□文/王 猛
廣州珠江銅廠有限公司
降低廢雜銅反射爐精煉渣含銅的生產(chǎn)實(shí)踐
□文/王 猛
廣州珠江銅廠有限公司
Production Practice of Reduce the Copper Content of Ref i ning Slag in Scrap Copper Reverberatory Furnace
結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際分析了廢雜銅反射爐精煉渣含銅高的原因,介紹了降低渣含銅所采取的措施。措施實(shí)施后,渣含銅明顯降低,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
廣州珠江銅廠有限公司90噸反射爐處理的原料主要為廢雜銅,2007年大修技改后產(chǎn)能明顯提升,但仍存在工藝落后,爐渣含銅偏高的問(wèn)題。工廠通過(guò)科學(xué)論證及生產(chǎn)實(shí)踐,查找出導(dǎo)致反射爐渣含銅高的原因,采取了一系列科學(xué)有效的措施,渣含銅明顯降低,取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
1. 工藝流程
廢雜銅反射爐精煉工藝流程見(jiàn)圖1。
2. 基本原理
雜銅中多數(shù)雜質(zhì)與氧的親合力都大于銅與氧的親合力,并且這些雜質(zhì)氧化物大多在銅液中的溶解度小,向熔體中鼓入空氣,雜質(zhì)將優(yōu)先氧化脫除。由于熔體中銅占絕大多數(shù),雜質(zhì)量很少,氧化時(shí)銅首先被氧化:
生成的Cu2O與銅液中的雜質(zhì)反應(yīng):
[Cu2O]+[Me]=2[Cu]+[MeO] (2)
由于銅液中銅的濃度很大,故可認(rèn)為a(Cu)=1,反應(yīng)(2)的平衡常數(shù)為:
因a(Me)=γ(Me)·N(Me),則雜質(zhì)在銅液中的極限濃度為:
上式中Me為雜質(zhì)金屬;a表示活度;γ為活度系數(shù),N為摩爾分?jǐn)?shù)。
由式(4)可以看出,一定溫度下銅液中殘留雜質(zhì)的濃度與銅液中Cu:O的含量成反比,[Cu:O]越大,[Me]越小,即殘留在銅液中未氧化的雜質(zhì)越少,精煉作業(yè)愈完全。為了迅速、徹底地除去銅液中的雜質(zhì),應(yīng)力求強(qiáng)化氧化過(guò)程,使Cu2O在銅液中的濃度達(dá)到飽和狀態(tài)。
經(jīng)分析,導(dǎo)致反射爐渣含銅偏高的主要原因有:
1. 原料搭配不合理。受銅料供應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境等因素的影響,人爐物料銅品位波動(dòng)大。另外,部分非銅金屬雜質(zhì)未經(jīng)分揀直接入爐,非銅雜質(zhì)量過(guò)大,生產(chǎn)過(guò)程難控制,渣含銅量不穩(wěn)定。
2. 氧化吹風(fēng)控制不當(dāng)。銅料未完全熔化便開(kāi)始吹風(fēng),以及風(fēng)量不穩(wěn)定,吹風(fēng)時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致過(guò)度氧化。
3. 造渣操作不合理。氧化造渣階段,石英砂投入量、投入時(shí)間不合理,使得氧化造渣不徹底,造成銅渣分離困難,爐渣量大且含銅高。
4. 石英砂粒度過(guò)大。造渣熔劑石英砂粒度過(guò)大,造成石英用量多,使用量難以控制。從實(shí)際生產(chǎn)中扒出的固體爐渣中可以明顯看見(jiàn)未熔化的石英砂。
5. 扒渣前沒(méi)有對(duì)渣中銅進(jìn)行相應(yīng)的還原操作。
6. 員工操作水平有待提高。工人進(jìn)行扒渣操作時(shí),機(jī)械夾帶的銅多,倒渣時(shí)在渣斗底部經(jīng)??梢悦黠@看到金屬銅。
1. 采取的措施
工廠針對(duì)上述情況,采取了以下措施:
(1)科學(xué)配料。根據(jù)來(lái)料量及原料品位進(jìn)行配料,加強(qiáng)原材料挑揀及篩選,減少非銅雜物進(jìn)入反射爐熔煉,穩(wěn)定爐料品位,避免爐料品位波動(dòng)大生產(chǎn)過(guò)程難以控制。
(2)嚴(yán)格吹風(fēng)制度。銅料熔化90%以上時(shí)再進(jìn)行氧化吹風(fēng),氧化吹風(fēng)階段勤擺動(dòng)風(fēng)管。改造空氣壓縮機(jī),維持吹風(fēng)風(fēng)壓在0.2MPa,防止過(guò)早吹風(fēng)及風(fēng)壓不穩(wěn)導(dǎo)致吹風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)產(chǎn)生過(guò)氧化。
(3)加強(qiáng)生產(chǎn)工藝過(guò)程控制。石英砂在準(zhǔn)備造渣時(shí)再投入,按照科學(xué)配料計(jì)算的雜質(zhì)量控制石英砂的投入量。
(4)造渣熔劑采用合適的粒度。石英砂的粒度由原來(lái)的8~16mm調(diào)整至2~4mm。
(5)在扒渣操作前半小時(shí)加入一定量的小焦炭,使渣中的銅還原。
(6)提高操作人員的業(yè)務(wù)水平。對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),提高責(zé)任心,提高造渣操作水平,減少扒渣時(shí)銅的機(jī)械夾帶損失,降低人為因素造成的影響。
2. 實(shí)施效果
采取上述措施后,反射爐渣含銅明顯降低。工廠措施實(shí)施前與措施實(shí)施后一年的反射爐的渣含銅見(jiàn)表1。
由于縮短了氧化吹風(fēng)時(shí)間及采取科學(xué)配料,反射爐生產(chǎn)爐時(shí)由原來(lái)的平均28~30小時(shí)降至目前的24小時(shí)以?xún)?nèi),縮短了4~6小時(shí)。
由于爐料相對(duì)穩(wěn)定,造渣熔劑石英砂的投入量相對(duì)固定以及其粒度減小,反射爐渣量明顯減少,反射爐渣量由2007年的平均每爐16.08噸降低至2008年的平均每爐13.94 t,下降了13.31%。
由于科學(xué)配料及嚴(yán)格控制工藝操作,反射爐陽(yáng)極板生產(chǎn)金屬損耗明顯降低,見(jiàn)表2。
由于渣含銅降低,陽(yáng)極板生產(chǎn)直收率由2007年的平均95.05%提高到2008年的96.45% ,提高了1.40% 。
另外,渣量的降低和非銅雜質(zhì)金屬前期分揀,降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境也得到明顯改善。
采取相應(yīng)的改進(jìn)措施后,反射爐渣含銅明顯降低。2008年措施實(shí)施后反射爐渣含銅降低了2.43%,渣中銅金屬的量減少約70噸,按每噸純銅4萬(wàn)元計(jì)算,一年減少損失約120萬(wàn)元。陽(yáng)極板金屬損耗降低6.23 kg/t,比2007年累計(jì)減少金屬損失172噸,價(jià)值約688萬(wàn)元。
實(shí)踐表明,通過(guò)采取科學(xué)配料及改進(jìn)工藝操作等措施,反射爐渣含銅明顯降低,渣量減少,金屬損耗減小,操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度降低,改進(jìn)的效果顯著。
表1 措施實(shí)施前后反射爐渣含銅(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) 單位:%
表2 措施實(shí)施前后反射爐陽(yáng)極板金屬損耗 單位:kg/t
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