□□劉繼彬
脫硫石膏完全代替天然石膏作水泥緩凝劑的應(yīng)用
Using Desulfogypsum as Setting Retarder instead of Natural Gypsum
□□劉繼彬
從2008年6月至2010年6月,我公司使用脫硫石膏已近兩年,使用效果良好,現(xiàn)將使用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下。
由于脫硫石膏含水量大,水分一般在15%~25%左右,在運(yùn)輸儲(chǔ)存過(guò)程中,易粘結(jié)和堵塞,入庫(kù)后由于粒度小,具有黏性和可壓縮性,常使料倉(cāng)底部的脫硫石膏被壓實(shí)和變硬,甚至結(jié)塊,造成下料困難,無(wú)法計(jì)量,嚴(yán)重情況下要停磨處理。為了保證下料持續(xù)穩(wěn)定,經(jīng)過(guò)兩年的實(shí)踐,我公司從以下途徑解決了下料不穩(wěn)的問(wèn)題:
(1)半干法脫硫工藝在煙氣脫硫時(shí)加水量可控,通過(guò)和電廠協(xié)商溝通,制定嚴(yán)格的加水制度,在脫硫時(shí)將脫硫石膏的水分控制在15%以下。
(2)運(yùn)輸進(jìn)廠的脫硫石膏要有一個(gè)穩(wěn)定的堆場(chǎng)區(qū)域,儲(chǔ)存量在一周左右,以達(dá)到“先進(jìn)廠的先用,后進(jìn)廠的后用”,且在堆廠儲(chǔ)存中用鏟車(chē)直接推起,不能有碾壓現(xiàn)象。
(3)完善脫硫石膏的配料系統(tǒng),消除阻塞現(xiàn)象。
a設(shè)計(jì)了脫硫石膏的配料系統(tǒng),由庫(kù)底配料改為大鋼板倉(cāng)配料。大鋼板倉(cāng)的上部外形尺寸為5m×4.5m× 3.1m,容量為20t,兩臺(tái)水泥磨1h用6t脫硫石膏,采取少入料、勤入料的措施,脫硫石膏每3h用裝載機(jī)入一次料。
b大鋼板倉(cāng)料倉(cāng)的錐部角度均不小于80°,加大加長(zhǎng)了下料口,下料口尺寸為4m×0.8m,防止脫硫石膏的沉積。
c在倉(cāng)內(nèi)壁和下料口內(nèi)壁裝防粘塑料板,增大脫硫石膏的下滑速度。
d下料口外壁安裝電打振動(dòng)器,下料口皮帶輸送上方安裝攝像頭監(jiān)控器,中控室水泥磨操作員通過(guò)監(jiān)控器觀察脫硫石膏的下料情況,一旦發(fā)現(xiàn)脫硫石膏斷料,及時(shí)開(kāi)啟振打裝置或用對(duì)講機(jī)呼叫巡檢人員處理,以確保脫硫石膏持續(xù)下料。
e梯形大鋼板倉(cāng)下來(lái)的料通過(guò)皮帶輸送機(jī)輸送到配料皮帶秤上方的小鋼板倉(cāng),小鋼板倉(cāng)容量為1t,起斷料后的緩沖作用,大鋼板料倉(cāng)一旦阻料,在清堵的同時(shí),小鋼板料倉(cāng)可繼續(xù)供料。
表1 脫硫石膏、熟料和天然石膏的化學(xué)分析,%
表2 熟料的礦物組成,%
表3 用石膏和脫硫石膏生產(chǎn)的普通硅酸鹽水泥
表4 用石膏和脫硫石膏生產(chǎn)的普通硅酸鹽水泥、高抗硫酸鹽硅酸鹽水泥
f皮帶輸送機(jī)與配料皮帶秤為聯(lián)鎖裝置,皮帶輸送機(jī)的流量可自動(dòng)依據(jù)皮帶配料秤的流量調(diào)整轉(zhuǎn)速,防止小鋼板料倉(cāng)斷料或遺料。
g今年1號(hào)和2號(hào)水泥磨進(jìn)行了輥壓機(jī)改造,為了消除脫硫石膏對(duì)打散機(jī)的打撒分離效果,脫硫石膏不經(jīng)過(guò)打散機(jī)直接通過(guò)長(zhǎng)運(yùn)輸皮帶從磨頭加入。
從2008年6月開(kāi)始,公司先后在生產(chǎn)P.O42.5R、P.O42.5、P.C32.5R和P.C32.5水泥時(shí)用脫硫石膏完全代替天然石膏作水泥緩凝劑,脫硫石膏、熟料和天然石膏的化學(xué)分析見(jiàn)表1,熟料的礦物組成見(jiàn)表2,生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
從表3看出,經(jīng)過(guò)一年多的使用,用脫硫石膏生產(chǎn)P.O42.5R、P.O32.5R水泥,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)對(duì)水泥的性能和品質(zhì)指標(biāo)產(chǎn)生不良影響,水泥強(qiáng)度受到的影響較小。
從2009年9月份起,在生產(chǎn)P.O52.5R、P.O52.5和P.HSR42.5水泥時(shí),也改用脫硫石膏,生產(chǎn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
從表4看出,經(jīng)過(guò)10個(gè)月的使用,用脫硫石膏生產(chǎn)P.O52.5R、P.HS42.5水泥,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)對(duì)水泥的性能和品質(zhì)指標(biāo)產(chǎn)生不良影響,水泥強(qiáng)度受到的影響較小。
通過(guò)對(duì)一些客戶和重點(diǎn)工程工地進(jìn)行回訪,他們配制的各種等級(jí)的混凝土和砂漿與使用天然石膏的水泥比較,無(wú)論是水泥的性能指標(biāo)還是品質(zhì)指標(biāo)都沒(méi)有異?,F(xiàn)象,現(xiàn)在我公司生產(chǎn)的所有品種、強(qiáng)度等級(jí)的水泥全部用脫硫石膏代替天然石膏作為水泥緩凝劑。
按照水泥中緩凝劑平均配比4.5%計(jì)算,2008年使用天然石膏單價(jià)47元,現(xiàn)在脫硫石膏進(jìn)廠單價(jià)22元(水分15%),單位水泥石膏成本下降0.95元。改造增加一套脫硫石膏入料裝置,投資23萬(wàn)元,淘汰了石膏破碎系統(tǒng),減少了石膏破碎環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn),消除了破碎石膏過(guò)程的粉塵污染。綜合控制磨內(nèi)水分,還起到了降低入磨石膏粒度、減少靜電聚集糊球、降低磨內(nèi)溫度的多重作用。按年產(chǎn)水泥100萬(wàn)噸計(jì)算,可產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益95萬(wàn)元,提高廢渣利用比例4.5個(gè)百分點(diǎn)。
我公司采用脫硫石膏全部代替天然石膏生產(chǎn)水泥取得成功,節(jié)能減排效果明顯,提高了資源綜合利用水平,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
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