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火電機(jī)組積焦垮塌砸傷水冷壁管事故案例分析與研究

2024-12-08 00:00:00郭棟
環(huán)球飛行 2024年8期

摘要:山東某發(fā)電廠應(yīng)用的1號鍋爐焦垮塌砸傷水冷壁管故障嚴(yán)重影響設(shè)備的安全高效運(yùn)行。通過對2024年1月24日積焦垮塌砸傷水冷壁管事故進(jìn)行分析,查明導(dǎo)致該事故的原因3項(xiàng),暴露設(shè)計(jì)和技術(shù)問題2項(xiàng),并針對性地提出10項(xiàng)防范措施。通過對垮塌砸傷水冷壁管事故的研究和分析,為設(shè)備的安全可靠運(yùn)行打下基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞:火電機(jī)組;積焦;垮塌;水冷壁管

水冷壁管概況

山東某發(fā)電廠應(yīng)用的1號鍋爐為超臨界參數(shù)鍋爐,型號為SG-1185/25.73-M4416,該型號的鍋爐具有單爐膛、一次中間再熱、固態(tài)排渣等特點(diǎn),鍋爐設(shè)計(jì)最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)為1185噸/小時(shí),設(shè)定額定蒸汽壓力為25.83兆帕,溫度為574℃。水冷壁材質(zhì)及結(jié)構(gòu):1號鍋爐的水冷壁采用環(huán)形集箱,下集箱外徑為324毫米,水冷壁管是前后墻下集箱冷卻水的主要路線,冷卻水經(jīng)過螺旋水冷壁管進(jìn)入爐膛起到冷卻效果,水冷螺旋管圈高度約為37.5米,螺旋角度為17.2353°,該系統(tǒng)包含372根水冷螺旋管。水冷壁螺旋管的材質(zhì)為15CrMoG,型號為32×5.5毫米,水冷螺旋管的間距為48毫米。

事故現(xiàn)象及檢查情況

事故現(xiàn)象

2024年1月24日5時(shí)50分左右,1號機(jī)組的工況如下:機(jī)組負(fù)荷255兆瓦,主汽壓力21.65兆帕,主汽溫度561℃,再熱汽溫565℃,給水流量956噸/小時(shí),主汽流量908噸/小時(shí),均顯示較為正常。輔機(jī)的運(yùn)行情況總體較為平穩(wěn),A、B、C、D制粉系統(tǒng)運(yùn)行正常,A、B送風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)、汽動(dòng)給水泵運(yùn)行均為正常狀態(tài)。

1月24日6時(shí)01分,給水流量突升至1020t/h,主汽壓力降至20.55兆帕。巡檢人員就地檢查發(fā)現(xiàn)前墻冷灰斗水冷壁泄漏,泄漏管為#3角左數(shù)第38根、標(biāo)高約12.5米處。當(dāng)班值班人員立即申請降負(fù)荷降壓運(yùn)行,8時(shí)30分機(jī)組解列。

事故檢查情況

巡檢人員就地檢查發(fā)現(xiàn)前墻冷灰斗水冷壁(7.5米)泄漏后,及時(shí)開展對1號機(jī)組水冷壁管的現(xiàn)場檢查工作,檢查情況如下:

(1)現(xiàn)場對冷灰斗水冷壁管排進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)1處水冷壁管向外泄漏,其余水冷壁管未見吹損減薄、脹粗、過熱(該區(qū)域不受熱)情況;泄漏區(qū)域5根管段存在較嚴(yán)重塑性變形;進(jìn)入爐膛內(nèi)清除積焦后發(fā)現(xiàn)冷灰斗區(qū)域水冷壁管有30余處機(jī)械損傷情況。

(2)現(xiàn)場查閱1號爐泄漏區(qū)域圖紙,確認(rèn)本次泄漏管段的設(shè)計(jì)材質(zhì)為15CrMo,規(guī)格為32×5.5毫米,與設(shè)計(jì)相符。

(3)檢查泄漏區(qū)域?qū)?cè)(3號角)上方冷灰斗水冷壁發(fā)現(xiàn)有重的積焦情況,沿3號角冷灰斗區(qū)域積焦高度約5.5米。

(4)對比檢查1號機(jī)組大屏、高溫過熱器、高溫再熱器受熱結(jié)焦情況,未見明顯結(jié)焦現(xiàn)象。

(5)調(diào)取近兩個(gè)月入爐煤質(zhì)報(bào)告,入爐煤質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果數(shù)據(jù)較穩(wěn)定,可以看出實(shí)際入爐煤與設(shè)計(jì)的校核煤2接近,能夠滿足鍋爐設(shè)計(jì)要求,入廠煤灰熔點(diǎn)在鍋爐設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。

(6)通過查閱歷史機(jī)組運(yùn)行調(diào)整參數(shù),并與運(yùn)行人員交流確認(rèn)1號鍋爐現(xiàn)有的二次風(fēng)配風(fēng)情況為頂層燃燼風(fēng)開度過大,底層二次風(fēng)風(fēng)量偏小,二次風(fēng)壓力偏低。

(7)該鍋爐在設(shè)計(jì)時(shí),為防止冷灰斗1、3號角水冷壁磨損,在1、3號角敷有澆注料,清除積焦后,檢查發(fā)現(xiàn)該區(qū)域澆注磨損嚴(yán)重,部分銷釘已外露。

事故原因分析

(1)4號角水冷壁冷灰斗位置泄漏原因?yàn)椋籂t膛3號角積焦垮塌,掉落后砸傷本次泄漏區(qū)域水冷壁管,使水冷壁管發(fā)生嚴(yán)重塑性形拉裂鰭片與管子焊縫熔合線。

(2)冷灰斗1、3號角在安設(shè)過程中敷設(shè)部分澆筑料,該澆筑料的存在對積焦有較大影響。澆筑料的存在一方面導(dǎo)致冷灰斗處水冷壁吸熱能力減弱,從而大大削弱冷渣效果,導(dǎo)致熔融的焦滴在冷卻不充分的情況下落在冷灰斗斜坡面上產(chǎn)生凝結(jié);另一方面澆注料表面粗糙,流動(dòng)阻力較大,熔焦易在此處凝結(jié)堆積,并因此造成惡性循環(huán),導(dǎo)致1、3號角冷灰斗區(qū)域積焦嚴(yán)重,從而導(dǎo)致3號角冷灰斗處出現(xiàn)積焦垮塌現(xiàn)象。

(3)爐內(nèi)配風(fēng)不佳,主燃區(qū)風(fēng)量小,二次風(fēng)剛性不足,爐內(nèi)燒實(shí)際切圓過大,熔融態(tài)的灰粒撞擊壁面概率增加,容易通過貼壁下落到達(dá)冷灰斗坡面,加之冷灰斗敷設(shè)的澆注料表面摩擦阻力較大,容易在該區(qū)域積焦。

(4)采用弱磁掃查法對水冷壁爆口附近及爐膛四面墻水冷壁管進(jìn)行掃查,對腐蝕嚴(yán)重的部位進(jìn)行超聲波測厚,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),爐右墻后墻內(nèi)壁腐蝕較為嚴(yán)重,且內(nèi)壁腐蝕較為嚴(yán)重部位厚度在4.5毫米左右,但未及時(shí)更換。

暴露的問題

(1)鍋爐設(shè)計(jì)時(shí)1、3號角冷灰斗區(qū)域敷設(shè)澆注料時(shí)僅考慮到防磨問題,未能考慮積焦風(fēng)險(xiǎn)。

(2)針對鍋爐已出現(xiàn)的積焦問題,雖已引起重視,并制定運(yùn)行措施,但采取的措施不夠有力,比如鍋爐運(yùn)行氧量表不準(zhǔn)確、二風(fēng)壓力低等問題。

處理及防范措施

(1)根據(jù)檢查情況,對砸傷區(qū)域變形嚴(yán)重的5根水冷壁管進(jìn)行換,形成10道新增焊口;對140余處機(jī)械損傷部位進(jìn)行補(bǔ)焊,換管及補(bǔ)焊過程嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝,并對新增焊口采取射線檢測方式進(jìn)行檢查,檢測率100%。

(2)本次搶修過程中,加強(qiáng)換管過程技術(shù)監(jiān)督,更換管材通光譜驗(yàn)證符合設(shè)計(jì)要求,嚴(yán)格執(zhí)行砂輪片割管,嚴(yán)禁電焊燒割,坡口制作時(shí)管口封堵,坡口完成時(shí)對管內(nèi)金屬異物進(jìn)行全部清理,杜絕金屬等異物進(jìn)入水冷壁管內(nèi)。

(3)在后期防磨防爆檢查工作中,結(jié)合機(jī)組實(shí)際情況擴(kuò)大檢查,做到舉一反三,對發(fā)現(xiàn)的機(jī)械損傷、變形等異常情況及時(shí)處理,消除安全隱患。

(4)本次停機(jī)搶修期間在1號鍋爐1、3號角冷灰斗區(qū)域各加裝2只吹灰器。通過2號鍋爐改造后運(yùn)行情況來看,該措施能夠明顯改善積焦情況。

(5)針對目前鍋爐燃燒配風(fēng)方式,加以調(diào)整,建議配風(fēng)方式可嘗試將原來上部7層全部開啟的二次風(fēng)門及縮發(fā)風(fēng)門僅間隔開啟3~4層,其他風(fēng)門關(guān)至15%~20%,提高二次風(fēng)壓,使煤粉在燃燒器區(qū)域大部分燃盡,避免上部強(qiáng)烈燃燒造成結(jié)焦;保持原二次風(fēng)和29周界風(fēng)門開度不變,如果效果不好再改回原來的配風(fēng)方式。底部AA層二次風(fēng)也建議適當(dāng)關(guān)?。ǜ鶕?jù)爐渣可燃物的量予以變動(dòng))。

(6)針對運(yùn)行人員反映的鍋爐氧量表數(shù)據(jù)不準(zhǔn)的問題,及時(shí)校驗(yàn)儀表,為運(yùn)行人員調(diào)整提供準(zhǔn)確依據(jù)。

(7)優(yōu)化吹灰方式,要求運(yùn)行管理人員在爐膛及屏區(qū)吹灰時(shí)注意各層及各墻落渣量的情況,對于掉渣偏多的位置應(yīng)適當(dāng)增加吹灰頻次,避免結(jié)焦偏重區(qū)域形成嚴(yán)重結(jié)焦。

(8)鍋爐在供熱期長時(shí)高負(fù)荷運(yùn)行后,嘗試向調(diào)度申請降負(fù)荷。短時(shí)降低爐內(nèi)熱負(fù)荷,有助于已經(jīng)形成的小面積結(jié)焦脫落而降低對鍋爐運(yùn)行的威脅。

(9)開展燃燒調(diào)整試驗(yàn),針對目前再熱氣溫高、后墻懸吊管溫高問題,組織優(yōu)化燃燒,確定合理的運(yùn)行方式。

(10)采用弱磁掃查法對水冷壁爆口附近及爐膛四面墻水冷壁管進(jìn)行掃查,對腐蝕嚴(yán)重的部位進(jìn)行超聲波測厚,經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn),爐右墻后墻內(nèi)壁腐蝕較為嚴(yán)重,且內(nèi)壁腐蝕較為嚴(yán)重部位厚度在4.5毫米左右,根據(jù)以上檢測結(jié)果,須采取換管處理。

結(jié)論

通過對山東某發(fā)電廠應(yīng)用的1號鍋爐積焦垮塌砸傷水冷壁管故障進(jìn)行分析,查明導(dǎo)致該事故的原因3項(xiàng),暴露設(shè)計(jì)和技術(shù)問題2項(xiàng),并針對性地提出10項(xiàng)防范措施。通過對垮塌砸傷水冷壁管事故的研究和分析,保障了發(fā)電機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。

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