陸霖琰 劉志東 田宗軍 魏 為
南京航空航天大學(xué),南京,210016
高速走絲電火花線切割是具有中國(guó)特色的電火花加工技術(shù),它使用的工作介質(zhì)經(jīng)歷了煤油、普通乳化液、線切割專用乳化液及合成工作液等發(fā)展階段。目前國(guó)內(nèi)普遍使用的線切割工作介質(zhì)有乳化液、水基合成液和介于這兩者之間的復(fù)合工作液[1]。工作液的性能主要取決于它的成分、濃度及臟污程度等多種因素。目前切割條件下引起的工作液各性能變化還相當(dāng)復(fù)雜且不可控,導(dǎo)致了切割狀態(tài)的判斷主要依靠個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行,因此尋找工作液失效的表征指標(biāo),以便及時(shí)監(jiān)控工作液狀態(tài),以保證切割工藝指標(biāo)的穩(wěn)定,已成為急需解決的問(wèn)題,并且這也是高速走絲電火花線切割機(jī)床向進(jìn)一步可控化發(fā)展的需要。
機(jī)床采用蘇州開(kāi)拓電子技術(shù)有限公司生產(chǎn)的DK7732“中走絲”機(jī)床;電極絲:鉬絲,φ0.18mm,長(zhǎng)300m;試件:模具鋼Cr12,厚60mm;工作液:佳潤(rùn)JR3A復(fù)合乳化膏與自來(lái)水按1∶50配制,水箱容積為40L,此時(shí)電導(dǎo)率為3830μS/cm,加工過(guò)程中未進(jìn)行過(guò)濾;測(cè)量工具:DDS-12A電導(dǎo)率儀、WY32R手持折光儀、MITUTOYO工具測(cè)量顯微鏡、pH精密試紙(測(cè)試范圍8.2~10)、烏氏黏度計(jì);加工電參數(shù):脈寬32μs、占空比1∶6,功率管4只,起始穩(wěn)定切割電流約3.3A;連續(xù)加工中每間隔10h測(cè)量工作液的電導(dǎo)率、濃度、pH值、黏度及切割效率。
工作液失效的表征到目前為止并沒(méi)有統(tǒng)一的指標(biāo),一般認(rèn)為在機(jī)床狀態(tài)良好的情況下,工作液切割效率降低了15%~20%就可以判定為工作液失效[2]。在此條件下對(duì)比試驗(yàn)中工作液失效前后工件的表面粗糙度分別為Ra=4.4μm和Ra=4.2μm,表面微觀形貌分別如圖1、圖2所示。
圖1 工作液起始階段表面微觀形貌
圖2 工作液失效階段表面微觀形貌
可見(jiàn),工作液失效前后工件的表面粗糙度值相差不大,由圖1和圖2的表面微觀形貌圖可以看出工作液失效前后表面微觀形貌基本不變,因此采用切割效率來(lái)表征工作液失效會(huì)更為直觀和準(zhǔn)確。但在實(shí)際加工中,由于切割材料、厚度等不同,使得切割效率的計(jì)算沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),即使切割標(biāo)準(zhǔn)工件可使計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,但這需要在切割大型工件時(shí),中途停下來(lái)切割標(biāo)準(zhǔn)工件,這顯然是不實(shí)際的。為此,筆者研究了連續(xù)加工中工作液電導(dǎo)率、蝕除產(chǎn)物濃度、pH值、黏度這4個(gè)性能指標(biāo)與切割效率的變化關(guān)系,以尋找與切割效率相關(guān)聯(lián)的指標(biāo)[3]。
從圖3的切割效率曲線可以看出連續(xù)加工中的切割效率可以分為3個(gè)階段:0~60h為效率小幅上升并回落階段;60~160h為效率平穩(wěn)階段;160~210h為效率急速下降階段。第一階段:切割效率先上升到一個(gè)最高峰值107mm2/min,然后下降到起始效率值100mm2/min。第二階段:切割效率長(zhǎng)時(shí)間維持在100mm2/min左右。第三階段:加工160h后切割效率開(kāi)始迅速下降,210h后切割效率降為 82mm2/min,切割總面積達(dá)1.071m2。按習(xí)慣的判斷標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)工作液的使用壽命已到,因此工作液使用壽命時(shí)間為210h(如果按一天實(shí)際切割 10h、平均效率在 90 mm2/min左右、工作液箱40L左右計(jì)算,JR3A乳化膏的使用壽命大約是3周)。
圖3 工作液電導(dǎo)率與切割效率曲線
從圖3可以看出切割效率與電導(dǎo)率存在十分緊密的聯(lián)系,在第一階段的起始期切割效率隨著電導(dǎo)率的上升而提高到最高值,然后效率下降到起始值。說(shuō)明電導(dǎo)率對(duì)切割效率有一個(gè)最佳值,超過(guò)最佳值后,切割效率不再提高[4]。在第二階段電導(dǎo)率與切割效率都維持比較穩(wěn)定的狀態(tài)。第三階段,隨著電導(dǎo)率的迅速上升,切割效率迅速下降,并且從宏觀上看,切割變得不穩(wěn)定,電流表指針擺幅較大。從工作液起始階段的放電波形(圖4)與工作液失效階段的放電波形(圖5)可以看出,失效時(shí)的擊穿延時(shí)和空載波形明顯增多,脈沖的利用率則大幅度降低,切割效率下降。從圖5失效階段的脈沖放電波形看,放電存在較高比例的擊穿延時(shí)現(xiàn)象,說(shuō)明此時(shí)加工中的極間狀態(tài)仍然維持良好狀態(tài)。
圖4 工作液起始階段放電波形圖
圖5 工作液失效階段放電波形圖
通過(guò)以上分析可知,連續(xù)加工中復(fù)合工作液的電導(dǎo)率與切割效率存在一定的對(duì)應(yīng)變化關(guān)系,因此電導(dǎo)率可作為衡量復(fù)合工作液失效的指標(biāo)之一。切割效率下降15%~20%時(shí)對(duì)應(yīng)的復(fù)合工作液電導(dǎo)率范圍為5900~6800μS/cm。
乳化膏組分中含有一定量的電解質(zhì),因此工作液濃度提高,電導(dǎo)率也會(huì)上升。一定濃度下的工作液在加工過(guò)程中,由于工作液的外濺、霧化以及高溫下的氣化等會(huì)使工作液產(chǎn)生損耗并導(dǎo)致濃度發(fā)生變化[5]。試驗(yàn)中每隔10h采用WY32R手持折光計(jì)測(cè)量工作液(未過(guò)濾)的濃度(測(cè)量會(huì)存在一定誤差,但它是目前測(cè)量工作液濃度常用的儀器),濃度變化曲線如圖6所示。并測(cè)量210h時(shí)經(jīng)過(guò)3~5微米級(jí)過(guò)濾的工作液的濃度,其數(shù)值比未過(guò)濾時(shí)小0.3%,可知過(guò)濾對(duì)濃度的變化影響很小,因此采用折光計(jì)測(cè)量的濃度曲線有效。
圖6 工作液濃度變化曲線
由圖6可知,在整個(gè)加工過(guò)程中工作液濃度略有增加,說(shuō)明工作液的損耗主要是以整體損耗為主。濃度變化小,因此加工中工作液電導(dǎo)率的上升可以基本排除濃度因素的影響。
本試驗(yàn)中由于工作液產(chǎn)生整體損耗,加工210h至失效后,剩余質(zhì)量為11.7kg。假設(shè)蝕除產(chǎn)物質(zhì)量未損耗(實(shí)際上蝕除產(chǎn)物也會(huì)隨工作液損耗一部分),其總質(zhì)量為 2kg(按放電間隙30μm[6],蝕除產(chǎn)物成分為鐵計(jì)算),由此可知工作液失效時(shí)蝕除產(chǎn)物所占的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最多為17%,但由于重力等作用會(huì)使蝕除產(chǎn)物聚沉在工作液箱底部,導(dǎo)致懸浮在工作液中的實(shí)際蝕除產(chǎn)物含量要比17%小很多。
傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為加工中蝕除產(chǎn)物的增加會(huì)導(dǎo)致工作液失效[7],為了解實(shí)際情況,本試驗(yàn)在新配制的復(fù)合工作液中逐步增加高速走絲電火花線切割的蝕除產(chǎn)物,研究了蝕除產(chǎn)物對(duì)復(fù)合工作液的電導(dǎo)率和切割效率的影響。測(cè)得含有不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)蝕除產(chǎn)物下的電導(dǎo)率和切割效率曲線,如圖7所示。
圖7 含不同質(zhì)量分?jǐn)?shù)蝕除產(chǎn)物的電導(dǎo)率與切割效率曲線
由圖7可知,隨著蝕除產(chǎn)物的增加,電導(dǎo)率略有上升,切割效率基本保持不變,由此可知加工中不斷增多的蝕除產(chǎn)物是以分子形式出現(xiàn)的,并不會(huì)產(chǎn)生多余的離子,因此對(duì)工作液的電導(dǎo)率和切割效率的影響很小。
從工作液起始階段放電波形(圖4)和含18%蝕除產(chǎn)物放電波形(圖8)可以看出增加蝕除產(chǎn)物后,放電波形擊穿電壓和峰值電流基本不變,說(shuō)明電導(dǎo)率變化不明顯,放電脈沖利用率也基本保持不變,切割效率基本相同。從蝕除產(chǎn)物的SEM圖(圖9)可知蝕除產(chǎn)物顆粒絕大多數(shù)是數(shù)微米的團(tuán)聚球形顆粒,只有少數(shù)10μm以上的球形顆粒,這相對(duì)于放電間隙30μm要小很多。因此蝕除產(chǎn)物在具有良好洗滌性的復(fù)合工作液和電極絲的高速往復(fù)運(yùn)動(dòng)(10m/s)下能及時(shí)排出放電間隙,不會(huì)造成極間蝕除產(chǎn)物的堆積,極間狀態(tài)仍維持比較穩(wěn)定的放電狀態(tài)。
圖8 含18%蝕除產(chǎn)物放電波形
圖9 放電蝕除產(chǎn)物SEM圖
由以上分析可知,工作液電導(dǎo)率的上升排除了蝕除產(chǎn)物的因素。試驗(yàn)中采用正極性加工,工件材料主要成分是鐵,在電場(chǎng)作用下會(huì)發(fā)生電解作用,鐵是活性電極,作陽(yáng)極時(shí)發(fā)生氧化反應(yīng):Fe-2e-=Fe2+,又因?yàn)閺?fù)合工作液呈堿性,F(xiàn)e2+能和OH-繼續(xù)反應(yīng)生成Fe(OH)2,F(xiàn)e(OH)2還能和氧氣、水繼續(xù)反應(yīng),最終生成Fe(OH)3。Fe3+與OH-之間的化學(xué)鍵帶有共價(jià)性質(zhì),它的溶解度小,而溶于水的部分,其中少部分又有可能形成膠體,其余亦能電離出Fe3+,使電導(dǎo)率上升,同時(shí)復(fù)合工作液中的組份在高溫加工條件下可能發(fā)生分解,導(dǎo)致工作液中離子濃度增加,電導(dǎo)率上升[8]。
pH值的大小反應(yīng)了工作液的酸堿性,工作液的酸堿性要適宜,堿性太強(qiáng)容易腐蝕機(jī)床,新配制的復(fù)合工作液pH值為8.5,呈堿性。采用pH精密試紙(測(cè)量范圍8.2~10)測(cè)量連續(xù)加工中復(fù)合工作液的pH值,其曲線如圖10所示。從圖10可以看出,pH值增大了0.5,增加的幅度很小。其中pH值出現(xiàn)了兩個(gè)階梯性的增長(zhǎng),這主要是由pH試紙的測(cè)量值的標(biāo)定為 8.2、8.5、8.8、9.0、9.3、9.7、10引起的,理論上pH值應(yīng)該是平穩(wěn)升高。通過(guò)pH值的變化可知工作液中OH-濃度上升很少,對(duì)電導(dǎo)率影響甚小。從而再次證明電導(dǎo)率的升高主要是由工作液中金屬離子增加引起的。
圖10 工作液p H值與切割效率曲線
從圖10中可知,當(dāng)切割效率出現(xiàn)急速變化時(shí),pH值仍保持不變,兩者之間沒(méi)有明顯的對(duì)應(yīng)變化關(guān)系,因此不宜選用pH值來(lái)衡量復(fù)合工作液失效。
黏度是液體流動(dòng)阻力大小的一種度量,該阻力來(lái)自于液體內(nèi)部的摩擦作用,這主要是由于液體溶劑分子層與相鄰分子層在相對(duì)移動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的摩擦力而引起的。黏度值較高時(shí),液體流動(dòng)性差、流動(dòng)緩慢而呈現(xiàn)黏滯性[9]。
圖11 工作液黏度與切割效率曲線
在同一溫度下測(cè)得連續(xù)加工中復(fù)合工作液黏度的變化曲線如圖11所示,從圖中可以看出隨著復(fù)合工作液的使用時(shí)間的增加,其黏度值在小范圍內(nèi)略有上升,這主要是由于在線切割加工過(guò)程中,復(fù)合工作液的不斷循環(huán)使用,使其含有了一定量的電蝕產(chǎn)物,同時(shí)由于高溫作用復(fù)合工作液中的水分在不斷減少,復(fù)合工作液濃度略有上升,造成工作液流動(dòng)性略為變差,黏度小幅增大。
對(duì)比圖11中黏度和切割效率的變化趨勢(shì)可以看出,隨著切割效率的迅速下降,黏度并沒(méi)有很明顯增加,兩者沒(méi)有對(duì)應(yīng)的變化關(guān)系。因此不宜選用黏度指標(biāo)來(lái)衡量復(fù)合工作液失效。
為恢復(fù)失效工作液的性能并保持工作液濃度不變,在失效工作液中逐漸添加新鮮工作液,其電導(dǎo)率和切割效率曲線如圖12所示。隨著新鮮工作液的加入,電導(dǎo)率逐漸降低,切割效率逐漸升高,再次說(shuō)明了切割效率與電導(dǎo)率的對(duì)應(yīng)關(guān)系。但當(dāng)新鮮工作液與失效工作液的質(zhì)量比高達(dá)1∶1時(shí)切割效率才提高為94mm2/min,并沒(méi)有恢復(fù)至工作液起始階段的切割效率,因此工作液失效后應(yīng)該徹底更換工作液。
圖12 失效工作液的效率恢復(fù)曲線
(1)通過(guò)比較粗糙度、表面微觀形貌和切割效率的變化,得出采用切割效率表征工作液失效更為直觀和準(zhǔn)確的結(jié)論。
(2)電導(dǎo)率的上升主要是由于電解作用產(chǎn)生鐵離子所致,蝕除產(chǎn)物對(duì)復(fù)合工作液的電導(dǎo)率基本沒(méi)影響。
(3)通過(guò)比較復(fù)合工作液電導(dǎo)率、蝕除產(chǎn)物濃度、pH值、黏度與切割效率的變化關(guān)系,得出電導(dǎo)率可作為衡量復(fù)合工作液失效的指標(biāo)的結(jié)論。
(4)工作液失效后應(yīng)徹底更換工作液。
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