龔少紅 鄧 瞻 張恩寶
官地水電站巖錨梁在廠房第四層開挖完成后澆筑,在其下部廠房邊墻開挖及機組段大體積混凝土澆筑初期,梁體出現(xiàn)了水平向和鉛直向裂縫,局部區(qū)域梁體與圍巖出現(xiàn)了脫開的縱向裂縫。巖錨梁混凝土裂縫的出現(xiàn),會大大削弱其整體性,對結構安全較為不利。本文結合官地電站地下廠房巖錨梁裂縫實例,從地質條件、監(jiān)測數(shù)據(jù)等多個角度,分析裂縫形成機制,提出了裂縫處理措施。
官地水電站地下洞室群規(guī)模巨大,主要由引水洞、主廠房、母線洞、主變室、尾水調壓室和尾水洞等組成。主廠房、主變室、尾調室三大洞室平行布置,軸線方向N5°E。主廠房全長243.44 m,吊車梁以上開挖跨度31.10 m,以下開挖跨度29.00 m,開挖高度76.30 m。
廠房區(qū)最大主應力σ1方向為N27.3°~ 53°W,平均值N35.4°W,最大主應力量級25.0 MPa~35.17 MPa。廠房軸線與廠區(qū)孔徑法實測最大主應力(σ1)方向平均值的夾角40.4°。
根據(jù)地下洞室群開挖順序及支護參數(shù)研究成果,地下廠房共分11層進行開挖,主變室共分4層進行開挖。
官地地下廠房巖錨梁頂寬2.25 m,高3.18 m,總長226.42 m。巖錨梁壁座角為35°。巖錨梁體型范圍內布設兩排受拉錨桿、一排系統(tǒng)錨桿和一排受壓錨桿。受拉錨桿均采用長12 m@70 cm的φ40Ⅲ級精軋螺紋鋼筋,入巖9.7 m,靠近巖壁的1.5 m范圍內涂抹瀝青。上排受拉錨桿上傾角25°,下排受拉錨桿上傾角20°。系統(tǒng)錨桿采用長9 m@150 cm的φ32Ⅱ級鋼筋,水平入巖7.5 m。受壓錨桿采用長9 m@70 cm的φ32Ⅱ級鋼筋,垂直巖面入巖7.5 m。在巖錨梁上下分別間隔布置了一排1 750 kN和1 500 kN的預應力錨索。
巖錨梁于2008年10月19日進行第一倉混凝土澆筑,至12月10日巖錨梁混凝土澆筑全部完成。2010年2月中旬廠房基坑開挖完成,1號機組錐管混凝土澆筑完成后檢查發(fā)現(xiàn)在上游巖錨梁出現(xiàn)多處裂縫。上游巖錨梁頂部平臺裂縫的延伸長度為0.18 m~1.9 m,其中有50%的裂縫其延伸長度介于1.5 m~2.0 m之間,另有42%的裂縫延伸長度小于0.5 m。裂縫寬度為0.1 mm~2.5 mm,裂縫寬度小于0.5 mm的占總數(shù)的84%。立面裂縫延伸長度為0.3 m~2.4 m,其中62%的裂縫其延伸長度介于2.0 m~2.5 m之間,另有32%的裂縫其延伸長度小于0.5 m。裂縫分布最集中的部位為廠橫0+088 m~0+076 m一段。
廠房上游邊墻廠橫0+20 m~0+130 m段,主要錯動帶出露12條,組成物質均以糜棱角礫巖、壓碎巖、石英為主,力學類型為巖屑巖塊型。延伸長度從21 m~60 m不等。此段巖體圍巖類別:1 227.0 m高程以上以Ⅲ類為主,局部裂隙密集發(fā)育部位或錯動帶交匯部位,巖體較破碎,1 227.0 m高程以下以Ⅱ類為主。廠房3號,4號機組上游邊墻存在錯動帶 fx12(N60°-70°W/NE∠70°),fx22(N30°W/SW ∠65°-70°),fx11(N35°W/NE ∠75°-80°),fx23(EW/N∠75°),fx45(EW/N∠40°-45°),fxk09(N65°-70°E/SE∠75°-80°)軟弱結構面。自2009年10月份以來,在上游邊墻3號~4號機組段發(fā)現(xiàn)多處噴層裂縫,巖錨梁上部出現(xiàn)4條噴層裂縫,最長為10.21 m;巖錨梁下部出現(xiàn)4條噴層裂縫,延伸最長的為6.68 m。
3號壓力管道內距離廠房上游邊墻12 m~22 m范圍內發(fā)育有與廠房邊墻近似平行的高陡傾角結構面,主要包括錯動帶fx3-15和裂隙密集帶N10°W/SW∠70°。錯動帶fx3-15在壓力管道左側半洞1 195 m高程附近寬度約1 cm~3 cm,延伸至右側半洞1 195 m高程附近后,漸變?yōu)橐粭l裂隙,裂面可見明顯擦痕,但該條錯動帶在上游邊墻上并未出露。
在裂縫密集區(qū)廠橫0+076 m處巖錨梁及其上、下部均布置有監(jiān)測斷面,監(jiān)測斷面的儀器布置見圖1和圖2。儀器編號約定如下:M代表多點位移計,上標4表示四點式多點位移計,4個測點的深度為:28.5 m,22.5 m,12.5 m,5.5 m;R3代表錨桿應力計;PR代表錨索測力計;下標數(shù)值代表監(jiān)測儀器編號,CF代表工程部位,即廠房。
圖1 廠房上游邊墻監(jiān)測儀器布置圖(廠橫0+076 m)
圖3和圖4分別為巖錨梁水平和鉛直變形動態(tài)演化特征曲線,從圖中可以看出:上游吊車梁在廠橫0+60 m~0+120 m水平變形較大,向兩側呈非對稱減小趨勢,大樁號部位受到安裝間端部約束作用變形相對較小;各部位隨下臥開挖逐漸增大,變形增長大的時段為主廠房第5層~第7層開挖期間。上游吊車梁鉛直向變形在小樁號上抬,大樁號下沉,分界點大致在3號機組附近,隨廠房下部開挖及4條壓力管道與4尾水洞開挖,沉降和抬升不斷變化,變化較大對應7層~11層開挖期。分析表明:隨著主廠房向下開挖,吊車梁產生了水平方向和鉛直方向的不協(xié)調變形。
圖3 上游吊車梁水平位移沿廠房軸線方向變化圖
圖2 巖錨梁監(jiān)測儀器布置圖(廠橫0+076 m)
圖4 上游吊車梁鉛直位移沿廠房軸線方向變化圖
圖5 錨桿應力歷時圖(廠橫0+076 m上游巖錨梁EL1 226.98 m)
圖5和圖6給出了巖錨梁部位錨桿應力計的監(jiān)測值隨時間變化曲線。從2009年2月27日~2009年5月31日,應力從47.16 MPa 增加到372.68 MPa,隨后增加幅度明顯較少,入巖 4.0 m的測點錨桿應力達513.2 MPa,已嚴重超量程(400 MPa)。從2009年3月27日~2009年6月24日,應力從25.31 MPa增加到3 259.21 MPa,隨后增加幅度減少,到2009年10月2日達到369.55 MPa,入巖7.0 m的測點錨桿應力達399 MPa,幾乎達到量程。錨桿應力計變幅加快的時段與多點位移計變形加劇時段吻合,出現(xiàn)在第6層開挖的時間內。這表明地應力較高地下廠房區(qū),洞室開挖卸荷后,在與不利地質結構面共同作用下,圍巖變形由整體巖體卸荷回彈變形轉化為巖體內部結構變形。
圖6 錨桿應力歷時圖廠橫0+076 m上游吊車梁EL1 226.58 m)
巖錨梁裂縫如不進行處理會引起鋼筋的銹蝕,將會降低混凝土的耐久性和抗疲勞能力,從而降低了其整體性,對結構安全不利。因此需要根據(jù)裂縫寬度及深度的不同,對廠房吊車梁上的裂縫進行潮濕型改性環(huán)氧樹脂注漿處理。具體措施如下:
1)對寬度小于0.2 mm的一般淺表性裂縫,利用混凝土表層微細獨立裂縫或網(wǎng)狀裂縫的毛細作用吸收具有良好滲透性的潮濕型改性環(huán)氧樹脂(注射劑),進行表面封閉。
2)對寬度大于0.2 mm的淺表型裂縫及所有貫穿性裂縫,采用潮濕型改性環(huán)氧樹脂進行壓力注漿處理。壓力注漿前,對裂縫周邊進行密封,可在構件表面沿裂縫走向騎縫鑿出槽深和槽寬分別不小于20 mm和15 mm+5t(t為裂縫最大寬度)的U形槽,然后用改性環(huán)氧樹脂充填并粘貼復合材料封閉其表面。
3)巖錨梁與圍巖的鉛直接觸面進行潮濕型改性環(huán)氧樹脂注漿處理。
官地水電站巖錨梁建造后在后續(xù)洞室開挖卸荷作用下,圍巖產生非均勻變形,致使吊車梁產生水平方向和鉛直方向的不協(xié)調變形,是引起混凝土發(fā)生裂縫的主要因素。通過對裂縫采用化學灌漿措施處理可滿足巖錨梁穩(wěn)定性和安全性要求。
[1]雅礱江官地水電站主廠房圍巖穩(wěn)定及上游巖錨梁安全穩(wěn)定評價報告[R].中國水電顧問集團成都勘測設計研究院,長江水利委員會長江科學院,2010:6.
[2]官地引水發(fā)電系統(tǒng)工程地質報告[R].中國水電顧問集團成都勘測設計研究院,2007.
[3]雅礱江官地水電站地下廠房洞室群施工期快速監(jiān)測與反饋分析[R].長江水利委員會長江科學院,2009:6.