郭家敏,高思陽(yáng),曲 龍
(中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇三研究所,黑龍江 哈爾濱 150078)
渦輪增壓機(jī)組是蒸汽動(dòng)力系統(tǒng)的重要組成部分,為主鍋爐提供燃燒所需的壓力及流量的壓縮空氣,同時(shí),主鍋爐燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)煙氣管路進(jìn)入渦輪增壓機(jī)組煙氣渦輪中膨脹做功,帶動(dòng)渦輪壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng),壓縮后的空氣經(jīng)鍋爐夾層進(jìn)入爐膛中進(jìn)一步參與燃燒[1-2]。由于鍋爐燃燒產(chǎn)生的煙氣流速快且煙氣渦輪轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高,因此煙氣的品質(zhì)對(duì)于煙氣渦輪的安全運(yùn)行至關(guān)重要。
煙氣凈化裝置作為主鍋爐煙氣的凈化裝置,可以過(guò)濾煙氣中的異物及固體顆粒并通過(guò)排塵管將其排出,避免煙氣渦輪葉片受到機(jī)械損傷。煙氣凈化裝置由左、右2 種規(guī)格共計(jì)10 組除塵單元、2 型壓板及緊固件組成,煙氣凈化裝置在鍋爐煙道中的安裝示意圖如圖1所示,結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
圖1 煙氣凈化裝置在鍋爐煙道中的安裝示意圖
圖2 煙氣凈化裝置結(jié)構(gòu)示意圖
在某次動(dòng)力航行試驗(yàn)主機(jī)升工況過(guò)程中,試驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)在鍋爐負(fù)荷基本一致的情況下,5#渦輪增壓機(jī)組輔助汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速比6#渦輪增壓機(jī)組高了約1 100 r/min,同時(shí)5#主鍋爐的爐膛壓力、空氣夾層壓力及排煙壓力等參數(shù)明顯高于6#鍋爐,并且隨著主機(jī)工況的升高,2 臺(tái)機(jī)組轉(zhuǎn)速相差越來(lái)越大。為了查明故障的具體原因,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員決定緊急停機(jī)并進(jìn)行排查。技術(shù)人員首先對(duì)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行排查,檢查系統(tǒng)的控制程序、鍋爐燃燒參數(shù)的設(shè)定情況,同時(shí)對(duì)參與控制的各測(cè)點(diǎn)、傳感器、調(diào)節(jié)閥等進(jìn)行狀態(tài)檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯異常。在進(jìn)一步排查過(guò)程中,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)煙氣測(cè)量管變形,傳感器無(wú)法取出,為了查明具體原因,技術(shù)人員將5#鍋爐人孔門打開(kāi),此時(shí)發(fā)現(xiàn)10組煙氣除塵單元僅有5組固定在安裝底座上,另外5組除塵單元已經(jīng)與安裝底座脫離,其中3 組錯(cuò)落在底座和經(jīng)濟(jì)器上,另外2 組除塵單元已被高速煙氣吹至煙道上方。10 組除塵單元均有不同程度磕碰及變形。4 塊固定壓板已經(jīng)松脫3 塊,緊固螺栓也已掉落在底座上,鍋爐煙氣壓差測(cè)量管已經(jīng)被除塵單元撞彎。
煙氣凈化裝置安裝在主鍋爐經(jīng)濟(jì)器上方,鍋爐燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔饨?jīng)煙氣凈化裝置除塵單元下部進(jìn)入,經(jīng)過(guò)除塵單元的百葉板過(guò)濾后,高溫?zé)煔馔ㄟ^(guò)煙氣管道進(jìn)入煙氣渦輪中進(jìn)行膨脹做功,此時(shí)被百葉板過(guò)濾掉的異物及固體顆粒會(huì)隨著氣流進(jìn)入到排塵管,最終經(jīng)煙氣渦輪后的排氣管排出。在鍋爐的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,鍋爐負(fù)荷的變化以及爆燃等情況會(huì)導(dǎo)致煙氣流速變化,從而引起煙氣凈化裝置的振動(dòng),除塵器壓板的緊固螺栓經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的振動(dòng)及溫度變化導(dǎo)致熱脹冷縮,使得緊固螺栓的預(yù)緊力降低,并發(fā)生松動(dòng),最后連接壓板的緊固螺栓與螺母脫落,引起煙氣凈化裝置壓板松脫離位,無(wú)法起到壓緊效果,導(dǎo)致除塵器單元被高速的氣流吹起,進(jìn)而造成煙氣壓差減小,機(jī)組轉(zhuǎn)速異常升高,影響了機(jī)組正常運(yùn)行。緊固螺栓安裝示意圖見(jiàn)圖3。
圖3 緊固螺栓安裝示意圖
為保證后續(xù)航行試驗(yàn)任務(wù)能夠順利開(kāi)展,技術(shù)人員將5#鍋爐煙氣凈化裝置除塵單元拆出,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)磕碰變形的除塵單元進(jìn)行安全評(píng)估后決定予以修復(fù),同時(shí)檢查除塵單元各焊接部位,確保無(wú)開(kāi)焊、裂紋等現(xiàn)象,對(duì)變形的除塵器壓板及煙氣壓差測(cè)量管進(jìn)行校型修復(fù),在確認(rèn)無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)的前提下,將修復(fù)后的煙氣凈化裝置回裝。同時(shí),為了確保脫落的除塵單元、壓板及緊固件未對(duì)渦輪增壓機(jī)組煙氣渦輪造成損傷,技術(shù)人員通過(guò)排煙管的人孔門鉆入煙氣渦輪后部對(duì)煙氣渦輪葉片進(jìn)行了檢查,檢查結(jié)果表明煙氣渦輪葉片無(wú)磕碰、裂紋等問(wèn)題。經(jīng)試驗(yàn)各方確認(rèn)并進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后決定繼續(xù)開(kāi)展試驗(yàn),待備件送達(dá)后,對(duì)5#主鍋爐煙氣凈化裝置進(jìn)行換新處理。
與此同時(shí),為了避免上述故障再次發(fā)生并且確保后續(xù)試驗(yàn)順利進(jìn)行,針對(duì)5#主鍋爐煙氣凈化裝置發(fā)生的故障,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)其余7臺(tái)煙氣凈化裝置進(jìn)行預(yù)防性檢查,經(jīng)各方檢查確認(rèn),其余7 臺(tái)主鍋爐煙氣凈化裝置狀態(tài)完好,沒(méi)有出現(xiàn)除塵單元脫落及螺栓松動(dòng)等情況。結(jié)合7 臺(tái)煙氣凈化裝置實(shí)際拆檢情況以及本型號(hào)設(shè)備在其他船上的使用情況,初步認(rèn)為5#煙氣凈化裝置由于螺栓松動(dòng)而引發(fā)的除塵單元脫落事件為個(gè)例。
煙氣凈化裝置長(zhǎng)時(shí)間工作在高溫和高速氣流環(huán)境中,煙氣凈化裝置壓板、緊固螺栓由于高溫和高速氣流激振,會(huì)逐漸釋放預(yù)緊力,經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的累積造成緊固預(yù)應(yīng)力不足發(fā)生松動(dòng),最后螺栓與螺母脫落,引起煙氣凈化裝置壓板松脫離位。因此,在對(duì)5#主鍋爐煙氣凈化裝置進(jìn)行換新處理后,為避免再次出現(xiàn)上述問(wèn)題,需對(duì)煙氣凈化裝置緊固裝置進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進(jìn),增加防松措施,提高設(shè)備的可靠性,初步形成以下3種方案。
1)方案一:增加限位塊和止動(dòng)墊圈。圖4 為優(yōu)化前煙氣凈化裝置壓板緊固件安裝圖,圖5 為優(yōu)化后增加限位塊和止動(dòng)墊圈安裝圖。具體實(shí)施方法:先將除塵單元排塵管與對(duì)應(yīng)的出口煙箱集氣管插接,然后順次安裝左右兩邊除塵單元,確保各除塵單元與安裝底架良好貼合后,再利用壓板上的掛鉤將除塵單元固定在安裝底架上,然后將壓板、限位塊及D 型螺栓試裝,再將限位塊焊接到壓板上,最后順次裝入螺栓、止動(dòng)墊圈及螺母,待螺栓緊固后將止動(dòng)墊圈進(jìn)行鎖緊。
圖4 優(yōu)化前煙氣凈化裝置壓板緊固件安裝圖
圖5 優(yōu)化后增加限位塊和止動(dòng)墊圈安裝圖
2)方案二:增加限位塊和開(kāi)口銷。圖6 為優(yōu)化后增加限位塊及開(kāi)口銷安裝圖。具體實(shí)施方法:先將除塵單元排塵管與對(duì)應(yīng)的出口煙箱集氣管插接,然后順次安裝左右兩邊除塵單元,確保各除塵單元與安裝底架達(dá)到良好貼合后,再利用壓板上的掛鉤將除塵單元固定在安裝底架上。然后將壓板、限位塊及D 型螺栓試裝,再將限位塊焊接到壓板上,最后順次裝入螺栓及螺母,待螺栓緊固后將開(kāi)口銷插入并進(jìn)行鎖緊。
圖6 優(yōu)化后增加限位塊和開(kāi)口銷安裝圖
3)方案三:增加六角螺栓和自鎖螺母。圖7為優(yōu)化后增加六角螺栓和自鎖螺母安裝圖。具體實(shí)施方法:先將除塵單元排塵管與對(duì)應(yīng)的出口煙箱集氣管插接,然后順次安裝左右兩邊除塵單元,確保各除塵單元與安裝底架良好貼合后,再利用壓板上的掛鉤將除塵單元固定在安裝底架上,然后順次裝入螺栓及螺母,并將自鎖螺母鎖緊。
圖7 優(yōu)化后增加六角螺栓和自鎖螺母安裝圖
上述3種方案中,方案一與方案二均增加了限位塊,有效地避免了螺栓的轉(zhuǎn)動(dòng),提高了緊固裝置的可靠性,但由于限位塊需要現(xiàn)場(chǎng)配裝,煙氣凈化裝置內(nèi)部操作空間有限,增加了安裝難度,同時(shí)由于限位塊焊接在壓板上,隨著除塵器的振動(dòng),長(zhǎng)期工作在惡劣環(huán)境下的限位塊存在脫落風(fēng)險(xiǎn),脫落的限位塊可隨著高速氣流進(jìn)入煙氣渦輪,破壞渦輪葉片。方案一與方案二分別采用了止動(dòng)墊圈及開(kāi)口銷的防松設(shè)計(jì),確保螺帽不會(huì)松脫,但止動(dòng)墊圈及開(kāi)口銷也存在斷裂、脫落風(fēng)險(xiǎn)。相較于前2種方案,雖然方案三只采用了一種防松設(shè)計(jì),但也足以保證緊固裝置的緊固性,同時(shí)方案三的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于安裝。因此技術(shù)人員經(jīng)過(guò)分析比較后采用了方案三的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。在確定了優(yōu)化改進(jìn)方案后,技術(shù)人員完成了船上8臺(tái)煙氣凈化裝置的優(yōu)化改進(jìn)工作,經(jīng)過(guò)多個(gè)航次的使用驗(yàn)證后,技術(shù)人員對(duì)煙氣凈化裝置進(jìn)行拆檢,檢查結(jié)果表明采用優(yōu)化后的緊固裝置均未發(fā)生松動(dòng)。在采用防松設(shè)計(jì)的同時(shí),應(yīng)當(dāng)依據(jù)除塵器的運(yùn)行使用說(shuō)明,定期對(duì)除塵器進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)檢查,同時(shí),在煙氣凈化裝置的實(shí)際安裝使用過(guò)程中,要確保緊固螺栓有足夠的預(yù)緊力,同時(shí)保證在除塵器安裝過(guò)程中壓板的掛鉤要安裝到位,避免由于壓板掛鉤安裝不到位導(dǎo)致后期壓板竄動(dòng),確保除塵器安全可靠運(yùn)行。
煙氣凈化裝置長(zhǎng)期工作在高溫和高速的煙氣氣流中,緊固螺栓隨著除塵器的振動(dòng)及煙氣溫度變化容易發(fā)生由于預(yù)緊力不足而引發(fā)松動(dòng)故障,從而造成設(shè)備損壞,給系統(tǒng)的安全運(yùn)行帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn),為了解決上述問(wèn)題,本文提出了3種煙氣凈化裝置緊固裝置防松優(yōu)化改進(jìn)方案,經(jīng)比較分析后采用了增加自鎖螺母方式的防松設(shè)計(jì),改進(jìn)后的緊固裝置得到了實(shí)船驗(yàn)證,新的緊固方式安全可靠,可以保證煙氣凈化裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。