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球團煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)降本增效運行管理淺析

2024-01-31 10:47:08劉政霖
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè) 2023年8期
關(guān)鍵詞:半干法球團降本增效

劉政霖

[福建省三鋼(集團)有限責任公司,福建 三明 365001]

隨著鋼鐵行業(yè)超低排放改造的深入,污染物排放限值趨嚴,煙氣脫硫脫硝運行成本不可忽視?!?021年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計年報》顯示,2021年,全國納入排放源統(tǒng)計調(diào)查的涉氣企業(yè)共有146 771 家,廢氣治理設(shè)施共有369 326 家,其中,脫硫設(shè)施33 813 套、脫硝設(shè)施23 294 套、除塵設(shè)施173 608 套;金屬制品業(yè)廢氣治理設(shè)施數(shù)量占工業(yè)行業(yè)廢氣治理設(shè)施數(shù)量的比例為10.1%;黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)SO2、NOx及顆粒物的排放量占全國工業(yè)源排放數(shù)量的比例分別為21.6%、21.7%、14.3%[1]。

據(jù)SG 球團車間統(tǒng)計數(shù)據(jù),脫硫脫硝系統(tǒng)能耗可達5kg 標煤/t 球團礦,約占球團能耗的25%。如何在保證環(huán)境效益、達到環(huán)保排放要求的前提下進一步發(fā)掘降本增效空間,顯得尤為重要。

本文通過分析SG 球團“半干法循環(huán)流化床脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”工藝,在發(fā)掘設(shè)備潛能、精細化管理方面進行探索實踐,旨在為鋼鐵行業(yè)環(huán)保設(shè)施運行的節(jié)能降耗、降本增效提供參考。

1 SG 球團“半干法循環(huán)流化床脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”工藝簡介

1.1 SG 球團“半干法循環(huán)流化床脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”工藝簡介

SG 球團半干法循環(huán)流化床脫硫除塵采用SSC 干式超凈工藝,脫硝采用中低溫SCR 脫硝工藝。

帶式焙燒機煙氣經(jīng)電除塵設(shè)施除塵后從主抽風機引出,煙氣溫度達130℃—180℃,從吸收塔底向上,在進口段與脫硫劑混合后通過文丘里段加速進入循環(huán)流化床。煙氣和脫硫劑在湍流狀態(tài)下進行充分混合,通過噴入霧化水的方式控制反應(yīng)溫度、增濕脫硫劑表面,使得SO2能夠快速與脫硫劑進行反應(yīng),并且能夠同步脫除HCl、HF 等酸性氣體。脫硫后煙氣進入超凈式布袋除塵器,然后由脫硫引風機引出,進入脫硝系統(tǒng)。煙氣在脫硝入口經(jīng)過GGH 換熱系統(tǒng)預(yù)加熱后,由熱風爐進一步加熱至230℃—280℃,同時,由噴氨格柵噴入充分蒸發(fā)的氨水與加熱后的煙氣混合均勻,在錳系催化劑上進行脫硝反應(yīng),經(jīng)由GGH 換熱系統(tǒng)降低煙氣溫度、回收熱量后通過煙囪排放[2]。

1.2 SG 球團“半干法循環(huán)流化床脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”工藝設(shè)計參數(shù)

脫硫出入口設(shè)計參數(shù)見表1,脫硝出入口設(shè)計參數(shù)見表2。

表1 脫硫出入口設(shè)計參數(shù)

表2 脫硝出入口設(shè)計參數(shù)

1.3 SG 球團“半干法循環(huán)流化床脫硫除塵+中低溫SCR 脫硝”工藝主要設(shè)備性能參數(shù)

脫硫引風機參數(shù)見表3,脫硝引風機參數(shù)見表4。

表3 脫硫引風機參數(shù)

表4 脫硝引風機參數(shù)

2 運行消耗分析

通過對脫硫脫硝系統(tǒng)用電、生石灰、高爐煤氣、氨水耗量進行分析,得到球團脫硫脫硝系統(tǒng)主要消耗情況,如表5 所示(以2022年平均數(shù)據(jù)為參考)。

表5 2022年球團脫硫脫硝系統(tǒng)主要消耗情況

通過以上數(shù)據(jù)對比可知,實際運行中的主要消耗依次為電、高爐煤氣、生石灰、氨水。

3 降本增效方案及成效

3.1 發(fā)掘設(shè)備潛能、優(yōu)化運行工藝

(1)優(yōu)化脫硫吸收塔出口溫度控制操作

吸收塔出口溫度采用靈活調(diào)整機制,最低運行溫度根據(jù)入口煙氣溫度、入口SO2濃度以及消石灰消耗量進行靈活調(diào)整,同時增加取樣頻次,保證吸收塔內(nèi)脫硫灰流動性良好[3]。

(2)優(yōu)化脫硫排灰制度,精細化排灰操作

自動控制下,脫硫系統(tǒng)排灰根據(jù)設(shè)定壓力值(料位)進行排灰,存在灰循環(huán)次數(shù)較低情況。因此,在提高壓力(料位)運行的同時,可設(shè)立集中排灰制度,提高脫硫灰循環(huán)次數(shù)。

(3)優(yōu)化主機工藝制度,增強前后工藝協(xié)調(diào)配合

當入口SO2負荷高時,通過調(diào)整兌熱風閥、提高主抽風機頻率的方式,提高脫硫入口煙氣溫度,降低脫硫入口SO2濃度至800—1200mg/m3(最具經(jīng)濟性)。同時,通過優(yōu)化焙燒溫度控制,降低氮氧化物負荷至150—200mg/m3,可有效減少氨水及高爐煤氣耗量[4]。

3.2 全流程精細化管理、優(yōu)化管控及提高崗位技能

(1)全流程精細化管理,統(tǒng)籌安排生產(chǎn)

從原料管控、造球、焙燒、電除塵、脫硫、脫硝至出口煙氣排放實施全流程管理,通過合理的管控機制,及時應(yīng)對生產(chǎn)變化。

(2)設(shè)立考核制度,發(fā)揮員工主觀能動性、提高崗位操作技能

設(shè)立以鈣硫比為主的考核制度,以鈣硫比為控制標準,從而提高石灰的利用率。崗位以考核制度為導(dǎo)向,發(fā)揮員工自身能動性,進一步強化了操作水平。

3.3 降本增效方案實施期間運行消耗分析

2023年1—6月球團脫硫脫硝系統(tǒng)主要消耗情況見表6。按SG 內(nèi)部結(jié)算價計算,電、高爐煤氣、生石灰、氨水四項共節(jié)省1.46 元/t 球團礦,2023年1—6月降低成本約114 萬元,能耗上折算成標煤的消耗共減少了0.854kgce/t 球團礦,合667t 標煤。

表6 2023年1-6月球團脫硫脫硝系統(tǒng)主要消耗情況

4 結(jié)論與展望

運行成本是企業(yè)的生命線,秉承SG 管理理念,在對設(shè)備和工藝深入了解的基礎(chǔ)上,通過統(tǒng)籌資源、優(yōu)化管理及操作,可以挖掘出降本空間。本方案階段性強化管理取得初步成效,在污染物出口排放指標趨嚴的情況下,實現(xiàn)了半年降低成本約114 萬元、減少標煤667t。

長期來看,工序整體成本依然有下降空間。通過進一步精細化管理與規(guī)范操作、進行關(guān)鍵部位的技改優(yōu)化等,有望進一步提高設(shè)備運行效率、降低運行成本。

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