徐 燕,秦建華
(核電秦山聯(lián)營有限公司,浙江 海鹽 314300)
汽輪機油是電力系統(tǒng)中重要的潤滑介質,在汽輪機的軸承中起潤滑、冷卻、沖洗、減振、密封作用。
秦山第二核電廠(簡稱“我廠”)一臺600 MW的機組,汽輪機潤滑和密封系統(tǒng)用油量共為45 t汽輪機潤滑油。加上必需的備用油量,用油量就會更大。因此,需要運行汽輪機油具有各項良好的性能,汽輪機油質量的好壞,會直接影響汽輪機組的安全經(jīng)濟運行。這就要求我們能對汽輪機油的各項物理、化學性質進行分析,從而發(fā)現(xiàn)油質發(fā)生變化的原因,以便制定針對性的措施,確保汽輪機用油的品質。
我廠1號機組已經(jīng)運行6年左右,2號機組運行了4年左右,汽輪機油油質總體情況控制良好。但隨著機組運行年數(shù)的增加,機件設備磨損情況慢慢出現(xiàn)、油液本身也在不斷老化中,出現(xiàn)了一些油質異常狀況。
從2008年4月開始,1號機組汽輪機潤滑油(簡稱“1G G R”)出現(xiàn)顆粒度上升較快的現(xiàn)象:基本上是不到一個月,油液的顆粒度從規(guī)范值NAS 8級以內(nèi)上升到10級以上。2008年4至7月,顆粒度分析結果見表1,2007—2008年的1GGR潤滑油顆粒度分析結果及其趨勢見圖1。
表1 2008年4月至7月1GGR顆粒度(級)分析結果Table1 Analysis for 1 GGR particulate contamination during April~July 2008
發(fā)現(xiàn)問題后,油質監(jiān)督人員將監(jiān)督頻率由原先的3個月一次,改為2周一次。發(fā)現(xiàn)顆粒度超標,及時安排濾油。根據(jù)油質變化情況,適當調(diào)整取樣頻度。
我廠在線濾油采用的是PALL公司HVP-2703濾油機,可以過濾水分、顆粒度,顆粒度濾芯是5 μm的,運行人員每月定期啟動一次,每次運行4 d,啟動和停運時的油質一般不取樣監(jiān)測。離線濾油機是PALL公司PFC-8314濾油機,維修人員根據(jù)化學油質分析結果,在需要濾油時安排其啟動,可以過濾水分、顆粒度,顆粒度濾芯為3 μm?;瘜W人員根據(jù)國標GB/T 7596—2000關于運行汽機潤滑油的要求,對GGR潤滑油顆粒度每3個月取樣分析一次。此次顆粒度上升迅速的情況,以前從來沒有出現(xiàn)過,因此化學人員提高了監(jiān)督頻率,以便能及時確認和查找油系統(tǒng)的污染情況和來源。
顆粒度也就是顆粒污染濃度,監(jiān)測的是浸入油中,不溶于油的顆粒狀物質,如焊渣、氧化皮、金屬屑、砂粒、灰塵等。對于正常運行的油系統(tǒng)來說,其中的污染物的來源主要有兩個方面:一是系統(tǒng)外污染物通過軸封和各種孔隙進入;二是內(nèi)部產(chǎn)生的污染物,包括水、金屬磨損顆粒及油液氧化產(chǎn)物等。這些污染物都會降低GGR潤滑油的潤滑、抗泡沫等性能,可引起調(diào)速系統(tǒng)卡澀,機組轉動部位(軸承、軸瓦)的磨損,嚴重時會引起機組飛車等事故,嚴重地威脅機組安全運行。所以,汽輪機油運行中消除污染是必須進行的工作。
顆粒度異常升高可能的原因之一是設備內(nèi)部出現(xiàn)磨蝕,為此需要對異常油樣進行金屬含量分析。
為了確定金屬含量是否異常,2008年7月7日同時取樣分析運行中的2GGR油(顆粒度<8級且沒有出現(xiàn)顆粒度上升迅速的情況)、1/2GHE氫側密封油、GGR新油的金屬成分和含量與1GGR油作對比。具體分析結果見表2。
表2 汽輪機油金屬含量分析結果Table 2 Metal content analysis of turbine oil
從以上分析結果看,GGR新油的所有金屬含量都接近于零。而所有運行汽輪機油中Cu質量分數(shù)都在30 ppm(1 ppm=10-6)左右,其他金屬含量都很低,由于2GGR潤滑油沒有出現(xiàn)顆粒度異常升高的情況。因此,可以基本排除金屬含量高,即磨損導致1GGR潤滑油顆粒度升高迅速這一猜測。
鐵譜分析可通過觀察油中的微粒的形態(tài)、分布情況、大小、數(shù)量和表面形貌等特征,來判斷設備運動零部件的磨損狀態(tài)和部位。圖2至圖4是2008年7月7日的1GGR回油管潤滑油的鐵譜分析結果。方法是取50 mL樣品,用0.8 μm孔徑濾膜過濾,將過濾后得到的濾渣制成譜片,在鐵譜顯微鏡下觀察。分析結果表明油中有個別小尺寸金屬磨粒,少量小于320 μm的黏著磨粒,少量數(shù)十至數(shù)百微米的黑色氧化物、個別紅色氧化物和個別纖維等。由此可見,設備存在磨損,但是顆粒數(shù)不多,進一步證明磨損應該不是引起顆粒度異常上升的主要原因。
將1GGR回油管潤滑油和GGR新油及2GGR回油管潤滑油分別進行紅外光譜分析,然后組合到同一張圖上進行比較,發(fā)現(xiàn)3個樣品的特征光譜曲線幾乎完全重合。說明1GGR和2GGR運行潤滑油的基團幾乎沒有被改變,說明這二者的老化程度還不是很深,不應該是氧化產(chǎn)物引起顆粒度升高。具體情況見圖5。
目前,1GGR潤滑油的使用年限還不到6年,而一般汽輪機油的壽命為15~20年。為了確定油液的老化程度。對1GGR潤滑油進行了油質全分析,結果如表3。
從分析結果看,說明油液很健康,不存在油液老化產(chǎn)生氧化產(chǎn)物導致顆粒度升高迅速這一現(xiàn)象,即顆粒度升高不是油液本身老化所致。
從以上分析結果看,1GGR系統(tǒng)的設備磨損和油質老化都處于較正常的狀況,不是引起“顆粒度迅速升高”的主要原因,即排除了“迅速增加的顆?!眮碜杂谙到y(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生的污染物這一可能因素。因此,大量外界污染物進入1GGR系統(tǒng)的可能性較大。我們需要從查找系統(tǒng)的密封性,調(diào)節(jié)設備運行工況等方面入手,來查找原因。未查找到原因之前對主油箱、軸承周圍環(huán)境進行清潔,防止粉塵、機械雜質進入潤滑油系統(tǒng)。
在查找顆粒來源的過程中,產(chǎn)生了一些延伸問題,為了使設備用油更優(yōu)化,油質管理更完善,我們做了如下的工作和思考。
從鐵譜分析看,雖然磨損顆粒并不多。但是,油中確實存在一些大顆粒的磨損情況,也許會對汽輪機振動高產(chǎn)生貢獻,需要查找磨損部位,消除機組磨損狀況。
表3 2008年7月7日1GGR潤滑油油質全分析Table 3 Full analysis for the oiliness of 1GGR lubricant oil on 7 July, 2008
因此,對于此次GGR潤滑油Cu含量較高的現(xiàn)象,查閱了相關設備材料方面的資料,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)中主要是冷油器、GHE的交流和直流泵、汽輪機軸瓦、汽輪機軸瓦的外油擋、GGR001PO~010PO中有含銅材料。
(1)如果是冷油器中的材料磨蝕產(chǎn)生Cu,則在該處的所取樣品Cu質量分數(shù)會明顯高于其他部位樣品的Cu質量分數(shù)。但從表2的分析結果看,Cu質量分數(shù)在整個GGR油系統(tǒng)中是均勻分布的。因此,冷油器材料磨蝕的可能性不大。
(2)GHE的交流和直流泵中的軸瓦套材料全部為ZL-109,其主要成分為Si,具體成分見表4。
表4 ZL-109成分及其質量分數(shù)Table 4 ZL-109 composition and it mass fraction
與冷油器的情況相同,即G H E處的樣品的Cu質量分數(shù)與系統(tǒng)其他部位差不多,而且Si含量也幾乎沒有。因此,GHE的泵磨蝕的可能性也不大。
軸瓦的材料是錫基巴氏合金,其主要成分是錫、銅和銻,具體含量見表5。
表5 汽輪機軸瓦巴氏合金材料含量分布Table 5 Steam turbine Vajpayee's alloy content distribution
從金屬分析結果看(見表2),作為巴氏合金的另兩個主要成分錫(Sn)和銻(Sb)的含量都小于1 p p m。因此,軸瓦磨損的可能性也不大。
汽輪機軸瓦的外油擋是用Cu制作的,如果汽輪機軸系與外油擋發(fā)生碰磨,可能會致使GGR油系統(tǒng)內(nèi)的Cu出現(xiàn)變化。另外,GGR系統(tǒng)內(nèi)的泵有部分材料含銅,泵轉動摩擦,可能導致Cu的質量分數(shù)出現(xiàn)變化。這些都需要進一步觀察。
建議對濾油的時間和相關操作(更換濾芯等)進行專項記錄,便于分析濾油效率和保存較為完整的油處理歷史記錄,對油質管理和設備管理有益。
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