王吉淵
(霍州煤電集團,山西 霍州 031400)
霍州煤電集團晉北煤業(yè)山浪礦位于寧武煤田東南邊緣處,主采煤層為5#上煤層,煤層厚度為3.2~5.6 m,平均為4.7 m,煤層儲存穩(wěn)定,坡度平均為10°左右,煤質(zhì)較軟、頂板軟、底板軟,屬典型的三軟煤層。
根據(jù)采煤工藝選擇基本原則,主要從煤層厚度與煤層賦存穩(wěn)定狀態(tài)、瓦斯和煤的自燃、煤層物理性質(zhì)與結(jié)構(gòu)、頂?shù)装宓膸r性、工藝與設(shè)備可靠性等5個方面分析大采高綜采工藝對于5#煤層的適用性。
煤層的厚度與賦存穩(wěn)定狀態(tài)是選擇綜采工藝最基本的條件,布置一次采全高工作面的采區(qū)范圍內(nèi),揭露的煤層最大厚度為5.68 m,煤層平均厚度約4.7 m左右,平均傾角為7°。采用大采高一次采全高開采工藝有利于煤炭的利用和煤質(zhì)的提高,從安全方面上更有利于頂板的管理。
5#上煤層的自燃傾向等級為Ⅱ級,屬易自燃煤層。采用大采高綜采一次采全高開采工藝,工作面采煤工序簡單,推進速度快,采空區(qū)丟煤少,有利于防治采空區(qū)煤炭自燃發(fā)火問題。采用大采高液壓支架,支架通風(fēng)斷面大,有利于工作面瓦斯?jié)舛鹊目刂啤?/p>
對大采高綜采工藝來說,其對煤的硬度、煤層結(jié)構(gòu)影響不大,而對煤層的節(jié)理影響較大。節(jié)理裂隙越發(fā)育,工作面發(fā)生片幫事故的概率隨之增加。隨著采高的增大,工作面頂板壓力增大。5#上煤層頂板從采區(qū)東側(cè)向西側(cè)、北西側(cè)巖性由泥巖向灰?guī)r變化。采區(qū)東側(cè)頂板主要為軟弱破碎的炭質(zhì)泥巖,由于采高增大,工作面頂板壓力較大,軟弱破碎頂板難于控制,對頂板管理不利。因此,5#上煤層采用大采高綜采一次全高開采工藝的技術(shù)關(guān)鍵是頂板管理問題和控制煤壁片幫問題。
提高液壓支架的支護強度和工作阻力(支架的工作阻力為11 000 kN),采用高工作阻力液壓支架,可有效地防止頂板的離層,加強支架對頂板的整體控制性,使支架阻抗力不僅承擔(dān)老頂部分來壓,而且有效控制頂板下沉,控制頂板裂隙和錯動,緩解煤壁壓力,維持煤壁的受力平衡。由于支架工作阻力較大,容易出現(xiàn)支架鉆底現(xiàn)象,所以在支架架型的設(shè)計上要加大支架底座面積。因此必須進行5號煤底板比壓測試。
底板允許比壓:5#上煤層大采高液壓支架支護強度及重量均較大,這就要求支架底座比壓必須與工作面底板情況相適應(yīng)。為保證支架底座比壓與工作面底板相適應(yīng),對5#上煤層底板比壓進行了現(xiàn)場測試,并提出了測試報告,報告認(rèn)為5#上煤層預(yù)留底煤時底板屬于Ⅲa較軟底板,以直接底為底板屬于Ⅲb較軟底板。比壓測試結(jié)論:
5#上煤層底煤為底時:
底板平均壓入強度為:qm=9.45 MPa;
平均底板剛度為:Km=0.25 MPa·mm-1;
底板容許比壓為:qc=7.09 MPa;
底板容許剛度為:Kc=0.19 MPa·mm-1。
5#上煤層底板為底時:
底板平均壓入強度為:qm=16.72 MPa;
平均底板剛度為:Km=0.51 MPa·mm-1;
底板容許比壓為:qc=12.54 MPa;
底板容許剛度為:Kc=0.38 MPa·mm-1。
支架設(shè)計方案充分考慮了工作面底板較軟的情況,增加底座接觸底板的面積,以降低底座對底板的平均比壓(目前為2.93~3.24 MPa),基本能夠適應(yīng)5#上煤層的底板條件;同時,為了增強支架對5#煤層底板的適應(yīng)性,支架配置了抬底座機構(gòu),提高支架的拉架能力。
工藝與設(shè)備可靠性:目前,國內(nèi)對于大采高綜采開采工藝已作了深入研究,基本掌握了大采高綜采礦壓顯現(xiàn)規(guī)律。經(jīng)過十幾年的發(fā)展,國內(nèi)自行研制生產(chǎn)的大采高綜采設(shè)備可靠性也有了很大提高。目前,煤層厚度6 m以下的一次全高開采工藝和綜采裝備都比較成熟,這種采煤方法已經(jīng)成為我國厚煤層綜采的主要發(fā)展方向,是厚煤層礦區(qū)實現(xiàn)高效集約化生產(chǎn)的重要途徑。
為加強頂板管理采取的措施:
(1)提高支架支護強度,設(shè)計支架最大工作阻力為11 000 kN,開采的5#上-103工作面初步來壓步距為9 m,來壓時頂板壓力為35~38 MPa,周期來壓時頂板壓力為33~38 MPa,而支架最大工作阻力為42.5 MPa,可以承受住頂板來壓沖擊,控制住了頂板。
(2)支架設(shè)計增加了伸縮梁,充分利用伸縮量的作用,控制頂板下落,由于頂板較軟,在支架初始支撐壓力作用下,頂板易碎,在前梁漏頂,伸縮梁在割煤過后及時伸出,滯后機組后滾筒不得超過3個支架,停機后機組上方全部超前拉架,支架的端面距控制在0~100 mm之間,基本控制了頂板的垮落。
(3)規(guī)范職工的操作,通過采用擦頂移架措施,避免了與支架接觸的頂板層進一步破碎,保持了支架與頂板的良好接觸,維持了頂板的完整性。移架和收伸縮量同步操作,始終控制端面距為0~100 mm之間。當(dāng)工作面出現(xiàn)片幫現(xiàn)象時應(yīng)及時進行超前拉架控制頂板。
(4)頂板監(jiān)測管理,一是成立頂板監(jiān)測組,安裝了一套頂板在線監(jiān)測,時時監(jiān)測頂板變化情況,采集數(shù)據(jù)進行分析,采取措施;二是在每根立柱上安裝一塊數(shù)字顯示感應(yīng)壓力表,驗收員動態(tài)監(jiān)測,拉架工按表拉架升架,操作動態(tài)達(dá)標(biāo)進行量化,確保人員操作達(dá)標(biāo),控制頂板。要保證工作面支架初撐力達(dá)標(biāo)率在90%以上。
(5)加強兩巷超前、端頭、封口柱的管理力度,支護必須到位,每天由監(jiān)測人員對兩巷超前、封口柱進行初撐力的抽查,對初撐力達(dá)不到11.5 MPa的,及時進行補液,保證初撐力合格率達(dá)到90%以上。
(6)加強液壓系統(tǒng)的管理,尤其是乳化液濃度的管理,本礦乳化液用水為地面高山水池直接供水,首先水質(zhì)得到了保證,其次強化泵站司機操作規(guī)范,每班定點定時測乳化液濃度,同時礦上制定了專門的乳化液管理制度,對乳化液濃度不達(dá)標(biāo)進行嚴(yán)重考核,乳化液就像支架的血液一樣重要,乳化液濃度達(dá)到了要求,支架初撐力就得到了保障。
(1)山浪煤礦5#上-103工作面于2011年4月1日試生產(chǎn),大采高一次采全高,一次試采成功。通過采取兩巷超前、端頭、封口加強支護等措施,頂板得到有效控制,從安裝至結(jié)束,全過程進行安全監(jiān)管,杜絕了頂板事故,支架、回采溜子、機組三機配套選型合理,沒有出現(xiàn)因三機配套不合理出現(xiàn)的事故。
(2)支架采用大流量帶壓移架快速液壓系統(tǒng),保持支架與頂板的良好接觸,控制頂板的下沉。采用整體頂梁,端部承載能力大,可有效控制工作面前部頂板,防止片幫。采用伸縮梁結(jié)構(gòu),有效控制采煤機割煤后新暴露頂板的冒落。采用二級護幫機構(gòu),增大護幫深度,有效控制煤壁片幫。優(yōu)化支架結(jié)構(gòu),增大支架底座的接地面積,減小支架的底座比壓。支架配置抬底機構(gòu),增強支架對軟底板的適應(yīng)性。頂梁與掩護梁帶雙側(cè)活動側(cè)護板(單側(cè)使用),可有效控制架間的漏矸問題。支架采用1 750 mm的中心距,孔軸間隙小于1 mm,有效提高支架的穩(wěn)定性。支架設(shè)計有自動控制的噴霧滅塵系統(tǒng),在采煤機割煤時,噴霧滅塵裝置開啟,實現(xiàn)噴霧滅塵。支架結(jié)構(gòu)采用高強度板材,確保支架的可靠性,并降低支架重量。
根據(jù)山浪煤礦5#上煤層賦存條件、礦井開采技術(shù)條件、井下實際開采情況,以及對國內(nèi)外綜合機械化開采發(fā)展水平等情況綜合分析,認(rèn)為大采高一次采全高工藝適合三軟煤層的開采,通過合理的三機配套的選型、加強支護、頂板在線監(jiān)測、測工現(xiàn)場監(jiān)測等一系列措施,有效地控制住了頂板,杜絕了頂板事故的發(fā)生。