用蒸汽使用,系統(tǒng)的蒸汽壓力靠催化車間產(chǎn)汽來(lái)平衡,當(dāng)催化系統(tǒng)蒸汽壓力達(dá)到0.85 MPa時(shí),油漿蒸汽發(fā)生器的蒸汽壓力達(dá)到正常操作的上限1.2 MPa(安全閥定壓值為1.32 MPa),全廠蒸汽系統(tǒng)的壓力無(wú)法平衡,只得犧牲余熱鍋爐的取熱能力,將高溫?zé)煔馊ㄩy切至煙囪一部分,造成了高溫?zé)煔獾睦速M(fèi)。
通過以上分析,余熱鍋爐熱效率不高的原因主要是:吹灰效果不佳,煙氣熱能沒有得到最大利用及系統(tǒng)蒸汽用量得不到最大使用量影響余熱鍋爐的取熱效果,可以從以下幾個(gè)方面著手進(jìn)行解決:
3.1.1 組分由干氣改為乙炔
將吹灰燃?xì)庥啥嘟M分的干氣改用為組分單一乙炔,燃料組分得到保證,降低了操作難度,控制好吹灰時(shí)燃?xì)?,均勻分配爆破能量,避免破壞設(shè)備,提高吹灰效果。
表1 吹灰燃?xì)獗?/p>
3.1.2 調(diào)整吹灰的頻率
催化劑吸附在翅片管上形成積灰是造成鍋爐取熱效率不高的因素,而合理提高吹灰頻次,可將堆積在翅片管上的催化劑積灰均勻的清除,避免了催化劑細(xì)粉長(zhǎng)時(shí)間吸附在爐管翅片上,有利于鍋爐爐管和煙氣熱交換。將每天20:00吹灰調(diào)整為每天吹兩次(6:00和20:00)后,每次吹完后,從煙囪排放煙氣呈白煙而不是黑煙滾滾,說明鍋爐內(nèi)的催化劑細(xì)粉均勻吹出,取熱量得到提高。
在二氧化碳裝置開工時(shí),先全開余熱鍋爐高溫?zé)煔馊ㄩy及余熱鍋爐后排放至煙囪的煙道擋板,再逐漸關(guān)小煙囪煙道擋板,控制煙機(jī)出口壓力PR502在0.085 MPa以下,如此保證了煙氣全部通過余熱鍋爐,既保證了煙機(jī)最大做功節(jié)能,也提高了鍋爐熱效率。
鍋爐吹灰時(shí)存在死區(qū),催化劑細(xì)粉會(huì)黏附在爐管翅片上,長(zhǎng)時(shí)間的堆積形成硬垢,即使加大吹灰能量也無(wú)法清除,造成鍋爐的產(chǎn)汽量和過熱能力降低,運(yùn)行起來(lái)也不節(jié)能。需要定期停爐清理爐管上催化劑硬垢,由于爐管在鍋爐內(nèi)密集排布,清灰困難,只能利用高壓水將翅片上的硬垢沖洗掉。
通過分析余熱鍋爐熱效率不高的原因及改進(jìn)吹灰介質(zhì)、加大吹灰頻率、采取優(yōu)化操作流程和采用水洗方案等措施,在余熱鍋爐運(yùn)行中,排煙溫度降低至200℃以下,過熱蒸汽溫度穩(wěn)定在250℃以上,鍋爐的產(chǎn)汽量上升并且穩(wěn)定在6 t/h,鍋爐的壓差下降6 kPa,大大提高了鍋爐的傳熱能力,延長(zhǎng)了鍋爐運(yùn)行周期,提高鍋爐的運(yùn)行效率,降低了總廠能耗。
催化裝置正常操作狀態(tài)下,當(dāng)催化系統(tǒng)壓力達(dá)到0.8 MPa時(shí),油漿蒸汽發(fā)生器壓力達(dá)到1.18 MPa,而催化汽輪機(jī)專用蒸汽壓力在0.9~1.0 MPa,這就需要重新核算催化裝置蒸汽系統(tǒng)壓降,優(yōu)化系統(tǒng)蒸汽流程,降低動(dòng)力車間鍋爐房的負(fù)荷,最大限度節(jié)約能源。改造初步方案:將油漿蒸汽發(fā)生器飽和蒸汽外供,從余熱鍋爐出口直接接一條管線與汽輪機(jī)專用蒸汽線相連,增加蒸汽調(diào)壓閥,控制到汽輪機(jī)蒸汽壓力在1.0~1.1 MPa,系統(tǒng)蒸汽壓力在0.8 MPa。
TQ050.7
B
1003-3467(2012)15-0054-03
2012-06-02
徐學(xué)明(1974-),男,工程師,從事煉油催化裂化技術(shù)工作,電話:(0393)4879330。