張麗凱:楊君
(1.大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠;2.大慶鉆探集團(tuán)地質(zhì)錄井一公司)
薩中油田注水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用及效果評(píng)價(jià)
張麗凱1:楊君2
(1.大慶油田有限責(zé)任公司第一采油廠;2.大慶鉆探集團(tuán)地質(zhì)錄井一公司)
大慶油田第一采油廠作為年輸送污水1.7×108m3的采油大廠,注水單耗每降0.1 kW·h/m3就可年節(jié)電1700×104kW·h,節(jié)能意義重大。近年來,從設(shè)備節(jié)能措施應(yīng)用實(shí)際出發(fā),采用了井站運(yùn)行優(yōu)化、注水泵減級(jí)、注水泵高壓變頻、前置泵變頻、注水泵涂膜、注水系統(tǒng)仿真優(yōu)化等技術(shù),取得了較好的節(jié)能效果。注水單耗由2005年的5.84 kW·h/m3降低到目前的5.39 kW·h/m3,為今后注水系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)、合理用能、增效益、促發(fā)展打下了基礎(chǔ)。
注水系統(tǒng):節(jié)能:優(yōu)化運(yùn)行:注水泵高壓變頻:前置泵變頻:注水泵涂膜
油田生產(chǎn)用電主要集中在注水、集輸、機(jī)采三個(gè)系統(tǒng),大慶油田第一采油廠(以下簡稱一廠)注水耗電量接近總耗電量的40%,因而,在注水系統(tǒng)推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)對(duì)于油田節(jié)能降耗具有十分重要的意義。注水系統(tǒng)耗能節(jié)點(diǎn)主要集中在注水站泵管壓差、注水管網(wǎng)的壓力損耗以及配水閥組節(jié)流損失這三處。近年來,一廠從提高注水泵效和管網(wǎng)效率入手,采取了優(yōu)化運(yùn)行、注水泵高壓變頻、前置泵變頻、注水泵涂膜等技術(shù),取得了較好的節(jié)能效果,注水單耗由2005年的5.84 kW·h/m3降低到目前的5.39 kW·h/m3。
一廠注水管網(wǎng)經(jīng)過多年建設(shè),已經(jīng)形成了完善的環(huán)狀水驅(qū)管網(wǎng)和枝狀聚驅(qū)管網(wǎng)。注水系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行包括減少注水泵開泵臺(tái)數(shù)和注水泵減級(jí)。2008年一廠注水量41.57×104m3/d,較2005年增加了1.94×104m3/d,同期開泵臺(tái)數(shù)由61臺(tái)減少到59臺(tái)。2006年以來,一廠共對(duì)14臺(tái)注水泵減級(jí)(表1),注水單耗平均減少0.58 kW·h/m3。
為提高系統(tǒng)運(yùn)行效率,在加密注水系統(tǒng)采用了仿真優(yōu)化技術(shù)。根據(jù)注水井生產(chǎn)數(shù)據(jù),通過軟件計(jì)算,優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行方案,適時(shí)對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo),確定合理開泵方案,并對(duì)現(xiàn)有管網(wǎng)不合理部分提出改造意見,提高管網(wǎng)效率。
表1 注水站減級(jí)應(yīng)用情況
以加密注水系統(tǒng)為例,應(yīng)用仿真技術(shù),可以采取以下措施降低管網(wǎng)壓力損失:
◇增設(shè)中十二注水站與北1排、北2排和北42排DN150聯(lián)絡(luò)線1.6 km;
◇增設(shè)中十一注水站與北52排和北70排DN150聯(lián)絡(luò)線0.9 km;
◇中一注水站至中七注水站聯(lián)絡(luò)線高121排和高125排部分增設(shè)DN150復(fù)線4.7 km;
◇增設(shè)中六注水站至中22排DN150聯(lián)絡(luò)線0.6 km;
◇中七注、聚中七注與高129排和高125排加密聯(lián)絡(luò)線增加復(fù)線。
注水泵高壓變頻技術(shù)通過采集管網(wǎng)干線壓力信號(hào),追蹤管網(wǎng)壓力幅值變化,自動(dòng)調(diào)節(jié)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,流量調(diào)節(jié)范圍較大,因此適用于實(shí)際輸送量與泵設(shè)計(jì)排量偏差較大、調(diào)節(jié)頻繁的工況,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的調(diào)控能力較強(qiáng)。
一廠中十三注、聚中七注安裝了高壓變頻調(diào)速裝置,中十三注采用一拖一形式,聚中七采用一拖二形式,2座站的高壓變頻調(diào)速裝置均采用閉環(huán)控制,節(jié)能效果見表2。
表2 注水站高壓變頻裝置應(yīng)用效果統(tǒng)計(jì)
將現(xiàn)有多級(jí)離心注水泵拆1級(jí)后,新建1臺(tái)排量與主泵相同、揚(yáng)程為1.5 MPa的前置喂水泵,與拆級(jí)后的主泵串聯(lián)運(yùn)行。在注水泵(主泵)前串聯(lián)一個(gè)增壓泵(小功率泵),為注水泵提供吸入壓力,改善其吸入性能,并以注水泵出口壓力作為變頻的調(diào)控信號(hào),通過變頻調(diào)速器改變前置泵的轉(zhuǎn)速及其出口壓力,進(jìn)而改變注水泵的進(jìn)口壓力,達(dá)到調(diào)控注水泵出口壓力的目的。
一廠共安裝前置泵變頻裝置6套,對(duì)目前正在運(yùn)轉(zhuǎn)和曾經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)的4套前置泵變頻裝置運(yùn)行進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。分析結(jié)果表明,平均泵壓下降1.0 MPa,平均單耗下降0.59 kW·h/m3,平均日節(jié)電4 618 kW·h。其中,聚西一注水站前置泵運(yùn)行后,單耗上升0.24 kW·h/m3,日耗電增加1 732 kW·h;其余3套前置泵運(yùn)行后單耗均下降,平均下降0.8 kW·h/m3,平均日節(jié)電6 227 kW·h,詳細(xì)情況見表3。
現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用發(fā)現(xiàn),當(dāng)注水泵出口水量與額定排量相差不大時(shí),前置泵基本處于工頻狀態(tài)下運(yùn)行,沒有發(fā)揮作用,前置泵電動(dòng)機(jī)耗電將導(dǎo)致綜合單耗上升。因此,前置泵的使用應(yīng)根據(jù)注水量實(shí)際情況,經(jīng)過綜合對(duì)比以后確定是否開泵。
注水泵涂膜技術(shù)的原理是通過將泵內(nèi)主要過流機(jī)件(泵殼體、葉輪、導(dǎo)翼等)涂敷高光潔度材料減小機(jī)械損失,從而提高注水泵效率,節(jié)省電量。增效涂層具有以下特性:
◇表面光滑,粗糙度小,可在流通設(shè)備內(nèi)產(chǎn)生光滑表面,減少渦流產(chǎn)生;
◇涂層與流體不具有親和性,降低了流體與涂層之間的摩擦;
◇涂層能夠抗流體腐蝕和氣蝕損害;
◇水泵葉輪在高速運(yùn)轉(zhuǎn)過程中涂層不破損脫落。
因此,通過對(duì)注水泵進(jìn)行涂膜可以減小能量損耗,增加流速或流壓,提高泵效。
表4 注水泵涂膜應(yīng)用情況統(tǒng)計(jì)
表3 前置泵變頻裝置投產(chǎn)前后應(yīng)用效果
一廠目前已涂膜并投入運(yùn)行的注水泵共11臺(tái)。通過跟蹤,涂膜后注水泵泵效平均提高3.53%,注水單耗平均下降0.68 kW·h/m3(表4),節(jié)能效果顯著,目前未發(fā)現(xiàn)涂層脫落現(xiàn)象。
應(yīng)建立注水系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用跟蹤及效果評(píng)價(jià)體系,加大加密注水系統(tǒng)仿真優(yōu)化軟件的應(yīng)用力度,結(jié)合地面信息系統(tǒng)等技術(shù)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行綜合分析,優(yōu)化開泵臺(tái)數(shù),為節(jié)能措施的進(jìn)一步推廣應(yīng)用提供依據(jù)。
前置泵變頻裝置可以有效減少泵管壓差,但對(duì)注水泵流量調(diào)節(jié)范圍有限,因而該技術(shù)主要適用于泵管壓差較大的單個(gè)注水站。
選擇涂膜注水泵,應(yīng)優(yōu)先選擇使用年限較長、泵效較低的注水泵,對(duì)即將進(jìn)行大修的注水泵進(jìn)行涂膜,可以節(jié)省大修費(fèi)用。此外,評(píng)價(jià)注水泵涂膜效果,應(yīng)在注水泵排量相同的情況下,進(jìn)行涂膜前后泵效對(duì)比。
注水系統(tǒng)要充分挖掘節(jié)能潛力,要將系統(tǒng)工藝流程的優(yōu)化簡化與節(jié)能技術(shù)的優(yōu)選有機(jī)地結(jié)合起來,實(shí)現(xiàn)整個(gè)注水系統(tǒng)的壓力和流量運(yùn)行最優(yōu)化,節(jié)能效益最大化。
10.3969/j.issn.2095-1493.2011.04.008
張麗凱,2002年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院,技術(shù)員,從事水站管理等工作,E-mail:zhanglikai@petrochina.com.cn,地址:大慶油田第一采油廠第二油礦機(jī)關(guān)生產(chǎn)辦,163257。
2011-03-10)