朱云龍:Michael M.Zhang:張志超
(1.安達市慶新油田開發(fā)有限責(zé)任公司;2.SURF ENTERPRISE INC.(CANADA);3.大慶試油試采分公司)
SURF游梁式抽油機舉升過程優(yōu)化與柔性運行技術(shù)在衛(wèi)星油田的應(yīng)用
朱云龍1:Michael M.Zhang2:張志超3
(1.安達市慶新油田開發(fā)有限責(zé)任公司;2.SURF ENTERPRISE INC.(CANADA);3.大慶試油試采分公司)
為了改善抽油機泵效低、系統(tǒng)設(shè)備運行損耗嚴(yán)重以及系統(tǒng)效率低的現(xiàn)狀,2010年在衛(wèi)星油田試驗推廣了SURF游梁式抽油機舉升過程優(yōu)化與柔性運行技術(shù),結(jié)果證明該技術(shù)可以滿足衛(wèi)星油田的實際需要,能夠明顯地提高泵效及系統(tǒng)效率,實現(xiàn)抽油機井的供采平衡和降耗,并且可減少設(shè)備的損耗。
游梁式抽油機:SURF優(yōu)化技術(shù):泵效:柔性運行:降低能耗
D O I:10.3969/j.i ssn.2095-1493.2011.04.009
衛(wèi)星油田共有游梁式抽油機井260口,平均泵效30%,機采耗能占生產(chǎn)用電的60%,系統(tǒng)效率14%,桿管偏磨以及斷脫比例各占檢泵井比例的15%和20%。為了改善目前抽油機井的基本現(xiàn)狀,2010年6月大慶慶新油田開發(fā)有限責(zé)任公司在衛(wèi)星油田試驗應(yīng)用了SURF舉升過程優(yōu)化與柔性運行技術(shù),并于2010年底通過了專家組項目驗收(專家組由來自大慶油田公司開發(fā)部、大慶油田采油工程研究院、大慶油田部分采油廠工程技術(shù)部門以及慶新公司的權(quán)威專家組成)。該技術(shù)提高了單井系統(tǒng)效率,降低了系統(tǒng)能耗,減少了機械磨損和損耗,延長了設(shè)備使用壽命,很好地滿足了油田機采井的工作需要。
在勻速驅(qū)動條件下,四連桿機構(gòu)的根本屬性決定了游梁式抽油機地面設(shè)備負(fù)荷波動嚴(yán)重、桿柱受力條件差、容積泵效低和桿管間滑動磨損嚴(yán)重等,變速驅(qū)動可以在很大程度上彌補和克服這些缺陷。國際上對優(yōu)化變速驅(qū)動研究始于上世紀(jì)70年代[1],經(jīng)過30多年的發(fā)展,已經(jīng)取得了長足的進展[2]。SURF游梁式抽油機舉升過程優(yōu)化與柔性運行技術(shù)(簡稱SURF優(yōu)化技術(shù))是哈爾濱索菲電氣技術(shù)有限公司與SURF ENTERPRISE INC.(CANADA)合作的結(jié)晶,是為適應(yīng)我國油田普遍存在的高含水低產(chǎn)液的特殊工況專門研發(fā)的一種技術(shù),是一種不改變抽油機結(jié)構(gòu)、通過以提升抽油機系統(tǒng)運行特性為中心目標(biāo)的優(yōu)化變速柔性驅(qū)動方式來實現(xiàn)全系統(tǒng)增效降損的綜合解決方案。
SURF優(yōu)化技術(shù)以實現(xiàn)泵效最大化的運行過程為核心目標(biāo),通過本地微處理裝置對桿管柱進行結(jié)構(gòu)動態(tài)力學(xué)分析,優(yōu)化出以泵效最佳為目標(biāo)、同時又滿足設(shè)備運行損耗小和桿柱的強度負(fù)荷與疲勞負(fù)荷都盡可能低等制約條件的光桿運行的速度分布方案,最后通過電動機的實時變速運行使優(yōu)化方案得以實現(xiàn):平均轉(zhuǎn)速(沖速)按供采平衡原則進行自適應(yīng)調(diào)整;沖程內(nèi)按泵效優(yōu)化需求實施過程優(yōu)化變速,并實現(xiàn)動液面追蹤和無液擊運行;依次實現(xiàn)井下泵效最大化、桿管柱和地面?zhèn)鲃酉到y(tǒng)負(fù)載最小化、系統(tǒng)運行柔性化等綜合效果。
實施SURF優(yōu)化技術(shù)所需增加的設(shè)備由井口驅(qū)動控制柜(內(nèi)含本地微處理裝置和電動機模糊過程驅(qū)動器)、曲柄位置傳感器及電動機角位置傳感器三部分組成(功能上分為本地微處理裝置、電動機模糊過程驅(qū)動器以及角度傳感器三部分)。不涉及防盜及穩(wěn)定性等問題。
現(xiàn)有的任何類型的游梁式抽油機設(shè)備,抽油機原結(jié)構(gòu)和設(shè)備不做變更。電動機可以是新裝常規(guī)電動機,也可以繼續(xù)采用原配的任何類型電動機:包括異步、同步、高轉(zhuǎn)差、多功率、多速、異步啟動同步運行等。
試驗選井6口井,基本情況為:日產(chǎn)液2.0~9.6 t,含水5%~80%;泵徑包括38 mm和44 mm,沉沒度為79~174 m;抽油桿組合包括三級桿組合和兩級桿組合;抽油機分為常規(guī)和雙驢頭,包括8型和10型兩種;電動機包括高轉(zhuǎn)差多速電動機、稀土永磁電動機、三相異步電動機,功率為15~30 kW。
2.4.1 產(chǎn)液量保持穩(wěn)定,泵效普遍提高
6口井在安裝SURF裝置后,產(chǎn)液情況基本沒有變化,泵效普遍提高,6口井整體平均提高10.5個百分點,提高51.5%(表1)。
表1 6口試驗井泵效及產(chǎn)液情況
2.4.2 保持一定液面,沖速隨需降低而產(chǎn)量不降
6口井液面平均波動為23 m,最小液面波動為5 m,最大液面波動達到42 m;同時,6口井在產(chǎn)量保持穩(wěn)定的前提下,平均沖速降低1.85 min-1,平均噸液少運行了540次。可見,在沒有井口或井下液面?zhèn)鞲衅鳁l件下,SURF系統(tǒng)裝置能夠根據(jù)井下供液量大小主動調(diào)整抽汲頻率,實現(xiàn)工作制度的自動調(diào)整,從而提高抽汲效率,減少機械損耗和電能損耗,減少了維修費用(表2)。
表2 6口試驗井液面及沖速情況
2.4.3 峰值功率和峰值電流均同時降低
使用SURF裝置后,6口井峰值電流平均降幅74.6%,峰值功率平均降幅74.4%;6口井啟機電流從零開始平穩(wěn)變化,體現(xiàn)了柔性啟動、柔性運行的特點,減少了電動機機械特性硬對抽油機系統(tǒng)的不利影響;降低了抽油機系統(tǒng)的機械受力與損耗,降低了系統(tǒng)能耗(表3)。
表3 6口試驗井峰值功率情況
2.4.4 抽油桿柱的應(yīng)力及應(yīng)力幅降低
6口井最大應(yīng)力及應(yīng)力幅平均降幅分別為14.41%和25.58%。可見,通過柔性運行,可以降低抽油桿的疲勞損傷及偏磨程度,延長管桿壽命(表4)。
表4 6口試驗井載荷及應(yīng)力情況
2.4.5 機采系統(tǒng)降耗
安裝SURF裝置后,6口井的系統(tǒng)效率整體平均提高了7.38個百分點,提高幅度74.56%;功率因數(shù)由試驗前的單井最高0.82提高到試驗后的0.99以上,取得了明顯的降耗效果(表5)。
表5 6口試驗井系統(tǒng)效率情況
從試驗數(shù)據(jù)看,6口井有功功率大幅降低,按此計算,6口井日降耗節(jié)電452 kW·h,按抽油機時率95%,即單井年運行346 d、電價為0.51元/(kW·h)計算,平均單井年可節(jié)約電費1.33×104元。同時,6口井抽汲次數(shù)平均減少了38%,減少了井下管桿泵的機械損耗,提高了系統(tǒng)壽命,延長了檢修期,減少了維修費用。按單井單次作業(yè)費用1.8×104元、材料費0.8×104元、單井檢泵周期900 d計算,年可節(jié)約成本3 800元。另外,由于延長檢修期,也減少了由于作業(yè)而影響的產(chǎn)油量。按單井日產(chǎn)1.5 t,作業(yè)前后影響5 d、油價每噸3 500元計算,年可減少損失約1.0×104元。綜合以上分析,單井年可創(chuàng)經(jīng)濟效益2.7×104元(高壓供電線路、變壓器等產(chǎn)生的連鎖性節(jié)電效果,節(jié)能配套節(jié)資除外)。
(1)SURF優(yōu)化技術(shù)能夠在保持產(chǎn)液量不變的前提下,保持相對穩(wěn)定的液面,隨需調(diào)整抽汲次數(shù),提高泵效,降低峰值功率、峰值電流以及管桿的疲勞程度,從而減少了整個抽油系統(tǒng)各部分的能耗和設(shè)備損耗。
(2)SURF優(yōu)化技術(shù)性能穩(wěn)定,不涉及防盜,年保守經(jīng)濟效益為2.7×104元,經(jīng)濟效益較好。
(3)SURF優(yōu)化技術(shù)對抽油機及電動機的組合沒有任何限制,如果采用標(biāo)準(zhǔn)常規(guī)游梁式抽油機與Y系列電動機組合,將具有更大的節(jié)資潛力。
[1]David R Skinner.SPEED CONTROL:美國,UDP4145161[P].1979-03-20.
[2]欒國華,馮華健.應(yīng)用電動機變速運動優(yōu)化機抽井的產(chǎn)液量[J].國外油田工程,2008,24(11):22-26.
朱云龍,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,助理工程師,從事采油工程技術(shù)研究工作,E-mail:wxzyl@petrochina.com.cn,地址:大慶慶新油田開發(fā)有限責(zé)任公司地質(zhì)工藝研究所,151413。
2011-03-20)