時間:2024年8月4日
地點:撫順石油三廠
人物:撫順石化工程建設有限公司維修三車間西部維護班
4日深夜,撫順石油三廠出現(xiàn)突發(fā)狀況,一臺承擔年產120萬噸中壓加氫任務的關鍵離心式壓縮機非驅動端干氣密封件發(fā)生泄漏,導致設備緊急停機。西部維護班班長周海帶領12名搶修人員,第一時間趕到事故現(xiàn)場。一場與時間賽跑、與高溫抗爭的搶修戰(zhàn)就此展開。
經過一整夜的排查、研究,班組人員初步判斷事故由多次非正常停機后強行啟動導致。為徹底排故并消除隱患,只能采取繁重但必要的措施:將機器上的數(shù)百個零部件全部拆卸下來,逐一排查?!肮ぷ髁看_實很大,”周海跟大伙兒說,“但要盡快找到問題、恢復生產,咱們就得‘緊張’起來——24小時輪班作業(yè),吃住都在車間里?!?/p>
5日白天,在烈日炙烤下,車間里猶如桑拿房,給搶修工作帶來挑戰(zhàn)。為防止靜電,保障檢修安全,搶修人員作業(yè)時必須穿長衣長褲,頭戴安全帽,汗水順著額頭、臉頰往下淌。為防止中暑,公司調來兩臺大型通風機,確??諝饬魍ǎ档褪覂葴囟?,盡可能創(chuàng)造良好的搶修作業(yè)環(huán)境。
“大家要嚴格按照流程操作,對每一個零部件進行仔細拆解和排查?!痹谥芎5膸ьI下,西部維護班從細小的螺絲到復雜的機器部件,對非驅動端的外部連接管線、機器外殼、推力瓦、推力盤、徑向瓦等逐一仔細檢查。
功夫不負有心人。經過十幾個小時的連續(xù)奮戰(zhàn),5日晚8時,設備廠家技術人員在西部維護班拆下的非驅動端干氣密封件內部,發(fā)現(xiàn)了結焦和硫化物殘渣,這正是導致泄漏的罪魁禍首。廠家技術人員建議,為確保問題徹底解決,應同時更換非驅動端和驅動端的干氣密封件。
更換壓縮機兩側干氣密封件,軸瓦、外殼體及附屬管線全面回裝……又是一夜連續(xù)作戰(zhàn),6日清晨,隨著最后一顆螺絲被緊緊固定,排故搶修宣告結束。經過緊張調試,壓縮機在當天上午順利重啟并正常運轉。
西部維護班成員平均年齡50歲,由13名經驗豐富的機泵維修鉗工組成。他們用精湛的技藝、豐富的經驗、無私的奉獻,完成了一次次日常檢修和事故搶修,最大限度地減少了設備故障對生產的影響,持續(xù)為企業(yè)安全生產和高質量發(fā)展保駕護航。先后被評為中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司、撫順石化工程建設有限公司先進班組。