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方大特鋼轉(zhuǎn)爐 -精煉 -連鑄全工序負能煉鋼實踐剖析

2010-08-25 00:38:14吳涌濤
河南冶金 2010年4期
關(guān)鍵詞:方大特鋼連鑄

吳涌濤

(方大特鋼科技有限公司)

方大特鋼轉(zhuǎn)爐 -精煉 -連鑄全工序負能煉鋼實踐剖析

吳涌濤

(方大特鋼科技有限公司)

對方大特鋼中小型轉(zhuǎn)爐從鐵水脫硫預(yù)處理—轉(zhuǎn)爐—LF精煉爐—連鑄全工序?qū)崿F(xiàn)“負能煉鋼”的實踐進行了剖析,開發(fā)轉(zhuǎn)爐煤氣和蒸汽用戶是前提,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收是降低煉鋼工序單位能耗的關(guān)鍵,而提高轉(zhuǎn)爐蒸汽回收又是進一步降低煉鋼工序單位能耗的重點,同時節(jié)電、提高工序作業(yè)率等也是降低煉鋼工序單位能耗的措施。

轉(zhuǎn)爐 負能煉鋼 煤氣回收 蒸汽回收

0 前言

隨著世界經(jīng)濟的繁榮、發(fā)展,能源與環(huán)保問題日益突出,為此,全球極力倡導(dǎo)清潔化生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟,實現(xiàn)低碳經(jīng)濟 (生活)。鋼鐵企業(yè)一直是能耗、物耗大戶,響應(yīng)形勢,節(jié)約能源減少排放是企業(yè)的責(zé)任和義務(wù),同時由于國際鋼鐵消費和鋼鐵產(chǎn)量逐年遞增,造成世界范圍內(nèi)資源和能源緊張,資源和能源大幅度漲價,使鋼鐵工業(yè)的利潤空間縮小。因此,鋼鐵工業(yè)更需依靠進一步降低能耗水平、提高資源利用率,來保證持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

鋼鐵生產(chǎn)必然消耗能源、資源,但在生產(chǎn)消耗能源、資源的過程中,通過轉(zhuǎn)換、再造,同時又產(chǎn)生了另一種能源、資源,對這些能源加以利用,就是鋼鐵企業(yè)節(jié)能降耗減排的重要舉措。對轉(zhuǎn)爐煉鋼,生產(chǎn)過程中消耗的能源與通過轉(zhuǎn)換、再造產(chǎn)生的可回收利用的能源相比,后者大于前者,就是我們常說的“負能煉鋼”;“負能煉鋼”是轉(zhuǎn)爐煉鋼節(jié)能減排、發(fā)揮資源利用、降低成本的重要和主要措施之一。

1 負能煉鋼的定義

按照標(biāo)準(zhǔn)[1]定義,“負能煉鋼”是針對“轉(zhuǎn)爐工序單位能耗”而言,“在報告期內(nèi),轉(zhuǎn)爐工序(不包括精煉和連鑄)每生產(chǎn)一噸合格粗鋼,扣除工序回收的能源后實際消耗的各種能源總量”;負能就是“轉(zhuǎn)爐工序單位能耗”小于零。按照這一傳統(tǒng)的概念,很多鋼廠早已實現(xiàn)“負能煉鋼”。但這一概念未能全部涵蓋煉鋼工藝全過程的能量轉(zhuǎn)換與能量平衡,不能評價整個煉鋼工序能耗狀況,不能代表一個鋼廠的總體能耗水平。特別是隨著煉鋼技術(shù)發(fā)展,煉鋼廠增加了鐵水脫硫預(yù)處理、爐外精煉等新技術(shù),而這些技術(shù)的應(yīng)用,或多或少都會消耗能源,消耗能源就是消耗成本,污染環(huán)境;因此,企業(yè)和行業(yè)均追求的是指煉鋼全工序、全過程的“煉鋼綜合工序單位能耗”指標(biāo)“負數(shù)”。

按照《中國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計指標(biāo)體系——指標(biāo)目錄》[2]示:“煉鋼綜合工序單位能耗”包括“轉(zhuǎn)爐工序單位能耗”、“精煉工序單位能耗”和“連鑄工序單位能耗”。煉鋼工序過程中所支出消耗的能量項目有:氧氣、氮氣、煤氣、壓縮空氣、電、水等;經(jīng)轉(zhuǎn)換、釋放且回收的能量項目有:回收煤氣、回收蒸汽,或回收煤氣、回收蒸汽轉(zhuǎn)化的電等。

下面筆者就方大特鋼科技有限公司煉鋼廠 (原南昌長力鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,以下簡稱“方大特鋼轉(zhuǎn)爐”)的中小型轉(zhuǎn)爐從鐵水脫硫預(yù)處理 -轉(zhuǎn)爐—LF精煉爐—連鑄全過程的煉鋼工序的降低能耗做法進行剖析。

2 方大特鋼轉(zhuǎn)爐“負能煉鋼”現(xiàn)狀

方大特鋼轉(zhuǎn)爐于2004年4月27日一期工程試產(chǎn),經(jīng)2005年到2007年的二期工程完成,截至2007年5月已擁有復(fù)吹轉(zhuǎn)爐三座,其中65 t兩座,80 t一座,配備600 t混鐵爐一座,65 t LF精煉爐一座,連鑄機三臺。設(shè)計煉鋼生產(chǎn)能力260萬 t,后又于2009年元月上馬了一臺鐵水預(yù)處理和再投產(chǎn)一座(90 t)LF精煉爐。

隨著硬件設(shè)備的完善,方大特鋼于2007年提出了煉鋼全工序“負能煉鋼”的方向,要求三年內(nèi)實現(xiàn)“煉鋼工序單位能耗”<0 kgce/t的目標(biāo)。方大轉(zhuǎn)爐2007年“煉鋼工序單位能耗”如圖1、圖2所示。

從圖1、圖2分析可以看出,降低“煉鋼工序單位能耗”,需從兩個方面入手,一是增加回收量 (開源),二是減少消耗量 (節(jié)流),即所謂的“開源節(jié)流”。

2.1 回收能源現(xiàn)狀

圖1 2007年能源消耗項目比例

圖2 2007年能源回收項目比例

2007年回收轉(zhuǎn)爐煤氣完成49.60 m3/t,略低于50 m3/t的全國平均水平,與當(dāng)年全國最好水平太鋼(111 m3/t)比相距更大。

2007年回收轉(zhuǎn)爐蒸汽完成0.0353 t/t,不及當(dāng)時所了解的幾個鋼廠0.050 t/t回收蒸汽水平。

2.2 消耗能源現(xiàn)狀

2007年能源消耗項目現(xiàn)狀見表1。

表1 2007年方大特鋼轉(zhuǎn)爐能源項目消耗情況

2007年,方大特鋼轉(zhuǎn)爐精煉鋼水比例12.92%,精煉工序能源消耗占總能源的11.53%;轉(zhuǎn)爐工序單位能耗0.85 kgce/t,精煉工序單位能耗 7.03 kgce/t,連鑄工序單位能耗6.28 kgce/t。

3 分析

3.1 轉(zhuǎn)爐煤氣回收

方大特鋼轉(zhuǎn)爐采取的是“OG”法回收煤氣,其回收工藝流程如圖3所示。

圖3 回收工藝流程

在回收的運行中發(fā)現(xiàn)一些問題:一是一文喉口差壓在3.5 kPa左右,一文阻損偏大,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一文噴嘴流量為 84 m3/h·只,比設(shè)計大24 m3/h·只,噴嘴噴水的霧化不理想影響一文的降溫、滅火、粗除塵效果;二是二文的噴嘴和翻板結(jié)垢嚴重,二文水壓偏小,達不到二文的精除塵效果,應(yīng)重新計算;三是重力脫水器,脫泥脫水效果很不理想;四是煉鋼操作降罩不完全,罩降不下來,煤氣中 CO含量達到回收條件滯后,一爐鋼回收時間短;五是最主要的根源,煤氣用戶少,對問題的解決推動力少。

3.2 轉(zhuǎn)爐蒸汽回收

轉(zhuǎn)爐蒸汽并入公司管網(wǎng),由于蒸汽用戶的限制,公司對轉(zhuǎn)爐蒸汽的生產(chǎn)量進行控制;雖有轉(zhuǎn)爐蒸汽發(fā)電技術(shù),受認識和當(dāng)時設(shè)備與技術(shù)的影響,公司沒有開發(fā)蒸汽使用用戶。如進行汽包、蓄熱器、罩裙、水質(zhì)等改造、改進,轉(zhuǎn)爐蒸汽有大幅提高的余地。

3.3 電

煉鋼用電必不可少,但如何降低電耗是關(guān)鍵。降低電耗有兩個方面工作:一是合理利用現(xiàn)有節(jié)電設(shè)備、技術(shù),二是提高工序作業(yè)率,降低噸鋼電耗。前者如轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機的變頻技術(shù),循環(huán)冷卻水的高效流體輸送節(jié)能水泵技術(shù),LED節(jié)能燈泡的技術(shù)等;后者充分發(fā)揮爐機匹配,穩(wěn)定和提高各工序作業(yè)率。轉(zhuǎn)爐一次除塵風(fēng)機的變頻技術(shù),3#轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)時配有該設(shè)備,但現(xiàn)場一直用不好,主要問題是風(fēng)機葉輪沖洗效果不好影響;高效流體輸送節(jié)能水泵、節(jié)能燈泡要替代現(xiàn)有水泵、燈泡,一次性投資大,可采取逐步更換的辦法;工序作業(yè)率的提高直接表現(xiàn)是產(chǎn)量的提高,當(dāng)然隨精煉品種增多,會影響產(chǎn)能,但離設(shè)計產(chǎn)能還是有提高的幅度。

3.4 氧氣

2007年60.8545 m3/t的氧氣消耗偏高,深入爐料結(jié)構(gòu)、渣料控制、轉(zhuǎn)爐有效容積控制、氧槍參數(shù)、冶煉操作等方面研究能降低氧氣消耗。

3.5 自用煤氣

一方面要以轉(zhuǎn)爐煤氣取代焦?fàn)t煤氣,擴大轉(zhuǎn)爐煤氣的自用,減少焦?fàn)t煤氣用量,另一方面對自用主要用戶鋼包烘烤采取蓄熱式烘烤器技術(shù),可節(jié)約煤氣30%左右。

3.6 壓縮空氣和補充水

壓縮空氣用點主要是風(fēng)動送樣、氣動閥、連鑄氣霧二冷等;水主要是因煉鋼循環(huán)用水揮發(fā)等損耗而補充的量。壓縮空氣和用水點較廣,主要辦法是控制跑冒滴漏,特別是外排水。

4 采取措施

4.1 煤氣回收

1)對一文噴嘴進行重新計算、選型和現(xiàn)場實踐,最后確定選用噴嘴流量為40 m3/h·只,提高了供水壓力,喉口差壓降低,霧化效果提高,提高了除塵的效率。

2)重新設(shè)計制做二文。將二文噴嘴的數(shù)量適當(dāng)減少,孔徑縮小,使二文水壓達到0.35mPa~0.45mPa,解決了二文水壓偏小,噴嘴和翻板結(jié)垢的問題。

3)在重力脫水器的進氣口增加一段Φ1320mm,長1300mm的圓管,解決了重力脫水器脫泥、脫水效果不好的問題。

4)操作上采取完全降罩辦法,規(guī)定轉(zhuǎn)爐降氧槍同時必須降半罩,火焰起來立即降罩冶煉;適量提高了氧氣供氧強度。為此,制定了《煤氣回收冶煉操作辦法》及《煤氣回收安全規(guī)程》,并組織了學(xué)習(xí)培訓(xùn)和檢查考核。

5)隨著市區(qū)居民使用焦?fàn)t煤氣的增加,和公司內(nèi)部軋鋼系統(tǒng)和石灰窯改用一部分轉(zhuǎn)爐煤氣,公司逐步擴大了轉(zhuǎn)爐煤氣的用戶點。

4.2 轉(zhuǎn)爐蒸汽回收

為了保證蒸汽水質(zhì),加強了水質(zhì)管理,要求化驗工每天對汽包進行取樣、化驗,并將結(jié)果及時通報操作工,操作工根據(jù)化驗結(jié)果進行加藥。巡檢工每班對汽包、蓄熱器等進行排污,保證水質(zhì)硬度達標(biāo)。由于轉(zhuǎn)爐蒸汽缺乏使用用戶頻頻放散,因此,僅在確保蒸汽水質(zhì)方面作了工作。

4.3 節(jié)電

1)3#轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)之初是變頻風(fēng)機,經(jīng)與風(fēng)機廠級多次溝通和廠家派人指導(dǎo),及外出參觀學(xué)習(xí),逐步掌握了變頻風(fēng)機的應(yīng)用;目前已采購1#、2#轉(zhuǎn)爐風(fēng)機的配套變頻設(shè)備。

2)整體規(guī)劃廠房節(jié)能照明方案,下步逐步實施。

3)采用可調(diào)控制器,自動調(diào)節(jié)廠房、大道上照明開燈、熄燈時間,解決晚關(guān)燈或不關(guān)燈現(xiàn)象,以及規(guī)定空調(diào)最低調(diào)溫26℃,人走關(guān)燈、關(guān)電扇、關(guān)空調(diào)等節(jié)電措施。

4)以開展“提高工序作業(yè)率”的勞動競賽為契機,帶動縮短冶煉周期、減少鋼包周轉(zhuǎn)個數(shù)、穩(wěn)定精煉周期和連鑄拉鋼時間、降低澆鋼溫度等指標(biāo)的進步,有效減少了因品種鋼比例逐年提高,國家限產(chǎn)限電,全球金融危機等使鋼產(chǎn)量減少而造成的對工序單位能耗的影響。

4.4 氧氣消耗

1)提高、穩(wěn)定裝入轉(zhuǎn)爐裝入量,加強裝入材料的成分、重量信息溝通。

2)與氧槍噴頭廠家聯(lián)系、溝通,重新設(shè)計、改進氧槍噴頭,擴大氧槍噴頭的喉口直徑和夾角,適量增加供氧強度,加強過程化渣效果。

3)規(guī)范班班測量氧槍高度制度,指導(dǎo)主操工操控,同時制定最佳氧槍操控推薦表,通過控制氧壓、瞬時氧氣流量和氧槍高度,提高氧氣利用率。

4)對爐前工進行技術(shù)培訓(xùn),提高操作水平,嚴格控制高溫鋼,防止拉后吹,降低吹損,提高一次倒?fàn)t率。

5)采用高拉碳冶煉技術(shù)和實施低溫工程。

4.5 自用煤氣

1)混鐵爐采取快進快出(鐵)技術(shù);烘烤鋼包蓋采用蓄熱式燒嘴烘烤器,提高煤氣利用效果。

2)應(yīng)用轉(zhuǎn)爐煤氣烘烤合金技術(shù),上馬三座合金烘烤爐;中包、鐵包烘烤改用轉(zhuǎn)爐煤氣;減少焦?fàn)t煤氣用量,合理增加轉(zhuǎn)爐煤氣用量。

4.6 壓縮空氣和補充水

1)做好轉(zhuǎn)爐閉路循環(huán)水的工作,杜絕外排水。2)根據(jù)鋼種不同控制連鑄壓縮空氣的流量大小。3)開展經(jīng)常性檢查活動,定期或不定期組織檢查,杜絕現(xiàn)場跑、冒、滴、漏、外排現(xiàn)象。

5 效果

1)工序單位能耗各項目完成情況。2007年~2010年工序單位能耗各項目完成情況見表2。

表2 2007年~2010年工序單位能耗項目完成情況

2)各工序的工序單位能耗指標(biāo)完成情況。2007年~2010年各工序的工序單位能耗完成情況見表3。

表3 2007年~2010年各工序的工序單位能耗完成情況 kgce/t

3)轉(zhuǎn)爐煤氣、蒸汽提高對工序單位能耗的影響。①以2010年1~3月份水平計算,轉(zhuǎn)爐煤氣回收再提高10 m3/t(從 86.33 m3/t提高到96.33 m3/t),能進一步降低煉鋼工序單位能耗4.84 kgce/t;②以2010年1~3月份水平計算,轉(zhuǎn)爐蒸汽回收再提高50 kg/t(從0.0301 t/t提高到0.0801 t/t),能進一步降低煉鋼工序單位能耗5.15 kgce/t;③以2010年1~3月份水平計算,轉(zhuǎn)爐煤氣回收再提高10 m3/t,同時轉(zhuǎn)爐蒸汽回收再提高50 kg/t,煉鋼工序單位能耗能做到 -11.10 kgce/t;④以2010年1~3月份平均49.41%精煉鋼種比例計算,精煉工序消耗的能源影響煉鋼工序單位能耗2.788 kgce/t。

6 結(jié)語

方大特鋼中小型轉(zhuǎn)爐在轉(zhuǎn)爐 -精煉 -連鑄全工序?qū)崿F(xiàn)了負能煉鋼;從實踐看,煤氣回收提高是關(guān)鍵,并還可進一步降低。方大特鋼轉(zhuǎn)爐蒸汽回收潛力較大,以2010年1~3月份0.0301 t/t的水平,蒸汽回收提高到0.0801 t/t,煉鋼工序單位能耗可再降低5.15 kgce/t。

精煉工序的復(fù)雜性會增加精煉工序單位能耗,因此,精煉鋼種比例的增加,會影響煉鋼工序單位能耗。

[1]國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會編寫. GB21256-2007粗鋼生產(chǎn)主要工序單位能源消耗限額.2007:1.

[2]中國鋼鐵協(xié)會.中國鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計指標(biāo)體系——指標(biāo)目錄.北京:冶金工業(yè)出版社,2004:115-133

STEELM AK INGW ITHM INUS ENERGY CONSUM PT ION ANALYSIS O F THE
CONVERTER-REF IN ING-CONT INUOUS CAST ING IN FANGDA SPEC IAL STEEL CO.,L TD.

W u Yongtao
(Fangda steelm aking p lant)

This artic le analyzed from the HotM etal Desulfurization Pretreatm ent-converter-LF refining furnacecon tinuous casting p rocess to achieve the“negative energy steel-m aking”in sm all andmedium sized converters of Fangda special Steel Co.,L td.The developm ent of converter gas and steam custom ers is a p rem ise,and the imp rovem ent converter gas recovery is the key to reduce unit energy consump tion of steel-m aking p rocess,but ano ther key to reduce the converter energy consump tion is to imp rove the steam recovery.A t the sam e tim e saving electricity and imp roving p rocess operation rate are alsomeasures of reducing the energy consump tion in steel-m aking p rocess unit.

Converter Steelm akingw ithM inus Energy Consump tion Gas recovery Steam recovery

2010—5—19

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