施劍棟
該文以寶鋼高爐TRT發(fā)電機安裝工程為例,對“水平襯板流動灌漿施工法”這一現(xiàn)代大型設備底座安裝新工藝進行了解析,介紹了該新工藝的特點、步驟和操作要點,并與傳統(tǒng)的“座漿法”和“無墊板流動灌漿施工法”進行了對比,對今后大中型設備底座安裝工程具有重要的推廣價值和指導意義。
大型設備;底座;安裝;新工藝;水平襯板;流動灌漿
1.工程概況
“水平襯板流動灌漿施工法”在寶鋼三號高爐TRT發(fā)電機安裝工程上的應用在國內(nèi)屬于首次。TRT是指高爐爐頂余熱煤氣回收透平發(fā)電設備,屬于綠色節(jié)能環(huán)保裝置。該TRT發(fā)電機由日本進口,額定功率30556KVA,安裝在露天高臺上,作業(yè)環(huán)境差、質(zhì)量標準高、工期要求緊,整個安裝工程難度很大。而發(fā)電機的底座安裝,作為最重要的基礎工作,是影響工程質(zhì)量和進度的主要因素。
2.傳統(tǒng)安裝工藝分析
“座漿法”:目前國內(nèi)的設備底座安裝,大多采用傳統(tǒng)的“座漿法”墊板安裝工藝。即在墊板安裝位置的下部基礎上鑿一鍋形坑,再將澆筑水泥、黃沙、瓜米石等砼材料按規(guī)定配比混合攪拌,并分層灌入坑內(nèi)搗實,然后將墊板放在上面,慢慢往下打、壓,即進行“座漿”,直至達到規(guī)定的水平、標高要求。
“座漿法”工藝效率較高、質(zhì)量尚好、材料普通,但應用到大型設備底座安裝工程中時,也存在許多不足:材料消耗大,安裝成本高。一般底座需用鋼墊板150~250kg/m2。質(zhì)量控制難,精度不夠高。一般墊板水平精度0.10mm/m,標高誤差0.5mm。
“無墊板流動灌漿施工法”:該方法在寶鋼一期工程中從國外引進,并得到有效推廣。一般在用底腳螺栓壓緊底座的前提下,先用若干組頂絲螺栓對底座的水平標高進行初設定,然后在底座下面沿寬度方向,在底腳螺栓兩側(cè),使用早強、無收縮、大流動度水泥進行流動灌漿,制成高強度水泥墩,使之與底座及基礎緊密結(jié)合,并作為底座的主要支撐面。待養(yǎng)生期滿后,再用0.05~ 0.20mm的薄墊片在底座與墩面之間做必要的調(diào)整,實現(xiàn)底座的大面積找正。該工藝安裝成本低、設定精度高、承載能力強。
但由于材料、工藝、操作等因素,流動灌漿水泥墩的墩面標高和水平度可能出現(xiàn)較大偏差,惡化了底座與墩面的接觸情況,并影響底座水平度的完好。雖然利用調(diào)整墊片可以對底座進行再設定,但其難度和工作量都很大。
3.“水平襯板流動灌漿施工法”
工藝特點:在完成底座水平標高初設定后,在底座下面每根底腳螺栓兩側(cè)沿寬度方向設置規(guī)定數(shù)量的鋼制水平襯板,并利用頂絲螺栓和調(diào)整墊塊使其與底座的下表面均勻地緊貼。然后,在水平襯板的四周支模,同樣用流動灌漿施工法灌制高強度的水泥墩以固定水平襯板,水泥墩面略低于水平襯板上表面約5mm(參見圖1)。
圖1水平襯板安裝示意圖
“水平襯板流動灌漿施工法”是通過預先設置的水平襯板和底座接觸,可以確保底座與水平襯板的有效接觸面積接近于100%;同時,流動灌漿水泥墩又為水平襯板的強度和穩(wěn)定性提供了保證;此外,流動灌漿水泥的某些性能(如流動度、泌水性等)也可適當降低要求,這十分有利于水泥國產(chǎn)化的需要。與“無墊板流動灌漿施工法”相比,該新工藝不僅同樣具有安裝成本低的優(yōu)點,而且承重能力更強,設定精度更高,穩(wěn)定性能更好。特別是水泥墩難以避免的制作偏差對底座的初設定精度影響不大,因為它是通過水平襯板微量作用于底座,所以,底座的水平標高基本上可以保持完好,從根本上解決了“無墊板流動灌漿施工法”所遇到的底座再設定難這一技術(shù)障礙。
工藝步驟:基礎調(diào)查及驗收;標高和中心線基準點埋設及測量;基礎麻面鏟鑿、清理及掛中心線;底座劃中及落位;底座初設定;水平襯板設置;支模;流動灌漿及養(yǎng)生;脫模及墩座修整;底座再設定。
工藝操作要點:以寶鋼三號高爐TRT發(fā)電機安裝工程為例,設備底座、水平襯板、螺栓千斤頂配置圖如圖2所示:
圖2 底座、水平襯板、螺栓千斤頂配置圖
考慮到長達61.25mm的轉(zhuǎn)軸的撓度影響,為了保證機、電聯(lián)軸器處的定心精度,日方設計要求將底座的軸向水平按0.15mm/m的斜率從發(fā)電機的直接側(cè)向上延伸至非直接測,軸橫向水平為0,容許誤差0.02mm/m。
需要特別注意的是,在底座初設定的過程中,由于所有的底腳螺栓都要按規(guī)定力矩進行緊固,而此時長長的、厚度有限的底座僅靠若干組螺栓千斤頂作臨時支撐,因此,在撓度與彎曲力矩的雙重作用下,底座必然發(fā)生變形并影響到底座的設定精度。為了最大限度地減少變形,并方便水平標高的調(diào)整,實際施工時分別在地腳螺栓的兩側(cè)、底座寬度方向的兩頭設置了三十只自制的簡易螺栓千斤頂,以此增加支撐點,均勻受力分布,同時在底座長度和寬度兩個方向增加檢測點,使其一一滿足水平標高要求,從而確保整塊底座的安裝精度。
在應用“水平襯板流動灌漿施工法”時,由于特別加強了底座初設定、水平襯墊設置及流動灌漿等關鍵工序的質(zhì)量控制,因此在底座設定時,全部約30個水平標高檢測點均一次性達到了嚴格的質(zhì)量檢查標準,優(yōu)良率100%,完全滿足了工期與質(zhì)量的要求,這也充分表明“水平襯板流動灌漿施工法”在大中型設備安裝工程中具有重要的推廣價值和應用前景。