摘要:本文對(duì)大型立式電動(dòng)機(jī)漏油進(jìn)行了分析,詳細(xì)分析了此類電機(jī)所采取的結(jié)構(gòu),制定了可行的措施,有效的消除了漏油現(xiàn)象。
關(guān)鍵詞:循環(huán)水泵電機(jī);漏油;甩油孔
中圖分類號(hào): TM307 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2011)10(c)-0000-00
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邯峰發(fā)電廠2×660MW機(jī)組共裝有六臺(tái)湘潭電機(jī)廠生產(chǎn)的YKSL3000型異步電動(dòng)機(jī),功率3000KW,額定電壓6000V,額定電流367A。該電機(jī)于2008年進(jìn)行了雙速改造。電機(jī)可在16極和18極兩種轉(zhuǎn)速下工作。其中#22循環(huán)水泵電機(jī)在2010年12月份出現(xiàn)了漏油情況,大量上油室內(nèi)的潤(rùn)滑油漏入電機(jī)定子線圈中。因發(fā)現(xiàn)及時(shí),沒(méi)有發(fā)生上軸瓦燒毀現(xiàn)象。但此缺陷危害極大,油位過(guò)低會(huì)造成推力瓦和導(dǎo)向瓦的損壞,并且潤(rùn)滑油對(duì)電機(jī)定子線圈絕緣有腐蝕作用,嚴(yán)重危害電機(jī)安全運(yùn)行。
2電機(jī)上油室結(jié)構(gòu)分析
此類型的電機(jī)在負(fù)荷側(cè)安裝有一盤NU1052滾柱軸承,該軸承起到負(fù)荷側(cè)的限位作用。在電機(jī)上油室,安裝有推力瓦、導(dǎo)向瓦、冷油器。在電機(jī)轉(zhuǎn)子軸頭安裝有推力頭,推力頭和轉(zhuǎn)子采用過(guò)盈配合并有鎖塊。推力頭下平面壓在推力瓦上,支撐電機(jī)轉(zhuǎn)子和水泵的重量。四塊導(dǎo)向瓦起限制電機(jī)和泵軸系徑向位置的作用。推力頭開有5個(gè)甩油孔,其位置在與導(dǎo)向瓦接觸部位上方,其中三低位孔兩個(gè)高位孔。冷油器用來(lái)冷卻油室內(nèi)的潤(rùn)滑油。
上油室中心裝有擋油管,推力頭壓在推力瓦上,擋油管與推力頭之間有2mm間隙。在上油室的下部,安裝有托油盤,托油盤側(cè)面連接有排油管。上油室詳細(xì)結(jié)構(gòu)圖如下:
3漏油原因分析
此類型電機(jī)的上油室結(jié)構(gòu)決定了存在以下幾種可能發(fā)生的漏油情況原因
3.1排油管接口松動(dòng)
電機(jī)解體檢查發(fā)現(xiàn)排油管接口處松動(dòng),造成潤(rùn)滑油沒(méi)有全部排出電機(jī)外,有部分滴漏入電機(jī)定子線圈,此為漏油的一個(gè)原因。但是托油盤內(nèi)存在大量的積油才是漏油的根本原因。
3.2上油室底部焊接不良
上油室如果制造工藝不良,存在焊孔、沙眼,就會(huì)造成潤(rùn)滑油直接漏入托油盤內(nèi)。此漏油量會(huì)非常大,就會(huì)造成托油盤內(nèi)積油過(guò)多。電機(jī)解體后對(duì)上油室注入正常油位的潤(rùn)滑油,靜置24小時(shí)后查漏。在底部沒(méi)有發(fā)現(xiàn)漏油點(diǎn),因此排除此原因。
3.3擋油管高度偏低
當(dāng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)后,由于推力頭和擋油管之間間隙很小,會(huì)形成一離心泵的作用,此時(shí)有一部分潤(rùn)滑油存在于推力頭和擋油管間,形成上升的油膜。如果擋油管的高度偏低,那么就會(huì)使這部分潤(rùn)滑油溢出擋油管而進(jìn)入托幼盤內(nèi)。但該電機(jī)運(yùn)行10年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)漏油情況,如果擋油管高度低,那么漏油現(xiàn)象不會(huì)現(xiàn)在才發(fā)生。因此排除此原因。
3.3油霧作用
電機(jī)運(yùn)行時(shí),由于推力頭的旋轉(zhuǎn),潤(rùn)滑油在離心力的作用下不斷流動(dòng)飛濺,撞擊到油室內(nèi)壁和冷油器等部位形成油霧,充斥到油室整個(gè)空間。并且推力瓦和推力盤、導(dǎo)向瓦和推力頭的摩擦產(chǎn)生熱量,而使油室溫度升高,進(jìn)一步加劇油霧的產(chǎn)生,使上油室空氣體積膨脹,壓力增高。油霧在壓差的作用下竄入推力頭、電機(jī)軸等部位的間隙,遇冷凝結(jié)后滴入托油盤內(nèi)。該漏油量非常小,不會(huì)在托油盤內(nèi)形成如此多的積油。因此排除此原因。
3.4離心泵及甩油孔的原因
因推力頭和擋油管之間的間隙只有2mm。當(dāng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)后,推力頭和擋油管之間相當(dāng)于一離心泵,會(huì)有部分潤(rùn)滑油沿兩者之間的間隙形成一上升的油膜。當(dāng)油膜上升到低位的甩油孔時(shí),會(huì)從其中甩出。低位甩油孔在導(dǎo)瓦正上,從低位甩油孔甩出的潤(rùn)滑油起到潤(rùn)滑導(dǎo)瓦的作用。從設(shè)計(jì)上來(lái)說(shuō),此時(shí)應(yīng)該將間隙內(nèi)的大部分油膜甩出。當(dāng)然還會(huì)有微量的油膜不能完全排出,該油膜繼續(xù)上升,如果沒(méi)有高位的甩油孔,那么此油膜就會(huì)溢出擋油管進(jìn)入托油盤內(nèi)。因此推力頭在低于擋油管上沿處開有兩個(gè)高位的甩油孔用于排出此油膜。電機(jī)解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)兩個(gè)高位甩油孔和一個(gè)低位甩油孔內(nèi)有雜物堵塞,這樣就會(huì)造成油膜在低位時(shí)沒(méi)有大量排出,在高位時(shí)一點(diǎn)也無(wú)法甩出,溢出擋油管進(jìn)入托油盤內(nèi),并且由于托油盤排油管接頭松動(dòng),而大量滴漏到電機(jī)定子線圈上。此原因?yàn)楸敬温┯偷母驹颉?br/> 4消除漏油的措施
綜上所述,電機(jī)漏油的主要原因?yàn)樗τ涂锥氯斐蓾?rùn)滑油溢出擋油管。針對(duì)該原因制定以下措施:
4.1加強(qiáng)檢修工藝。堵塞物為棉絮狀物體,來(lái)源為清理上油室時(shí)棉絲布脫落的棉絲。因此在日后檢修,用棉絲布清理完上油室后,使用面團(tuán)再次對(duì)油室清理,將脫落的棉絲粘出。
4.2重點(diǎn)檢查5個(gè)甩油孔。每次檢修都要使用細(xì)鐵絲清理甩油孔。確保里面沒(méi)有堵塞物。
4.3打開上機(jī)架蓋板,檢查排油管的連接情況。確保連接緊固無(wú)滴漏現(xiàn)象。
4.4加強(qiáng)裝配工藝,保證推力頭和擋油管之間的間隙均勻維持在2mm,以免形成偏心泵的效果,加劇油膜的上升。
4.5重新調(diào)整油室內(nèi)的油位,在保證潤(rùn)滑的前提下,下調(diào)10mm油位。
5結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)采取以上措施,電機(jī)從2011年元月份至今沒(méi)有再發(fā)生漏油現(xiàn)象。有效的保證了設(shè)備的安全運(yùn)行。實(shí)踐證明,上述措施對(duì)消除此類電機(jī)漏油現(xiàn)象是行之有效的。
參考文獻(xiàn):
?。?]YL、YKSL三相立式異步電動(dòng)使用說(shuō)明書 湘潭電機(jī)廠
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