秦良森,黃俊鋒,蘇軍偉,程東生
(洛陽LYC軸承有限公司 a.大型軸承廠;b.技術(shù)中心,河南 洛陽 471039)
軸承內(nèi)圈滾道超精機3MZ3510的工件夾具部分結(jié)構(gòu)如圖1所示,其工作原理為:工件在壓緊軸承和驅(qū)動盤的共同作用下實現(xiàn)在定心軸上的軸向定位,驅(qū)動盤帶動工件旋轉(zhuǎn);定心軸內(nèi)部鑲有毛細(xì)油路,磨削加工中不斷向工件內(nèi)徑面噴射潤滑油,起潤滑和液壓定心作用。
1—驅(qū)動盤;2—油石;3—工件;4—壓緊軸;5—壓緊軸承;6—定心軸
經(jīng)過一段時間的使用后發(fā)現(xiàn),該夾具中定心軸雖然定位準(zhǔn)確、可靠,但仍有明顯不足。
(1)定心軸更換頻繁、換工件繁瑣,不適應(yīng)大批量、多品種的生產(chǎn)要求。
(2)定心軸為更換件,需根據(jù)工件內(nèi)徑尺寸的不同而訂制相應(yīng)規(guī)格的定心軸,但定心軸加工精度要求高,造成加工成本高、周期長。
(3)定心軸為固定件,在磨削加工中頻繁裝卸工件,長期使用后定心軸的表面精度逐漸喪失,導(dǎo)致工件內(nèi)徑面出現(xiàn)劃傷,內(nèi)徑面表面粗糙度超差,送檢合格率低。
通過上述分析可知,由于原定心軸為固定件,在超精過程中不隨工件一起旋轉(zhuǎn),致使定心軸與工件之間的相對轉(zhuǎn)動產(chǎn)生相互摩擦,導(dǎo)致了工件內(nèi)徑面的損傷。因此,需要從減少工件與定心軸之間的相互摩擦和使用方便2個方面進行改進。通過認(rèn)真研究及反復(fù)論證、試驗及分析,決定將原固定的定心軸改為組合式旋轉(zhuǎn)定心軸。
改進后的定心軸結(jié)構(gòu)如圖2所示,定心軸由定心軸體、軸承、支承頭3部分組成。軸承通過螺釘、墊片和彈簧卡固定于定心軸體上,支承頭內(nèi)徑、外徑上各帶一軸肩,支承頭通過彈簧卡和內(nèi)軸肩固定于軸承上。其工作原理為:支承頭支承于工件內(nèi)徑面,起徑向定心作用,支承頭外徑面上的軸肩代替原壓緊軸承起軸向壓緊定位作用。工件在驅(qū)動盤、支承頭外軸肩的共同作用下實現(xiàn)軸向定位,并在驅(qū)動盤的帶動下實現(xiàn)工件、支承頭和軸承的同步旋轉(zhuǎn),避免工件與支承頭之間的相互摩擦,杜絕了在超精滾道過程中工件內(nèi)徑面的損傷,工件的外觀質(zhì)量得到很大改善。
1—定心軸體;2—支承頭;3—軸承;4—墊片;5—螺釘;6—彈簧卡;7—工件
從改進后的實際加工效果來看,3MZ3510軸承內(nèi)圈滾道超精機定心軸的結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案效果顯著,主要表現(xiàn)為以下幾點:
(1)組合式旋轉(zhuǎn)定心軸結(jié)構(gòu)簡單、性能可靠,僅支承頭為更換件,其體積小、易于加工,且更換安裝方便,非常適合大批量、多品種、換工件頻繁的生產(chǎn)現(xiàn)狀;
(2)提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量,工件在原裝夾工具下超精時產(chǎn)生的支承印跡和劃傷等外觀缺陷得到改善,因內(nèi)徑面劃傷而造成廢品的現(xiàn)象得以根除;
(3)生產(chǎn)效率提高30%,超精工序的交檢合格率由54%提高到94%;
(4)制造工裝的成本大大降低,工裝庫存量減少。