袁 飛
(東曲礦生態(tài)環(huán)境治理區(qū), 山西 古交 030200)
當(dāng)前礦井提升機(jī)存在控制設(shè)備陳舊老套,自動(dòng)化水平低,無故障預(yù)警以及實(shí)時(shí)監(jiān)控功能等問題,部分系統(tǒng)調(diào)速還采用傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)子串電阻,電機(jī)在運(yùn)行時(shí)甚至?xí)霈F(xiàn)負(fù)荷運(yùn)行及制動(dòng)現(xiàn)象。隨著科技的進(jìn)步以及安全生產(chǎn)的重視,煤礦提升機(jī)控制系統(tǒng)的升級(jí)越來越緊迫且重要,本文針對(duì)上述問題對(duì)煤礦提升機(jī)進(jìn)行了改造與設(shè)計(jì)。
提升機(jī)是煤礦生產(chǎn)的主要運(yùn)輸結(jié)構(gòu),由主軸部分(控制卷軸)、電動(dòng)機(jī)與減速器(調(diào)速)、潤(rùn)滑站(輔助機(jī)械系統(tǒng))、液壓制動(dòng)系統(tǒng)(減速部分)、深度指示儀、電控系統(tǒng)(具體升降控制)構(gòu)成。本文基于某煤礦原使用提升機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),改進(jìn)后的設(shè)備需符合以下技術(shù)要求:
1)對(duì)提升機(jī)的改造和設(shè)計(jì)須符合國(guó)家相關(guān)規(guī)章制度。
2)提升機(jī)控制系統(tǒng)硬件裝置需有完善良好的保護(hù)功能(結(jié)構(gòu)保護(hù)與電路保護(hù))才能使用,保護(hù)提升機(jī)安全運(yùn)行。
3)采用PLC 控制系統(tǒng)與變頻器實(shí)現(xiàn)提升機(jī)變頻調(diào)速與PLC 控制。
4)采用外部保護(hù)開關(guān)和PLC 控制系統(tǒng)兩種控制方式來決定系統(tǒng)設(shè)計(jì)的安全回路,保護(hù)方式與要求需滿足《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)要求。
通過對(duì)控制系統(tǒng)組成與技術(shù)要求分析,針對(duì)某提升機(jī)TKD 電控系統(tǒng)原有的電機(jī)組件、高低壓開關(guān)柜、調(diào)速控制柜等裝置進(jìn)行設(shè)計(jì)與改造,增加語音報(bào)警通訊電路板、綜顯儀(信息顯示)組件,實(shí)現(xiàn)調(diào)速、啟??刂?、各路信號(hào)檢測(cè)、反饋以及人機(jī)交互功能,整體設(shè)計(jì)如圖1 所示。
其中各系統(tǒng)還可實(shí)現(xiàn)以下功能:
1)主控系統(tǒng):采用兩套PLC 分別進(jìn)行控制檢測(cè)并相互保護(hù),一套出現(xiàn)故障,另一套立馬啟動(dòng)使提升機(jī)制動(dòng);可切換各種運(yùn)行方式(手動(dòng)、自動(dòng)、半自動(dòng));可根據(jù)工作需要實(shí)現(xiàn)無級(jí)變速;在危險(xiǎn)情況下有緊急停車、運(yùn)行閉鎖、安全施閘停車等保護(hù)功能。
2)監(jiān)控系統(tǒng):通過安裝上位機(jī)實(shí)時(shí)顯示提升機(jī)控制過程各參數(shù),信號(hào)進(jìn)入PLC 前進(jìn)行數(shù)字化處理,使得系統(tǒng)故障時(shí)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)故障部位的準(zhǔn)確定位,并且具備人機(jī)對(duì)話與操作記錄存檔的功能。
3)安全保護(hù)系統(tǒng):對(duì)系統(tǒng)關(guān)鍵部分做到實(shí)時(shí)保護(hù)與自動(dòng)報(bào)警功能。
4)制動(dòng)控制系統(tǒng):實(shí)現(xiàn)箕斗運(yùn)行過程的減速與漸停,在主控單元制動(dòng)無法實(shí)現(xiàn)時(shí)還可采用二級(jí)機(jī)械制動(dòng),極大提高了提升機(jī)安全運(yùn)行。
變頻器被廣泛應(yīng)用于改變工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備電源屬性,需根據(jù)煤礦實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)(負(fù)載狀況與電機(jī)額定參數(shù))進(jìn)行變頻器選型,選定西門子公司6SE7134-5HK62-5BA0 型號(hào)的變頻器,其適用功率范圍為0.55~2 800 kW,與本系統(tǒng)的三相異步電機(jī)相匹配,能很好實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩的雙閉環(huán)控制。
除變頻器型號(hào)與參數(shù)的選定外,控制電路也是調(diào)速系統(tǒng)關(guān)鍵的一環(huán),控制逆變電路輸出電壓的頻率與幅值,主要由以下部分組成:
1)運(yùn)算電路:通過空間矢量理論運(yùn)算得出異步電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速與轉(zhuǎn)矩,將實(shí)際值與設(shè)計(jì)值對(duì)比并運(yùn)算而獲得電壓輸出信號(hào)。
2)驅(qū)動(dòng)電路:驅(qū)動(dòng)電子元件(主電路)運(yùn)作,將主電路與控制信號(hào)隔離開來并解決二者信號(hào)等級(jí)差別的問題。
3)速度檢測(cè)電路:將異步電機(jī)的運(yùn)行速度通過傳感器反饋到運(yùn)算電路上,實(shí)現(xiàn)速度反饋控制。
對(duì)提升機(jī)系統(tǒng)的主要硬件以及變頻器進(jìn)行選型與設(shè)計(jì)后,采用PLC 的結(jié)構(gòu)式編程方式對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行軟件設(shè)計(jì),其主要軟件操作流程如圖2 所示。
圖2 系統(tǒng)控制流程
主要研究了變頻調(diào)速單元,其余部分為輔助內(nèi)容,具體如下:
1)控制部分:主井提升機(jī)采用雙PLC 備用冗余控制保持生產(chǎn)作業(yè)流暢性。
2)調(diào)節(jié)部分:利用西門子SIMOREG 計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)直流調(diào)節(jié),使系統(tǒng)故障反饋減少。
3)監(jiān)控部分:采用WinCC 工控監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)上位界面可視化編譯,有效改善具體數(shù)據(jù)處理效果。
4)上位界面:可顯示包括故障自診斷、速度運(yùn)行圖、提升與后備保護(hù)、安全回路狀態(tài)及各路控制信號(hào)狀態(tài)等。
將上述所設(shè)計(jì)的變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用煤礦提升機(jī)控制系統(tǒng)中,對(duì)提升機(jī)在正常生產(chǎn)過程中一次往返運(yùn)輸對(duì)應(yīng)各個(gè)階段提升機(jī)的運(yùn)行速度以及運(yùn)行時(shí)間等關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行記錄,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后得出如圖3 所示的提升機(jī)在變頻調(diào)速控制系統(tǒng)下的運(yùn)行軌跡。
圖3 變頻調(diào)速控制系統(tǒng)下提升機(jī)運(yùn)行軌跡
如圖3 所示,提升機(jī)在一次正常的運(yùn)輸煤炭過程中經(jīng)歷了五個(gè)階段,分別為初加速階段、加速階段、等速運(yùn)行階段、減速階段以及爬行階段。其中,從圖3 中可以看出在初加速、加速、減速以及爬行階段曲線相對(duì)平穩(wěn),而且在不同階段之間的切換時(shí)提升機(jī)運(yùn)行速度并未出現(xiàn)波動(dòng),說明達(dá)到了平滑調(diào)速的效果。提升機(jī)最大可達(dá)到8.38 m/s 的恒定運(yùn)行速度。
將變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用提升機(jī)運(yùn)行的實(shí)際控制中,對(duì)改造前兩個(gè)月和改造后兩個(gè)月內(nèi)提升機(jī)的運(yùn)輸能力和耗能情況進(jìn)行對(duì)比,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后得出如表1 所示的數(shù)據(jù)。
表1 變頻調(diào)速控制系統(tǒng)在提升機(jī)應(yīng)用的節(jié)能數(shù)據(jù)
如表1 所示,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)在提升機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用之前,提煤量為(0.360 8+0.341)/2=0.350 9 萬t;變頻調(diào)速控制系統(tǒng)在提升機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用之后,提煤量為(0.44+0.429)/2=0.434 5 萬t。因此,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用后每度電提升的煤量增加0.083 6 萬t 煤炭。
如表1 所示,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)在提升機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用之前,用電量為(3.344+3.564)/2=3.454 kW·h;變頻調(diào)速控制系統(tǒng)在提升機(jī)系統(tǒng)中應(yīng)用之后,用電量為(2.75+2.75)/2=2.75 kW·h。因此,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用后每提升1 萬t 煤炭可直接節(jié)約電量為0.704 kW·h。
此外,將變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用提升機(jī)的控制中,在實(shí)際生產(chǎn)中提升機(jī)發(fā)生故障的情況明顯減少,對(duì)上述四個(gè)月的故障情況以及停機(jī)時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì),得出如表2 所示。
表2 變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用前后的故障率對(duì)比
僅從維修費(fèi)用來看,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用后提升機(jī)未出現(xiàn)過故障,相比于應(yīng)用前的四次故障,每次維修費(fèi)用近1.5 萬元,可直接節(jié)約費(fèi)用6 萬元。
隨著煤礦技術(shù)的發(fā)展,對(duì)提升機(jī)的要求越來越高,如提升負(fù)載需求變高、安全性要求增加,本文基于各項(xiàng)技術(shù)對(duì)某煤礦提升機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行如下改造與設(shè)計(jì):
1)結(jié)合礦井實(shí)際對(duì)調(diào)速系統(tǒng)中的變頻器進(jìn)行選型與參數(shù)分析設(shè)置,使其擁有良好轉(zhuǎn)速—轉(zhuǎn)矩控制特性,將硬件設(shè)備與控制電路搭建好后進(jìn)行測(cè)試,發(fā)現(xiàn)達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)效果。
2)采用PLC 的結(jié)構(gòu)式編程方式對(duì)控制系統(tǒng)進(jìn)行軟件設(shè)計(jì),增強(qiáng)系統(tǒng)生產(chǎn)作業(yè)流暢性,減少系統(tǒng)故障反饋。
3)采用組態(tài)軟件WinCC 實(shí)現(xiàn)上位界面設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)智能化。
實(shí)踐表明,變頻調(diào)速控制系統(tǒng)應(yīng)用可每提升1 萬t煤炭可直接節(jié)約電量為0.704 kW·h,可直接節(jié)約維修費(fèi)用6 萬元。
現(xiàn)代工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化2024年2期