張 康,鮑文輝,郭布民,趙 健,孫厚臺,豆連營,甘 倫
(中海油田服務股份有限公司,天津 300459)
鄂爾多斯盆地某區(qū)塊屬于典型的低滲氣田,通過應用水力壓裂技術開發(fā)可以提高單井產量。該地區(qū)屬于黃土高原地帶,水資源短缺,難以滿足大規(guī)模體積壓裂所需要的水源。針對水力壓裂產生大量的污水,污水礦化度較高,含有大量的鉀鈉鈣鎂金屬離子,如果大量排放會嚴重污染環(huán)境[1]。目前,返排液的重復利用是未來壓裂液處理發(fā)展的趨勢[2]。隨著十年增儲上產的任務,壓裂作為低滲油氣藏增產的手段之一,在國內各大油氣田廣泛應用[3]。在壓裂施工中,壓裂液起著至關重要的作用,目前,現場使用羥丙基胍膠作為稠化劑,但由于現場環(huán)境惡劣,造成壓裂液性能異常[4]。故本文對返排液進行處理后重復利用,研究返排液處理后進行重復配液對壓裂液性能的影響。
壓裂返排液中含有大量的油泥、懸浮物、胍膠、高分子聚合物以及其他各類添加劑,呈現黏度高、COD高、穩(wěn)定性強的特征,處理難度大。原有處理方式是通過罐車將返排液運輸至污水處理廠進行處理,處理費用高,又會造成水資源浪費嚴重,給企業(yè)帶來了巨大的成本壓力和環(huán)保壓力[5],對此研制一套針對該區(qū)塊集成式可移動式壓裂返排液處理工藝,該裝置有固液分離、加藥處理環(huán)節(jié)、粗過濾、精細過濾環(huán)節(jié)。返排液原液水質分析,COD 為7 978.00 mg/L,K+為270.00 mg/L、Na+為3 157.00 mg/L、Ca2+為2 359.00 mg/L、Mg2+為671.00 mg/L,通過以上壓裂返排液處理流程,除去返排液中懸浮固體、雜質,壓裂返排液水質得到明顯改善,其中COD 為16.00 mg/L、Ca2+為2.32 mg/L、Mg2+為0.91 mg/L,固體顆粒粒徑分布在28.135~189.340 μm,pH 值為7,滿足重配壓裂液的要求,見圖1。
圖1 壓裂返排液處理流程
0.25%~0.30%胍膠+0.50%黏土穩(wěn)定劑+0.50%助排劑+0.25%~0.30%交聯(lián)劑+0.20%pH 值控制劑+0.20%低溫活化劑。評價方法:參考SY/T 7627—2021《水基壓裂液技術要求》對壓裂液進行評價。使用吳茵混調器先將殺菌劑羥丙基胍膠加入到水中,待胍膠充分溶脹5 min 后,再加入其他液體添加劑。六速旋轉黏度計測量基液黏度27.000 mPa·s,pH 計測基液pH 值為7.27,該壓裂液基液黏度滿足現場施工要求。
使用RS6000 高溫流變儀在60 ℃、170 s-1條件下,剪切120 min,選用L-1 井返排處理液配制的W-1 壓裂液進行耐溫耐剪切性能測試,見圖2。
圖2 W-1 壓裂液耐溫耐剪切性能測試
由圖2 可以看出,利用返排液配制出的W-1 壓裂液在60 ℃、170 s-1條件下,剪切120 min 表觀黏度為224.500 mPa·s,顯示出L-1 井返排液重配壓裂液具有良好的耐溫耐剪切性能。
對該體系進行三次變剪切實驗,見表1,擬合計算流動行為指數結果n1=0.260 0、n2=0.218 8、n3=0.242 0。稠度系數K1=5.035 9、K2=13.038 0、K3=6.336 5。
表1 壓裂液流變參數擬合結果
取300 mL 壓裂返排液按照壓裂液配方進行配液,分成3 份100 mL 壓裂液置于3 個燒杯中,先分別加入0.01%、0.02%、0.03%破膠劑APS,攪拌溶解后加入0.30%交聯(lián)劑完成交聯(lián),用保鮮膜封口。將燒杯放置于50 ℃水浴鍋中,水浴液面要高于燒杯中壓裂液液面。每間隔30 min 觀測并記錄一次破膠情況,見圖3、表2。
表2 低溫胍膠壓裂液50 ℃破膠情況
圖3 壓裂液破膠照片
由表2 可知,在破膠劑APS 濃度為0.03%、破膠時間為2 h,破膠液黏度小于5.000 mPa·s。
采用離心法測定破膠液、0.30%黏土穩(wěn)定劑溶液的防膨率。
先將膨潤土烘干待用,配制0.30%黏土穩(wěn)定劑溶液,分別取蒸餾水、煤油、0.30%黏土穩(wěn)定劑溶液、破膠液各10 mL 于離心管中,稱取0.5 g 烘干好的膨潤土依次加入到離心管中,搖勻封口靜置2 h,設定高速離心機為1 500 r/min,離心15 min,分別讀取離心管中膨潤土的體積。實驗結果見表3、圖4。
表3 防膨性能評價
圖4 0.30%黏土穩(wěn)定劑溶液、破膠液防膨效果
以上實驗結果表明:破膠液的防膨率達到85.10%,對儲層有較好的保護效果。
取破膠后的上清液,測定其表面張力,見表4。
表4 破膠液的表面張力測試
壓裂破膠液表面張力、界面張力均滿足SY/T 7627—2021《水基壓裂液技術要求》,有助于提高壓裂液返排率。
配制基液4 份,加入0.20%pH 值控制劑,取上述4份100 mL 壓裂液置于4 個燒杯中,編號1~4,先分別加入0、0.01%、0.02%、0.03%破膠劑APS,2~3 中加入0.20%低溫活化劑,攪拌后加入0.30%交聯(lián)劑完成交聯(lián),加入20%砂比20/40 目陶粒與壓裂液混合均勻后置于量筒中。將量筒放置于60 ℃恒溫箱中,觀測陶粒沉降情況,見圖5。
圖5 壓裂液靜態(tài)懸砂(20/40 目陶粒),從左至右依次為0、0.01%、0.02%、0.03%破膠劑APS
在60 ℃下,取現場水樣配制壓裂液,考察儲層溫度對壓裂液攜砂性能的影響,加入0.01%、0.02%、0.03%破膠劑APS 的壓裂液中的陶粒未發(fā)生明顯沉降,壓裂液懸砂時間大于60 min。
為了評價壓裂液對巖心基質滲透率的傷害性能,選取1#巖心進行傷害實驗,實驗結果見表5。
表5 巖心基質滲透率傷害率測試
由表5 可以看出,該壓裂液巖心基質滲透率傷害率為14.12%,遠低于SY/T 7627—2021《水基壓裂液技術要求》中30%的要求。
采用處理后的返排液重配壓裂液應用在L-1井中。該井壓后無阻流量為42 000 m3/d,同為地質預期無阻流量的2 倍,壓裂增產效果顯著,達到預期效果。
(1)壓裂返排液處理方式采用預處理、pH 調節(jié)、加化學藥劑絮凝沉降和過濾,實現了壓裂液重配。
(2)利用返排液重配壓裂液,通過室內實驗及現場應用表明:W-1 壓裂液的各項性能良好,對儲層改造有著優(yōu)異的效果,在170 s-1、60 ℃條件下,剪切120 min,黏度為224.500 mPa·s;50 ℃下破膠2 h,破膠液黏度在5.000 mPa·s 以下;表面張力為21.791 mN/m、界面張力為0.769 mN/m、防膨率85.10%;在60 ℃下,壓裂液凍膠體系靜態(tài)懸砂時間大于60 min,表明了該壓裂液有較好的攜砂性能;巖心基質滲透率傷害率為14.12%,說明W-1 壓裂液具有較低的傷害特點。