□□吳軍平
失效布袋除塵器的成功改造
Successful Modification on Failure Bag Filter
□□吳軍平
浙江某水泥廠采用先進(jìn)的新型干法工藝生產(chǎn),擁有一條2500t/d熟料新型干法生產(chǎn)線,采用五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器帶CDC分解爐的水泥生產(chǎn)技術(shù),2003年9月投入試生產(chǎn)。由于地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長三角地區(qū),因此在項(xiàng)目實(shí)施初期,有關(guān)方面就對(duì)該項(xiàng)目的環(huán)保提出相當(dāng)高的指標(biāo)要求,其用于環(huán)保設(shè)施方面的投資超過設(shè)備總投資的10%,其中窯尾煙氣處理采用脈沖噴吹式布袋除塵器,濾袋則使用價(jià)位相對(duì)較高的進(jìn)口P84濾料。
投產(chǎn)初期,各項(xiàng)環(huán)保檢測(cè)指標(biāo)均符合當(dāng)時(shí)的《水泥廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》。但僅數(shù)月過后,窯尾廢氣排放煙囪就逐漸發(fā)生冒灰現(xiàn)象,為了盡快找出問題所在,設(shè)備廠商與用戶多次進(jìn)行協(xié)商處理,卻一直難以阻止問題的繼續(xù)惡化,導(dǎo)致生產(chǎn)直接受到影響。本文就該窯尾布袋除塵器的失效作一簡(jiǎn)單分析。
該水泥廠窯尾煙氣處理工藝流程見下圖1。從圖中可見,窯尾煙氣經(jīng)過預(yù)熱器后進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī),然后分成兩路,一路通向生料磨進(jìn)行烘干,另一路進(jìn)入增濕塔,經(jīng)調(diào)質(zhì)后進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)行凈化,然后經(jīng)風(fēng)機(jī)排入大氣。
該布袋除塵器使用直徑較小的130mm×6000mm的濾袋,設(shè)計(jì)緊湊。26個(gè)凈氣分隔室,既可以采用在線清灰方式,也可以采用離線清灰方式。表1是該除塵器的技術(shù)條件參數(shù)。
2.1 P84濾料的失效
除塵器中的布袋最初采用的是價(jià)位相對(duì)較高的進(jìn)口P84濾料,足見各方對(duì)環(huán)保要求的重視??上到y(tǒng)投入運(yùn)行僅僅數(shù)月就發(fā)生大面積的泄漏,使得各方不得不多方面查找問題的所在。從布袋破損的跡象發(fā)現(xiàn),最初破損位于袋室兩側(cè),但是在對(duì)濾袋的強(qiáng)度及透氣率作進(jìn)一步的檢測(cè)分析時(shí)發(fā)現(xiàn),其他位置的濾袋的脹破強(qiáng)度在使用僅僅數(shù)月之后也大幅度降低,因而出現(xiàn)布袋大面積的破損失效,與此同時(shí)除塵器的運(yùn)行壓差也在迅速升高,從最初的1500Pa,僅經(jīng)過短短不到半年便逼近3000Pa,而且當(dāng)時(shí)仍在保持上升勢(shì)頭。
為了進(jìn)一步了解濾袋強(qiáng)度下降的真相,我們不妨對(duì)P84濾料的物理化學(xué)性能作一簡(jiǎn)單的了解。P84化學(xué)名稱聚酰亞胺,實(shí)驗(yàn)室條件下連續(xù)工作溫度235℃,瞬間耐溫260℃。高溫狀態(tài)下易水解。容易受到煙氣中的NOx,尤其是NO2的侵蝕。圖2為P84在特定溫度下受NOx侵蝕曲線圖。
在該窯尾煙氣處理應(yīng)用中,實(shí)際運(yùn)行溫度為180℃~220℃,煙氣中含有大量氮氧化物和水氣,因此P84濾袋的強(qiáng)度大幅下降,除了在高溫應(yīng)用中水解外,還受到煙氣中NO2的侵蝕。對(duì)濾袋的化學(xué)分析結(jié)果再次證實(shí)了這一點(diǎn)。且濾料深層都充滿粉塵,幾乎將濾料的孔隙全部堵塞,這也就造成了除塵器壓差高的運(yùn)行狀態(tài)。
表1 窯尾除塵器技術(shù)條件參數(shù)
2.2 諾梅克斯(Nomex)濾料的失效
由于P84濾袋的全面失效,用戶決定采用其他材料的濾料。當(dāng)時(shí)正值浙江地區(qū)水泥市場(chǎng)比較低迷,各個(gè)水泥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況都比較吃緊,因此諾梅克斯濾料由于價(jià)位相對(duì)比較有競(jìng)爭(zhēng)力,很快被認(rèn)定為替代產(chǎn)品。但使用僅3個(gè)月的時(shí)間,窯尾煙囪又開始冒灰,而且日趨嚴(yán)重,除塵器維護(hù)相關(guān)人員不得不再次面臨同樣的窘境。從陸續(xù)拆下的破損濾袋發(fā)現(xiàn),與以前P84濾袋破損規(guī)律比較接近,起初也是靠近袋室的兩側(cè),同時(shí)全部濾料逐漸變成紅褐色,強(qiáng)度也大幅度下降,隨后便發(fā)生各位置濾袋的破損。常常由于排放超標(biāo)不得不停窯檢修除塵器。為了再次找出問題的原因,樣品濾袋也多次送有關(guān)單位和機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。與上一次相同,除塵器的壓差也在急速上升,由于壓差的升高,導(dǎo)致窯內(nèi)沒有足夠的負(fù)壓,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)的產(chǎn)質(zhì)量。
諾梅克斯濾料的性能當(dāng)然也再次成為分析濾袋失效的關(guān)鍵因素之一,我們不妨也對(duì)諾梅克斯作一些簡(jiǎn)單的了解。諾梅克斯在實(shí)驗(yàn)室條件下連續(xù)工作溫度200℃,瞬時(shí)耐溫220℃。易水解,抗酸性能較差。當(dāng)酸性氣體比如SOx或NOx等含量達(dá)到一定量時(shí),諾梅克斯纖維就會(huì)急速退化,并且加速其水解。圖3為諾梅克斯濾料在一定溫度下受SO2侵蝕后的強(qiáng)度曲線圖。
經(jīng)多家單位及機(jī)構(gòu)對(duì)失效諾梅克斯濾袋樣品的分析發(fā)現(xiàn),除最初有部分濾袋為機(jī)械磨損失效,大部分濾袋強(qiáng)度大幅下降,主要為水解,以及SO2侵蝕。由于濾料深層基本被粉塵堵死,其透氣率也極低,因此造成除塵器系統(tǒng)壓差居高不下。
為了盡快擺脫排放等問題對(duì)生產(chǎn)的影響,用戶先后邀請(qǐng)了多家濾料供應(yīng)廠商對(duì)該工況進(jìn)行分析比較,同時(shí)也對(duì)各種不同材料的濾料進(jìn)行了物理化學(xué)性能的比較。
為了解決除塵器壓差高的問題,決定使用具有表面過濾功能的覆膜濾料,而不再使用以前易導(dǎo)致深層堵塞的普通濾料。普通濾料的深層過濾,由于主要依靠初始粉餅實(shí)現(xiàn)過濾,并且粉塵逐漸滲入濾料的深層難以清灰,極易造成濾料的堵塞。而覆膜濾料依靠的是表面一層極光滑的薄膜實(shí)現(xiàn)過濾,這層薄膜的孔隙連續(xù)均勻,而且非常致密,粉塵無法滲入深層,不會(huì)對(duì)透氣率產(chǎn)生影響。由于其表面光滑憎水,粉塵很難粘附,清灰容易,因此在使用過程中能始終保持較低的運(yùn)行壓差。
基料則選擇耐溫更高,抗化學(xué)性能佳的玻纖料。玻纖連續(xù)工作溫度達(dá)260℃,瞬間耐溫288℃,且耐水解,不氧化,抗酸性能好。
覆膜玻纖濾袋投入使用后,技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的運(yùn)行條件,對(duì)噴吹系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行了一些優(yōu)化?,F(xiàn)各方面的運(yùn)行參數(shù)都很理想,除塵器壓差比以前大幅度下降,在過濾風(fēng)速達(dá)到1.19m/min的條件下,一直保持在1500~1600Pa。
盡管如此,以前袋室兩側(cè)部分的過早破損在某些袋室依舊發(fā)生,為了查出局部位置發(fā)生濾袋破損的真正原因,相關(guān)技術(shù)人員深入灰斗底部,觀察發(fā)現(xiàn)問題所在,并提出局部整改方案。經(jīng)過對(duì)所發(fā)現(xiàn)問題的整改,類似問題再也沒有發(fā)生。同時(shí)對(duì)使用中的濾袋進(jìn)行了分析檢測(cè),使用將近一年后強(qiáng)度和透氣性均保持較好的狀態(tài)。
如今排放污染的問題未再發(fā)生,而且除塵器的運(yùn)行阻力也很理想,從濾袋的檢測(cè)分析結(jié)果推測(cè)其使用壽命完全可以超過預(yù)期。
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TQ172.688.3
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1001-6171(2010)05-0108-02
2010-01-13;編輯:趙 蓮