何華,高峰,蔣輝琴,陳進希,陳卓,敬山茹
(重慶茶園污水處理有限公司,重慶 400000)
細格柵運行效果的好壞是后續(xù)構(gòu)筑物、設(shè)備及管道能否正常運行的重要前提。細格柵選型不當,可能出現(xiàn)曝氣裝置或攪拌器纏繞纖維物造成設(shè)備損壞、二沉池排泥不暢、過濾器頻繁沖洗等現(xiàn)象。這些都可能導致需要大量人工清理柵渣、設(shè)備維修次數(shù)多、運行成本高、出水不穩(wěn)定等諸多問題[1-3]。
重慶茶園污水處理廠一、二期工程處理規(guī)模均為3 萬m3/d,均采用“預處理+CASS+精細格柵+濾布濾池”工藝,主要收集茶園新區(qū)苦溪河流域居民的生活污水和工業(yè)園區(qū)廢水,出水水質(zhì)要求達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)一級A 標準。
川渝地區(qū)的飲食習慣為重油重麻,因此生活污水中往往漂浮著大量花椒、紅油等顆粒小、質(zhì)量輕的雜質(zhì)。該污水處理廠自建成投運起,預處理系統(tǒng)一直無法有效截留此類浮渣,需要人工打撈浮渣、清理池底積聚垃圾,導致后續(xù)工藝單元出現(xiàn)設(shè)備故障頻次高、濾池反沖洗及排泥次數(shù)多等問題。
結(jié)合現(xiàn)場場地有限、不停產(chǎn)的實際情況,考慮新增改良型轉(zhuǎn)鼓細格柵以提高預處理能力。因原預處理區(qū)已無改造空間,本次改造方案確定為在污水處理廠一期生物選擇池安裝改良型轉(zhuǎn)鼓細格柵,采取分步驟實施而不影響正常生產(chǎn)。
本工程在生物選擇池進水口對稱錯位安裝2 臺直徑1800mm 的改良型轉(zhuǎn)鼓細格柵,該設(shè)備為拼裝式過濾模組鼓形格柵,將金屬過濾網(wǎng)板改為增強型塑料過濾件,主要設(shè)計參數(shù)見表1。同時設(shè)計布水渠隔斷箱體,設(shè)備與箱體一體設(shè)計,箱體出水口與流道采用不銹鋼楔形箱。
表1 本改造工程主要設(shè)計參數(shù)
本工程于2022年6月進場施工,同年9月竣工,10月正式投運。
3.1.1 格柵
改造后格柵設(shè)備運行正常穩(wěn)定,對比改造前后30 天的平均數(shù)據(jù)可知,柵渣產(chǎn)生量由改造前的3.17t/d 提升為4.12t/d,含水率約為80%,除渣量提高約30%。同時,采用加壓沖洗水自動清渣,整個運行過程無需人工干預。
3.1.2 CASS 生物池
改造前,CASS 生物池中花椒、油類等各類細小漂浮物,需要安排專職人員定時進行人工清撈。改造后,池面絕大部分細小漂浮物都被截留,大大改善了CASS 生物池的感觀。
改造后極大改善了曝氣器堵塞、設(shè)備纏繞等問題。以儀表為例,改造前絮狀纖維物質(zhì)附著在潷水器限位探針和在線儀表電極上,經(jīng)常出現(xiàn)誤報警、數(shù)據(jù)異?,F(xiàn)象,改造后6 個月內(nèi)未出現(xiàn)此問題,維護頻次由3—5 天/次延長至1 個月/次。生物池攪拌器、水泵及曝氣器,改造后6 個月內(nèi)未出現(xiàn)纖維、毛發(fā)纏繞堵塞等現(xiàn)象。
3.1.3 纖維旋轉(zhuǎn)濾布濾池
改造前,生物池內(nèi)聚集的細小雜質(zhì)累積達到一定量時,會將活性污泥包裹在纖維團中,加重后續(xù)單元處理負荷。改造后,生物池有效活性污泥增多,纖維旋轉(zhuǎn)濾布濾池處理負荷減輕。濾布濾池反沖洗及排泥頻次由1h/次延長至6h/次。通過對比,改造前后同期6 個月的運行電耗數(shù)據(jù)可知,濾布濾池平均噸水電耗由0.026kW·h 降低至0.008kW·h。
綜上,根據(jù)以上改造前后生產(chǎn)運行工況,預處理系統(tǒng)柵渣產(chǎn)生量提升,生物池儀表維護頻次減少,設(shè)備噸水電耗降低(見表2)。
表2 改造前后各處理單元的運行工況對比
根據(jù)《水質(zhì) 懸浮物的測定 重量法》(GB 11901—89)中的檢測方法,對改良型轉(zhuǎn)鼓細格柵安裝前后污水處理廠同期(10月)生物池SS 進出水水質(zhì)進行檢測和統(tǒng)計分析(見下圖)。
如下圖所示,生物池進水SS 波動較大,改造前后均值為110mg/L、119mg/L,變化范圍接近。改造前出水SS 均值為9mg/L,平均去除率為92%,個別日期出現(xiàn)12mg/L 的數(shù)值,后續(xù)出水存在超標風險;改造后出水SS 穩(wěn)定,平均去除率為97%,降低了出水不達標的風險。
改造前后CASS 生物池SS 進出水水質(zhì)變化圖
本工程節(jié)約費用主要包括池面人工清理費、生物池池底清理費和濾布濾池運行電費,具體如下:
改造前,需安排2 個專職人員每2h 進行清撈;改造后無需人工打撈,清撈人員工資以5300 元/月計算,可節(jié)約12.72 萬元/年的清潔費。
改造前,需定期清理池底積聚的垃圾、纖維纏繞物等,大約每兩年清理3 次;改造后的6 個月內(nèi)設(shè)備運行正常穩(wěn)定,故障頻次大幅下降。為了確保污水處理廠能正常運行,清理工作確定為每年1 次。往年每次清理費用約為42 萬元,因此預計可節(jié)約清理費用21 萬元/年。
改造后,濾布濾池反沖洗及排泥頻次下降,平均噸水電耗由0.026kW·h 降低至0.008kW·h,按一期工程處理規(guī)模3 萬m3/d、運行時間365d、電價0.6 元/(kW·h)計算,可節(jié)約電費11.82 萬元/年。
綜上,本工程改造后,每年可節(jié)約費用45.54 萬元,項目具有良好的經(jīng)濟效益。
針對重慶茶園污水處理廠已設(shè)粗/細格柵無法有效截細小雜質(zhì),嚴重影響后續(xù)處理構(gòu)筑物正常運行等問題,本工程采用改良型轉(zhuǎn)鼓細格柵改造預處理系統(tǒng)。改造后,細格柵、生物池、濾布濾池等后續(xù)處理單元的運行狀況也得到了極大改善。生物池的出水SS 濃度較改造前降低明顯。同時,也節(jié)約了池面人工清理費和運行電費,具有良好的經(jīng)濟效益。
本項目采用拼裝式塑料過濾模組鼓形格柵對主要污染物質(zhì)的去除效果得到了初步驗證,為川渝等地區(qū)遇到類似柵網(wǎng)掛堵問題提供了創(chuàng)新的解決方法。