趙明峰
(濟(jì)南鋼鐵股份有限公司煉鋼廠 山東 濟(jì)南 250101)
氧槍是轉(zhuǎn)爐冶煉中的關(guān)鍵設(shè)備,而槍位的精確控制將直接影響氧槍吹氧的質(zhì)量?,F(xiàn)在被廣泛采用的測(cè)定氧槍位置聯(lián)鎖點(diǎn)和氧槍高度的方法是,用主令控制箱和脈沖發(fā)生器來(lái)完成。此種控制方式存在精確度低、調(diào)整復(fù)雜、故障率高的缺點(diǎn),屬比較落后的控制方式。隨著冶煉工藝要求的提高,用絕對(duì)型多轉(zhuǎn)編碼器(以下簡(jiǎn)稱編碼器)配合絕對(duì)型通用位移控制儀(以下簡(jiǎn)稱控制儀)替代了主令控制箱及脈沖發(fā)生器。本文對(duì)濟(jì)鋼煉鋼廠四座轉(zhuǎn)爐氧槍槍位控制改造做了詳細(xì)的介紹。
氧槍在整個(gè)吹煉過(guò)程中需要給出六個(gè)位置聯(lián)鎖控制點(diǎn)。分別是:(1)上限位;(2)換槍位;(3)上變速位;(4)待吹位;(5)下變速位;(6)吹煉位。上限位是氧槍允許提升的最高高度,到此高度后即報(bào)警并且不允許再向上提槍。換槍位是左右槍互換的高度位置,此位置氧槍小車可以移動(dòng)。上變速位是氧槍升至此高度時(shí)就把速度降為半速,是一個(gè)保護(hù)點(diǎn)。待吹位是冶煉完成后,等待吹煉的位置,也是和轉(zhuǎn)爐聯(lián)鎖的工藝點(diǎn),達(dá)到和超過(guò)此高度時(shí)允許轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)動(dòng)。低于此位置時(shí),不允許轉(zhuǎn)爐轉(zhuǎn)動(dòng)。下變速是氧槍降至此高度時(shí)速度自動(dòng)變?yōu)榘胨伲且粋€(gè)保護(hù)點(diǎn)。吹煉位是正常吹煉時(shí)的高度。
每一位置點(diǎn)的標(biāo)高見(jiàn)下表:
氧槍控制的全過(guò)程均與槍位有關(guān),以上的各個(gè)聯(lián)鎖點(diǎn)在槍位控制過(guò)程中都很重要。
改造前,氧槍位置聯(lián)鎖點(diǎn)及實(shí)時(shí)高度顯示是用主令控制器和氧槍升降減速機(jī)通過(guò)嚙合齒輪相連接,通過(guò)減速機(jī)帶動(dòng)主令控制器內(nèi)的接點(diǎn)開(kāi)閉給出槍位信號(hào)。實(shí)時(shí)高度顯示是用脈沖發(fā)生器和電機(jī)輸出軸通過(guò)軟管連接,再配合高度計(jì)數(shù)模塊給出實(shí)時(shí)高度值,此種控制方式存在以下幾個(gè)問(wèn)題:(1)自動(dòng)化程度低;(2)精確度低;(3)調(diào)整復(fù)雜;(4)故障率高;(5)維護(hù)困難等。
改造后,我們采用絕對(duì)型編碼器配合絕對(duì)型通用位移控制儀來(lái)測(cè)量氧槍的實(shí)時(shí)高度值并給出6個(gè)連鎖控制位置點(diǎn)。設(shè)備安裝示意圖如下:
設(shè)備安裝示意圖
在氧槍卷桶上做一輸出軸,將其和編碼器的輸出軸通過(guò)萬(wàn)向連接軸連接起來(lái),要保證可靠連接,編碼器的安裝即完成了。然后將編碼器的輸出信號(hào)線接到控制儀的輸入端子,再將控制儀的輸出信號(hào)線接到PLC的輸入模塊。
(1)硬件構(gòu)成
絕對(duì)型通用位移控制儀配合德國(guó)海德漢的絕對(duì)型多轉(zhuǎn)編碼器(ROQ425),可廣泛應(yīng)用于各種大量程高精度的位移檢測(cè)??刂苾x采用工業(yè)級(jí)的大規(guī)模集成芯片做為中央控制單元,具有靈活的輸入輸出接口能力。采用六位高亮度LED數(shù)碼管及四十段光柱顯示,所有控制參數(shù)都可在鍵盤上直接設(shè)定,具有數(shù)據(jù)自動(dòng)掉電保護(hù),且內(nèi)置看門狗電路具有較強(qiáng)的抗干擾能力。控制儀直接從編碼器接受數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)處理完成各種運(yùn)算之后送到顯示屏。同時(shí)輸出16路并行數(shù)據(jù)信號(hào)及8路開(kāi)關(guān)量信號(hào)??刂苾x還有一個(gè)置位端子,高電平有效,用此功能可使每次提槍到換槍位后自動(dòng)校準(zhǔn)為預(yù)置高度值,很實(shí)用,很方便。編碼器都具有掉電恢復(fù)后位置記憶保持功能,因此即使掉電再恢復(fù)后也不會(huì)出現(xiàn)位置高度錯(cuò)亂的情況。
(2)軟件實(shí)現(xiàn)
根據(jù)實(shí)際氧槍走過(guò)的最大行程L=1800cm,
氧槍卷桶直徑R=40cm
算出走完全程轉(zhuǎn)過(guò)的圈數(shù) L/R*π=1800/3.14*40=14.33取15圈
每圈走過(guò)的距離 H=L/15=1800/15=120cm
對(duì)控制儀進(jìn)行曲線參數(shù)設(shè)定的幾個(gè)重要參數(shù):
N——輸入曲線的點(diǎn)數(shù)
2d——每點(diǎn)對(duì)應(yīng)的圈數(shù)
S——每圈量程S=120cm
1——曲線表第一點(diǎn)的值,即N=1時(shí)1=S*2d
2——曲線表第二點(diǎn)的值,即N=2時(shí)2=2*S*2d
氧槍升降走過(guò)的為直線距離,系統(tǒng)推薦值 N=2,最大轉(zhuǎn)數(shù)除以N=2并取其較大的2的冪次方的整數(shù),此冪次方既是參數(shù)d。
所以 15/2=7.5,23=8, 得d=3
將N,d,1,2。參數(shù)通過(guò)控制儀操作面板分別輸入控制儀內(nèi),即可精確的反映量程范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)變化了。
氧槍升降時(shí)卷桶帶動(dòng)編碼器轉(zhuǎn)動(dòng),編碼器將信號(hào)送入控制儀,經(jīng)控制儀處理后變成16路并行數(shù)據(jù)推拉輸出至PLC輸入模塊。PLC將接收的信號(hào)經(jīng)過(guò)程序內(nèi)的傳送功能塊(BLKM)將其轉(zhuǎn)換為十六位二進(jìn)制碼,再將其轉(zhuǎn)換成十進(jìn)制數(shù)放到保持寄存器里面。得到的十進(jìn)制數(shù)即為實(shí)時(shí)的氧槍高度值。通過(guò)PLC程序的比較功能塊(SUB)做出每一位置點(diǎn)的比較功能塊。這樣,在PLC程序內(nèi)即可根據(jù)每一位置點(diǎn)的設(shè)定高度值和實(shí)時(shí)高度值相比較,很容易的得到每一位置聯(lián)鎖點(diǎn)的內(nèi)部開(kāi)關(guān)量輸出點(diǎn),將其用做各種聯(lián)鎖控制就可以了。
在實(shí)際換槍位的位置裝一個(gè)接近開(kāi)關(guān),每次提槍到換槍位時(shí)接近開(kāi)關(guān)給PLC一個(gè)輸入信號(hào),PLC再輸出給控制儀的置位端子一個(gè)高電平,將控制儀的高度值置位為1722cm的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定高度。這樣,使校準(zhǔn)槍位變的方便快捷,省去了改造前每次調(diào)整主令控制箱的麻煩。
經(jīng)過(guò)PLC換算得出的十進(jìn)制實(shí)時(shí)高度值可直接讀取到監(jiān)控上位機(jī)畫面上顯示,同時(shí)還可用一模擬量輸出模塊輸出至數(shù)顯表供操作工使用。
氧槍槍位控制軟硬件系統(tǒng)改造后經(jīng)過(guò)使用感覺(jué)效果很好,能精確的顯示實(shí)時(shí)槍位,并能精確得到槍位聯(lián)鎖控制點(diǎn)。提高了氧槍的控制精度,進(jìn)而提高了煉鋼質(zhì)量,同時(shí)使調(diào)整變的方便快捷,贏得了生產(chǎn)時(shí)間。并使電氣維護(hù)工作量大大降低,即減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,也節(jié)約了備件成本??梢哉f(shuō)絕對(duì)型多轉(zhuǎn)編碼器配合絕對(duì)型通用位移控制儀成功的取代了主令控制箱及脈沖發(fā)生器。此種方法的運(yùn)用具有很高的推廣價(jià)值。