李鈺靚,方柏楊,錢永安,袁根洪
浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司杭州卷煙廠,杭州市中山南路77號310008
根據(jù)杭州卷煙廠“十一五”易地技改后生產(chǎn)新模式對儲絲及供絲方式提出的“柔性化儲絲,精細(xì)化生產(chǎn)”的需求[1],各類煙絲將以箱裝的形式進(jìn)入物流高架庫系統(tǒng)(入庫),再根據(jù)制造執(zhí)行系統(tǒng)的生產(chǎn)訂單(出庫)進(jìn)行煙絲的自動(dòng)摻配。在此過程中,物流高架庫系統(tǒng)首先要對箱裝煙絲進(jìn)行產(chǎn)品信息識別,包括品牌代碼、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)序號、重量、含水率等產(chǎn)品信息。在傳統(tǒng)的物流高架庫中,普遍采用的條碼識別方式存在易污染、折損、需要精確定位、對環(huán)境要求高等缺點(diǎn),難以滿足現(xiàn)代物流高架庫的需求。射頻識別技術(shù)(RadioFrequency Identification,RFID)是一種非接觸式感應(yīng)識別技術(shù),具有讀寫距離長、存儲容量大、速度快、效率高、可重復(fù)使用等特點(diǎn),已廣泛應(yīng)用于各種自動(dòng)化生產(chǎn)線、分揀系統(tǒng)、交通管控、安防、物流、軍事等領(lǐng)域[2]。在煙草行業(yè)RFID技術(shù)主要應(yīng)用于物流方面[3],例如卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)(一號工程系統(tǒng))在2004年就采用RFID載碼體作為件煙整托盤物流的信息介質(zhì),取得了良好的應(yīng)用效果[4-5],其他如片煙物流系統(tǒng)、濾棒高架庫、輔料高架庫也都逐漸開始采用RFID技術(shù)替代傳統(tǒng)的條碼識別技術(shù)。為此,將RFID作為箱裝煙絲的“身份證”,設(shè)計(jì)了基于Profibus的煙絲裝箱RFID應(yīng)用控制系統(tǒng),不僅為物流高架庫提供完善的產(chǎn)品信息,也為后續(xù)的批次管理提供準(zhǔn)確的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
煙絲裝箱生產(chǎn)線的主要功能是將制絲線上生產(chǎn)的煙絲,經(jīng)過銜接輸送帶的運(yùn)輸裝入含蓋的煙絲箱,見圖1。叉車工將空煙絲箱運(yùn)輸?shù)竭M(jìn)箱位,由輸送輥分別運(yùn)送至兩個(gè)加蓋去蓋位,將空箱去蓋后,輸送輥繼續(xù)輸送煙絲箱進(jìn)入裝箱位。煙絲箱到位后,裝箱位上部倒順輸送帶開始對其罐裝煙絲,待罐裝量達(dá)到預(yù)置重量后,倒順輸送帶停止,煙絲箱重新回到加蓋去蓋位,加蓋后分別從兩個(gè)加蓋去蓋位進(jìn)入出箱位,至此煙絲裝箱生產(chǎn)線完成正常生產(chǎn)的全部動(dòng)作。
裝箱生產(chǎn)線完成煙絲裝箱后,就要利用RFID應(yīng)用控制系統(tǒng)為每個(gè)煙絲箱增加一張“身份證”,以滿足物流高架庫的需求。在裝箱生產(chǎn)線的加蓋去蓋位增加RFID控制系統(tǒng)后,其工作流程見圖2。
圖1 煙絲裝箱生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 增加RFID控制系統(tǒng)后裝箱線工作流程圖
RFID控制系統(tǒng)主要由主控PLC、裝箱PLC、RFID控制器以及RFID數(shù)采終端組成,見圖3。其中主控PLC為西門子公司S7-400系列,支持Profibus通訊和以太網(wǎng)通訊;裝箱PLC為西門子S7-300系列,與RFID控制器一起作為智能從站掛接到主控PLC的Profibus總線上,通過通訊編程可實(shí)現(xiàn)三者之間基于Profibus的S7通訊;主控PLC和RFID數(shù)采終端的以太網(wǎng)端口分別連接至工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,RFID數(shù)采終端可從主控PLC獲得RFID控制器的工作狀態(tài),記錄每條寫入載碼體內(nèi)的信息并將其儲存在后臺數(shù)據(jù)庫,并且具有數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)分析、打印及導(dǎo)出等功能。
RFID控制器采用的是德國倍加福公司的Ident識別控制系統(tǒng)的System Q系列,該系列產(chǎn)品工作頻段是13.56 MHz,包含控制器、讀寫頭及相應(yīng)的載碼體。其中,控制器是該系統(tǒng)的核心,通過Profibus協(xié)議與主控西門子S7-400 PLC無縫集成;讀寫頭受控制器控制,按需讀寫載碼體信息,讀寫距離可達(dá)18 cm,單次讀寫時(shí)間10 ms;RFID載碼體,存儲空間達(dá)2 kBit,可滿足產(chǎn)品所有信息的存儲需求,每個(gè)煙絲箱底部都裝備一個(gè)載碼體用于儲存箱內(nèi)產(chǎn)品的物料信息。
煙絲的品牌代碼、生產(chǎn)日期、含水率、重量等信息由主控PLC通過Profibus總線發(fā)送至RFID控制器,控制器控制讀寫頭將該信息寫入煙絲箱攜帶的載碼體內(nèi),同時(shí)該信息又作為物流高架庫系統(tǒng)的數(shù)據(jù)源被記錄到數(shù)據(jù)庫中,便于后續(xù)跟蹤與追溯,滿足批次管理的需要。如圖4所示,在中控上位機(jī)中輸入需要寫入RFID載碼體的品牌代碼、生產(chǎn)日期、含水率、重量等信息,通過以太網(wǎng)發(fā)送到主控PLC,主控PLC獲取數(shù)據(jù)后通過Profibus將該信息發(fā)送至RFID控制器,RFID數(shù)采終端通過以太網(wǎng)采集該信息并將每條信息轉(zhuǎn)存到后臺數(shù)據(jù)庫。
圖3 RFID控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
圖4 RFID應(yīng)用控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程圖
由于系統(tǒng)采用的都是西門子產(chǎn)品或支持標(biāo)準(zhǔn)Profibus協(xié)議的產(chǎn)品,將RFID控制器和裝箱設(shè)備的控制器連接到再造煙葉生產(chǎn)線的主控PLC上,通過西門子的編程軟件Step7可以方便地進(jìn)行系統(tǒng)集成[6]。系統(tǒng)集成后的硬件組態(tài)見圖5,其中2個(gè)IDENT Control RFID控制器子站號20,21,作為主控PLC的標(biāo)準(zhǔn)DP從站直接掛接到主控PLC的DP主站系統(tǒng)(1);而裝箱PLC系統(tǒng)中安裝的CP342-5模塊(通訊卡)作為主控PLC的DP主站系統(tǒng)(1)的第26號子站,是主控PLC和裝箱PLC之間信息交互的橋梁[7]。
根據(jù)圖4所示數(shù)據(jù)采集流程,整個(gè)數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)可分為3部分。
(1)數(shù)據(jù)采集。由于主控PLC采用的是西門子公司S7-400系列的CPU 414-2 DP,所以利用西門子公司的上位機(jī)軟件Wincc進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,Wincc對其系列PLC提供驅(qū)動(dòng)支持,并可通過多種渠道進(jìn)行通訊。
(2)數(shù)據(jù)存儲。Wincc采集到的每條寫入RFID載碼體內(nèi)的信息,包含了每個(gè)煙絲箱的固有屬性,如箱號、料箱狀態(tài)等,還包含了煙絲箱內(nèi)所裝煙絲的生產(chǎn)屬性,如批號、牌號、生產(chǎn)時(shí)間、班次、生產(chǎn)線、生產(chǎn)序號、物料凈重等。利用Wincc的工業(yè)數(shù)據(jù)橋(Industrial Data Bridge,IDB),可以將Wincc從主控PLC采集到的數(shù)據(jù)記錄到數(shù)據(jù)庫中。IDB具有以下特點(diǎn):①既可作為數(shù)據(jù)源,又可作為數(shù)據(jù)目的地;②兼容各種標(biāo)準(zhǔn)的OPC接口,可以連接由不同制造商生產(chǎn)的SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系統(tǒng),將過程數(shù)據(jù)存儲在歷史數(shù)據(jù)庫內(nèi),便于數(shù)據(jù)歸檔;③可以將自動(dòng)化層的數(shù)據(jù)連接到IT層等。
寫入RFID載碼體內(nèi)的信息在數(shù)據(jù)采集終端上位機(jī)的后臺轉(zhuǎn)存過程見圖6,Wincc運(yùn)行系統(tǒng)運(yùn)行后,默認(rèn)開啟OPC服務(wù)器,工業(yè)數(shù)據(jù)橋以該OPC服務(wù)器的數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)源,經(jīng)過相應(yīng)的編程與設(shè)置,將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存到數(shù)據(jù)目的地,如SQL數(shù)據(jù)庫、微軟Access數(shù)據(jù)庫等[8]。
圖6 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存示意圖
(3)數(shù)據(jù)查詢。利用可視化編程軟件Delphi 6.0開發(fā)了基于歷史數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)查詢軟件,實(shí)現(xiàn)了按產(chǎn)品信息關(guān)鍵字進(jìn)行查詢、分析及統(tǒng)計(jì),按時(shí)間段將數(shù)據(jù)導(dǎo)出到Excel及報(bào)表打印等功能。
杭州卷煙廠再造煙葉制絲線煙絲裝桶RFID應(yīng)用控制系統(tǒng)自投入運(yùn)行后,經(jīng)過2個(gè)多月的測試,系統(tǒng)運(yùn)行可靠,故障率極低,RFID載碼體克服了傳統(tǒng)紙質(zhì)條碼的缺點(diǎn),從根本上確保了煙絲箱內(nèi)煙絲信息的準(zhǔn)確與安全,煙絲箱RFID載碼體有效識別率達(dá)到了96.2%。采用RFID技術(shù)的半成品煙絲桶,所攜帶的RFID載碼體內(nèi)存儲的數(shù)據(jù)為物流高架庫提供了完善的入庫、出庫、流轉(zhuǎn)及摻配所需的產(chǎn)品信息,并實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、導(dǎo)出及打印等功能,滿足了生產(chǎn)新模式以及批次管理的需求。
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