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六米龍門刨床的節(jié)能改造

2011-09-28 13:18:18馮嘉花
制造技術(shù)與機(jī)床 2011年7期
關(guān)鍵詞:銑頭電樞工作臺(tái)

馮嘉花

(河北宣化工程機(jī)械股份有限公司,河北宣化 075105)

我公司現(xiàn)有龍門刨床4臺(tái),都是二十世紀(jì)六七十年代的產(chǎn)品,工作臺(tái)調(diào)速采用G-M方式(發(fā)電機(jī)-電動(dòng)機(jī)),加工效率低、耗電量高、噪聲大,加上這些設(shè)備使用年限較長(zhǎng),電器元件老化,故障率增高,急需對(duì)其進(jìn)行技術(shù)改造。隨著新技術(shù)的出現(xiàn),也為改造提供了諸多方法,本文主要介紹對(duì)B2016A龍門刨床的改造。

1 拖動(dòng)系統(tǒng)

1.1 主拖動(dòng)調(diào)速系統(tǒng)的負(fù)荷

切削速度vq≤25 m/min,B2016龍門刨床允許的最大切削力為80 000 N。因此,在調(diào)速過程中負(fù)荷具有恒轉(zhuǎn)矩性質(zhì);切削速度vq≥25 m/min,允許的最大切削力應(yīng)隨著速度的提高成反比地減小,在調(diào)速過程中負(fù)荷又具有恒功率性質(zhì)。

1.2 主拖動(dòng)的調(diào)整方式

B2016A龍門刨床主傳動(dòng)采用G-M調(diào)速系統(tǒng)。直流電動(dòng)機(jī)的額定功率60 kW;直流發(fā)電機(jī)的額定功率70 kW;拖動(dòng)直流發(fā)電機(jī)的交流異步電動(dòng)機(jī)55 kW;控制發(fā)電機(jī)勵(lì)磁系統(tǒng)的交磁放大機(jī)組為22 kW。采用機(jī)械速比為2∶1和電器調(diào)速范圍10∶1的機(jī)電聯(lián)合調(diào)速系統(tǒng)。

1.3 主拖動(dòng)調(diào)速的分析

上述主拖動(dòng)調(diào)速系統(tǒng)的調(diào)速特性如圖1所示,圖中Fm表示最大切削力;V1表示切削速度;Pm表示最大切削功率;V2對(duì)應(yīng)于最大轉(zhuǎn)矩時(shí)的最高速度,稱為計(jì)算速度。在V1~V2范圍內(nèi)要求恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速;而在V2~V3范圍內(nèi)則要求恒功率調(diào)速。如果在整個(gè)調(diào)速范圍均采用具有恒轉(zhuǎn)矩性質(zhì)的調(diào)壓調(diào)速,則所需要的電動(dòng)機(jī)功率Pm3將是負(fù)載需要的最大切削功率Pm1的(V3/V2)倍。當(dāng)V3=90 m/min,V2=25 m/min時(shí),Pm3/Pm1=3.6,顯然,單純采用調(diào)壓調(diào)速的方案是不合理的。

為克服上述方案的缺點(diǎn),B2016A龍門刨床的主傳動(dòng)采用了機(jī)電聯(lián)合調(diào)速方案,即采用機(jī)械傳動(dòng)比為2∶1的齒輪變速與直流電動(dòng)機(jī)的調(diào)壓調(diào)速配合。其中齒輪變速具有恒功率調(diào)速特性。恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速范圍可縮小至(V1~V3)/2,所需電動(dòng)機(jī)功率Pm2是負(fù)載所需要的最大切削功率Pm1的V3/(2V2)倍,即Pm2/Pm1=90/(2×25)=1.8。

可見機(jī)電聯(lián)合調(diào)速與單純調(diào)壓調(diào)速比較,電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)功率可縮小一半。不過,由于機(jī)電聯(lián)合與生產(chǎn)機(jī)械的調(diào)速要求仍不完全匹配,電動(dòng)機(jī)的功率仍比負(fù)載所需最大功率大0.8倍。顯而易見,B2016A龍門刨床直流電動(dòng)機(jī)的功率并沒有得到充分利用。如果采用西門子公司的直流調(diào)速系統(tǒng),通過靈活地預(yù)置恒轉(zhuǎn)矩與恒功率調(diào)速的轉(zhuǎn)換點(diǎn),使調(diào)速系統(tǒng)的特性更好地滿足龍門刨床主拖動(dòng)負(fù)載的調(diào)速要求,進(jìn)而降低主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)的設(shè)計(jì)功率。

1.4 進(jìn)刀機(jī)構(gòu)

大型龍門刨床的進(jìn)刀機(jī)構(gòu)主要有兩種形式。例如,B210型龍門刨床采用緊脹環(huán)進(jìn)刀機(jī)構(gòu),而B2016A型龍門刨床采用進(jìn)刀繼電器控制機(jī)構(gòu)。該機(jī)構(gòu)運(yùn)用的是行程控制原理,當(dāng)工作臺(tái)移動(dòng)至返回行程末尾時(shí),給出進(jìn)刀信號(hào),刀架電動(dòng)機(jī)開始轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)進(jìn)刀。由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)的圓盤開始轉(zhuǎn)動(dòng),當(dāng)轉(zhuǎn)到一定角度,圓盤的齒輪將進(jìn)刀繼電器頂開,控制電動(dòng)機(jī)斷電,停止進(jìn)刀。依靠不同的圓盤、不同齒間距離就可以控制進(jìn)刀量,如果同時(shí)配以機(jī)械齒輪改變圓盤的轉(zhuǎn)速就可獲得大范圍可調(diào)的進(jìn)刀量。該方法的缺陷是隨著時(shí)間的推移,進(jìn)刀繼電器鐵心和圓盤齒因頻繁運(yùn)動(dòng)而磨損嚴(yán)重,使精度下降。由于左右側(cè)刀架圓盤剛更換,因此,只用1臺(tái)3.7 kVA變頻器控制垂直刀架2.2 kW異步電動(dòng)機(jī),實(shí)現(xiàn)無級(jí)調(diào)速,形成新的進(jìn)給系統(tǒng)。

2 直流調(diào)速系統(tǒng)性能分析

針對(duì)龍門刨床的特點(diǎn),技術(shù)部、分廠技術(shù)組對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)提出如下要求:(1)調(diào)速范圍寬,工作時(shí)能適應(yīng)不同的刀具,要有良好的切削速度,調(diào)速范圍要寬不低于10∶1,最好是無級(jí)調(diào)速。(2)靜差度小,為提高加工精度,工作臺(tái)的速度不隨切削力的變化而變動(dòng),靜差度要小于10%。(3)要有較高的切削速度(低速一般不低于75 m/min)和足夠的切削力。(4)低速范圍內(nèi),切削力保持恒定。(5)能單獨(dú)調(diào)整工作行程和返回行程的速度,且返回速度要高于工作速度。(6)工作臺(tái)的運(yùn)行速度能自動(dòng)調(diào)整,在刀具切入與切出工件時(shí),能自動(dòng)減速。(7)工作臺(tái)運(yùn)行方向應(yīng)迅速而平滑地改變,動(dòng)態(tài)品質(zhì)要好。(8)節(jié)省輔助工時(shí),工作臺(tái)要有可靠的自動(dòng)往復(fù)循環(huán),調(diào)速時(shí)不必停車。(9)工作臺(tái)反向時(shí)要迅速、平穩(wěn)、沖擊小。(10)傳動(dòng)效率要高,耗電量要小,工作噪聲應(yīng)符合環(huán)境保護(hù)要求。(11)操作簡(jiǎn)單,安全可靠,易于修理和維護(hù)。(12)銑削:5~70 m/min無級(jí)調(diào)速。(13)每次進(jìn)給量,垂直刀架:垂直方向?yàn)?.2~25 mm/次;水平方向?yàn)?.4~50 mm/次;側(cè)刀架:垂直方向?yàn)?.4~50 mm/次。

3 直流調(diào)速系統(tǒng)改造技術(shù)方案設(shè)計(jì)

3.1 主拖動(dòng)系統(tǒng)的電動(dòng)機(jī)容量

龍門刨床主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)的容量選擇是由刨床的工作臺(tái)最大牽引力與計(jì)算速度決定的。負(fù)載所需切削功率:

式中:Fm為最大牽引力,N;Vg為計(jì)算速度,m/min;K1為功率變化系數(shù);Kh為允許過負(fù)荷系數(shù);η為機(jī)械傳動(dòng)效率。

3.2 主拖動(dòng)系統(tǒng)的控制原理

為滿足龍門刨床工作臺(tái)頻繁換向及負(fù)載劇烈變化時(shí)轉(zhuǎn)速的動(dòng)態(tài)響應(yīng)和機(jī)械特性硬的要求,主拖動(dòng)控制采用改變直流電動(dòng)機(jī)電樞電壓U和主磁通φ的控制方法。直流電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)矩:

式中:φ為每級(jí)磁通,Wb;Ia為電樞電流,A;Cm為轉(zhuǎn)矩常數(shù),僅與電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)有關(guān)。

直流電動(dòng)機(jī)電樞回路平衡公式:

式中:Ea為電樞繞組在磁場(chǎng)中旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),V;Ra為電樞繞組的電阻值,Ω;Rpa為附加的電阻值,Ω;Ce為電動(dòng)勢(shì)常數(shù),僅與電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)有關(guān);n為電樞旋轉(zhuǎn)速度,r/min。

基于上述主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)用45 kW的Z4直流電動(dòng)機(jī)更換原60 kW直流電動(dòng)機(jī),用西門子6RA7075-6DV62全數(shù)字控制裝置對(duì)電動(dòng)機(jī)電樞和勵(lì)磁進(jìn)行控制,采用四象限工作方式,該裝置本身帶有參數(shù)設(shè)定單元,不需要其他的附加設(shè)備即可完成參數(shù)的設(shè)定。所有的控制、調(diào)節(jié)、監(jiān)視及附加功能都由微處理器來實(shí)現(xiàn)。龍門刨床直流調(diào)速系統(tǒng)控制原理如圖2。

3.3 改造方案的確定與實(shí)施

之前我們?cè)肒BS-Ⅲ型可控硅調(diào)速柜(方案1),富士FRENIC 5000P9S交流變頻器(方案2),西門子6RA7075-6DV62數(shù)字直流調(diào)速器(方案3)以及數(shù)字直流調(diào)速器+PLC+變頻器(方案4)等4種方案對(duì)其進(jìn)行改造,雖然取得了明顯的節(jié)能效果,但也存在一些不足。方案1,早期產(chǎn)品,分離元件多,體積大,調(diào)速控制繁瑣;方案2,工件加工過程中機(jī)械特性較“軟”只能加工鑄鐵部件;方案3,只對(duì)主拖動(dòng)進(jìn)行了改造而電控部分未改造,故障率較高;相比較,方案4最佳。

原刨床是由繼電器組成的控制系統(tǒng),元件數(shù)量多,在新電路圖的設(shè)計(jì)上以PLC為核心直接控制6RA70調(diào)速裝置,以確保可靠性和穩(wěn)定性。刨床的其他部分:風(fēng)機(jī)、油泵、抬刀、進(jìn)刀、橫梁升降、橫梁夾緊及放松都由PLC控制,重新設(shè)計(jì)的線路簡(jiǎn)單清晰,繼電器、接觸器均按“模塊”組合,數(shù)量減至14個(gè),除調(diào)速器及PLC外,全部是國產(chǎn)品牌。整個(gè)改造過程分為兩部分:PLC程序編制與外圍線路的設(shè)計(jì)(圖3、4);直流調(diào)速器的參數(shù)設(shè)置及功能模塊的選擇。

采用三菱公司的FX2N-64MR PLC,用編程軟件依照原電氣原理圖重新設(shè)計(jì)梯形圖,并進(jìn)行調(diào)試,使設(shè)計(jì)的程序完全符合原機(jī)床的電氣控制?,F(xiàn)場(chǎng)聯(lián)機(jī)運(yùn)行,使工作臺(tái)主拖動(dòng)、橫梁部分、刀架裝置及風(fēng)機(jī)、油泵等動(dòng)作達(dá)到規(guī)定要求。之后進(jìn)行直流調(diào)速器的調(diào)試:輸入信號(hào)、勵(lì)磁信號(hào)、模擬輸入信號(hào)、使能信號(hào)、參數(shù)值和功能模塊依次進(jìn)行調(diào)試。PLC輸出信號(hào)與6RA70調(diào)速裝置的連接是此次改造的重點(diǎn)。6RA70裝置的布局:34#、37#、38# 運(yùn)行控制端子;36#、39#功能端子;2#、3#、4#、5#模擬量輸入端子;用這些端子的不同組合可完成工作臺(tái)的點(diǎn)動(dòng)前進(jìn)、后退、減速、自動(dòng)前進(jìn)、自動(dòng)后退等控制。首先輸入主電動(dòng)機(jī)的基本參數(shù)(額定電壓、額定電流、勵(lì)磁電壓、勵(lì)磁電流),然后根據(jù)速度反饋的類型選擇P083#,勵(lì)磁運(yùn)行P082#,直流調(diào)速裝置與直流電動(dòng)機(jī)最佳配合的參數(shù)優(yōu)化等?,F(xiàn)將6RA70裝置的部分參數(shù)及功能模塊列出,以供參考。

P051=25 電樞和勵(lì)磁的預(yù)控制和電流調(diào)節(jié)器的優(yōu)化運(yùn)行

P051=26 速度調(diào)節(jié)器的優(yōu)化運(yùn)行

P051=27 勵(lì)磁減弱的優(yōu)化運(yùn)行

P051=28 摩擦和轉(zhuǎn)動(dòng)慣量補(bǔ)償?shù)膬?yōu)化運(yùn)行

P303 1.6 斜坡上升時(shí)間

P304 0.5 斜坡下降時(shí)間

P305 0.4 初始圓弧

P306 0.4 最終圓弧

P401 10 正向固定值

P402 -12 反向固定值

P431 001:402 固定給定值的源

002:401 固定給定值的源

在改造中,因硬件輸入點(diǎn)不足計(jì)劃購買調(diào)速器的擴(kuò)展版,反復(fù)研究后,利用PLC及直流調(diào)速器豐富的軟件功能,重新調(diào)整參數(shù)的配置。由于PLC抗干擾、可靠性高、使用靈活,因此在工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用,而6RA70直流調(diào)速裝置具有控制方式先進(jìn)、結(jié)構(gòu)緊湊、精度高等優(yōu)點(diǎn),將二者結(jié)合起來,達(dá)到了此次改造的目的。改造后的刨床具有無級(jí)變速,低速轉(zhuǎn)矩恒定輸出,操作方便、加工效率高,故障率降低90%,平均節(jié)電30%等優(yōu)點(diǎn)。經(jīng)過一年時(shí)間的運(yùn)行,效果很好。

4 增加銑削功能

由于該刨床只有刨削功能而沒有銑削裝置,隨著任務(wù)量的增加制約了工作效率的提高。為此,我們會(huì)同技術(shù)部的工程師一起對(duì)該刨床的橫梁進(jìn)行分析,并參照濟(jì)南第二機(jī)床廠龍門刨床的銑頭結(jié)構(gòu)結(jié)合本公司刨床的橫梁結(jié)構(gòu)(該刨床滄州機(jī)床廠制造)繪制出機(jī)械零件圖(圖5),進(jìn)行變速箱零件的加工和安裝。變速箱制作完成后與外購的銑頭進(jìn)行配套調(diào)試,實(shí)行機(jī)械二檔,6種速度的變頻調(diào)速(80~610 r/min)。選擇銑頭時(shí),除考慮滿足加工要求、操作方便、安全可靠以及外觀外,還考慮橫梁的剛性。如果銑頭太重而橫梁承載能力較小,則會(huì)出現(xiàn)銑頭發(fā)抖而影響工件的加工精度和表面粗糙度。與龍門銑相比,B2016A的橫梁截面要小很多,不宜選擇較大較重的銑頭。經(jīng)過挑選,在垂直刀架位置配置了一款性價(jià)比較高的龍門銑專用銑頭,重量?jī)H150 kg,主軸電動(dòng)機(jī)7.5 kW,滿足一般銑削加工要求,可安裝直徑300 mm的銑刀盤,套筒行程140 mm,7∶24的通用標(biāo)準(zhǔn)錐孔錐度,具有可更換性。安裝時(shí),由于刀架溜板比銑頭安裝面小,需整體調(diào)整銑頭與工作臺(tái)的垂直度,打定位銷定位聯(lián)接后垂直度誤差不大于0.01 mm/300 mm,工作臺(tái)全寬誤差不大于0.05 mm,滿足一般加工精度的要求。在改造中,為適應(yīng)被加工件角度旋轉(zhuǎn)的要求,即銑頭可扳動(dòng)±45°。具體做法,在過渡板上鏜一孔,用原溜板上的法蘭臺(tái)階定位旋轉(zhuǎn),在過渡板及溜板上部安裝一套蝸桿配扇形蝸輪的傳動(dòng)機(jī)構(gòu),過渡板上有角度刻度線,并在需要的角度位置(如30°或45°)打定位孔。角度調(diào)整時(shí),松開銑頭固定螺絲,將拔插式的錐形定位銷從0°定位孔拔出,扳動(dòng)銑頭到刻度指示的角度位置,插入到該角度定位孔并鎖緊即可。

立銑頭的橫銑功能改造如圖5所示。圖中,當(dāng)控制左溜板的下光杠與橫梁右端的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)脫開時(shí),需用手柄固定,便于減速機(jī)輸入軸伸出,用于手動(dòng)調(diào)整。2.2 kW變頻電動(dòng)機(jī)50 Hz時(shí)的轉(zhuǎn)速為1 000 r/min,通過1∶30的蝸輪減速機(jī)減速后,下光杠轉(zhuǎn)速1 000/30=33 r/min,絲杠導(dǎo)程8×2=16 mm,則橫銑最快移動(dòng)速度為33×16=528 mm/min,變頻調(diào)速調(diào)節(jié)范圍1∶20,橫銑可調(diào)速度為27~528 mm/min,滿足橫向銑削速度要求。經(jīng)過實(shí)際銑削測(cè)試,效果良好。比原來的效率又提高了20%(直流調(diào)速改造后),取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

5 B2016A龍門刨床運(yùn)行情況對(duì)比

運(yùn)行情況對(duì)比如表1所示。

表1 運(yùn)行情況對(duì)比

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