朱宗仕
(甘肅省武威市涼州水利電力工程局 733000)
水工建筑物和公路橋梁工程,建于沖積層河床之上的比較多。怎樣增強(qiáng)沖積層地基承載力,縮短施工工期,改善施工條件,節(jié)約資金,是施工建設(shè)方經(jīng)常遇到的一個問題,也是設(shè)計單位多年來研究解決的一個課題?;A(chǔ)壓漿是可行的方法之一。以往的壓漿,主要在巖石基礎(chǔ)上進(jìn)行,其目的:一是改善地基的力學(xué)性質(zhì),使地基均質(zhì)化;二是降低地基滲透性能,以形成有效的防滲帷幕。本次壓漿試驗,是在上述目的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步分析研究沖積層地基的可灌性,驗證壓漿后加固體的抗沖刷能力,獲取適于該基礎(chǔ)的壓漿施工參數(shù),從而有效地防止基礎(chǔ)受到地下徑流破壞后引起的不均勻沉陷,為類似工程設(shè)計與施工提供經(jīng)濟(jì)可行的依據(jù)。
峽口大橋,位于甘肅省與青海省交界的大通河上,其主體為兩孔40m預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土簡支粱式公路橋。橋址處河床縱坡5%,設(shè)計洪水流量1700m3/s,設(shè)計流速5.9m3/s,設(shè)計水深4.5m。河床由漂石、卵石、礫砂層組成,透水性較大,覆蓋層厚度25m以上,容許承載力260kPa,顆粒成分為片麻巖、花崗巖、石英巖等。
主要有300型地質(zhì)油壓鉆2臺,250/B50三缸往復(fù)單作用泥漿泵2臺,雙軸立式400L砂漿攪拌機(jī)1臺,雙層旋式200L水泥漿拌和桶2付,移動式空壓機(jī)1臺。另備配套鉆桿、鉆頭、油壓表、膠管若干件。
本次壓漿,根據(jù)其實驗?zāi)康?,結(jié)合峽口大橋壓漿試驗與基礎(chǔ)施工必須在枯水期進(jìn)行的實際情況。于當(dāng)年11月,在河床中心修筑草袋圍堰,將中間一個橋墩四周圈圍。試驗前參考以往在砂卵石地層防滲帷幕壓漿方面的經(jīng)驗,經(jīng)分析,確定沿開挖區(qū)周邊布設(shè)實驗孔4組。一方面將實驗孔作為環(huán)形垂直防滲帷幕孔利用,另一方面在開挖橋墩基礎(chǔ)時,便于現(xiàn)場取樣,驗證壓漿成果,獲取沖積層抗沖刷能力的第一手資料。
試驗孔的布設(shè)如下圖所示。共設(shè)單排試驗孔13個(其余為帷幕孔)??拙喾謩e取 1.5m、1.75m、2m、2.5m四種,各孔距中墩開挖邊線均為2m,孔分兩序,白圈為I序孔,實心黑點為Ⅱ序孔。壓漿時先鉆灌I序孔,后鉆灌Ⅱ序孔,最后鉆取4個檢查孔(A、B、C、D四點+號位置)進(jìn)行壓水試驗,試驗樣品也從檢查孔的位置掏取。根據(jù)地質(zhì)報告,河床6m以下滲流量銳減,故孔深設(shè)計為6m,試驗樣品在河床地面以下4m處掏取。
試驗選定的河床地層具有如下特點:
a.漂卵石層孔隙大,可灌性好,粘度大的漿液可以壓入。
b.在動水作用下灌漿,為減少流失量,漿液須有速凝性質(zhì)。
c.山區(qū)河流,地下水流速大,對河床沖刷力也較大,漿液凝固后須有足夠的強(qiáng)度。
試驗孔布設(shè)圖(單位:m)
d.吃漿量大,要求壓漿材料必須價廉易得。
根據(jù)這些特性,選擇適宜于本次試驗的四種漿液配方,見下表。經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面綜合比較,現(xiàn)場反復(fù)實驗分析確定:當(dāng)?shù)貙泳o密時,用水泥漿摻早強(qiáng)劑作為壓漿材料;當(dāng)孔隙大,地基可灌性好時,用水泥砂漿摻早強(qiáng)劑,再加少量氯化鈣速凝劑作壓漿材料,壓漿用砂為大通河細(xì)砂,細(xì)度模數(shù)在1.7~2.1之間。水泥為窯街礦務(wù)局水泥廠425號普通水泥,早強(qiáng)劑選用青海Ⅱ型。
漿液性能必須適應(yīng)地基的具體特性,并隨地層的變化和吃漿量及時調(diào)整。確定配比前,首先對河床地層取樣進(jìn)行了顆粒分析和孔隙直徑測定,根據(jù)地基土顆粒級配和滲透系數(shù),確定出各種漿液的使用范圍。經(jīng)分析比較,本次試驗得出水泥漿的最佳水灰比為 l~0.8,配合比3∶100(即外加劑為水泥重量的3%);水泥砂漿的最佳配合比為水泥∶水∶砂=l∶0.8∶l,青海 Ⅱ 型早強(qiáng)劑為水泥重量的3%,氯化鈣速凝劑為水泥重量的1%。當(dāng)然,這只是壓漿正常情況下的主要配比,一般壓漿漿液濃度變換遵循由稀到稠的規(guī)律,當(dāng)吃漿量大幅度降低時再變稀。本次試驗中,當(dāng)吃漿量很小時,亦用水灰比2∶1的純水泥漿灌注。
采用自上而下、分段鉆孔、分段壓漿的辦法交替進(jìn)行,每段長度1.5~2m,并逐次降低漿液粘性;當(dāng)大孔隙被充填后,用可灌性較好的漿液沖填小孔隙。其主要工序如下。
用300型油壓鉆、75~108mm巖芯管安裝合金鉆頭鉆進(jìn),用水作循環(huán)液。地層太松散時,用泥漿加純堿固壁。遇大漂石則用鋼砂鋼粒鉆進(jìn)。
參照以往水庫大壩河床砂礫石層壓漿的取值標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)現(xiàn)場試壓后略作調(diào)整,其計算公式為
壓漿漿液配比表
式中I——覆蓋層灌漿壓力,本試驗等于零;
m——河床以下每增加lm深度所允許增加的壓力值,本試驗取5kPa;
Z——地下任意一點到河床表面的厚度;
P——地下任意一點所需要的灌漿壓力。
施工順序為:鉆孔→清洗→壓漿??紫赌嗤翛_洗與不沖洗,直接影響壓漿質(zhì)量的好壞。本次試驗進(jìn)一步觀察到,沖洗泥土的效果與水量及沖洗時間有很大關(guān)系。如果水量太小,時間又短,鉆孔四周沒有堵塞的孔內(nèi)僅能在短時間內(nèi)上冒泥水,效果就不太好。沖洗的水量應(yīng)以滿足相鄰孔內(nèi)不間斷地冒出泥水為宜,沖洗的時間視冒出泥水的渾濁情況而定,一般沖洗lh上,以回水澄清、耗水量穩(wěn)定為宜。沖洗壓力為灌漿壓力的70%,壓漿前需進(jìn)行壓水試驗,以確定地層單位吸水量。壓水試驗選用壓力一般為200~300kPa,松散地層略減。加水計量用兩個水表:一個在進(jìn)口,計總進(jìn)水量;另一個在回水口,計地層出水量。兩數(shù)之差即是地層吸水量。通過試驗所求得的單位吸水量在0.06~0.2L/(min.mm)之間。
本工程采用單栓塞循環(huán)法壓漿。在制漿棚內(nèi)制漿,按最佳水灰比在水泥漿攪拌筒上層以旋轉(zhuǎn)方式加水,由料臺導(dǎo)管中加灰,攪拌5~15min放至下層,由灌漿泵通過壓漿管路壓入各漿孔。
當(dāng)?shù)谝欢毋@孔清洗完畢后,應(yīng)先進(jìn)行“內(nèi)封頂式”的壓漿,使表層漂卵石形成一層比較平整密實的硬殼,以增加上部覆蓋重,防止?jié){液冒出地面。表層壓漿厚度l~1.5m,灌漿壓力150kPa左右。其壓力控制以不大量串冒漿為宜。每孔在最后一段壓漿完畢后,將壓漿栓塞提到套管下口以上1.5m。用水灰比0.8的砂漿進(jìn)行填壓式灌注,使?jié){液慢慢沉淀、壓實,拔出套管后,立即用砂漿將空隙部分填實。
記載各孔各段孔徑、壓漿時間、吸漿量、水灰比、漿液配比及濃度變化、工作壓力、單位吸水量及串冒漿情況,以及地層巖芯取樣、壓漿完成后的壓水試驗等情況,并整理成表,作為試驗成果。其資料整理按規(guī)范要求進(jìn)行。
壓漿完畢3星期后,對中墩開挖區(qū)開始垂直掏槽開挖,并在上圖中A、B、C、D四處掏取試塊,對試塊及加固體全面檢測研究。結(jié)果如下:
a.漂卵石地層經(jīng)壓漿后,已固結(jié)成一道環(huán)形防滲帷幕體。滲透系數(shù)從灌漿前的 6×10m/s降低到 3×10-4~4×10-5m/s之間;
b.各孔漿液有效擴(kuò)散半徑為1.75~2.0m,擴(kuò)散的形狀近似圓形,灌注質(zhì)量良好,容重可達(dá)2.3t/m3。
c.A、B、C、D四處掏取的樣品,經(jīng)過30天 齡期,進(jìn)行了無側(cè)限抗壓強(qiáng)度測定。其結(jié)果為:孔距1.5m的A點,PA=6230kPa;孔距1.75m的B點,PB=5520kPa;孔距2.0m處的C點,Pc=3900 kPa;孔距 2.5m處的D點,PD=2820kPa。從強(qiáng)度試驗和掏挖觀測還發(fā)現(xiàn),漿液在底層中雖然均勻分散,但仍不是均質(zhì)的。即在灌注孔附近的加固體強(qiáng)度要大些,距灌注孔遠(yuǎn)的部位強(qiáng)度要低一些,孔隙大、含泥量小的部位強(qiáng)度較高。經(jīng)初步分析研究,以1.75m為最佳孔距,其抗壓強(qiáng)度為壓漿前的2.2倍。
d.抗沖刷能力試驗。用泥漿泵壓清水造成高速水流對孔距1.75m的B點進(jìn)行沖刷,泵的壓力為800kPa,泵量:166s壓 入l00L清水,沖洗管直徑6mm,水流流速21.5m/s,沖洗管正對加固體約0.5m,經(jīng) 5~10min沖刷后,加固體未出現(xiàn)明顯破壞,由此可以認(rèn)為加固體質(zhì)量能滿足防止水流沖刷的要求。
以孔距1.75m的一組4個試驗孔為研究對象。根據(jù)壓漿記錄計算出:加固lm3地層需灌注160L左右漿液,造價106元(包括鉆孔),約為同體積混凝土造價的1/3,以此結(jié)果應(yīng)用于本橋右岸橋臺基礎(chǔ)進(jìn)行壓漿前后的經(jīng)濟(jì)效益比較。壓漿前,右岸橋臺基礎(chǔ)設(shè)計埋深10m,臺基座混凝土長9m,寬6.5 m;臺兩側(cè)擋墻基礎(chǔ)深4.5m,長為20m,寬為2.5m。壓漿后,臺深可減少3m,長為8m,寬為6m;臺兩側(cè)擋墻基礎(chǔ)深減至2m,共減少150號混凝土410m3,節(jié)省資金13.2萬元。漂卵石開挖由擴(kuò)大開挖變?yōu)橹绷㈤_挖,減少開挖量900m3,節(jié)省造價4.6萬元。且由于滲流量減少,節(jié)省坑壁支護(hù)材料及排水機(jī)械臺班費6.5萬元;采用壓漿方案所增加的費用為壓漿加固體880m3,造價9.3萬元。壓漿后共節(jié)省資金 18萬元,占該橋臺基礎(chǔ)總造價的28%;而且降低了基礎(chǔ)開挖時存在的排水及支護(hù)困難,減少了工程量,提高了施工效率,縮短了工期,施工安全可靠。
本次試驗研究表明:河床沖積層壓漿可以用來解決一些復(fù)雜的地基難題,可以有效防止地下徑流引起的抗沖刷破壞,它在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩個方面均優(yōu)越于其它施工方案。對于滲透性較大的河床砂卵石、漂卵石等沖積層,用壓漿法進(jìn)行加固,并能滿足抗沖刷要求。