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煤礦帶式輸送機(jī)智能化控制系統(tǒng)的改造設(shè)計

2024-06-06 14:11:01程偉
能源新觀察 2024年5期
關(guān)鍵詞:改造設(shè)計帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)

程偉

摘? 要:當(dāng)前的帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展迅速,已實(shí)現(xiàn)信號檢測、動力傳動以及程序控制等智能化目標(biāo)。本文通過分析煤礦帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)運(yùn)行現(xiàn)狀,提出控制系統(tǒng)運(yùn)行期間存在的問題,并從軟、硬件兩方面提出如何智能化改造設(shè)計帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng),將改造設(shè)計后的智能化控制系統(tǒng)用于實(shí)踐,結(jié)果顯示,所設(shè)計的系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,完全可以實(shí)現(xiàn)對礦井下帶式運(yùn)輸機(jī)集中、遙控監(jiān)測的目標(biāo)。

關(guān)鍵詞:智能化;煤礦;帶式輸送機(jī);控制系統(tǒng);改造設(shè)計

近年來,我國煤礦行業(yè)運(yùn)輸系統(tǒng)逐步向自動化、智能化方向發(fā)展,作為煤礦運(yùn)輸?shù)囊粋€重要設(shè)備,帶式輸送機(jī)的智能控制技術(shù)會對煤礦高效、安全運(yùn)營產(chǎn)生直接影響。當(dāng)前的帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)展迅速,已實(shí)現(xiàn)信號檢測、動力傳動以及程序控制等智能化目標(biāo)。但有的煤礦帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)表現(xiàn)為獨(dú)立運(yùn)行狀態(tài),無法實(shí)時監(jiān)測輸送機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù),而逆煤流啟動運(yùn)行會使搭接輸送帶出現(xiàn)空轉(zhuǎn)的情況,能耗較高,還會影響煤礦運(yùn)輸效率[1]。這就需要對煤礦帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)實(shí)施智能化控制,以達(dá)到節(jié)能降耗目標(biāo)。

1.煤礦帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)現(xiàn)狀

現(xiàn)階段,國內(nèi)外企業(yè)先后提升了帶式輸送機(jī)的技術(shù)水平,逐步實(shí)現(xiàn)自動化控制目標(biāo),安全性能和工作效率均得到顯著改善。目前的煤礦帶式輸送機(jī)已經(jīng)基本達(dá)到自動化水平,煤炭行業(yè)也有了更多的新型裝備,但運(yùn)行期間依舊存在一些問題,主要表現(xiàn)為[2~3]:

首先,盡管皮帶輸送裝置的控制方案進(jìn)行了改進(jìn),但是該裝置的控制功能比較單一,僅具有自動和起動的作用;當(dāng)發(fā)生重大故障時,監(jiān)測系統(tǒng)不能及時發(fā)出警報,難以保證人身安全和裝置的正常工作。

其次,帶式輸送機(jī)在運(yùn)行過程中,往往會出現(xiàn)不正常的震動,這是一種難以被監(jiān)測的現(xiàn)象。當(dāng)出現(xiàn)過大的振幅時,將對控制器和傳送帶的工作產(chǎn)生不利的影響。

最后,皮帶機(jī)的控制一般采用 Ethernet通訊方式,它具有通訊方式簡單、數(shù)據(jù)和信號傳遞的特點(diǎn);在皮帶機(jī)運(yùn)行過程中,由于受到外部磁場的干擾,使其控制精度降低。

分析以上問題可知,若要縮小國內(nèi)外帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)差距,不斷提高控制系統(tǒng)的精度與性能,關(guān)鍵在于優(yōu)化完善控制系統(tǒng),設(shè)計具有更高智能化的帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)。

2.煤礦帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)的智能化改造設(shè)計

針對煤礦運(yùn)行現(xiàn)狀,帶式輸送機(jī)的控制系統(tǒng)智能化升級由傳感器、地面疾病預(yù)防控制系統(tǒng)和礦井下控制分站等元素共同構(gòu)成,帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)可以隨時監(jiān)控煤礦中的重要操作參數(shù),還能安全設(shè)定帶式輸送機(jī)起止與閉鎖功能。通過Ethernet通訊方式,遠(yuǎn)程控制帶式輸送機(jī),同時為了提高皮帶傳動裝置中信號傳遞的可靠性,選用了防爆裝置和 PLC組成的元器件[4]。通過數(shù)據(jù)交互,對各個子站的邏輯進(jìn)行了及時的調(diào)節(jié),從而達(dá)到在煤流方向上密閉作業(yè)的目的。本智能技術(shù)的升級方案是一個開放的架構(gòu),方便以后的維修保養(yǎng)。具體見圖1。

3.硬件分系統(tǒng)改造設(shè)計

對皮帶輸送裝置進(jìn)行智能控制的硬件進(jìn)行改進(jìn)與設(shè)計,重點(diǎn)是對其進(jìn)行分區(qū)及監(jiān)控傳感器的選擇,以便對其進(jìn)行精細(xì)的控制。

3.1可編程邏輯控制器改造設(shè)計

本文選用的是礦井下可編程序控制器的子系統(tǒng),其機(jī)型為SIMATICS7,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)選擇模塊化,所配備CPU模塊功能強(qiáng)大,可有效適應(yīng)煤礦帶式輸送機(jī)的自動化控制要求。選用S71200系列 PLC,使其運(yùn)行速度更快,抗干擾性更好,能為系統(tǒng)可靠、安全運(yùn)行提供保障。

3.2井下控制分站的改造設(shè)計

在地面上實(shí)現(xiàn)礦井帶式輸送機(jī)的集控應(yīng)用,并做好主副功能分區(qū),以確保帶式輸送機(jī)在礦井下能保持持續(xù)工作狀態(tài)。其中,主站的作用是接受并調(diào)整從各個分站發(fā)來的消息,經(jīng)過對這些數(shù)據(jù)的處理,讓地表的 PC機(jī)能夠?qū)⑺鶄魉偷男盘栠M(jìn)行實(shí)時的展示,方便掌握礦井下帶式輸送機(jī)的實(shí)際工作狀況[5]。每個皮帶運(yùn)輸機(jī)的各個分站都具有各自單獨(dú)的控制系統(tǒng),在發(fā)出了相應(yīng)的控制命令之后,就可以對皮帶機(jī)的工作狀況進(jìn)行實(shí)時的監(jiān)控。通過這種結(jié)構(gòu)的改進(jìn),能夠?qū)崟r監(jiān)測帶式輸送機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況,煤礦特定地下控制分站的構(gòu)造如圖2所示。

3.3關(guān)鍵傳感器選型的改造設(shè)計

日常應(yīng)實(shí)時監(jiān)控帶式輸送機(jī)運(yùn)行溫度、速度以及煤倉煤位,確保煤礦帶式輸送機(jī)達(dá)到安全運(yùn)行目標(biāo),基于測試要求,采用最佳傳感器。一系列裝置內(nèi)部,通過GUL70液位傳感器監(jiān)控煤倉,GWP200溫度傳感器監(jiān)控帶式和驅(qū)動滾筒溫度,GDB20振動傳感器檢測滾筒、減速箱以及電機(jī)等相關(guān)裝置,GSG.5轉(zhuǎn)速傳感器對傳送帶的滑差與轉(zhuǎn)速進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,同時對皮帶張力進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控,GQQ5型鹽度計對皮帶安裝過程中產(chǎn)生的煙氣進(jìn)行監(jiān)控,GEJ35/45跑偏傳感器進(jìn)行帶式輸送機(jī)運(yùn)行期間膠帶跑偏與否的實(shí)時監(jiān)測,GVD300則用于撕裂保護(hù)傳感器,XLLS-1雙向拉繩開關(guān)用作急停開關(guān)[6]。以上傳感器是控制系統(tǒng)對輸送機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù)進(jìn)行實(shí)時收集的關(guān)鍵依據(jù),必須符合收集帶式輸送機(jī)運(yùn)行參數(shù)的需求,保證向帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)傳送真實(shí)、可靠的參數(shù)信息,同時還要對參數(shù)做出數(shù)據(jù)化分析,以達(dá)到智能化控制帶式輸送機(jī)的目標(biāo)。

3.4輸送機(jī)視頻監(jiān)控模塊的改造設(shè)計

若想確保帶式輸送機(jī)控制系統(tǒng)滿足智能化控制需求,關(guān)鍵在于將圖像監(jiān)控模塊置入控制系統(tǒng)內(nèi)部,借助該模塊達(dá)到智能化控制需求,便于操作人員遠(yuǎn)程監(jiān)控帶式輸送機(jī)運(yùn)行情況。目前,本設(shè)備的主要部件是KBA116A型防水圖像處理設(shè)備,它不僅質(zhì)量較輕,體積小,并且還具備很好的抗?jié)衲芰?。模塊中包含了故障報警和識別的功能,能夠?qū)较洛^桿與大塊矸石等進(jìn)行監(jiān)控,若產(chǎn)生卡阻的情況,就需要立即將暫停信號發(fā)送出去,防止裝置發(fā)生膠帶撕扯、堵倉以及堆煤等安全事故。除此之外,創(chuàng)建煤炭集聚監(jiān)視模塊,在監(jiān)測到帶式輸送機(jī)內(nèi)的煤炭積聚量大于設(shè)定值的情況下,就需要將停止或者警告命令發(fā)送給控制系統(tǒng)的上位機(jī)。同時創(chuàng)建圖像鏈接功能,能夠向上位系統(tǒng)傳輸系統(tǒng)異常信息,操作人員即可根據(jù)所存在的問題制定針對性解決措施。

4.軟件程序改造設(shè)計

4.1智能化控制系統(tǒng)主程序設(shè)計

礦井皮帶運(yùn)輸機(jī)的應(yīng)用程序是以PLC為基本語言進(jìn)行開發(fā)的,一系列的子程序構(gòu)成了監(jiān)測系統(tǒng)中的主要控制部分,例如對輸入的信息進(jìn)行處理等。該系統(tǒng)的主要作用就是按照順序?qū)Ω髯映绦驅(qū)嵤┻\(yùn)行,確保控制程序及時采集系統(tǒng)數(shù)據(jù),并向該系統(tǒng)發(fā)送數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)對礦井的實(shí)時監(jiān)測[7]。監(jiān)測人員也可根據(jù)所測量輸送機(jī)運(yùn)行參數(shù),實(shí)時調(diào)節(jié)參數(shù)信息,以實(shí)現(xiàn)帶式輸送機(jī)的遙控目標(biāo)。

4.2速度控制程序設(shè)計

根據(jù)煤礦皮帶運(yùn)輸機(jī)的實(shí)際裝載情況,將其分為若干個載荷周期,并且在每個周期內(nèi),皮帶的速度也是不一樣的。在實(shí)踐中,應(yīng)首先采集輸送機(jī)的裝載量,然后根據(jù)采集的裝載量資料,確定裝載量的大小,通過對試驗(yàn)結(jié)果的分析,確定與之相適應(yīng)的輸送帶轉(zhuǎn)速。在給定了輸送機(jī)的轉(zhuǎn)速后,通過轉(zhuǎn)速控制模塊對電流進(jìn)行采集,準(zhǔn)確判定傳動馬達(dá)輸出是不是處于平衡狀態(tài),使帶式輸送機(jī)能夠在一定的時間內(nèi)達(dá)到最佳輸送效果。

4.3軟啟動控制程序設(shè)計

帶式輸送機(jī)實(shí)際運(yùn)行期間,通常要承擔(dān)較大的外界載荷,起動時由于自身重量的作用,將對其造成很大的沖擊。因此,本裝置在起動時,采取一系列的“軟啟動”措施,避免驅(qū)動裝置的電動機(jī)燒壞,從而達(dá)到提高裝置運(yùn)行周期的目的。在該程控的過程中,通過調(diào)節(jié)電動機(jī)的運(yùn)行頻率,使電動機(jī)按照 S型軌跡起動,當(dāng)輸送帶運(yùn)轉(zhuǎn)到一定轉(zhuǎn)速后,所有的控制策略將會被自動切斷,從而使電機(jī)在起動期間得到實(shí)時的保護(hù),還可以大幅減少啟動過程中的能耗。

4.4綜合保護(hù)系統(tǒng)

綜合保護(hù)裝置的作用是通過控制系統(tǒng)提高皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)行的可靠性和安全性。在皮帶運(yùn)輸機(jī)運(yùn)行過程中,出現(xiàn)過壓、撕裂、過流等現(xiàn)象時,PLC根據(jù)異常值和故障種類,給出相應(yīng)的報警信息,借助上位機(jī)將信息發(fā)送給監(jiān)測員。在整個保護(hù)裝置的實(shí)際工作中,監(jiān)視子站收集皮帶的工作狀態(tài),當(dāng)檢測到的電壓高于設(shè)定值時,將產(chǎn)生一個過壓的警報;當(dāng)檢測到道路上煙氣濃度超過規(guī)定的數(shù)值時,系統(tǒng)會產(chǎn)生煙氣警報,同時主動打開水管上的螺線管,對輸送帶進(jìn)行噴霧降溫,當(dāng)監(jiān)控到傳送帶的表面溫度高于設(shè)置的數(shù)值時,就會發(fā)出打滑信號,噴灑裝置自動開啟,實(shí)施降溫工作。

5.應(yīng)用效果

針對煤礦帶式輸送機(jī)自動控制系統(tǒng)的設(shè)計需求,對其整體設(shè)計和軟、硬件設(shè)計進(jìn)行了研究。通過對膠帶機(jī)實(shí)際運(yùn)行過程中的跟蹤和控制,進(jìn)一步驗(yàn)證了該智能化控制方法的可行性和實(shí)用性。實(shí)際運(yùn)行表明,所設(shè)計的系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠,完全可以實(shí)現(xiàn)對礦井下帶式輸送機(jī)集中、遙控監(jiān)測的目標(biāo)。通過對試驗(yàn)結(jié)果的統(tǒng)計和分析,表明該控制方案對帶式輸送機(jī)運(yùn)行的平穩(wěn)性有很大的幫助。采用中央遙控方式對裝置進(jìn)行開機(jī)與控制,省去了兩三個操作帶式輸送機(jī)的工人,使礦井的采掘工作費(fèi)用大為減少。

6.結(jié)語

帶式輸送機(jī)是礦井中最主要的交通工具,其能否正常、穩(wěn)定地工作,將直接關(guān)系到礦井的生產(chǎn)效率,是煤炭企業(yè)十分重視的一個問題。采用智能皮帶傳送設(shè)備,可以減少輸送設(shè)備能耗和維修人員,從而減少礦井的生產(chǎn)費(fèi)用,智能化的運(yùn)輸設(shè)備為煤炭工業(yè)的發(fā)展帶來極大的安全性和經(jīng)濟(jì)效益。

參考文獻(xiàn):

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作者單位:國能億利能源有限責(zé)任公司黃玉川煤礦

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