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青銅峽水電站大壩消缺及改造工作回顧

2010-07-03 10:24趙惠琴
大壩與安全 2010年2期
關(guān)鍵詞:青銅峽廊道防水層

趙惠琴

(黃河電力測試科技工程有限公司,寧夏青銅峽751601)

1 定檢概況

青銅峽水電站在三次大壩安全定期檢查工作中,積極開展大壩缺陷治理,做了大量卓有成效的工作,取得了顯著的成績,確保了大壩的正常運用。

1.1 第一次定檢

青銅峽大壩首次定檢于1988年5月開始,1991年1月完成。首次定檢全面總結(jié)了大壩運行情況,對混凝土大壩的防洪標(biāo)準(zhǔn)、抗滑穩(wěn)定、壩基應(yīng)力、地質(zhì)條件進(jìn)行了設(shè)計復(fù)核;對大壩變形監(jiān)測資料進(jìn)行了分析研究;現(xiàn)場測試了大壩混凝土強度和碳化深度;對壩基滲流水質(zhì)做了化學(xué)分析;對大壩裂縫和平壓水箱做了深入研究。專家組大壩安全評價結(jié)論為:“大壩壩基工作良好;泄水消能設(shè)施基本正常;經(jīng)復(fù)核大壩抗滑穩(wěn)定和壩基應(yīng)力均能滿足現(xiàn)行規(guī)范要求;近壩庫岸無滑坡涌浪威脅。但由于電站壩段裂縫破壞了壩體整體性,平壓水箱伸縮銹蝕嚴(yán)重,難以長期安全運行,評定青銅峽大壩為病壩”。

1.2 第二次定檢

青銅峽大壩第二次定檢于1997年1月開始,1997年12月完成。第二次定檢對大壩運行進(jìn)行了全面總結(jié),組織了細(xì)致的現(xiàn)場檢查,對首次定檢以來的大壩補強消缺進(jìn)行了評價,同時進(jìn)行了多項設(shè)計復(fù)核、測試、研究工作,對大壩裂縫、平壓水箱、壩基地質(zhì)、水庫設(shè)障等重要問題進(jìn)行了深入分析,提出了土壩、蝸殼、3號胸墻設(shè)計復(fù)核、西導(dǎo)墻安全分析、大機進(jìn)水口工作閘門靜應(yīng)力測試、閘門啟閉力測試、泄洪閘和泄水管工作性態(tài)研究、鋼結(jié)構(gòu)檢驗、24號和25號壩段固結(jié)灌漿、開關(guān)站工程地質(zhì)、大壩監(jiān)測資料分析、內(nèi)觀儀器鑒定、“三大條”裂縫處理方案等專題報告。專家組大壩安全評價結(jié)論為:“青銅峽大壩泄洪能力可宣泄重現(xiàn)期1 000年以上的洪水;混凝土壩和右岸土壩抗滑穩(wěn)定和結(jié)構(gòu)強度均能滿足規(guī)范要求;壩基帷幕工作正常,揚壓力系數(shù)低于設(shè)計值0.35;24號和25號壩段壩基斷層破碎帶已進(jìn)行了固結(jié)灌漿;大壩變形符合一般規(guī)律;閘門及啟閉機工作正常,強度和變形均符合現(xiàn)行規(guī)范要求;順壩軸線方向的混凝土‘三大條’裂縫雖然破壞了大壩的整體性,但分析核算,不影響大壩的穩(wěn)定性;電站壩段3號胸墻和蝸殼頂板的裂縫,經(jīng)分析計算,結(jié)構(gòu)強度可滿足現(xiàn)行規(guī)范要求;經(jīng)檢查測試,平壓水箱可以繼續(xù)安全運行。評定青銅峽大壩為正常壩”。

1.3 第三次定檢

青銅峽大壩第三次定檢于2005年8月開始,2007年4月完成。第三次定檢主要對擋水建筑物(閘墩式電站機組壩段和左、右岸混凝土重力壩段)和土壩、泄水建筑物(泄洪閘、溢流表孔、泄水管和灌溉孔)、渠首灌溉工程(河?xùn)|高干渠和總干渠、河西總干渠)、各泄水建筑物的閘門及啟閉機、大壩安全監(jiān)測設(shè)施、下游消能防護(hù)設(shè)施、近壩庫岸進(jìn)行了現(xiàn)場檢查,進(jìn)行了平壓水箱和水工鋼閘門安全檢測與復(fù)核、壩體混凝土強度和耐久性檢測與分析、廠房結(jié)構(gòu)動力測試與分析等專項檢查,專家組對大壩防洪、結(jié)構(gòu)、穩(wěn)定、消能、防滲、運行、監(jiān)測等專項研究成果進(jìn)行了分析論證。專家組大壩安全評價結(jié)論為:“青銅峽大壩雖然部分存在一定的缺陷,但總體上尚能滿足運行要求,大壩工作狀況基本正常,評定青銅峽水電站大壩為正常壩”。

2 大壩補強消缺及技術(shù)改造工作

青銅峽水電站大壩首次定檢評定為病壩后,原寧夏電力局和青銅峽水電廠非常重視病壩的治理工作,1991年起就著手制定消缺治理方案,開展了大量卓有成效的實驗研究工作,采取了相應(yīng)的工程措施。第二次定檢中,又重點對金屬結(jié)構(gòu)、水下設(shè)施及大壩運行中存在的其它問題進(jìn)行了更進(jìn)一步的分析計算和復(fù)核工作。第三次定檢后,重點對水工建筑物及水位壓差系統(tǒng)進(jìn)行了更新改造。

2.1 24 號、25 號壩段基礎(chǔ) F5、F6斷層固結(jié)灌漿

施工時F5、F6斷層采用混凝土塞處理,曾先后進(jìn)行過5次固結(jié)灌漿,本次處理的目的是檢查性固結(jié)灌漿。采用孔距3~5 m,共布15孔,自上而下分段灌漿,平均單位注入水泥量6.21 kg/m,鉆孔進(jìn)尺589.97 m。灌漿后,提高了壩體的整體性,壩基整體承載能力滿足安全要求。

2.2 大壩變形監(jiān)測設(shè)施改造

1992年審查通過了 《青銅峽大壩外部變形觀測系統(tǒng)改造工程可行性研究》,1993年完成設(shè)計,1994年施工,1995年投入運行。主要增設(shè)了壩頂和基礎(chǔ)廊道引張線、6條倒垂線、3條正垂線和西導(dǎo)墻變位計,共56個測點投入自動化在線監(jiān)測。

1995年底恢復(fù)和完善了大壩左右岸繞壩滲流觀測孔,同時完成了內(nèi)觀儀器的率定以及揚壓力掃孔和監(jiān)測設(shè)備更新試驗。

2006年對氣象觀測進(jìn)行了自動化改造,實現(xiàn)了溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、降雨量、氣壓的實時監(jiān)測,數(shù)據(jù)入庫率100%,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

2007年3~6月對青銅峽水電站一等水準(zhǔn)網(wǎng)進(jìn)行了改造。設(shè)計確定高程控制網(wǎng)一級布設(shè)共由4個水準(zhǔn)環(huán)組成,水準(zhǔn)網(wǎng)布設(shè)點位21個,對測點進(jìn)行開挖、造埋,所有高程控制網(wǎng)點均埋設(shè)永久性水準(zhǔn)點標(biāo)石,制作水準(zhǔn)點測點保護(hù)蓋以保護(hù)測點。對高程控制網(wǎng)進(jìn)行施測,平差后各項指標(biāo)滿足設(shè)計要求,對水準(zhǔn)網(wǎng)測量成果進(jìn)行分析,雙金屬標(biāo)基點EL01(鋼)、EL01(鋁)滿足一等水準(zhǔn)測量精度要求,可作為青銅峽水電站監(jiān)測工作高程控制的水準(zhǔn)基點。

2007年9~11月對青銅峽水電站繞滲孔進(jìn)行了掃孔恢復(fù)。對13個繞滲孔進(jìn)行掃孔,重新安裝套管,其中11孔安裝GK-4500S傳感器,河?xùn)|4孔(YR1、YR2、YR3、YR4),河西 7 孔(河西 6、河西 9、ZK1、ZK5、ZR7、ZR8、ZR9),河西 1、河西 5 采用人工觀測。通過自動化與人工比測數(shù)據(jù)分析來看,最大差值為0.14m,發(fā)生在ZK1測點,最小差值為 0.02 m,發(fā)生在河西6測點,符合自動化安裝精度要求。

2.3 大壩裂縫處理

2.3.1 電站壩段“三大條”裂縫處理

“三大條”裂縫處理以防滲堵漏為主、適當(dāng)考慮補強作用為原則,采用對裂縫表面進(jìn)行封閉、縫內(nèi)低壓灌漿、縫面加設(shè)防水層的處理措施,方案要點如下。

(1)裂縫內(nèi)部進(jìn)行化學(xué)灌漿。灌漿采用負(fù)壓灌漿的新技術(shù),灌漿材料選用具有良好可灌性、較高強度和較好變形性能的PMMA/PU互穿聚合物網(wǎng)絡(luò)復(fù)合物,灌漿壓力控制在0.3 MPa以內(nèi)。

(2)裂縫表面防水層選用抗拉強度高、扯斷伸長率較高的橡皮作為主體材料,用氯丁膠與環(huán)氧砂漿粘貼。橡皮接頭部位及形狀不規(guī)則部位采用抗?jié)B、抗脹、抗凍融、熱穩(wěn)定性等指標(biāo)較好的PU密封膏粘貼。

裂縫防滲施工中,對高程1 140.00 m以上裂縫張開區(qū)及5號機蝸殼內(nèi)裂縫均按照以上方案處理;泄水管內(nèi)裂縫經(jīng)調(diào)查試驗,裂縫已濕脹閉合,只進(jìn)行表面環(huán)氧封閉處理。

2.3.2 機組壩段3號胸墻裂縫處理

3號胸墻裂縫處理主要以防滲為主,堵塞滲漏通道,防止鋼筋進(jìn)一步銹蝕,采用3道防滲漏措施。

第一道:通氣孔防滲層。封閉蝸殼通氣孔內(nèi)的裂縫和預(yù)制混凝土管接合部位的環(huán)形縫。為防止裂縫灌漿時漿液從通氣孔外漏,2~7號機通氣孔防滲漏采用孔內(nèi)噴涂聚醚型彈性聚氨脂,形成防水層;1號機由于通氣孔直徑只有385 mm,在通氣孔內(nèi)預(yù)先安裝一對橡膠筒,內(nèi)筒分段充水,外筒與孔壁間分段灌入環(huán)氧漿液,最后在橡膠筒內(nèi)筒充滿水,外筒與孔壁間灌入的環(huán)氧漿液在有壓條件下固化后形成防水層,起防水作用。

表1 青銅峽水電站“三大條”裂縫處理情況Table 1 :Treatment of the three cracks of Qingtongxia dam

表2 青銅峽水電站3號胸墻裂縫處理情況Table 2 :Treatment of the cracks on the third parapet of Qingtongxia dam

第二道:裂縫內(nèi)化學(xué)灌漿。開度較大的跨中東、西兩條裂縫采用LW水溶性聚氨脂灌漿,開度較小的中墩裂縫及水平施工縫采用粘度較小的NKY-3或甲氰凝灌漿材料。施工時灌漿壓力按0.3MPa控制。

第三道:胸墻表面做防水層。作為裂縫滲水的又一道防線,表面防水層的施工方法為:表面鑿槽后抹環(huán)氧砂漿層,在砂漿層上刷伸縮性好、粘結(jié)強度高的彈性聚氨脂,表面再抹一層環(huán)氧砂漿保護(hù)層。

2.3.3 大廊道裂縫處理

從1997年開始,青銅峽水電廠與湖南冷水江市湘防實業(yè)總公司共同制定了廊道裂縫、伸縮縫漏水處理方案并由湘防實業(yè)總公司施工。該方案采用排堵結(jié)合的辦法,即先沿縫鑿槽,在槽內(nèi)埋設(shè)引水管,將水引向廊道內(nèi)的排水溝,然后在引水管外做三道防水層至與墻面平齊,其中第一道防水層為防水寶和堵漏靈,第二道防水層為橡膠止水帶,最外一道為BW止水膏,最后用防水粉做墻面粉刷。廊道防滲工程分兩期,第一期為基礎(chǔ)灌漿廊道和大廊道的豎井 (位置分別在1號機和8號機),1997年6~8月施工。同年9月,用同樣的方法處理了交通廊道的6條伸縮縫,具體是7號機2條,1號、2號、4號、8號機各1條。第二期工程為河?xùn)|觀測廊道和河西小廊道,于1998年處理完畢。

2.4 平壓水箱防腐處理

平壓水箱防銹蝕采用金屬保護(hù)層法,在水箱內(nèi)壁、伸縮縫和支撐件上噴涂300 μm厚的鋅,并在其上再噴涂四道氯磺化聚乙烯樹脂作為表面覆蓋層。水箱外側(cè)水體pH值較高,對金屬結(jié)構(gòu)件防腐較為有利,水箱外壁銹蝕速度較慢,不做防銹蝕處理也能保證水箱長時間運行。

第二次大壩定檢后,根據(jù)專家組的建議,從1998年開始隨著機組大修,按第二次定檢專家組確定的維修方法對平壓水箱進(jìn)行了防腐處理。

2.5 水庫泥沙淤積情況

對于泥沙,青銅峽水電站大壩第一次定檢后,從1991年開始,采用汛期沙峰“穿堂過”,結(jié)合汛末沖庫拉沙方式進(jìn)行沖庫拉沙運用。即汛前制定相應(yīng)的排沙標(biāo)準(zhǔn),汛期根據(jù)預(yù)報,提前降低庫水位,泥沙入庫后,根據(jù)含沙量大小,選擇機組全?;虿糠滞C,開啟排沙底孔排沙,將泥沙盡可能多地排出庫外。汛末選擇有利時機,進(jìn)行一次機組全停、放空水庫的拉沙運用,在機組及泄水建筑物前形成一個沖刷漏斗,保證冬季及來年閘門、機組的正常運行,同時力爭控制水庫在年內(nèi)達(dá)到?jīng)_淤平衡或進(jìn)一步減淤。

表3 青銅峽水電站平壓水箱處理情況Table 3 :Anti-corrosion treatment for the water box at Qingtongxia hydropower station

2.6 泄水管底板補強處理情況

進(jìn)水口段:2000年12月~2002年4月,青銅峽水電站委托青島太平洋海洋工程有限公司對泄水管進(jìn)口段進(jìn)行水下修復(fù)工程施工。處理措施為首先對破損部位進(jìn)行定位,水下混凝土切割挖除,然后打錨筋,布設(shè)鋼筋網(wǎng),澆注水下聚合物混凝土(PBM樹脂混凝土)。對3號泄水管檢修門槽附近兩側(cè)閘墩上的2條4 m高的豎直向裂縫,采用了永久鋼襯立模、水下混凝土澆注工藝。

出口段和反坡段:第二次定檢后,結(jié)合機組A級檢修,1997~2008年分別對15個泄水管進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)所有泄水管底板表面砂漿層大面積麻面,局部有沖刷坑槽,鋼筋裸露,部分泄水管機中縫表層環(huán)氧砂漿和橡皮脫落,有滲水現(xiàn)象。根據(jù)破壞情況對泄水管底板進(jìn)行了修復(fù),坑洞較大部位打插筋與外露鋼筋焊接后,用環(huán)氧混凝土填充處理,沖刷麻面整體采用環(huán)氧砂漿抹面修復(fù)。

2.7 泄洪閘下游護(hù)岸補強加固

1982年對海漫以下部分拋填了780塊2 m3大的混凝土四面體,東擋12以下157 m范圍內(nèi)改為鋼筋混凝土護(hù)坡,1984年對東擋12以下80~110 m范圍內(nèi)鋼筋混凝土護(hù)坡坍塌部位拋填了6 000 m3鉛絲籠塊石進(jìn)行臨時加固。1995年、1999年和2005年檢查發(fā)現(xiàn),鉛絲籠塊石前端頭和位于河床的部位有局部坍塌,當(dāng)年就進(jìn)行了修復(fù)處理。

2.8 機組進(jìn)水口工作閘門及攔污柵改造

1996年對攔污柵的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)計。新設(shè)計攔污柵的主梁為箱型梁,提高了主梁的強度,柵條形式采用直條柵,柵條間距為265 mm,柵片厚度為16 mm,將下節(jié)底主梁下移470 mm,上下節(jié)分別加1主梁,拐角加節(jié)點板,每個主梁均是一個滑動支撐。本次設(shè)計直接將鎖錠設(shè)計在柵體上,去掉了原柵的加強斜撐,操作方便省力,給清污工作帶來了極大的方便,1997年先后委托銀川電力修造廠和劉家峽水工機械廠進(jìn)行制作更換,目前更換大機主柵9扇,副柵2扇,小機主攔污柵2扇,副柵1扇。

2000年,電站對進(jìn)工門進(jìn)行了重新設(shè)計,新設(shè)計的閘門與原閘門相比有以下不同:每套閘門設(shè)置2個充水閥和1個平衡梁、閘門自身設(shè)置了鎖錠、節(jié)與節(jié)之間設(shè)置了連接板、增加了強度,頂、側(cè)水封為一個整體框架水封。2000年先后委托河南三門峽水工機械廠和武漢大禹水工機械廠制作,2001~2006年8月逐年進(jìn)行更換,共計更換7扇。

2.9 右岸土壩安全復(fù)核

右岸土壩與重力壩相接,最大壩高約10 m。委托設(shè)計單位進(jìn)行了安全復(fù)核,土壩各項技術(shù)指標(biāo)均能滿足現(xiàn)行規(guī)范要求。

2.10 超聲波水位壓差系統(tǒng)技術(shù)改造

2008年對超聲波水位壓差系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造,提高了水庫調(diào)度的自動化水平。

3 結(jié) 語

1988~2007年,青銅峽大壩在日常檢查和年度詳查的基礎(chǔ)上進(jìn)行了三次定期檢查。通過定檢工作,從設(shè)計、施工及運行對大壩進(jìn)行了全面的設(shè)計復(fù)核與研究,對設(shè)備的運行狀態(tài)有了更清晰的了解和掌握,同時采取大量有效的工程措施進(jìn)行大壩補強消缺,保證了大壩的正常安全運行。

[1]青銅峽水電站大壩安全定期檢查資料縮寫匯編[R].

[2]寧夏青銅峽水電站大壩安全第三次定期檢查報告[R].

[3]青銅峽水電站第三次大壩定檢安全檢查資料匯編[R].

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