摘要:針對6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組低壓補汽投入困難的情況,深入分析影響低壓補汽投入的因素,通過實施包括現(xiàn)場測點布置、控制邏輯和運行操作在內(nèi)的綜合優(yōu)化措施,有效提升了低壓補汽投入的成功率,顯著縮短了機組的啟機時間,降低了啟機經(jīng)濟成本。
關(guān)鍵詞:6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組;低壓補汽投入困難;原因分析;優(yōu)化措施
中圖分類號:TK267" " 文獻標(biāo)志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)21-0022-05
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.21.006
0" " 引言
潮州某聯(lián)合循環(huán)電廠是上海電氣國產(chǎn)化6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組的首次應(yīng)用,這套機組自投運以來,顯著減輕了潮州市及其周邊地區(qū)的電力供應(yīng)壓力,確保了電網(wǎng)在緊急情況下能夠靈活調(diào)整電力供應(yīng),同時在推動潮州市的能源結(jié)構(gòu)朝更加環(huán)保和高效的方向發(fā)展方面起到了關(guān)鍵作用。
作為燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,應(yīng)具備快速啟停、運行靈活、高效調(diào)峰的特性,同時從經(jīng)濟運行方面考慮,聯(lián)合循環(huán)機組從燃?xì)廨啓C啟動至帶滿負(fù)荷的時間應(yīng)盡可能短。然而,此聯(lián)合循環(huán)電廠在啟機過程中多次出現(xiàn)低壓補汽投入允許條件不滿足,使得投補汽階段等待時間較長,導(dǎo)致整體啟機時間增長,啟機階段的廠用電率增高,經(jīng)濟性下降。
本文通過對6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組低壓補汽投入允許條件的介紹和低壓補汽投入困難的原因分析,提出相應(yīng)的解決措施,以提高低壓補汽投入成功率,縮短機組啟機時長,提高啟機經(jīng)濟性。
1" " 問題描述
1.1" " 電廠基本情況介紹
潮州某電廠現(xiàn)有兩套6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,其中燃?xì)廨啓C為上海電氣和安薩爾多公司聯(lián)合設(shè)計制造的AE64.3A型燃?xì)廨啓C,余熱鍋爐為上海鍋爐廠設(shè)計制造的雙壓、無補燃、臥式、自然循環(huán)余熱鍋爐,汽輪機為上海汽輪機廠設(shè)計制造的LZC38.3-6.9/[0.6]/1.35/565/[265]型單缸、單軸、雙壓無再熱、反動式、單抽凝汽式汽輪機。聯(lián)合循環(huán)機組采用分軸布置,有高壓、低壓蒸汽系統(tǒng),設(shè)置100%容量高壓旁路和低壓旁路[1]。
1.2" " 啟機過程介紹
當(dāng)燃?xì)廨啓C、汽輪機處于連續(xù)盤車狀態(tài),余熱鍋爐水位正常,閉式水系統(tǒng)、空壓機系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)、真空系統(tǒng)等各輔機系統(tǒng)運行正常后,機組啟動條件滿足。6F級聯(lián)合循環(huán)機組的啟機過程如下[2]:
1)燃?xì)廨啓C程控啟動,點火升速至額定轉(zhuǎn)速5 400 r/min。
2)燃?xì)廨啓C并網(wǎng),升負(fù)荷至初始暖機負(fù)荷8 MW,余熱鍋爐升溫升壓,投入汽輪機旁路系統(tǒng),匹配汽輪機沖轉(zhuǎn)蒸汽參數(shù)。
3)汽輪機沖轉(zhuǎn)條件滿足,順控啟動,汽輪機沖轉(zhuǎn)至900 r/min進行低速暖機(其中溫態(tài)和熱態(tài)不需要進行低速暖機),低速暖機完成后手動釋放額定轉(zhuǎn)速,汽輪機升速至額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min。
4)汽輪機并網(wǎng)后,汽輪機負(fù)荷逐漸上升,高壓旁路逐漸關(guān)閉,汽輪機由負(fù)荷控制模式切換為初壓模式,手動投入汽輪機協(xié)調(diào)模式。
5)燃?xì)廨啓C升負(fù)荷至20 MW左右,等待汽輪機低壓補汽投入允許條件滿足,投入低壓補汽。
6)低壓補汽投入后,機組升負(fù)荷至滿負(fù)荷狀態(tài)運行。
根據(jù)制造商相關(guān)資料,6F級聯(lián)合循環(huán)機組的啟動類型和啟動時間如表1所示。
1.3" " 機組問題描述
該電廠啟機過程中,在燃?xì)廨啓C升負(fù)荷至20 MW等待汽輪機低壓補汽投入階段,當(dāng)汽輪機負(fù)荷大于額定負(fù)荷的40%后,等待低壓補汽投入允許條件滿足的耗時較長,有時甚至需要熱控人員介入強制邏輯來投入低壓補汽,影響整體啟機效率。其中,2023年第四季度該電廠#1機組均為冷態(tài)啟動,每次啟機時長數(shù)據(jù)統(tǒng)計如表2所示。根據(jù)表中數(shù)據(jù),啟機時長差異大的主要影響因素是等待低壓補汽投入允許條件滿足的時間差異較大,且等待低壓補汽投入時間較長,#1機組的實際冷態(tài)啟動時間均超出了制造商給出的標(biāo)準(zhǔn)啟動時間。
2" " 原因分析
該聯(lián)合循環(huán)機組的汽輪機低壓補汽投入允許條件包括[3]:
1)汽輪機功率大于額定功率的40%。
2)低壓補汽閥前蒸汽溫度比飽和溫度高11 ℃。
3)低壓補汽閥前蒸汽與補汽段蒸汽溫度之差小于50 ℃。
4)低壓補汽閥組油開關(guān)閉合。
5)高壓進汽壓力(調(diào)節(jié)閥后壓力)與低壓補汽壓力(補汽閥后壓力)之比大于2.0。
6)在低壓補汽閥關(guān)閉時,低壓補汽閥前與補汽處的壓差大于0.05 MPa。
7)低壓補汽閥前壓力在0.3~0.75 MPa范圍內(nèi)。
8)低壓補汽在自動方式,或汽輪機在手動方式,但控制跟蹤偏差在允許范圍內(nèi)。
9)低壓補汽壓力變送器沒有故障。
10)鍋爐低壓補汽部分沒有報警(過熱度滿足要求)。
11)汽輪機已掛閘。
經(jīng)過觀察,主要導(dǎo)致汽輪機低壓補汽投入受阻的因素是低壓補汽閥前蒸汽溫度未滿足條件2)或低壓補汽閥前蒸汽溫度與補汽段蒸汽溫度差值未滿足條件3)。為深入了解6F級聯(lián)合循環(huán)機組在啟動過程中低壓補汽投入困難的原因,對汽輪機低壓補汽控制邏輯、低壓補汽現(xiàn)場測點布置情況進行認(rèn)真核查,分析得出啟機過程中導(dǎo)致低壓補汽投入困難的具體原因如下。
2.1" " 低壓補汽閥組前溫度測點布置不合理
低壓補汽投入允許條件中的條件2)在組態(tài)里是選擇低壓補汽閥組前蒸汽溫度(測點:_0LBA20CT111)與飽和溫度的差值來計算過熱度是否滿足要求。通過核對,低壓補汽閥組前蒸汽溫度測點和閥前疏水設(shè)計圖如圖1所示,現(xiàn)場低壓補汽閥組前蒸汽溫度測點及閥前疏水布置如圖2所示,發(fā)現(xiàn)條件2)不滿足主要是補汽閥組前蒸汽溫度測點(_0LBA20CT111)的布局不合理導(dǎo)致。具體來說,該測點位于補汽閥前疏水管道之后,并安裝在垂直管段,導(dǎo)致在補汽未投入前,該測點處的蒸汽不流通,形成了所謂的“死汽”。這種布置導(dǎo)致疏水無法有效提高補汽閥前的溫度,進而使得低壓補汽閥組前蒸汽溫度上升緩慢,難以在短時間內(nèi)達到所需的過熱度。
2.2" " 低壓補汽控制邏輯不合理
低壓補汽投入允許條件中的條件3)在組態(tài)里選擇低壓補汽閥組前蒸汽溫度(測點:_0LBA20CT111)與外缸補汽段上半金屬溫度(測點:_0MAA10CT136)之差來計算。圖3是該廠#1機組某次溫態(tài)啟機過程曲線,在燃?xì)廨啓C并網(wǎng)帶初始負(fù)荷8 MW后,余熱鍋爐低壓蒸汽系統(tǒng)開始升溫升壓,低壓補汽閥組前蒸汽溫度快速升高至167 ℃,此時外缸補汽段上半金屬溫度為212 ℃;隨著汽輪機開始升負(fù)荷,主汽調(diào)閥的開啟程度增大,導(dǎo)致進入汽輪機的蒸汽量相應(yīng)增加,這一變化使得汽輪機的換熱量得到顯著提升,同時外缸補汽段上半金屬溫度的升溫率開始高于低壓補汽閥組前蒸汽溫度的升溫率。當(dāng)汽輪機負(fù)荷升至16 MW(40%額定負(fù)荷),此時外缸補汽段上半金屬溫度為231 ℃,低壓補汽閥組前蒸汽溫度為170 ℃,溫差超過50 ℃,低壓補汽投入允許條件中的條件3)不滿足,且后續(xù)因外缸補汽段上半金屬溫度的升溫率更高,低壓補汽投入允許條件將一直無法滿足,只能通過聯(lián)系熱控人員強制邏輯來投入補汽。
3" " 處理措施
3.1" " 優(yōu)化低壓補汽測點及疏水的現(xiàn)場布置
經(jīng)過調(diào)研其他電廠和咨詢設(shè)計院,檢修人員對低壓補汽閥組前蒸汽溫度的測量位置進行了優(yōu)化,將低壓補汽閥組前蒸汽溫度測點改裝至低壓補汽閥組疏水口前,優(yōu)化后的低壓補汽閥組前蒸汽溫度測點和疏水管路現(xiàn)場布置如圖4所示。優(yōu)化后,在啟機過程中,通過開啟低壓補汽閥組前的疏水閥來促進蒸汽流動,從而提升了低壓補汽閥組前管道的暖管速率,有效提高了低壓補汽閥組前蒸汽溫度,確保了低壓補汽閥組前蒸汽的過熱度能夠更快地滿足低壓補汽投入允許條件,提高了整個系統(tǒng)的啟動效率和安全性。
3.2" " 優(yōu)化補汽控制邏輯
通過分析補汽控制邏輯和啟機過程曲線,發(fā)現(xiàn)在啟機過程中,外缸補汽段下半部分的金屬溫度通常低于外缸補汽段上半部分,并且與低壓補汽閥組前的蒸汽溫度差值更小,所以對補汽投入允許條件3)的計算方法進行優(yōu)化調(diào)整,將條件3)“低壓補汽閥前蒸汽與補汽段蒸汽溫度之差小于50 ℃”改為選擇低壓補汽閥組前蒸汽溫度(測點:_0LBA20CT111)與外缸補汽段下半金屬溫度(測點:_0MAA10CT137)之差來計算,能使條件3)更容易滿足。
3.3" " 優(yōu)化啟機運行操作
在對該電廠多次啟機操作進行詳細(xì)對比分析后,針對汽輪機負(fù)荷超過額定負(fù)荷40%時低壓補汽投入允許條件不滿足的問題,提出以下運行操作建議:
1)針對條件2)不滿足的情況:如果低壓補汽閥前蒸汽溫度未能比飽和溫度高11 ℃,可以通過增大低壓旁路閥的開度來降低補汽閥前蒸汽壓力,從而降低對應(yīng)飽和溫度,使條件2)盡快滿足。同時在操作過程中,要密切監(jiān)視低旁閥后的溫度,避免因超溫而導(dǎo)致低旁閥閉鎖,確保操作的安全性。
2)針對條件3)不滿足的情況:如果是長時間停機后啟機(冷態(tài)啟機),此時補汽段缸溫遠(yuǎn)低于低壓補汽閥前溫度,在啟機過程中需要及時關(guān)閉低壓補汽閥前疏水閥和低壓旁路閥來控制補汽閥前蒸汽溫度上升過快;如果是溫態(tài)或熱態(tài)啟機,此時補汽段缸溫高于補汽閥前蒸汽溫度,在余熱鍋爐低壓蒸汽系統(tǒng)起壓后保持低壓補汽閥前疏水閥一直打開狀態(tài),同時保持低壓旁路閥打開狀態(tài)來加快低壓補汽段暖管進度,快速提高低壓補汽閥前蒸汽溫度,減小溫差,使條件3)快速滿足。
3)在等待低壓補汽投入過程中需要密切關(guān)注相關(guān)參數(shù)變化,低壓補汽投入允許條件滿足后盡快投入補汽。
4" " 取得的效果
上述措施實施后,該電廠無論是冷態(tài)啟機還是溫態(tài)啟機,再未出現(xiàn)過需要熱控人員強制邏輯來投入低壓補汽的情況,同時當(dāng)汽輪機負(fù)荷大于額定負(fù)荷的40%后,低壓補汽投入允許條件也能快速滿足,順利投入低壓補汽。統(tǒng)計優(yōu)化后2024年第一季度#1機組冷態(tài)啟動的平均啟動時間、天然氣成本、啟動耗電成本等數(shù)據(jù),得到#1機組冷態(tài)啟機優(yōu)化前后經(jīng)濟效益分析對比如表3所示。
通過對比可見,上述優(yōu)化措施實施后,冷態(tài)啟機平均時長縮短20 min,天然氣成本和啟動耗電成本均有明顯降低,平均啟機總成本降低10 714元,相比優(yōu)化前下降13.5%。整個啟機過程變得更加迅速和高效,減少了因啟機延遲帶來的各種潛在風(fēng)險,同時避免了因啟機延誤受到電力調(diào)度部門考核的風(fēng)險,保障了電廠的運營效益和市場信譽。
5" " 結(jié)束語
對于6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組而言,汽輪機的低壓補汽能夠快速穩(wěn)定投入是確保機組在啟機過程中能夠快速升負(fù)荷至滿負(fù)荷狀態(tài)運行的重要環(huán)節(jié)。本文通過分析影響6F級燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組低壓補汽投入困難的因素,從現(xiàn)場測點布置優(yōu)化、控制邏輯優(yōu)化、運行操作優(yōu)化方面提出相應(yīng)的解決措施,有效提高了補汽投入成功率,顯著縮短了機組啟機時長,提高了啟機經(jīng)濟性,可供同類型機組在解決類似問題時借鑒參考。
[參考文獻]
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[2] 崔磊,劉景晨,梁智威,等.安薩爾多聯(lián)合循環(huán)機組冷態(tài)啟動優(yōu)化及分析[C]//2023年電力行業(yè)技術(shù)監(jiān)督工作交流會暨專業(yè)技術(shù)論壇論文集(下冊),2023:716-721.
[3] 上海電氣集團股份有限公司汽輪機廠.汽輪機運維手冊[Z],2020.
收稿日期:2024-08-05
作者簡介:蘇超(1995—),男,云南人,助理工程師,研究方向:燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠生產(chǎn)運行。