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德國科堡30-15 S4040導軌磨床故障修理

2010-04-14 21:33姜金文
設備管理與維修 2010年1期
關(guān)鍵詞:床身齒輪泵軸瓦

姜金文

德國WALDRICH COBURG公司生產(chǎn)的30-15 S4040型導軌磨床,加工范圍為2m×10m,系公司床身、溜板、刀板、五級齒條等零件加工的關(guān)鍵設備。

一、液壓箱研泵斷軸

機床工作臺為液壓驅(qū)動,由液壓箱控制其正反向運動及運動速度的大小。變量葉片泵液壓箱是機床的關(guān)鍵部位。一次準備讓機床運轉(zhuǎn)時,工作臺無法開動,檢查液壓箱電機、皮帶輪轉(zhuǎn)動正常。由于液壓箱空間狹小,泵體又深沒在油液里,無法直接查看情況,抽出液壓油后,盤動皮帶輪,觀察箱內(nèi)三聯(lián)齒輪泵軸不轉(zhuǎn),初步判斷泵故障。將變量葉片泵整體吊出,拆后發(fā)現(xiàn),三聯(lián)齒輪泵內(nèi)軸與軸瓦、齒輪與端面多處研死,變量葉片泵傳動軸斷裂。

三聯(lián)齒輪泵中,傳動軸定位軸瓦臺肩斷裂使軸竄動,造成齒輪泵抱軸,且傳動軸呈120°分布的雙鍵處出現(xiàn)疲勞裂紋,而被擰斷。

重新加工傳動軸,選材料40Cr,熱處理T235。更換三聯(lián)齒輪泵中研損的兩根軸、3件齒輪、6件軸瓦。消除兩根軸結(jié)構(gòu)上的薄弱環(huán)節(jié),與軸瓦、齒輪的配合由較緊的過盈配合改為略松一些的過度配合,便于加工、裝配。配合處增加淬火工序(G58),提高耐磨性。增加卡簧定位,限制齒輪軸向竄動。增加潤滑油孔,減少摩擦。軸瓦加工潤滑油線,增加潤滑降低發(fā)熱。

裝配軸瓦、組裝三聯(lián)齒輪泵體,分別制作研棒研磨三排軸孔,用刮刀修刮軸瓦孔接觸點,至最小研棒能輕松自如地轉(zhuǎn)動。此項工作非常關(guān)鍵。

修光泵體結(jié)合面、齒輪齒頂及齒側(cè)毛刺,清洗干凈裝配,隨時檢查齒輪泵的轉(zhuǎn)動情況,至靈活自如后,與變量葉片泵體組裝。

經(jīng)上述修理后試車運轉(zhuǎn)正常,使用至今一直良好。

二、床身導軌研傷的焊補修復

2007年機床工作臺不能開動,打開防護罩后發(fā)現(xiàn)床身導軌無潤滑油,110°V形主導軌內(nèi)側(cè)已嚴重研傷,寬約90mm,最深處2mm,長約3000mm,其余拉毛;工作臺主導軌內(nèi)側(cè)貼塑板部分研掉,大部研傷。經(jīng)查,系床身導軌潤滑油路精過濾器堵塞所致。由于精濾芯使用多年頻繁堵塞,壓差發(fā)訊器經(jīng)常報警,無法保證機床正常工作,檢修電工在維修中私自將線路封掉,機床不能正常報警,而操作者麻痹大意,在交接班時沒有嚴格按《機床操作規(guī)程》檢查,在使用中對機床出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象又未引起重視,從而導致了這起嚴重事故。

導軌研傷嚴重,若按常規(guī)方法進行修理,機床需全部解體,床身全長23000mm,其三節(jié)床身導軌均需修磨。由于尺寸鏈補償困難,精度要求高,工藝復雜,修理周期長,而且電氣老化存在極大風險。決定采用焊補工藝進行導軌的修復。

用磨光機將研痕打磨平整,并用大瓦數(shù)燈泡烘烤,既使導軌內(nèi)機油充分揮發(fā),又防止修理面氧化。用點焊機將低熔點鐵合金片,按“田”字格每隔300mm長在研傷處焊接一段,形成骨架,并以導軌完好面及V形輔導軌為基準打表,用磨光機和油石仔細修整,使其誤差在0.03mm以內(nèi)。將工作臺導軌研傷一側(cè)的貼塑板全部起掉,處理干凈基面后,用比原來加厚0.2mm的貼塑板重新粘貼。清洗修補面,均勻涂布“可賽新TS311”減摩涂層修補劑,用保鮮膜隔開后與工作臺對扣,上壓重物,固化48h(因當時室溫較低)。

制作專用表架,分別以主、輔導軌為基準拉表,合研修刮床身導軌至合格。再以床身導軌合研修刮工作臺導軌至合格。

將導軌面、潤滑管路及油箱全部清洗干凈后加油試車,工作臺運行正常。空運行幾天且檢查導軌焊補面無異常后,重新更換潤滑油。最初加上較輕的工件進行磨削加工,工件合格,機床正?!,F(xiàn)已使用一年多,機床精度穩(wěn)定。

W10.01-15

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