摘要:某燃煤電廠335兆瓦機組電除塵器陰極振打方式為頂部電磁錘振打,內部懸吊桿作為振打桿,運行中陰極系統(tǒng)配件受來自上方振打器的作用力,極易出現(xiàn)瓷套管破損、高壓引線斷裂及電場短路等問題。為較好地解決以上問題,本文主要從陰極振打方式入手,進行缺陷分析并提出相應處理措施。
關鍵詞:電除塵器;振打;陰極懸吊;改造
根據(jù)資料顯示,華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠(以下簡稱“鄒縣電廠”)擁有4臺335兆瓦、2臺635兆瓦及2臺1000兆瓦燃煤發(fā)電機組,總裝機容量為4610兆瓦。依據(jù)335兆瓦機組電除塵器多年的運行經驗,電除塵系統(tǒng)90%的故障是由于短路故障,而短路故障絕大部分原因是陰極系統(tǒng)配件損壞,所以如何減少電除塵陰極系統(tǒng)配件損壞率是降低電除塵器缺陷發(fā)生率的關鍵。鄒縣電廠利用機組檢修期間,對電除塵器陰極系統(tǒng)故障問題進行了專項攻關改造。
濕式電除塵器在陽極板(筒)和陰極線之間施加數(shù)萬伏直流高壓電,在強電場的作用下,陰陽兩極間的氣體發(fā)生充分電離,使得除塵器空間充滿帶電荷的離子;隨氣流進入除塵器內的塵(霧)粒子與帶電離子相碰撞而荷電,帶電塵(霧)粒子由于受到高壓靜電場庫侖力的作用,向陽極運動;塵(霧)粒本身則由于其固有的黏性而附著在陰極板上,然后通過陰極振打方法清除。陰極振打方式為頂部電磁錘振打,內部懸吊桿作為振打桿。陰極系統(tǒng)配件受來自上方振打器的作用力,極易出現(xiàn)瓷套管破損、高壓引線斷裂及電場短路等問題。
瓷套管裂紋、破損
通過現(xiàn)場檢查及分析,陰極懸吊瓷套管的裂紋、破損問題主要分為兩步造成。首先是由于在機組低負荷及啟動期間特殊工況下其表面電荷的積聚、帶電微粒的運動以及表面覆蓋物(酸露和水膜等介質)的影響而形成爬電造成擊穿,引發(fā)裂紋缺陷。再次是由于陰極系統(tǒng)懸吊瓷套管所在的懸吊桿作為振打桿,瓷套管因被電擊穿后,再經過后期陰極振打錘的振打而造成進一步的破損。
高壓引線斷裂
高壓引線是連接變壓器與陰極系統(tǒng)的一根導線,起到電傳導的作用,它一端連接變壓器,另一端固定在瓷套管上壓蓋上,引線的斷裂主要有以下幾種原因:(1)原高壓引線材質不合格;(2)原高壓引線壓線板為銅鼻子,銅鼻子在鑄造成型過程中存在易損點,固定在瓷套管壓蓋上的一端長周期受到振打軸傳來的振打力,易損點長期共振引發(fā)斷裂。(3)高壓引線在瓷套管壓蓋上固定方式不牢固,原固定方式為通過一鐵板栽絲固定在壓蓋上,受到振打后會引起固定螺栓松脫。
陰極線積灰肥大
陰極系統(tǒng)振打裝置為吊打一體,振打軸上的作用力被瓷套管吸收,因而到陰極大梁上的振打力減弱,影響陰極線的清灰效果,長期運行造成陰極線積灰肥大。引發(fā)電流、電壓參數(shù)低,影響電除塵器的除塵效率。
瓷套管壓蓋及密封墊破損
陰極系統(tǒng)振打軸通過瓷套管壓蓋安裝在瓷套管上,瓷套管壓蓋及密封墊破損承受整個陰極框架重量,在運行期間,又承受振打軸傳來的振打力,長期運行造成破損。
陰極接地線斷裂
原電除塵陰極接地線不是軟連接,接地線受到長期振打,造成斷裂。
通過對以上5項故障原因的分析,各配件的故障都存在因承受振打力造成損壞的原因,所以,需要對電除塵陰極懸吊裝置進行改進,具體實施如下:
(1)對電除塵器內陰極系統(tǒng)懸吊結構進行優(yōu)化,拆除原來電除塵器陰極懸吊瓷套管及振打裝置,將加工好的φ76×8毫米的懸吊套管順著原振打桿安裝在陰極大梁上,調整套管與振打桿間隙,焊接懸吊套管,并使用墊板與筋板進行加固,吊打分體減少振打力對瓷套管的沖擊力。
(2)拆除原高壓引線銅鼻子壓線板,將電除塵內部高壓引線壓線形式更換為鋁板壓接,固定螺栓由普通螺栓改為不銹鋼螺栓,不易斷裂,可以使高壓引線長周期使用,確保電除塵的正常運行。
(3)改進高壓引線固定方式,使用60毫米長的#8槽鋼,并在平面上鉆10毫米孔,焊接到瓷套管壓蓋上,用螺栓連接高壓引線。
(4)對陰極接地線進行改進,將接地線改為軟連接,使用10平方毫米鍍錫銅編織線作為接地線,緩沖振打力,避免出現(xiàn)陰極接地線斷裂的現(xiàn)象。
通過對335兆瓦電除塵器保溫箱內陰極懸吊裝置進行改造,將陰極懸吊裝置實現(xiàn)吊打分離,減小瓷套管及壓蓋上的振打應力,防止出現(xiàn)保溫箱內瓷瓶、壓蓋破損,以及高壓引線斷裂的設備隱患;解決由于電除塵本體極線清灰效果差造成的電場二次電流、二次電壓參數(shù)低的問題,電除塵器電場動態(tài)升壓試驗參數(shù)記錄如表1所示,運行數(shù)據(jù)穩(wěn)定可控。
經濟效益
(1)改造成本支出:
電除塵器陰極懸吊改造需要承壓瓷套管蓋板、瓷套管、異形螺母、支撐板、加強板等備品材料。
電除塵器承壓瓷套管蓋板TB52405:96套×0.056萬元/套=5.376萬元;
瓷套管A-50:40套×0.2萬元/套=8萬元;
振打軸加工件:96 件×0.04萬元/件=3.84萬元;
異形螺母加工件:96 件×0.01萬元/件=0.96萬元;
支撐板加工件:96 件×0.003萬元/件=0.288萬元;
加強板加工件:192件×0.003萬元/件=0.576萬元;
改造工程費:5萬元;
總費用合計:24.04萬元。
(2)改造前一旦電除塵器出現(xiàn)重大短路缺陷且無法及時恢復,需要電除塵系統(tǒng)單側退出運行進行單風機搶修,將會直接影響50%的機組負荷,一次搶修周期按3小時計算,每次搶修將因此而損失發(fā)電量150萬千瓦時×3小時=450萬千瓦時;
每次損失經濟效益約450萬千瓦時×0.1元/千瓦時=45萬元;
每次搶修需要材料+人工費用約1萬元;
合計每次搶修造成的經濟損失:46萬元;
每年1臺電除塵器若搶修2次,每年的經濟損失約92萬元。
社會效益
除了直接可計算的經濟效益,我們還取得了較好的環(huán)保和安全效益:
(1)電除塵陰極懸吊裝置改造后,陰極瓷套管因振打破損、高壓引線斷裂造成電場短路的缺陷不再出現(xiàn),電除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行,確保機組實現(xiàn)煙塵超低排放,凈化了環(huán)境。
(2)電除塵陰極懸吊裝置改造后,降低了電場短路的缺陷,減少了進入電除塵保溫箱進行單側風機運行搶修的次數(shù),消除了安全隱患,降低了企業(yè)的安全成本,提高了企業(yè)的安全效益。
本文以335兆瓦電除塵器陰極振打方式改造著手,進行缺陷分析并提出相應處理措施,達到了項目設定的預期目標,提高了除塵系統(tǒng)的可靠性,降低了維護成本及工作量,使除塵系統(tǒng)設備的健康運行水平得到了顯著提高,保證了機組的安全、經濟運行。
環(huán)球飛行2024年8期