楊蔚,李麗
(1.河南豫光金鉛股份有限責(zé)任公司,河南濟(jì)源454650;2.河南濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河南濟(jì)源454650)
煙化提鋅系統(tǒng)采用的主要設(shè)備是煙化爐,煙化爐爐床面積為8 m2,煙化爐爐體四壁由上段風(fēng)口水套、風(fēng)口水套、爐底風(fēng)口水套、渣口水冷水套、煙道水冷水套、底層水冷水套共計(jì)25片水冷水套組成[1-2].在實(shí)際使用中出現(xiàn)煙化爐水冷水套溫度偏高的情況,本文針對這一現(xiàn)象分析了問題的原因,并進(jìn)行了煙化爐水冷水套明流暢口回水改造,效果明顯,問題得到了解決.
煙化爐水冷水套循環(huán)冷卻水工藝流程如圖1.
圖1 煙化爐水冷水套冷卻系統(tǒng)流程
從圖1中可以看出,煙化爐水冷水套工藝循環(huán)水設(shè)計(jì)為密閉循環(huán)水冷卻降溫,B型立式管道泵(循環(huán)水泵選用ISG200-315 B型立式管道泵,共2臺,1工1備)增壓連接;其用水量為240 m3/h.B型立式管道泵流量:240 m3/h,揚(yáng)程:27 m,功率:37 kW.
煙化爐系統(tǒng)2010年4月投入生產(chǎn)后,至2011年4月運(yùn)行1 a,期間煙化爐水冷水套出水溫度高至80℃,造成煙化爐水冷水套得不到充分冷卻、水溫升高、水冷水套受熱變形.其基本參數(shù)見表1.
表1 2010年改造前水冷水套實(shí)際出水溫度 ℃
從表1中可以看出,2010年6月至9月煙化爐水冷水套溫度偏高,通過分析初步認(rèn)為可能是水冷水套回水不暢和背壓回水致使水冷水套冷卻水量不足,導(dǎo)致水冷水套溫度升高.2010年9月份一次檢修中,發(fā)現(xiàn)煙化爐底層水冷水套變形,拆卸回水管道時,水套里有蒸汽溢出,水套內(nèi)壁上積有少量水垢.經(jīng)此次檢查確定水冷水套溫度升高,是循環(huán)水背壓回水導(dǎo)致回水不暢引起的水套汽化及結(jié)垢現(xiàn)象.
水冷水套出口水溫距沸騰溫度只有15~20℃的溫度裕度,即水冷水套出口壓力不應(yīng)小于最高出口熱水溫度加20℃相對應(yīng)的飽和壓力.水冷水套的水容積比較小,在運(yùn)行中由于突然停電、停泵、背壓回水,正常流動的循環(huán)冷卻水遭到破壞,使系統(tǒng)內(nèi)壓力降低,從而循環(huán)冷卻水的飽和溫度相應(yīng)下降,實(shí)際溫度裕度減小,而造成水套內(nèi)局部冷卻水汽化.當(dāng)產(chǎn)生的汽泡與未汽化的水相遇后迅速凝結(jié)而消失,這時四周的水立即填補(bǔ)原來的汽泡空間,互相撞擊而發(fā)生聲響和震動.
(1)水冷水套內(nèi)有水擊響聲,管道相應(yīng)發(fā)生震動;
(2)溫度、壓力突然升高;
(3)回水管路上的排氣閥有大量蒸汽排出[3].
(1)煙化爐水冷水套工藝循環(huán)水原設(shè)計(jì)為密閉循環(huán),如回水管路上閥門關(guān)閉后,不便及時發(fā)現(xiàn),水套內(nèi)水汽化后,將導(dǎo)致水套內(nèi)壓力升高,易引發(fā)安全事故;
(2)水套受熱后內(nèi)部循環(huán)冷卻水發(fā)生汽化;水套內(nèi)冷卻水一旦發(fā)生汽化現(xiàn)象,將會引起水套內(nèi)循環(huán)水發(fā)生沖擊,導(dǎo)致水套內(nèi)循環(huán)水回水不暢;
(3)由于水套內(nèi)沒有較大的汽水空間,當(dāng)發(fā)生汽化時就會出現(xiàn)蒸汽與熱水一起的兩相流動.蒸汽比容大、速度快,聚集存在于回路的上部,阻塞了水的流動,形成臨時“汽塞”,破壞了水套的水循環(huán);
(4)當(dāng)汽化出現(xiàn)時,則促使水垢的生成,使傳熱惡化、冷卻效果降低;
(5)汽化的形成和加劇,必然產(chǎn)生汽的擾動,擾動的頻率與鍋爐本體固有頻率同步時,就引起共振.強(qiáng)烈的共振會使整個爐體晃動,以致使連接的管路遭到破壞;
(6)水循環(huán)不暢通又加劇了汽化進(jìn)展,出現(xiàn)惡性循環(huán);若汽化不能及時制止,汽化部位受熱后金屬壁溫升高,強(qiáng)度下降,不斷汽化使水套內(nèi)水溫度升高、壓力迅速增大、導(dǎo)致超壓,促使水冷水套變形或爆裂.
為了避免煙化爐水冷水套內(nèi)循環(huán)水發(fā)生汽化,應(yīng)使?fàn)t膛放出的熱量及時被循環(huán)水帶走.煙化爐在正常運(yùn)行中,除必須嚴(yán)密監(jiān)視循環(huán)水出口溫度,使水溫與沸點(diǎn)之間有足夠的溫度裕度,還應(yīng)使水冷水套各部位循環(huán)水流量均勻[4].
(1)煙化爐水冷水套各循環(huán)回水管采用管道明流暢水方式引至集水槽集中儲水,并在各循環(huán)回路上安裝調(diào)節(jié)閥、測溫電阻,以便隨時監(jiān)視溫度、調(diào)節(jié)流量及防止汽化;
(2)將兩臺管道泵(采用原煙化爐循環(huán)水站B型立式管道泵,1工1備),做為集水槽動力源,將集水槽內(nèi)的水套回水重新壓至原煙化爐循環(huán)水回水管道;在管道泵出口裝設(shè)液力自動閥,防止循環(huán)水回流.在B型立式管道泵進(jìn)口裝設(shè)過濾器,用于優(yōu)化水質(zhì);
(3)各支路回水管路加裝測溫?zé)犭娮?引入DCS控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)水溫超過60℃自動報警;
(4)B型立式管道泵通過變頻器、超聲波液位計(jì)與DCS控制系統(tǒng)聯(lián)接后,實(shí)現(xiàn)自動起—停、流量控制.
具體改造通路見圖2所示.
圖2 水冷水套明流暢口回水改造流程
經(jīng)過一系列改造后,煙化爐水冷水套出口冷卻水溫度可控制在水套水溫標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),雖然個別水套溫度接近控制標(biāo)準(zhǔn),但比改造前有明顯好轉(zhuǎn),煙化爐水冷水套循環(huán)水汽化現(xiàn)象消失.改造后在原檢測點(diǎn)檢測的數(shù)據(jù)見表2.
表2 2011年改造后水冷水套實(shí)際出水溫度 ℃
實(shí)踐表明,此次鉛冶煉煙化提鋅系統(tǒng)的優(yōu)化改造切實(shí)可行,方法簡單實(shí)用,效果明顯,既降低了煙化爐爐體水冷水套的溫度,又降低的煙化爐因水冷水套溫度升高造成的停爐時間,保證了正常產(chǎn)量的同時也提高了爐體水冷水套的使用壽命.
[1]張金和.管道安裝工程手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2009:85.
[2]程志剛.新編電氣工程師手冊[M].合肥:安徽文化音像出版社,2010:50-60.
[3]湯慧萍,張正德.金屬多孔材料發(fā)展現(xiàn)狀[J].稀有金屬材料與工程,1997,26(l):3-8.
[4]任鴻九,潘云從,張駕,等.有色金屬提取手冊:銅鎳[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000:499-502.