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高耗集油環(huán)改造技術(shù)研究與應(yīng)用

2011-11-16 06:39:08王志勇唐小犇
石油石化節(jié)能 2011年4期
關(guān)鍵詞:集油口井油井

王志勇:唐小犇

(1.大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠;2.大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部物業(yè)管理三公司)

高耗集油環(huán)改造技術(shù)研究與應(yīng)用

王志勇1:唐小犇2

(1.大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠;2.大慶油田礦區(qū)服務(wù)事業(yè)部物業(yè)管理三公司)

由于區(qū)塊產(chǎn)量遞減,集油環(huán)管轄的部分油井逐步報廢、轉(zhuǎn)注、轉(zhuǎn)提撈,致使集油環(huán)無效摻水量增加,路線增長,熱損失增大,單位操作成本上升。通過分析集油環(huán)運(yùn)行能耗影響因素,建立了集油環(huán)能耗評價模型,在油井地質(zhì)開發(fā)井位基本明確的情況下,對高耗集油環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化整合,達(dá)到了節(jié)氣、節(jié)電、降低成本的目的。

高耗集油環(huán):優(yōu)化改造:經(jīng)濟(jì)評價模型:節(jié)能降耗

D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.04.011

1 集油環(huán)運(yùn)行情況

大慶油田第八采油廠站外集油系統(tǒng)采用單管環(huán)狀流程,早期建成的區(qū)塊每個集油環(huán)管轄3~5口井。隨著區(qū)塊產(chǎn)量遞減,報廢井、轉(zhuǎn)注井、提撈井、關(guān)井的數(shù)量不斷增多,集油環(huán)內(nèi)油井?dāng)?shù)不斷減少。管轄2口井以下且走向不合理集油環(huán)307個,占總環(huán)數(shù)的37.6%。年多耗氣量達(dá)614×104m3。

由于集油環(huán)管道走向并未做改動,為了維護(hù)集油環(huán)正常運(yùn)行,從集油環(huán)中分離出去的油井井口產(chǎn)液要由摻水來補(bǔ)充,致使這部分集油環(huán)摻水增多;同時集油環(huán)走向不合理,摻水路線增加,使得集油管道熱損增大,能耗增高。

m——管道內(nèi)介質(zhì)的質(zhì)量流量;

Ti——管道內(nèi)進(jìn)口端的溫度;

T——管道內(nèi)任一點(diǎn)的溫度;

Pi——管道內(nèi)進(jìn)口端的壓力;

P——管道內(nèi)任一點(diǎn)的壓力;

V——管道內(nèi)介質(zhì)的體積流量。

根據(jù)能耗與費(fèi)用之間的轉(zhuǎn)換數(shù)量關(guān)系,確定集輸管道電費(fèi)w1和天然氣費(fèi)w2的計(jì)算方法如下:

2 集油環(huán)評價模型的建立

式中:

k——天然氣的價格。

采用技術(shù)經(jīng)濟(jì)學(xué)中的10年費(fèi)用現(xiàn)值模型。10年費(fèi)用現(xiàn)值計(jì)算公式:

集油環(huán)能耗包括兩部分:一部分是由中轉(zhuǎn)站供應(yīng)熱水摻入管線加熱原油,提高輸送溫度以降低其黏度產(chǎn)生的能耗(氣耗);另一部分是由泵提供壓力克服摩擦阻力損失產(chǎn)生的能耗(電耗)。主要影響因素有:管長、管徑,管道埋深,管道保溫狀況(熱阻),摻水量,產(chǎn)氣量,含水率,土壤物性,摻水溫度等。集輸管網(wǎng)的熱能消耗q1、動力消耗q2計(jì)算公式[1,2]如下:

式中:

c——管道內(nèi)介質(zhì)的比熱容;

式中:

P2——費(fèi)用現(xiàn)值;

P1——改造投資;

P——費(fèi)用現(xiàn)值。

式中:

A——改造后的集油環(huán)運(yùn)行費(fèi)用;

n——年;

i——基準(zhǔn)折現(xiàn)率。

式中:

a——改造每米管線費(fèi)用;

l——改造長度。

結(jié)合上述研究內(nèi)容,開發(fā)了集油環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)評價模型,將基本參數(shù)輸入后,自動輸出多種優(yōu)化方案油井方位圖以及能耗運(yùn)行費(fèi)用示意圖;從而依據(jù)運(yùn)行費(fèi)用現(xiàn)值和最小改造費(fèi)用(即總費(fèi)用最低)確定最佳調(diào)整方案,指導(dǎo)集油環(huán)優(yōu)化治理。

3 高耗集油環(huán)的優(yōu)化改造

以芳6-9計(jì)量間為例,依據(jù)集油環(huán)生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)(表1),對集油環(huán)優(yōu)化改造方案進(jìn)行優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)評價。

表1 芳6-9計(jì)量間油井生產(chǎn)現(xiàn)狀統(tǒng)計(jì)

汽油比:10 m3/t;單位長度管線改造成本:? 60 mm×3.5 mm為22.71×104元,?76 mm×4.5 mm為28.1×104元;環(huán)摻水量2 m3/h。計(jì)量間周邊無鄰近計(jì)量間,正常生產(chǎn)的3口井無法掛接到其他計(jì)量間,只能在現(xiàn)有工藝條件下進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。芳6-9計(jì)量間井位分布見圖1。

通過分析,確定三種優(yōu)化改造方案。

◇優(yōu)化方案1:將芳64-110井、芳64-114井和芳609井分別改為雙管摻水系統(tǒng),管線長度為3 280 m。

◇優(yōu)化方案2:將其中任意2口井并成一個環(huán),剩余1口井改為雙管摻水,共三種改造方案:芳64-110為雙管摻水系統(tǒng),其他2口井成環(huán),管線長度為2 687 m;芳64-114為雙管摻水系統(tǒng),其他2口井成環(huán),管線長度為2 919 m;芳609為雙管摻水系統(tǒng),其他2口井成環(huán),管線長度為3 030 m。經(jīng)過分析,芳64-110為雙管摻水系統(tǒng),其他2口井成環(huán),這樣改造路線總費(fèi)用指標(biāo)最低。

◇優(yōu)化方案3:當(dāng)三井成環(huán)時,按照首端井不同,共有三種典型環(huán)路圖:芳64-110為首端井時,管線長度為2 437 m;芳64-114為首端井時,管線長度為2 437 m;芳609為首端井時,管線長度為2 669 m。經(jīng)過分析,當(dāng)芳64-114為首端井時,總費(fèi)用指標(biāo)最低。

最終結(jié)合相應(yīng)的設(shè)計(jì)規(guī)范及管徑優(yōu)選,得出方案對比表(表2)。可以看出,將芳64-110改為雙管摻水流程,其他2口井組成一個集油環(huán)的方案總費(fèi)用最低,為最佳調(diào)整方案。改造前后芳6-9計(jì)量間參數(shù)見表3。

表2 各改造方案費(fèi)用對比

表3 芳6-9計(jì)量間改造前后參數(shù)對比

改造前后對比,摻水溫度下降5℃,摻水量下降4.17 m3/h,環(huán)長減少2.07 km。用能耗計(jì)算模型計(jì)算,年節(jié)氣2.1×104m3,年節(jié)電0.34×104kW·h,取得較好的節(jié)能效果。

4 低效轉(zhuǎn)油系統(tǒng)應(yīng)用效果分析

宋Ⅱ-2轉(zhuǎn)油站建于1994年,建成閥組間4座,集油環(huán)18個,管轄油井59口。隨著油田開發(fā)時間的延長,低產(chǎn)低效井陸續(xù)關(guān)井、轉(zhuǎn)注、提撈,至2008年底,正常運(yùn)行集油環(huán)12個(其中轄3口井及以上的集油環(huán)2個,轄2口井的集油環(huán)5個,單井集油環(huán)5個),正常生產(chǎn)油井22口,日產(chǎn)液、日產(chǎn)油由初期的256 t、159 t分別降到55.6 t、21.8 t。站外集油環(huán)運(yùn)行參數(shù)見表4。

表4 站外集油環(huán)運(yùn)行情況

由于集油環(huán)所轄井?dāng)?shù)減少,集油環(huán)走向未變,為保證集輸?shù)乃崃l件必須加大摻水量。2008年平均單井摻水量2.87 m3/h,噸油耗氣197.1 m3,噸油耗電429.2 kW·h。

利用上述研究成果,通過集油管網(wǎng)改造優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件,對站外集油管網(wǎng)進(jìn)行優(yōu)化評價,確定改造方案。以2#間為例,進(jìn)行了優(yōu)化整合,該計(jì)量間管轄集油環(huán)3個、油井9口,通過分析確定兩種優(yōu)化改造方案。

◇優(yōu)化方案1:將原2環(huán)芳112-106從系統(tǒng)中分離出去,芳110-104與芳112-102連成新環(huán);原4環(huán)芳116-104、芳116-108、芳116-112從系統(tǒng)中分離出去,芳116-106改為雙管摻水系統(tǒng)獨(dú)立成環(huán)。

◇優(yōu)化方案2:將原2環(huán)和原4環(huán)整合為一個環(huán),即芳110-104、芳112-102、芳116-106連成新環(huán)。

同樣對其他間進(jìn)行優(yōu)化,依據(jù)每種方案進(jìn)行組合,模擬計(jì)算能耗與運(yùn)行費(fèi)用。

通過論證,若保留站內(nèi)摻水系統(tǒng),12個正常運(yùn)行的集油環(huán)經(jīng)過優(yōu)化組合,改造后投資回收期均大于5年。最終方案采取產(chǎn)量低于1.0 t的15口井轉(zhuǎn)提撈,取消轉(zhuǎn)油站,剩余7口油井調(diào)入芳707站。由于距相鄰系統(tǒng)較遠(yuǎn),7口油井采用電加熱集油工藝,停運(yùn)4個集油閥組間,投資回收期為1.91年。經(jīng)過綜合改造,減少轉(zhuǎn)油站等管理點(diǎn)7處,減少用工30人,年減少耗氣126×104m3,減少耗電312×104kW·h,年減少運(yùn)行費(fèi)用388×104元。

5 技術(shù)推廣

利用集油環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)評價模型,對芳6、芳707、宋Ⅱ-4等8座轉(zhuǎn)油站49個高耗集油環(huán)進(jìn)行優(yōu)化評價,確定改造方案。通過優(yōu)化整合,49個集油環(huán)159口井減少為30個集油環(huán)85口井,管線長度縮短38.9 km,解決了無效集油摻水路線長、熱損大的問題。低效集油系統(tǒng)治理情況見表5。

表5 低效集油系統(tǒng)治理情況統(tǒng)計(jì)

改造后共減少摻水量1 776 m3/d,年節(jié)氣188×104m3,年節(jié)電71×104kW·h,年節(jié)約運(yùn)行成本154×104元。

6 結(jié)論與認(rèn)識

(1)通過對集油環(huán)運(yùn)行能耗的影響因素分析,建立了集油環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)評價模型,結(jié)合油田節(jié)能形勢、生產(chǎn)狀況及工程改造,為今后低效集油系統(tǒng)優(yōu)化改造提供了技術(shù)支持。

(2)大慶油田采油八廠低效集油系統(tǒng)優(yōu)化改造技術(shù),節(jié)能效果顯著,具有較好的推廣前景。實(shí)際改造實(shí)施中需結(jié)合加密和開發(fā)調(diào)整方案及精細(xì)地質(zhì)研究,制定出單井措施,對地面系統(tǒng)做出全面優(yōu)化調(diào)整決策。

[1]李虞庚.油氣田集輸設(shè)計(jì)技術(shù)手冊[M].北京:石油工業(yè)出版社,1995.

[2]馮叔初.油氣集輸[M].東營:石油大學(xué)出版社,2002.

王志勇,1999年畢業(yè)于江漢石油學(xué)院,高級工程師,從事地面工程管理,E-mail:wangzhiyong@petrochina.com.cn,地址:大慶油田第八采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所,163514。

2011-03-26)

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