石俊飛,國 健,于文軒,王 丹
(中海油天津化工研究設(shè)計(jì)院有限公司,天津 300382)
海上平臺電解式生活污水處理裝置因流程簡單、工藝運(yùn)行受環(huán)境影響小、啟動速度快等優(yōu)點(diǎn),普遍應(yīng)用于早期海上平臺生活污水處理。其核心工藝是通過裝置內(nèi)的電極電解混有海水的生活污水,一方面在陽極表面產(chǎn)生具有強(qiáng)氧化能力的羥基自由基直接將接觸到的有機(jī)物進(jìn)行氧化降解,另一方面是電解NaCl產(chǎn)生氯氣、次氯酸和氯酸鹽,再與污水中的有機(jī)物進(jìn)行間接氧化反應(yīng),最終將污染物轉(zhuǎn)化為無害的二氧化碳和水[1-2]。電解反應(yīng)能夠去除溶解性有機(jī)物,對于有一定粒徑的懸浮顆粒狀有機(jī)物,研究表明,粒徑越小固液傳質(zhì)系數(shù)越大[3],氧化劑與污染物之間進(jìn)行反應(yīng)需克服固-液相間傳質(zhì)阻力[4],導(dǎo)致去除能力極為有限。因此,需良好的固液分離系統(tǒng)作為輔助處理單元,才能保障穩(wěn)定的出水效果。隨著電解反應(yīng)及日常清洗維護(hù)過程對電極的消耗,電極處理效能會逐步降低,而采用更換電極的方式又會增加設(shè)備的運(yùn)維成本。本文通過分析某平臺在用一套電解式生活污水處理工藝的運(yùn)行問題,提出生化適應(yīng)性整改方案,并按照方案實(shí)施,達(dá)到了理想的處理效果。
改造前工藝流程見下圖1:
圖1 改造前工藝流程圖
(1)來自平臺的生活污水首先進(jìn)入收集罐,收集罐罐底的曝氣管線鼓入空氣,防止污水及水中懸浮物沉降并在此處發(fā)生厭氧反應(yīng)產(chǎn)生沼氣;
(2)收集罐內(nèi)的污水通過氣體管線將污水提升至均質(zhì)罐1內(nèi),均質(zhì)罐保持一定的持液量,可以實(shí)現(xiàn)污水的充分混合均質(zhì)作用;
(3)均質(zhì)罐2同均質(zhì)罐1的原理相同,兩個罐體之間通過高低液位互通管線維持液位一致,并通過底部的曝氣管線實(shí)現(xiàn)污水的充分?jǐn)噭樱?/p>
(4)均質(zhì)罐2內(nèi)的污水通過高位互通管線進(jìn)入分離罐,分離罐為錐形結(jié)構(gòu),便于污泥聚集收集,污水在重力作用下實(shí)現(xiàn)固液分離,固體通過氣體管線進(jìn)入污泥罐進(jìn)行收集,上清液通過池頂部的鋸齒形溢流堰板流向下一單元;
(5)裝置配備有兩個并聯(lián)運(yùn)行的電解槽,來自平臺的公用海水在電解槽內(nèi)被電解,產(chǎn)生強(qiáng)氧化性物質(zhì),隨水流進(jìn)入反應(yīng)罐;
(6)進(jìn)入反應(yīng)罐的污水和來自電解槽的電解海水在反應(yīng)罐內(nèi)充分混合,通過電解海水中含有的氧化性物質(zhì)對污水中的有機(jī)物進(jìn)行氧化分解,反應(yīng)時間20 min;
(7)清水罐和反應(yīng)罐底部聯(lián)通,污水在清水罐內(nèi)通過高位溢流孔排出裝置。
表1 原裝置技術(shù)參數(shù)
經(jīng)過連續(xù)運(yùn)行監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)該套污水處理裝置主要存在以下問題:
(1)污水中的固體懸浮物質(zhì)容易在均質(zhì)罐1及均質(zhì)罐2內(nèi)部富集,長時間無法排出系統(tǒng),也不能自行發(fā)酵溶解,經(jīng)常堵塞管線,造成流體流通不暢甚至發(fā)生罐體冒罐。
(2)沉淀罐因設(shè)置容積較小,在高峰排水時段5 m3/h,污水在該罐體的停留時間僅10 min,部分沉淀性能不良的懸浮物還未完全沉降即隨水流進(jìn)入電解反應(yīng)單元,在電解反應(yīng)罐內(nèi)得不到完全降解,進(jìn)一步隨水流排出裝置,導(dǎo)致出水COD含量較高。
(3)洗滌灰水未經(jīng)過裝置前端沉降作用直接進(jìn)入后端反應(yīng)罐,因洗滌灰水的水質(zhì)和水量隨時間波動較大,而電解海水的量為一恒定值,在水量高峰時段,電解槽無法產(chǎn)生足夠的氧化性物質(zhì)完全氧化污染物,導(dǎo)致出水存在超標(biāo)風(fēng)險。
(1)將灰水入口更換至裝置最前端的調(diào)節(jié)池,使黑水和灰水同時經(jīng)過整套裝置進(jìn)行完整的系統(tǒng)處理,避免高峰排水時污水不能完全被處理。
(2)因均質(zhì)罐體均采用平底形式設(shè)計(jì),底面積大,僅依靠一個出口點(diǎn)位無法實(shí)現(xiàn)固體物質(zhì)排出罐體??紤]到罐體內(nèi)均布置有曝氣管線,可在罐體內(nèi)部引入生物菌種,依靠菌種的長期生物代謝作用,降解固體懸浮物質(zhì)。
(3)原沉淀罐為重力沉降,沉降效果受固體懸浮物質(zhì)的沉降性能影響較大,效果不佳??紤]現(xiàn)場空間限值,引入MBR一體化分離系統(tǒng)替代原有沉淀罐功能,新增設(shè)備包括膜罐、內(nèi)置式膜組件以及配套反洗藥洗系統(tǒng)。
(4)為使系統(tǒng)內(nèi)活性污泥發(fā)揮最大功效,增設(shè)污泥提升管線與污泥回流管線。
(5)為充分利用原裝置各單元功能,MBR的出水進(jìn)入原電解反應(yīng)罐,可再次利用原有電解槽的電解海水功能,實(shí)現(xiàn)MBR出水的COD進(jìn)一步降解以及殺菌消毒作用。
(6)原裝置均質(zhì)罐2配套增設(shè)液位控制功能。
(7)考慮生化系統(tǒng)及MBR膜組件對氣體的需求,更換原裝置風(fēng)機(jī),對鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行重新選型和配置。
改造后工藝流程見下圖2:
圖2 改造后工藝流程圖
(1)原洗浴灰水管線經(jīng)毛發(fā)過濾器后進(jìn)入開排管線,改造后裝置處理水主要包括廚房灰水、沖廁黑水兩部分。
(2)兩路污水先進(jìn)入收集罐,實(shí)現(xiàn)水質(zhì)水量的均衡。
(3)通過原有氣提管線將污水提升至均質(zhì)罐1內(nèi),再溢流至均質(zhì)罐2內(nèi),在均質(zhì)罐1內(nèi)和均質(zhì)罐2內(nèi)投加活性污泥,同時調(diào)節(jié)適當(dāng)?shù)钠貧饬?,對現(xiàn)有曝氣頭進(jìn)行現(xiàn)場檢查與維修,保證曝氣量,發(fā)揮罐體的生化功能。
(4)均質(zhì)罐2出口增設(shè)一路管線,通過提升泵進(jìn)入新增的MBR膜罐,在MBR膜罐內(nèi)一方面實(shí)現(xiàn)高濃度活性污泥狀態(tài)下有機(jī)物的去除,另一方面通過MBR膜的過濾作用,穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)混合液的泥水分離。MBR膜罐出水通過抽吸泵進(jìn)入新增產(chǎn)水箱,緩存一定量的出水作為膜組件反洗水源,多余水量自流進(jìn)入反應(yīng)罐。
(5)MBR膜罐高液位處設(shè)置出水口,出水口的液體自流返回均質(zhì)罐1內(nèi),實(shí)現(xiàn)活性污泥及污水的回流。
(6)在反應(yīng)罐內(nèi),經(jīng)MBR膜過濾的凈化污水和經(jīng)過電解的海水充分混合,通過原裝置電極電解海水中產(chǎn)生的氧化劑,起到對污水進(jìn)一步氧化及殺菌的作用。MBR膜組件設(shè)置有藥劑清洗系統(tǒng),可定期對MBR膜進(jìn)行藥劑清洗,以維持膜的產(chǎn)水能力。
2.2.1 罐體容積計(jì)算
采用有機(jī)負(fù)荷法進(jìn)行計(jì)算。原裝置有機(jī)負(fù)荷BOD5為18.25 kg/d,考慮MBR法的活性污泥濃度一般為6~12 g/L,活性污泥的有機(jī)負(fù)荷小于BOD50.5 kg/ d(kgMLSS ),則生化反應(yīng)罐容積:
式中:VO為生化反應(yīng)罐容積(m3);mBOD5為生物反應(yīng)罐進(jìn)水中BOD5總量(kg/d);Ls為污泥負(fù)荷[kg BOD5/(kg MLSS·d)],取值 0.15;X為生物反應(yīng)罐混合液懸浮固體平均濃度(gMLSS/L),一般為6~12,取值8。計(jì)算得到生化反應(yīng)罐體容積為15.2 m3。
采用污泥齡進(jìn)行校核:
式中:XV為生物反應(yīng)罐內(nèi)混合液揮發(fā)性懸浮固體平均濃度(g MLVSS/L),取值6;Y為污泥產(chǎn)率系數(shù)(kg MLSS/kg BOD5),取值0.7;θC為污泥齡(d),一般為0.2~15,取值10;KdT為衰減系數(shù)(d-1),以冬季施加伴熱保溫后最低溫度為10 ℃,取值0.041。計(jì)算得到生化反應(yīng)罐體容積為15.1 m3,小于采用有機(jī)負(fù)荷法得到的生化反應(yīng)罐容積15.2 m3,說明工藝設(shè)計(jì)合理。
考慮實(shí)際罐體體積為原均質(zhì)罐1和均質(zhì)罐2體積之和為15.8 m3>15.2 m3,滿足工藝要求。
2.2.2 新增膜罐容積及配套設(shè)備選型計(jì)算
本次改造設(shè)計(jì)水量Q為102.9 m3/d,根據(jù)浸沒式膜生物反應(yīng)器膜通量可選擇15~25 L/(m2·h),本次改造選取膜通量為QS為20 L/(m2·h),膜組件運(yùn)行方式為運(yùn)行8 min,停止2 min,單片膜面積S0為6 m2,則膜片數(shù)量n為:
單個膜片尺寸長1 015 mm,寬480 mm,厚度為25 mm。為節(jié)省占地,本次改造中將固定膜片的卡槽固定于膜罐罐壁兩側(cè),膜片為每4片膜一組,選取12組,共計(jì)48片膜。排列放置后組成膜堆,長2 360 mm,寬度(含集水管60 mm)為600 mm,膜片底部曝氣空間200 mm,膜片頂部水位300 mm,液位高度為1 515 mm,同時在罐體頂部設(shè)置配水過濾系統(tǒng),罐體進(jìn)行適當(dāng)加高,最終罐體高度選取2 100 mm。
改造、新增設(shè)備參數(shù)統(tǒng)計(jì)見表2。
表2 改造、新增設(shè)備參數(shù)統(tǒng)計(jì)
改造前裝置進(jìn)水COD在568~742 mg/L之間,出水指標(biāo)在259~300 mg/L之間,平均去除率58%。裝置改造完成后,在均質(zhì)罐1和均質(zhì)罐2內(nèi)引入了活性污泥,采用接種活性污泥法進(jìn)行生化培菌與馴化,菌種采用陸地市政污水處理廠污泥間脫水污泥(含水率約80%),污泥投加量為200 kg。先進(jìn)行悶曝激活與培養(yǎng)工作,持續(xù)時間為3 d,自第4天開始裝置進(jìn)水量按設(shè)計(jì)水量的10%逐步增加,同時投加20 kg耐鹽菌種,保持溶解氧為3~5 mg/L,污泥濃度不小于4 000 mg/L,測定混合水樣氯離子不超過6 000 mg/L,TDS不超過15 000 mg/L,進(jìn)行為期半個月的菌種馴化工作,最終裝置實(shí)現(xiàn)自動運(yùn)行,裝置出水基本穩(wěn)定在125 mg/L左右,污染物去除率在80%左右,有效提高了設(shè)備的運(yùn)行效率。
海上平臺原有電解式生活污水處理裝置隨著時間的推移運(yùn)行效率降低,容易出現(xiàn)電解效率降低、出水有機(jī)物含量高等問題。結(jié)合現(xiàn)場裝置實(shí)際情況,經(jīng)過有針對性的、可實(shí)施的生化適應(yīng)性改造后,解決了工藝運(yùn)行效率低、裝置出水不穩(wěn)定的問題,可為同類型裝置升級改造提供參考。