祝明葉王躍民
(1.山東兗礦國際焦化有限公司;2.安陽鋼鐵股份有限公司)
集中潤滑系統(tǒng)的技術改進
祝明葉1王躍民2
(1.山東兗礦國際焦化有限公司;2.安陽鋼鐵股份有限公司)
對集中潤滑系統(tǒng)在補脂過程中存在的問題進行了分析,提出了將潤滑系統(tǒng)的開放式補脂方式改為封閉式的改進措施,通過改進取得了良好的效果。
集中潤滑系統(tǒng) 封閉式 補脂系統(tǒng)
集中潤滑系統(tǒng)是一種比較先進的潤滑體系,它集中了 PLC控制技術和潤滑閥組的先進成果,符合現(xiàn)代工業(yè)生產要求的自動化、智能化的特點,能大量減輕工人的勞動強度和凈化生產,因此,廣泛應用于各種工業(yè)生產領域,尤其是重工業(yè)行業(yè)中。筆者以山東兗礦國際焦化有限公司生產機組集中潤滑系統(tǒng)為例,對改進前后的情況做一介紹。
油脂集中潤滑系統(tǒng)就是以潤滑脂作為機械摩擦副的潤滑介質,通過干油站向潤滑點供送潤滑脂的一整套設備。主要包括:①電動潤滑泵;②換向閥;③給油器;④壓差開關;⑤管路及附件等組成。集中潤滑系統(tǒng)的用脂范圍為一般在 NLG IOOO#~3#之間,最大工作壓力40mPa,排量范圍在0~15mL/次,最多可設潤滑點500個以內,主管路一般在150 m以內。通常冶金企業(yè)的生產線由于設備多,車間跨度大,因此潤滑點多面廣,常常需要多套集中潤滑系統(tǒng)共同完成生產機組的潤滑任務。
集中潤滑系統(tǒng)通常具有以下技術特點[1]:
1)網(wǎng)絡掛接與微機通訊實行遠程監(jiān)控;
2)采用 PLC可編程序控制器現(xiàn)場控制各潤滑點潤滑狀態(tài);
3)控制定時、定量供油,并能依據(jù)潤滑狀態(tài)調整供油參數(shù);
4)先進的高壓大流量潤滑泵站,穩(wěn)定可靠;
5)新型的電磁給油器,專為潤滑脂設計;
6)采用壓力傳感器,實時監(jiān)控系統(tǒng)壓力;
7)先進的流量傳感器實時監(jiān)控潤滑點的真實運行狀態(tài),系統(tǒng)維護方便。
在設備投用初期,曾造成大量的軸承、軸套以及轉動部件的燒損,給生產造成大量的停機,備件費用居高不下。經(jīng)過長時間觀察、分析,其原因為:
1)車間內所有集中潤滑系統(tǒng)都采用開放式供油,造成廠房內的粉塵、顆粒等雜質進入系統(tǒng);
2)部分閥組由于大顆粒雜質進入而出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象,造成閥組損壞;
3)部分潤滑點由于小顆粒雜質進入而出現(xiàn)長期的潤滑不足或磨損;
4)工人勞動強度大。生產線共計六套獨立的集中潤滑系統(tǒng),每套貯油量為60 L,使用周期 7天,這樣,每周都需要給固定在不同位置的貯油桶補加油脂,工作繁重,費時費力;
5)油脂利用率低。每周補加油脂時,都需要從200 L的油桶內將油脂人工加到每個60L的電動加油泵里,不可避免產生很多浪費;
6)環(huán)境污染嚴重。工人在整個生產線移動油桶和倒裝油脂介質時,常常出現(xiàn)設備和地面的很多油點 ,臟了設備,污染了環(huán)境。
通過以上問題分析,得出改進后因補加油脂應采用封閉式,即增加一套封閉式補脂系統(tǒng)即可解決上述全部問題。改進后新系統(tǒng)原理如圖1所示。
圖1 補脂系統(tǒng)原理圖
1)基本要求。6套系統(tǒng)分布于生產線的前后,相距最遠約500 m,系統(tǒng)所用潤滑脂為NLGI1#,冬天時系統(tǒng)的最低工作溫度為 +5℃,系統(tǒng)應能長期正常運行,使油脂順利的輸送到各系統(tǒng)。
2)位置確定:根據(jù)管線越長,管路損失越大的原則,補脂裝置應置于6套系統(tǒng)的中間,以降低損失。補脂罐安裝后,距最遠的為200 m。
3)儲脂罐。應滿足以下要求:①密閉性良好,放置在車間內灰塵大;②便于補脂泵吸油,因為補脂泵流量大,③補脂罐的補油口應選在罐的最頂端側面;④6套系統(tǒng)每周需補脂為60×6=360(L),兩個月需補脂為360×9=3240(L),故選用4 m3補脂罐。
綜合以上各項因素,補脂罐設計形狀初步定為圓柱型,底部做成園錐型,這樣既能保證最大儲量,又能保證介質在容器內部的流動性。尺寸選為Φ1200mm×4000mm,罐正上部設500mm × 700mm的人孔,方便設備的檢修。
4)補脂泵。該系統(tǒng)最低工作溫度為 +5℃,油脂牌號為 NLG I1#。補脂泵最遠的輸送距離為200 m,輸油管徑為 DN 80,泵排量初定為15 L/m in,根據(jù)圖2[2]查其管路損失為:Δp=0.2M Pa/m,管路損失為:200×Δp=40M Pa,故泵工作壓力為40M Pa。
選定泵型號為:84902(L INCOLN)。
圖2 管道壓力損失曲線
5)管路。系統(tǒng)工作壓力為40M Pa,輸油管線選為 DN80。管子壁厚的校核計算公式[3]為:
p≥17.5M Pa 取 n=4
式中:d——管道內徑,mm;
P——系統(tǒng)最高工作壓力,MPa;
σ——鋼管材料的抗拉強度 (20#鋼的抗拉強度為540mPa)。
根據(jù)以上管路選用Φ89mm×10mm無縫管。
6)工作制度。根據(jù)補脂罐的容積,每兩個月需補脂一次。給各系統(tǒng)補脂時,應先打開系統(tǒng)的補脂閥門,然后再啟動補脂泵;補脂完畢后,應先停止補脂泵,然后再關閉補脂閥門,切忌反向操作,以免造成系統(tǒng)憋壓,損傷設備。
經(jīng)過一年零十個月的使用,應用效果非常明顯,具體體現(xiàn)在以下幾方面:
1)補脂時間大大縮短。改進后,由原來的 8 h降為現(xiàn)在的2 h。
2)補充油脂由原來的兩個人減少為現(xiàn)在的一個人,極大地減輕了工人的勞動強度。
3)消除污染,改善環(huán)境。原補脂過程為開放式,經(jīng)常出現(xiàn)介質和環(huán)境污染。改為封閉式后,油脂在管路中傳送,徹底杜絕了污染現(xiàn)象的發(fā)生。
4)系統(tǒng)改進后,油脂利用率從94%達到了現(xiàn)在的99%左右,提高5%以上,當冬季環(huán)境溫度較低時,改進效果更加明顯。
5)故障時間和備件費用較大降低,取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。改造前,爐區(qū)設備的集中潤滑系統(tǒng)平均每月至少出現(xiàn)5次故障,因設備潤滑不到位引起的停產檢修時間平均每月3 h,設備備件每年消耗6萬元;改造后,集中潤滑系統(tǒng)平均每月出現(xiàn)1次故障,一般是濾網(wǎng)堵塞故障,可根據(jù)監(jiān)視故障提示及時處理,沒有故障停機時間。
通過改進,投用率達99%以上,每年可節(jié)省約80%的備件費用,充分體現(xiàn)出污染小、成本低和自動化、智能化高的特點。
[1]江業(yè)泰,羅禎偉,姜海軍.ZDRH系列智能集中潤滑系統(tǒng)在韶鋼寬板廠的應用.潤滑與密封,2008(11):114-115.
[2]胡邦喜主編.設備潤滑基礎.北京:冶金工業(yè)出版社,2002:382-398
[3]成大先.機械設計手冊.第四卷.北京:化學工業(yè)出版社,2003:80-82.
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ZhuM ingye1W ang Yuem in2(1.O re International Coking Co.,L td.Shandong Gunzhou;2.Anyang Iron&Steel Group Co.,L td)
The paper analyzed existed p roblemSin lipop rotein charging of centralized lubricating system,p roposed changing the lipop rotein open-charging into a closedmeasure,and obtained a good resu lt.
centralized lubricating system Imp rovem ent App lication
2010—4—28