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寶鋼高爐熱風爐煙氣超低排放治理工藝技術選擇及應用示范

2024-06-26 07:58:44華建明孫國軍郭敏雷
中國冶金文摘 2024年3期
關鍵詞:脫硫熱風爐高爐

華建明 孫國軍 郭敏雷

關鍵詞:高爐;熱風爐;煙氣;脫硫

0 引言

2019年4月28日,國家生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布了《關于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》,確定了國家超低排放的標準。其中對高爐熱風爐煙氣的排放要求是:顆粒物、二氧化硫、氮氧化物排放濃度小時均值原則上分別不高于10、50、200 mg/m3;排放達標區(qū)域及時間要求是:新建(含搬遷)鋼鐵項目原則上要達到超低排放水平;到2020年底前,重點區(qū)域(京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原)鋼鐵企業(yè)力爭60%左右產(chǎn)能完成超低排放改造;到2025年底前,重點區(qū)域鋼鐵企業(yè)基本完成超低排放改造,全國力爭80%以上產(chǎn)能完成改造。

寶鋼股份煉鐵廠處于長三角地區(qū)的上海,屬于重點管控、需要達到超低排放的區(qū)域。在熱風爐煙氣治理前,寶鋼煉鐵廠4座熱風爐煙氣排放情況是:SO2為40~65 mg/m3,NOx為20~135 mg/m3,顆粒物濃度為15 mg/m3以下,故當時寶鋼高爐熱風爐煙氣中顆粒物、NOx能夠穩(wěn)定達到超低排放要求,但SO2不能穩(wěn)定達到超低排放要求;而寶山基地當時計劃2022年申報環(huán)??冃級企業(yè),如不能解決熱風爐煙氣排放問題,就沒有資格申請。因此,寶鋼股份煉鐵廠開展了熱風爐煙氣超低排放治理的相關研發(fā)與探索,并經(jīng)過中試驗證,最終選用了鈣基固定床的工藝技術,并應用于技改實施,取得了良好效果。目前,寶鋼范圍內(nèi),上海寶山4座高爐、湛江東山1座高爐、梅鋼3座高爐均已經(jīng)投運;湛江另外兩座高爐,武鋼5座高爐,也正在建設或規(guī)劃中。

1 高爐熱風爐廢氣中硫含量及來源

1.1 高爐熱風爐煙氣含硫分析

高爐熱風爐煙氣中的SO2來自于燃料氣中的硫化物燃燒,燃料氣一般來自廠區(qū)煤氣柜,常為廠區(qū)自產(chǎn)的高爐煤氣與轉(zhuǎn)爐煤氣、焦爐煤氣等調(diào)配使用。燃料氣中一般含有COS、H2S、CS2等有機硫、無機硫,在熱風爐內(nèi)充分燃燒后生成SO2。其中,高爐煤氣中硫化物的主要存在形式為H2S(約30%)和COS(約70%),SO2和其他有機硫等含量極少,可以忽略不計,不予考慮。分析2020年10月1日到2021年4月25日寶鋼4號高爐熱風爐日均煙氣SO2數(shù)據(jù)可以看出:高爐熱風爐相較于燒結、球團等工序,煙氣含硫量很低,基本滿足現(xiàn)階段(100 mg/m3)的排放指標,但對于超低排放標準(50 mg/m3)仍有一定差距,整體來說脫硫負擔不大。

1.2 高爐煤氣含硫分析

高爐煤氣主要組成成分有CO、CO2、N2、H2及少量硫化物,其主要化學成分及含量如表1所示。

由表1可以看出,高爐煤氣中的硫化物主要以COS和H2S形式存在,并且COS的含量遠高于H2S。因此,高爐煤氣的脫硫工藝應重點針對煤氣中COS和H2S的控制和脫除。

苗沛然[1]及周守毅等的研究表明:高爐煤氣中羰基硫占含硫化合物的絕大部分,含量普遍很高,個別樣本的質(zhì)量濃度甚至高達700 mg/m3。羰基硫在煤氣中的分布極不均勻,可能由于高爐內(nèi)部反應劇烈,導致任意時刻的煤氣樣品中羰基硫的濃度波動極大。羰基硫為無色氣體,其物理性質(zhì)如表2所示。羰基硫是一種穩(wěn)定的化合物,但是它能發(fā)生分解、水解、氧化及還原反應,產(chǎn)生硫化氫和元素硫等。

1.3 高爐煤氣中硫的來源

在高爐煉鐵生產(chǎn)中,硫主要由焦炭、煤粉,燒結礦及球團礦帶入,而輸出硫大部分隨高爐渣和鐵水排出,少部分硫進入高爐煤氣,而高爐煤氣經(jīng)過處理后成為熱風爐主要燃料。根據(jù)某高爐各硫分收入項與支出項分析(圖1),焦炭與煤粉是高爐硫收入的主要來源,兩者占硫收入的90%左右,其中焦炭帶入的硫量最高,達到70%左右;燒結礦帶入的硫量約占硫負荷的4%,而球團礦與塊礦帶入硫量比例相當,均在1%左右。硫支出項中,爐渣是高爐硫元素的主要去向,占比70%以上,鐵水帶走的硫占了16%左右,煤氣帶走的硫占了10%左右,剩余少量由煤氣灰?guī)ё摺?/p>

高爐煤氣是熱風吹入高爐,煤粉、焦炭燃燒與鐵氧化物反應后排出高爐的混合氣體,其生成路徑如圖2所示。

2 熱風爐煙氣超低排放治理工藝技術路線比選

2.1 脫硫工藝方式

2.1.1 源頭治理方式

源頭治理即通過脫除高爐煤氣中的硫,實現(xiàn)熱風爐廢氣超低排放目標。目前已投運的工藝技術有水熱催化加堿洗方法,2020年2月在山西某煉鐵廠建成投用,系國內(nèi)首套高爐煤氣脫硫脫氯系統(tǒng)。此項目有機硫轉(zhuǎn)化系統(tǒng)采用水解轉(zhuǎn)化工藝,主要作用是把高爐煤氣中所含的羰基硫、二硫化碳等有機硫轉(zhuǎn)化為無機硫,以便后續(xù)單元脫除無機硫,控制總硫含量;無機硫脫除系統(tǒng)采用成熟穩(wěn)定的濕法脫硫工藝,脫硫劑采用NaOH溶液,脫硫效率能達到超低排放要求。由于采用的是水解工藝轉(zhuǎn)化有機硫,存在對煙氣溫度的要求,水解劑對煙氣中氯離子比較敏感,需要先除氯,系統(tǒng)復雜;同時無機硫采用濕法工藝,存在后續(xù)廢水處理的問題,整個系統(tǒng)運行時間較短,運行初期系統(tǒng)遇到技術問題長時間停機整改,系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性還需要長時間的運行驗證。

2.1.2 末端治理方式

末端治理即通過脫除熱風爐廢氣中硫?qū)崿F(xiàn)超低排放。目前投運的有天津某煉鐵廠,該公司4號高爐和5號高爐熱風爐煙氣治理工程于2019年4月底建成投入使用,采用的是第三代密相干塔技術。該技術的優(yōu)點是技術路線成熟可靠,脫硫效率可拓展空間大,對煙氣適應能力強;存在的問題是熱風爐煙氣溫度高,要先進行降溫。4號熱風爐初始煙氣溫度極限值為250 ℃,遠遠超過了除塵環(huán)節(jié)所能承受的極限溫度180 ℃,超高溫會嚴重影響脫硫效果。但溫度低于80 ℃,布袋就會出現(xiàn)結露和板結現(xiàn)象,嚴重制約生產(chǎn)。如果用配套的水噴淋降溫,效果有限,不僅能耗提升,還會產(chǎn)生二次污染。按照SO2排放濃度設計值10 mg/m3測算,一天僅耗水量就達336 t; 如果改用除塵高溫布袋,治標不治本,還會大大提升項目投資和運營成本。

從調(diào)查來看,在2020年前,鋼鐵行業(yè)還沒有一種非常穩(wěn)定、成熟的熱風爐煙氣治理工藝技術得到普遍認可,主要原因是高爐熱風爐煙氣工況條件與燒結、煉焦等煙氣差異很大,原有的燒結、煉焦脫硫、脫硝工藝技術路線,都不一定適合高爐熱風爐工況操作條件,需要重新探索、設計新的可靠工藝技術方法或路線。

2.2 鋼鐵行業(yè)煙氣脫硫工藝路線及寶鋼方案

表3是鋼鐵行業(yè)常見煙氣脫硫工藝路線對比情況。

從運行安全性、工藝穩(wěn)定性、適應性、可能產(chǎn)生的二次污染、固廢處置等方面綜合考察評估,寶鋼認為鈣基固定床是最適合高爐熱風爐煙氣治理的工藝方式。

2.3 寶鋼熱風爐鈣基固定床煙氣治理工藝

2.3.1 鈣基固定床干法脫硫原理

采用鈣基顆粒狀脫硫劑作為催化和反應劑,最終直接得到固態(tài)硫酸鈣而不是亞硫酸鈣,不用水亦不產(chǎn)生廢水。脫硫反應式見式(1)~(3):

SO2+Ca(OH)2→CaSO3+H2O(1)

SO3+Ca(OH)2→CaSO4+H2O(2)

2CaSO3+O2→2CaSO4(3)

脫硫劑的脫硫效率與溫度有關,圖3 是寶鋼熱風爐煙氣脫硫劑脫硫效率與溫度關系。

2.3.2 工藝流程

采用一體化固定床干法鈣基催化脫硫劑脫硫技術,可以通過調(diào)整充填的鈣基催化脫硫劑類型,適應140~350 ℃煙氣溫度變化范圍,滿足未來更為嚴格的NOx、SO2超低排放濃度指標要求。

具體流程是:①將熱風爐煙氣引入干式固定床系統(tǒng),通過具有高氧化活性的鈣基吸收劑吸收煙氣中的SO2,達到超凈排放的指標,可以適應90~350 ℃煙氣溫度。該工藝的主體設備是多個固定床單元,采用模塊化設計。每個固定床單元構型一致,內(nèi)部填充脫硫吸收劑,煙氣由底部進入,自下而上與煙氣充分接觸并反應后,潔凈的煙氣由頂部排出。倉頂設有吸收劑裝填口,通過管道落料到床體內(nèi);倉底設有隔氣卸料閥,將底部先吸收到飽和的廢料排出倉外。物料在固定床單元內(nèi)自上而下?lián)Q料,與煙氣逆向接觸,提高了煙氣脫硫效率。②粉塵隨著煙氣自下而上進入料床,不僅受到自身的重力作用,在通過物料顆粒間的空隙時還不斷受到攔截,流動性遠小于氣體,逐漸與煙氣脫離留在了床層中,在卸料時與飽和的吸收劑一起被清出塔外,達到脫除粉塵的效果。原煙氣由主煙道經(jīng)合理分流,通過支煙道送至各固定床吸收倉進口;處理后的凈煙氣由各固定床吸收倉出口排入支煙道,后匯總入凈煙氣主煙道,最終引至煙囪排放。

3 寶鋼的應用實踐

基于以上分析、對比及科研中試驗證,寶鋼寶山基地4號高爐在國內(nèi)首次建設高爐熱風爐鈣基固定床脫硫裝置,進行煙氣超低排放治理。

3.1 工程設計

固定床吸收倉采用模塊化設計,可根據(jù)煙氣量和SO2濃度增減數(shù)量,并設置一定的備用單元,通過調(diào)節(jié)吸收單元投入數(shù)量來適應不同的煙氣工況,對煙氣工況的波動具有良好的適應性。一體化鈣基脫硫裝置共3層,每層6臺反應器單元,共18臺反應器單元。每個項目脫硫裝置均可以根據(jù)場地大小、煙氣情況進行模塊化組合。

控制系統(tǒng)采用控制室集中控制方式,由一套現(xiàn)場總線分散型PLC控制系統(tǒng)完成對煙氣處理系統(tǒng)的正常啟、停,運行監(jiān)視、記錄,自動控制,操作、診斷和故障處理,定時制表,參數(shù)越限報警和打印。自動化水平滿足“無人值守、定期巡檢”的能力,在現(xiàn)有煉鐵集中控制中心及脫硫系統(tǒng)控制室內(nèi),通過機組PLC操作員完成對脫硫系統(tǒng)的啟/停控制、正常運行的監(jiān)視和調(diào)整及異常與事故工況的處理和故障診斷。

3.2 運行效果

3.2.1 脫硫效果

2021年12月27日,4號高爐熱風爐煙氣脫硫裝置投運。投運前后,熱風爐煙氣中SO2質(zhì)量濃度平均值由50~80 mg/m3降至32 mg/m3以下,脫硫效果顯著,見圖4,滿足了超低排放標準。

同時,該工藝還預留了脫硝能力,即若今后國家進一步加嚴NOx排放要求,如從目前200 mg/m3降到100 mg/m3以下時,只要在反應倉內(nèi)添加脫硫脫硝劑或混合添加脫硫劑、脫硝劑,就可以實現(xiàn)煙氣中SO2、NOx同時達到超低排放的要求。

3.2.2 運行成本

系統(tǒng)運行費用主要是電費及脫硫劑消耗費用,實績運行費用約為噸鐵2~3元。

3.2.3 固廢處置

經(jīng)4號高爐一年多的運行實踐,單座高爐年產(chǎn)生脫硫廢棄物約500 t, 由卡車運輸?shù)綗Y,破碎后加入混勻料。因量極少,對燒結煙氣、燒結礦質(zhì)量的影響極小,可以忽略不計。

3.3 工藝特點與優(yōu)勢

(1) 安全可靠。固定床吸收劑為無機材料,安全不燃,可以適應80~350 ℃的煙溫范圍變化,系統(tǒng)適用溫度范圍廣,確保了熱風爐煤氣系統(tǒng)安全。

(2) 適應范圍較廣。一是煙氣污染物治理材料溫度適應范圍廣:適應目前所有燃燒高爐煤氣為主的高爐熱風爐、發(fā)電廠產(chǎn)生的煙氣,即溫度>350 ℃,SO2質(zhì)量濃度>150 mg/m3、NOx質(zhì)量濃度>200 mg/m3。二是工藝本身對煙氣量波動適應性好,能適應高爐熱風爐換爐及燒爐座數(shù)變化時煙氣量的大幅波動。

(3) 一體化設計,煙氣治理效率高。一套系統(tǒng),既可以單獨對煙氣進行脫硫或脫硝治理,也可以同時進行脫硫、脫硝治理,系統(tǒng)更加簡潔高效;在排放指標加嚴的情況下,不需要再增加工藝裝備。

(4) 工藝簡單,占地少。系統(tǒng)流程不涉及其他污染物治理、輸送;不涉及其他輔助系統(tǒng)與設備;固定床模塊化設計,布置靈活,適合現(xiàn)有的場地條件。

(5) 不產(chǎn)生二次污染,固廢產(chǎn)生量少,可以全部不出廠處置。系統(tǒng)為干法工藝,不產(chǎn)生廢水;脫硫產(chǎn)物為一般固廢,廠內(nèi)燒結等工序可以消納。

(6) 能量損失小。系統(tǒng)無需噴水,煙氣降溫少,不影響處理后煙氣在制煤粉的使用。

(7) 系統(tǒng)操作維護簡單,運行穩(wěn)定,可實現(xiàn)完全自動化控制。

4 結論

(1) 為實現(xiàn)熱風爐煙氣超低排放要求,鋼鐵行業(yè)必須要對高爐熱風爐煙氣進行治理。

(2) 雖然鋼鐵行業(yè)常見煙氣治理工藝技術有多種,但經(jīng)比較后干法鈣基固定床工藝更適合高爐熱風爐復雜、安全性要求高的工況條件。

(3) 通過4號高爐應用一年的實踐可知,寶鋼開發(fā)、應用干法鈣基固定床工藝對熱風爐煙氣進行治理,完全可以達到國家超低排放的控制標準。

(4) 寶鋼高爐熱風爐煙氣干法鈣基固定床工藝已得到廣泛應用,效果良好,為行業(yè)進行類似改造提供了成功范例。

本文摘自《寶鋼技術》2024年第1期

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