段志善,王 正
(1.西安建筑科技大學,陜西 西安 710055;2.山東鋁業(yè)公司氯堿廠,山東 淄博 255051)
氯堿廢氯氣抽空泵的改進和運行維保
段志善1,王 正2
(1.西安建筑科技大學,陜西 西安 710055;2.山東鋁業(yè)公司氯堿廠,山東 淄博 255051)
分析了氯堿工業(yè)生產(chǎn)中廢氯氣(尾氣)的產(chǎn)生原因和流量,介紹了山東鋁業(yè)公司氯堿廠新建二期項目擴產(chǎn)后抽空泵的設(shè)計及改進,提出了優(yōu)化抽空設(shè)備和管道運行維保的措施。
廢氯氣;抽空泵;運行維保
氯堿生產(chǎn)中氯氣與折百燒堿的理論質(zhì)量之比為0.887 5∶1.000 0,但在實際生產(chǎn)中,由于氯氣微溶于淡鹽水不能完全分離和低溫冷卻液化效率達不到100%等因素的影響,氯氣所形成的銷售成品—液氯與折百燒堿的實際質(zhì)量比僅為 0.885∶1.000,所損失的0.25%的氯氣全部成為尾氣(即廢氯氣)。按山東鋁業(yè)公司氯堿廠16萬t/a的氯堿生產(chǎn)裝置來說,將年產(chǎn)廢氣400 t,折合成標準狀態(tài)下的廢氯氣,其體積約為126 120 m3。這些尾氣最終都需要作無害處理。
此外,在液氯產(chǎn)品包裝外售時,無論是采用鋼瓶包裝還是槽車充裝,充裝臺銅閥與包裝容器閥門之間的充裝管內(nèi)必然存滿液氯,即使是連續(xù)不斷地包裝外售,這部分液氯也不得不因更換包裝容器、拆卸管道而抽空氣化成氯氣并送往尾氣吸收處理裝置。
為保證廢氣處理及時有效,且不影響電解裝置氯氫壓差穩(wěn)定,需要在不與氯氣總管直接相連接的工藝管路中增加1臺尾氣抽空泵來單獨抽空廢氯氣,鑒于包裝廢氯氣的不連續(xù)性且易于直接抽入空氣,目前,該類設(shè)備最常用的選型是硫酸液環(huán)式尾氣抽空泵(即納氏泵)。
生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢氯如果不能有效利用,則完全需要進廢氣處理工序作無害處理后外排。對該部分氯氣,該廠是將其輸送至鹽酸合成爐燃燒,制備高純鹽酸,這是目前較為經(jīng)濟便捷的處理工藝。不僅充分有效利用氯氣資源,避免作無害處理時自耗堿,又極大降低了液化效率要求,尾氯含量可由35%提高至65%,相當于提高了液化機組的設(shè)備能力。
液氯產(chǎn)品目前主要有液氯鋼瓶和液氯槽車銷售方式。包裝時,用易彎曲的銅管或能轉(zhuǎn)向的鋼管來連接充裝,但充裝完成后,該段充裝管內(nèi)的氯氣要做無害處理。2種充裝方式殘留于管內(nèi)的氯氣量的計算如下,按每小時處理量進行核算。
(1)鋼瓶包裝
單個鋼瓶充裝時,使用內(nèi)徑?10 mm,長約2.5 m的銅管,則其體積為:
有時,為提高充裝速度,采用雙管充裝,則需處理的氯氣量翻倍。
(2)槽車包裝
單個槽車充裝時,使用內(nèi)徑?50 mm,長約3 m的銅管,則其體積為:
(3)同時包裝
該廠實際共有4處液氯槽車充裝臺和14個鋼瓶充裝稱,按其同時抽空,則估算出最大液氯處理量為:
液氯充裝液下泵壓力一般維持在0.8 MPa,充裝后殘留液氯壓力為0.82 MPa,但尾氣抽空泵只能輸送液氯氣化后的氯氣,因此,在設(shè)計選型抽空泵時,不僅需要將上述殘留液氯進行常壓折算,還需要根據(jù)液氯在標準狀況下1∶484的氣化比,最終計算氯氣體積量,簡化計算可得:
在16萬t/a燒堿裝置中,需同時處理的最大氯氣量為101.8 m3,但為提高抽空效率,縮短抽空時間,往往需要在0.5 h以內(nèi),甚至更短時間內(nèi)完成抽空工作,因此,尾氣抽空泵的輸送能力必須是最大氯氣處理量的2倍或者更多,應達到200~300 m3/h。
液氯因低溫和高氣化比,對輸送管道強度和韌性要求較高,通常選用10#鋼等低碳鋼管材。但選擇碳鋼管道也有其不利的一面,鋼管極易被氯氣腐蝕,尤其是氯中含水量較大時,不僅快速腐蝕管材本身,而且腐蝕產(chǎn)生的氯化鐵等異物會附著在管壁并沿徑向逐漸堵塞管道,減少管道橫截面積,直至完全堵塞,必然降低尾氣抽空泵的輸送能力。因此,選型時必須綜合考慮諸多因素,適當選擇較大輸送能力的設(shè)備,來應對實際生產(chǎn)中可能出現(xiàn)的異常情況。
該廠2005年建設(shè)一期6萬t/a燒堿裝置,在液化崗位設(shè)計安裝了2臺YL-200/0.25尾氣抽空泵(抽廢氯氣后送往除害塔),1開1備,能滿足生產(chǎn)要求,但自從2008年新建二期10萬t/a燒堿裝置后,一期尾氣抽空泵單開1臺時,能力明顯不能滿足生產(chǎn)要求,為此,在綜合考慮液氯包裝最大尾氣量的基礎(chǔ)上,重新購置1臺YL-300/0.3型尾氣泵,經(jīng)過實際使用,完全能滿足16萬t/a燒堿裝置的包裝尾氣處理。一期和二期2種尾氣抽空泵的參數(shù)對比見表1。
表1 2種尾氣抽空泵參數(shù)
將新泵布置安裝在距離包裝崗位 (鋼瓶包裝和槽車充裝)近的位置,越近越好,目的是盡可能縮短泵進口管路的長度,管道越短越容易操作維護,越便于堵塞后的疏通處理。同時,可有效減少管路阻力對尾氣泵造成的能量損失。
管路堵塞物主要是氯化鐵、酸泥等異物,極易溶于水,用水清洗后能完全恢復管壁。因此,采用接入飽和蒸汽的方式對尾氣管道進行定期疏通清洗。采用蒸汽的好處是蒸汽溫度高,溶解酸泥速度快,清洗時間短,對碳鋼管道造成的腐蝕危害更?。坏枰⒁獾氖?,疏通出來的污水帶有腐蝕性,需要避免傷害人員和污染廠房環(huán)境。
尾氣抽空泵的橢圓殼體內(nèi)腔設(shè)計成雙偏心橢圓形,當硫酸液環(huán)循環(huán)液由錐蓋板的中心孔進入泵的工作室后,在葉輪旋轉(zhuǎn)的離心力作用下,將硫酸拋至橢圓殼體的內(nèi)壁上,使硫酸液形成一圈接近等厚度、并且具有一定強度的橢圓形液環(huán),從而使葉輪的葉片間形成不同容積的工作室。被輸送氣體從分配蓋的前層通過錐蓋大孔進入葉片間工作室,開始時,容積逐漸增大,處于吸氣過程;當該室轉(zhuǎn)過長軸中心線后,容積逐漸縮小,此時氣體被壓縮,當接近錐蓋板小孔時,排出被壓縮氣體。該泵的葉輪每旋轉(zhuǎn)1周將出現(xiàn)2次吸氣和排氣過程。
硫酸液環(huán)不僅在壓縮氣體時起活塞和密封作用,還可進一步干燥氯氣和帶走泵在壓縮過程中產(chǎn)生的熱量。此外,硫酸液環(huán)的循環(huán)量能直接影響泵的抽力。液環(huán)循環(huán)量過小,則可使泵頭發(fā)熱,熱量積聚,甚至燒毀泵蓋墊片。液環(huán)循環(huán)量過大,則減少吸入氯氣流道面積,降低抽力,若液位極高時,泵內(nèi)灌滿液體介質(zhì),則會形成葉輪攪拌,出現(xiàn)完全不供氣的情況。所以通??刂票妙^中的硫酸液位剛好達到泵軸中線,以確保設(shè)備經(jīng)濟有效運行。
輸送不同性質(zhì)的氣體應選擇相應的液環(huán)介質(zhì)。輸送氯氣或氯化氫氣體時,液環(huán)宜選用98%硫酸;輸送乙炔或氫氣等易燃、易爆的有毒氣體時,液環(huán)宜選用純凈水。液環(huán)介質(zhì)可選擇的種類很多,但有一點是必須注意的,即所輸送的氣體必須不溶于所選用的液環(huán)介質(zhì),且兩者之間應極易分離,以確保輸送介質(zhì)的單一性。此外,該泵所消耗的功率與所用的液環(huán)介質(zhì)的成相對密度正比,相對密度大,功耗大,相應的效率下降。
尾氣抽空工藝流程見圖1。
在葉輪不斷的旋轉(zhuǎn)過程中,有一部分硫酸循環(huán)液成為酸霧,混雜于被輸送氣體之間,這便需要配套設(shè)計分離器來進行氣液分離。分離出的氣體從分離器頂部被輸送到后續(xù)流程管路系統(tǒng)中,酸霧則沉降為酸液后積聚在分離器底部,隨循環(huán)液流入冷卻器中冷卻并返回抽空泵系統(tǒng)。硫酸液環(huán)與葉輪之間高速旋轉(zhuǎn)接觸,必然產(chǎn)生大量熱量,這就需要對硫酸液環(huán)循環(huán)液進行冷卻降溫,因此,配套設(shè)計了哈氏合金材質(zhì)的板式換熱器,并使用7℃冷水進行循環(huán)冷卻,控制酸溫為20~40℃。循環(huán)冷卻的低溫硫酸始終作為液環(huán)介質(zhì)來輸送氯氣。此外,為穩(wěn)定抽空泵的進出口壓力,還可以在泵的進口增加安裝1臺緩沖罐,來容納瞬間增多的廢氯氣量,避免泵進口突然成正壓。
抽空泵系統(tǒng)的布置設(shè)計就是對流程的泵前廢氯氣緩沖罐、尾氣抽空泵、泵后氣液分離器及板式換熱器的設(shè)計布置。
尾氣抽空泵由于維護保養(yǎng)和維修較為頻繁,考慮到其拆卸、吊裝和搬運的便捷性,布置時,應靠近廠房門口或路邊。泵前廢氯氣緩沖罐應布置于泵的進氣管一側(cè),而泵后氣液分離器屬于出口管線設(shè)備,應布置于泵的排氣管一側(cè)。硫酸板式換熱器內(nèi)冷卻后的硫酸是依靠泵的自身抽力來吸入進氣管道的,因此,換熱器也應布置于抽空泵進氣管一側(cè)。
正常生產(chǎn)時,運行新抽空泵,而一期2臺小抽空泵一般不運行,當新泵出現(xiàn)故障時,應急啟用小泵,緊急搶修新泵。為此,為新泵配置了全套備品備件,確保在最短時間內(nèi)排除故障,恢復新泵使用。
在特殊情況下,也單獨開啟小泵。如外來客戶槽車壓力較高時(超過0.2 MPa),以0.8 MPa的液氯充裝壓力,難以確保較快的充裝速度。此時便開啟小抽空泵為槽車單獨排壓,把車內(nèi)壓力降低為常壓或負壓,以提高包裝速度。
液環(huán)式抽空泵除了正常的調(diào)整、緊固、潤滑、密封、清潔外,還需著重注意以下幾點維保要求。
(1)需確保氯氣抽空量的穩(wěn)定。當氯氣抽入量過大時,會造成泵進口負壓降低,從而冷卻硫酸循環(huán)量吸入不足,泵體發(fā)熱,嚴重時,會燒毀泵殼墊片,發(fā)生設(shè)備故障,出現(xiàn)硫酸和氯氣泄漏。尤其是必須避免突然抽入大量液氯 (如包裝鋼瓶銅閥關(guān)閉錯誤等操作失誤時),否則,必然發(fā)生設(shè)備事故。
(2)液環(huán)介質(zhì)硫酸濃度的穩(wěn)定控制。作為液環(huán)介質(zhì)的濃硫酸,必須始終保持H2SO4質(zhì)量分數(shù)為90%以上,以防止由于硫酸濃度變稀而加重對泵體的腐蝕,保障液環(huán)硫酸對氯氣的二次干燥,遏制泵出口碳鋼管道的硫酸鹽、氯化物造成的結(jié)晶堵塞。
(3)設(shè)備不可長時間停用。設(shè)備長時間停用時,硫酸不僅易于低溫結(jié)晶,還會對設(shè)備產(chǎn)生腐蝕影響,尤其是在局部邊緣地帶腐蝕更嚴重,并伴有大量酸泥產(chǎn)生,特別表現(xiàn)在機封容易泄漏等。出現(xiàn)這種情況,必須定期地短時間啟動抽空泵,循環(huán)并置換硫酸,確保硫酸始終為高濃度。
(4)泵進口管線必須定期清理維護。抽空時,泵的進口管線必然會抽入不少空氣,空氣中所含的少量水分與氯氣相互作用,將在進口管壁上生成并附著大量酸泥和鹽類,時間一久,會堵塞管道。為此,執(zhí)行定期蒸汽清洗疏通制度,通常每月實施1次。因為泵的出口管道輸送的是經(jīng)尾氣抽空泵硫酸液環(huán)干燥后的氯氣,不易產(chǎn)生腐蝕堵塞,無需疏通清洗。
Improvement and operation maintenance of waste chlorine gas evacuation pump
DUAN Zhi-shan1,WANG Zheng2
(1.Xi'an University of Architecture and Technology,Xi'an 710055,China;2.Shandong Aluminum Company chlor-alkali plant,Zibo 255051,China)
The produce cause and flow capacity of disused chlorine in chlor-alkali industry production were analysed.The improvement of pump after building second new expansion item were introduced.The optimization measure of function maintenance with vacuum equipment and pipeline were advanced.
disused chlorine;vacuum pump;improvement function maintenance
TQ124.2
B
1009-1785(2011)12-0035-03
2011-08-16