張曉明
(中石化股份天津分公司,天津 300271)
加氫裂化裝置銨鹽結(jié)晶問題技術(shù)分析和處理措施
張曉明
(中石化股份天津分公司,天津 300271)
主要介紹加氫裂化裝置反應(yīng)系統(tǒng)銨鹽結(jié)晶壓降增加、循氫量大幅度降低技術(shù)分析問題,采取措施及效果。
加氫裂化;銨鹽結(jié)晶;循氫量
加氫裂化是中石化股份天津分公司的核心裝置之一,它同時承擔(dān)著提供乙烯裂解原料、芳烴重整原料、航空煤油、低硫柴油等生產(chǎn)任務(wù)。2005年該裝置大修進行了擴能改造,處理量由原設(shè)計80萬t/a增加到120萬t/a。自2005年6月28日開工~2006年11月,裝置多次出現(xiàn)反應(yīng)系統(tǒng)壓降增加、循氫量大幅度降低的嚴重問題,致使該裝置不能高負荷生產(chǎn)。經(jīng)過分析,確認造成這個問題的原因是鹽結(jié)晶堵塞工藝管道和設(shè)備。該裝置非計劃停工一天將會造成全公司整體效益損失數(shù)百萬元。為了避免非計劃停工損失,我們采取了注水溶解銨鹽、優(yōu)化高低分操作、優(yōu)化壓縮機運行、降低原料氮含量、提高循氫純度等措施,使裝置維持運行18個月。并于2006年11月機會停工檢修,進行重整氫增加脫氯罐、循環(huán)氫控制閥移除、循環(huán)氫系統(tǒng)清洗除氯化銨等方面技術(shù)改造,徹底解決了銨鹽堵塞的問題。
2005年12月中旬天津加氫裂化裝置第一次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,兩反應(yīng)爐F101、F102循氫量也隨之減少,造成R101、R102氫油比下降。裝置此時加工量僅為120 t/h,循氫總量193000 m3/h,F(xiàn)101循氫量68000 m3/h,F(xiàn)102循氫量36000 m3/h,K102轉(zhuǎn)速9300 r/min。
2006年4月10日第二次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,4月21日兩臺循氫加熱爐循環(huán)氫量變化明顯,循氫加熱爐循環(huán)氫量分別下降了8201 Nm3/h和4011 Nm3/h。另外,系統(tǒng)壓降和兩個反應(yīng)器壓降也開始升高,循氫機出口至換熱器E101出口的壓降達到了1.20 MPa,比第一次出現(xiàn)循環(huán)氫流量低現(xiàn)象時壓差(0.76MPa)有大幅度增加。
2006年5月底第三次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,加氫裂化兩反應(yīng)爐循環(huán)氫量開始下降,反飛動閥開度50%,進料量由原來的120 t/h降低到105 t/h,兩反應(yīng)爐循環(huán)氫量分別為120000 Nm3/h和52000 Nm3/h,但是系統(tǒng)壓降仍高達2.7 MPa,這說明循氫系統(tǒng)存在堵塞情況。從8月6日循環(huán)氫壓縮機振動非常大,浮環(huán)已經(jīng)受損,需要每4 h加油一次。檢測數(shù)據(jù)表明,壓縮機波動的主要頻率為機組的一倍頻,該現(xiàn)象是由于壓縮機轉(zhuǎn)子動不平衡量增加。經(jīng)過分析排除了轉(zhuǎn)子有裂紋缺陷、原始不平衡、葉輪松動等因素,懷疑葉輪上可能有粘連物,導(dǎo)致不平衡產(chǎn)生。
2005年12月中旬天津加氫裂化裝置第一次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,通過逐點對K102出口后路管線及設(shè)備進行測壓,循氫機出口至反應(yīng)加熱爐的壓降并沒有出現(xiàn)異常情況,基本可以排除由于循氫機K102出口循環(huán)氫系統(tǒng)管路發(fā)生堵塞,造成循氫量下降。
檢查發(fā)現(xiàn),由于循氫機K102出口管道不暢,使系統(tǒng)循氫量下降。大修時拆開TIC3302B閥時曾從閥體內(nèi)清出大量銨鹽,因此懷疑該閥門銨鹽結(jié)晶堵塞導(dǎo)致循氫量下降。
2006年4月10日第二次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,通過系統(tǒng)排查,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)(全開和全關(guān))E104、E101副線控制閥TIC3302A,循環(huán)氫流量沒有變化,因此判斷此段管線發(fā)生堵塞造成循環(huán)氫量下降。
2006年5月底第三次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降。
循環(huán)氫壓縮機的震動大,是因為葉輪上形成了銨鹽結(jié)晶導(dǎo)致不平衡。本次大修,循氫壓縮機改用混合新氫(制氫的純氫與重整氫混合)作為密封氫,由于重整氫中還有少量的氯離子,進入壓縮機組密封槽道時,與循環(huán)氫中含有的氨發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成氯化銨鹽結(jié)晶。
4.1 2005年12月中旬第一次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,采取的措施:更改注水位置,將高壓注水由高壓空冷前改至高換E-105前、后,高換E105前、后沖洗銨鹽。
效果:更改注水后,循環(huán)氫量上升了4000Nm3/h,效果比較明顯。2006年2月6日加氫裂化裝置處理量為122 t/h,循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速7900 r/min,高壓空冷冷后溫度60℃,循氫量200000 Nm3/h,系統(tǒng)壓降為1.75 MPa,裝置運行比較平穩(wěn)。
4.2 2006年4月10日第二次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,采取第一次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降時應(yīng)用過的措施——更改注水位置,注水點由高壓空冷前分別改至E-105前、后,但幾乎沒有什么效果。因此又采取了另外3項措施:
(1)加大注水量,根據(jù)以往的經(jīng)驗表明,循環(huán)氫系統(tǒng)壓降增大,循環(huán)氫量降低都是由于銨鹽結(jié)晶引起的,所以車間加大了高壓注水的水量,注水量由以前的14 t/h增加到16 t/h(滿量程)。
(2)提高循氫機轉(zhuǎn)速8300 r/min和8500 r/min,F(xiàn)101、F102的循環(huán)氫流量均有所增加,但系統(tǒng)壓降也隨之增大。
(3)處理E104、E101副線控制閥TIC3302A,對該處管線用電伴熱加熱,第一天加熱溫度為200℃,第二天增加到300℃,情況無明顯改善。
效果:5月4日通過TIC3208A溫度判斷,該閥通過量已逐漸增大,3天以后該閥門完全疏通,循氫量開始好轉(zhuǎn)。5月11日,循環(huán)氫壓縮機轉(zhuǎn)速降至8200 r/min的情況下,反飛動閥開度為零,兩循氫加熱爐總量接近150000 Nm3/h,系統(tǒng)壓降在1.90 MPa以下。加氫裂化裝置循環(huán)氫系統(tǒng)趨于穩(wěn)定。
4.3 2006年5月底第三次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,除了采取第一、二次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降時應(yīng)用過的4項措施外(效果都不很明顯),又采取3項新的措施:
(1)降循環(huán)氫冷后溫度由55℃降至49℃以下提高循氫純度。
(2)2006年8月6日~9月5日加氫裂化裝置循氫系統(tǒng)TV3302B控制閥排凝處少量注水,沖洗溶解控制閥堵塞的銨鹽,維持裝置生產(chǎn)。
(3)優(yōu)化高分溫度等操作條件。
(4)優(yōu)化加氫裂環(huán)原料,降低原料的氮含量。
效果:加氫裂化裝置循氫系統(tǒng)TV3302B控制閥采用間斷注水溶解,效果良好,但存在著設(shè)備腐蝕的安全隱患。特別是初期每3~6天注水一次1~2 L,增加循環(huán)氫流量效果非常明顯;隨著時間的推移,注水效果越來越差,9月增加到每天2~3次,每次注水1~1.5 L。采用上述措施,維持裝置生產(chǎn)到11月上旬,其間裝置低處理量運行(見表1)。
表1 溫控閥TV3302B注水情況
加氫裂化循環(huán)氫系統(tǒng)溫控閥TV3302B前后管線以及換熱器銨鹽堵塞已經(jīng)比較嚴重,在TV3302B控制閥處注水處理堵塞問題,只是應(yīng)急手段,對裝置安全有可能帶來較大的隱患,且注水時間間隔越來越短、作用越來越小,為了徹底解決加氫裂化裝置循氫管線堵塞問題,天津公司采取了以下整改措施:
(1)盡早擇機停工徹底處理銨鹽堵塞的問題。2006年11月21日天津加氫裂化裝置停工,清洗系統(tǒng)內(nèi)的銨鹽,并對一反催化劑進行撇頭,總停工時間15天。循環(huán)氫系統(tǒng)換熱器殼程清洗除氯化銨430 kg,換熱器管程清洗除氯化銨120 kg。對循氫壓縮機解體檢查發(fā)現(xiàn),密封氫隔板處存在大量的銨鹽結(jié)晶,化驗分析為氯化銨。
(2)從源頭著手解決銨鹽結(jié)晶問題,增設(shè)化工粗氫堿洗脫氯措施。重整氫出裝置前增加2臺脫氯罐,與原有的2臺脫氯罐串聯(lián)使用,進一步降低重整氫中氯離子含量?;錃赓|(zhì)量對比,脫氯罐后氯離子含量小于5×10-5%。
(3)為增大循環(huán)氫的流通面積,減輕銨鹽在控制閥處的積存,根據(jù)實際操作情況,目前和以后脫丁烷塔進料熱量較充足,可以取消TV3302B控制閥。在裝置停工處理時該項整改已經(jīng)完成。
(4)對循環(huán)氫系統(tǒng)長期注水對設(shè)備腐蝕的危害進行細致的風(fēng)險評估,對循環(huán)氫系統(tǒng)注水涉及的管線段進行了全面檢查,并檢查各排凝點的積液及腐蝕情況,尚未發(fā)現(xiàn)腐蝕加劇安全隱患問題。
天津加氫裂化裝置多次出現(xiàn)循環(huán)氫量下降,累計持續(xù)時間超過9個月,主要是氯化銨鹽的結(jié)晶造成的。
銨鹽結(jié)晶形成后,用管道外部加熱方法處理,基本沒有效果。
用高壓注水方式處理銨鹽結(jié)晶,疏通堵塞效果明顯,但無法從根本上解決問題,隨時間增長銨鹽在注水點后部流程中的堆積將越來越嚴重。
重整氫中氯含量,用檢直管法測定即使小于5×10-5%,但仍然在一定的條件下,對加氫裂化裝置造成影響,要重視重整氫氯離子含量的控制,需增設(shè)必要的脫氯措施。
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10.3969/j.issn.1008-1267.2010.01.012
TE624.4+32
B
1008-1267(2010)01-0031-03
2009-08-17
張曉明(1968-)男,高級工程師,長期從事石油化工技術(shù)管理工作。