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一種打撈井內(nèi)卡鉆連續(xù)油管的新方法

2023-12-21 13:31:32朱學(xué)海李智勇李忠立楊俊偉
化工管理 2023年35期
關(guān)鍵詞:作業(yè)機卡鉆修井

朱學(xué)海,李智勇,李忠立,楊俊偉

(四川安東油氣工程技術(shù)服務(wù)有限公司連續(xù)油管事業(yè)部,四川 遂寧 629000)

0 引言

近年來隨著頁巖氣、致密氣等非常規(guī)油氣藏的推廣,連續(xù)油管作為油氣田行業(yè)內(nèi)的“萬能作業(yè)機”,因其“帶壓”“連續(xù)無接箍”的特點,廣泛應(yīng)用于油氣田的開發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域,近來連續(xù)油管作業(yè)量成井噴式增長,經(jīng)過“十三五”期間的示范與應(yīng)用推廣,中國石油連續(xù)管作業(yè)機年作業(yè)量保持快速增長,2016—2020 年年均遞增22%,2020 年突破5 000 井次[1]。但連續(xù)油管同樣面臨著不具備旋轉(zhuǎn)條件、抗拉強度低,一旦卡鉆發(fā)生后,憑借其本身能力很難解卡。據(jù)不完全統(tǒng)計:僅國內(nèi)連續(xù)油管行業(yè)每年發(fā)生15 起以上連續(xù)油管卡鉆極端事故,導(dǎo)致直接割管上修處理,帶來直接經(jīng)濟損失超過1 000 萬元,后續(xù)事故處理費用高達2 000 萬元。

連續(xù)油管卡鉆發(fā)生后,因其無接箍的特性,無法適用常規(guī)“倒扣”的方式分單根將其起出,特別是井筒尺寸受限,常規(guī)手段只能適用機械方式逐步切割,連續(xù)油管由其撓性的特點呈不規(guī)律分布,后續(xù)處理難度加大,施工作業(yè)周期不可控,動用大修設(shè)備費用較高,同時目前多為平臺化井場,大修作業(yè)機占地空間大,因騰挪作業(yè)場地導(dǎo)致臨井停產(chǎn),極大影響工區(qū)產(chǎn)量,急需一種輕量化、高成功率、高效標準化的處理手段。

1 案例背景

本案例中的井為新疆油田準噶爾盆地中央坳陷瑪湖凹陷北斜坡區(qū)風(fēng)南4 井區(qū)的一口水平井,套管內(nèi)徑104.8 mm,人工井底4 531.38 m,造斜點2 400 m,水平段長1 600 m。采用射孔橋塞方式完井,井內(nèi)共計27 只橋塞。

2021 年8 月該井在鉆完橋塞起鉆過程中發(fā)生卡鉆,經(jīng)過循環(huán)沖洗、活動解卡、鹽水浸泡、開停泵激動、環(huán)空大排量沖洗、泡酸、液氮助排、投球丟手等方式處理20 余天仍無法解卡,最終于井口切割掉連續(xù)油管。井內(nèi)遺留4 072 m、50.8 mm (2″)連續(xù)油管+5.8 m 鉆磨工具串,魚頭端口平整。

2022 年開展修井打撈作業(yè),發(fā)現(xiàn)落魚連續(xù)油管在井內(nèi)發(fā)生滑移,下移11 m 無法將井內(nèi)落魚提升回井口。

2 打撈方案

2.1 打撈難點分析

主要難點如下:(1)套管內(nèi)徑104.8 mm 與50.8 mm連續(xù)油管環(huán)空間隙小,大修作業(yè)修井管柱和工具選擇余地少,修井難度大;(2)儲層壓力低、出砂嚴重,修井機作業(yè)卡鉆風(fēng)險大;(3) 區(qū)塊含蠟,該井生產(chǎn)后,可能存在蠟堵,增加了打撈難度;(4) 落魚較長,一次性打撈出井可能性低、需要多趟作業(yè),作業(yè)效率低、周期長,存在大修復(fù)雜風(fēng)險;(5) 針對卡埋連續(xù)油管情況,無標準化處理手段,目前常用處理手段有穿心套銑打撈、套銑+割撈一體化處理、連續(xù)油管內(nèi)泵送切割彈切割打撈[2-3],套銑成功率、切割與打撈連續(xù)性成為處理的關(guān)鍵難題;(6)因連續(xù)油管在井內(nèi)下移,無法實現(xiàn)常規(guī)方式泵送切割彈切割作業(yè)。

2.2 技術(shù)方案

連續(xù)油管下密封可退撈筒,回接井內(nèi)落魚管柱。為后續(xù)RCT 切割提供泵注通道。RCT 切割工具串在鉆磨工具串以上20 m 位置進行切割,利用連續(xù)油管作業(yè)機起出上部連續(xù)油管。然后再對下部管柱及工具串進行打撈。

3 RCT 原理、特點及應(yīng)用范圍

3.1 原理

RCT(Radial Cutting Torch 徑向切割炬技術(shù)) 是一種使用鎂鋁熱劑劇烈氧化反應(yīng)產(chǎn)生高溫等離子射流,經(jīng)環(huán)形噴孔噴出,瞬間熔化切割金屬管狀物體的切割技術(shù)。RCT 工具通過電纜從靶管內(nèi)泵送至目的深度,RCT 井下工具切割短節(jié)裝有鋁熱劑燃料,地面供電,通過電纜激發(fā)井下熱發(fā)生器,在649 ℃下被點燃,發(fā)生劇烈但可控的氧化還原反應(yīng),釋放巨大熱量(產(chǎn)生3 300 ℃高溫)的同時,產(chǎn)生等離子體。同時切割工具內(nèi)壓增加,內(nèi)壓超過井筒液柱壓力,切割工具滑動套筒就會下滑,打開工具專門設(shè)計的石墨噴嘴通道。等離子體通過石墨噴嘴通道,形成徑向聚焦等離子射流,射流在靶管上產(chǎn)生高溫融物,將切割頭附近的管子軟化,生成的氧化鋁類似高速噴砂,瞬間將靶管切斷(25 ms 以內(nèi))[4]。

因此凡是有隔熱涂層或保護靶管免遭磨料切割的沉積垢都會影響RCT 切割效率。

3.2 技術(shù)特點

(1)施工成功率高:鋁熱反應(yīng)瞬間產(chǎn)生的3 300 ℃高溫足以將合金鋼連續(xù)油管(熔點1 500 ℃) 熔化;(2)施工效率高:使用電纜車配套作業(yè),8 h 內(nèi)即完成對目標位置的切割,作業(yè)輕便靈活,占地面積?。?3)切口標準:RCT 切割為高溫高速等粒子體,切斷的靶管管口平整,無徑向擴口現(xiàn)象,簡化后續(xù)打撈處理難度;(4)使用便捷:RCT 屬于鋁熱劑反應(yīng),不需要爆破作業(yè)許可,沒有特殊運輸及現(xiàn)場爆破監(jiān)管等要求,同時作業(yè)時無需無線電靜默管制;(5)運輸安全:無需特殊的裝載工具箱,所有組分安全,具有良好的穩(wěn)定性;(6)更加環(huán)保:無需監(jiān)測、跟蹤及廢物處理,環(huán)保無危害。

3.3 應(yīng)用范圍

該井下工具耐高溫高壓260 ℃/206.8 MPa,切割對象包括:鉆桿、套管、油管、連續(xù)油管、加重鉆桿、封隔器芯軸等,最小配套切割工具外徑22.2 mm(7/8″),不受管柱內(nèi)徑、材質(zhì)及壓井液影響,可切割范圍1 1/4″~9 7/8″(31.75 mm~231.78 mm)??捎射摻z/電纜/連續(xù)油管下入,可在大斜度及水平井進行切割作業(yè),可在泥漿、原油、清水、天然氣、氮氣、真空、空氣中進行切割,屬于機械切割的范圍[5]。

4 作業(yè)實施過程

4.1 打撈井內(nèi)連續(xù)油管

該井為平臺井,共有6 口生產(chǎn)井,因大修作業(yè)占地面積大,會導(dǎo)致平臺停產(chǎn)且修井周期較長,獨創(chuàng)了連續(xù)油管作業(yè)機+RCT 徑向切割炬技術(shù)進行自主打撈。

4.2 密封回接井內(nèi)連續(xù)油管

因該井生產(chǎn)原因,魚頭于井內(nèi)下移11 m,無法提升至井口,為保障RCT 切割作業(yè),需要進行密封回接,既要保證回接部位密封可靠,又要保證RCT 工具可以在撈筒內(nèi)順利取下。本案例中重點設(shè)計使用了一種安全、高效的可退式密封撈筒,用于回接魚頭至井口,有效解決了RCT 工具下放的問題。該工具內(nèi)設(shè)雙級密封裝置,密封試壓達70 MPa,且內(nèi)部全通徑,滿足RCT 工具的通過性,且一旦發(fā)生異常,可起出再次回接,安全系數(shù)高。提放可退式密封撈筒,如圖1所示。

圖1 提放可退式密封撈筒

密封回接后,對撈筒密封性能進行測試,通過打壓泵壓驗證、連續(xù)油管內(nèi)放壓及泵注循環(huán)染色劑三種方式進行驗證,最終驗證撈筒密封可靠。

4.3 安裝電纜井口設(shè)備

連續(xù)油管內(nèi)及外環(huán)空泵注清水壓井,關(guān)閉防噴器半封、卡瓦,并對半封密封進行試壓。合格拆卸防噴管由壬。防噴器上部安裝2″(50.8 mm) 安全卡瓦,卡掛連續(xù)油管,并驗證卡瓦可靠性,卡掛合格后,在安全卡瓦以上30 cm 使用外割刀割斷連續(xù)油管。井口連續(xù)油管上端制作鉚釘接頭,連接2″(50.8 mm)1 502 高壓旋塞閥,連接三通,三通上部連接電纜井口防噴器,油管三通側(cè)面連接泵注管線。

4.4 RCT 模擬通井及切割

RCT 模擬通井工具,管串結(jié)構(gòu)為:φ25 mm 電纜打撈帽0.3 m+φ25 mm 加重桿1.5 m×2+φ30 mm 導(dǎo)流底錐0.2 m。通至4 070 m 遇阻,上提20 m 電纜噴漆,起鉆至井口更換切割工具。

RCT 切割工具,管串結(jié)構(gòu)為:φ25 mm 電纜打撈帽0.3 m+φ25 mm 變扣0.09 m+φ25 mm 點火槍0.23 m+φ25 mmRCT 切割工具1.18 m+φ25 mm 平衡矛1.21 m。切割工具入井,下放至2 868 m 開泵,排量350 L/min,泵送至4 060 m 后停泵回拖至4 050 m,接通電源,供電電流至1.1 A,井口震動明顯,切割成功,起出電纜RCT 切割工具串。

4.5 回收落魚

起出電纜管串后,試提連續(xù)油管,提升過程中噸位保持18~23 t,順利上提10 m 起出回接密封撈筒,割掉上部回接工具管串,下部連續(xù)油管回穿注入頭,連續(xù)油管起至滾筒處,制作鉚釘接頭連接滾筒管匯由壬,順利完成井內(nèi)連續(xù)油管回收工作。檢查起出連續(xù)油管切割斷口平整,無徑向擴張現(xiàn)象,隨后進行井筒沖洗后,完成后續(xù)井內(nèi)落魚打撈?;厥者B續(xù)油管如圖2 所示。

圖2 回收連續(xù)油管

5 總結(jié)與思考

(1)經(jīng)過RCT 切割及配套打撈技術(shù)處理后,井筒內(nèi)落魚全部起出,經(jīng)過對出口返出物分析驗證,本井連續(xù)油管卡鉆的直接原因源于橋塞碎屑和井筒出砂堆積在管腳引起,間接原因在于堆積發(fā)生后,盲目上提解卡,導(dǎo)致碎屑楔死形成砂橋造成極端情況,對后續(xù)鉆塞卡鉆的預(yù)防及處理有借鑒意義;(2) RCT 切割技術(shù)快速、安全、有效,該井一趟切割管柱成功處理了4 050 m 連續(xù)油管,創(chuàng)造了新疆油田區(qū)塊的處理記錄,有效降低了后續(xù)處理難度;(3) 該井使用RCT 配套連續(xù)油管密封打撈工藝,避免了大型修井設(shè)備的動遷使用,有效節(jié)約了處理成本,并將原計劃60 d 的大修周期,縮短至10 天以內(nèi),極大地提高了作業(yè)效率;(4) 通過本項目的實施,將RCT 切割技術(shù)、可退式密封回接筒以及套銑打撈技術(shù)的配套結(jié)合,系統(tǒng)化解決了連續(xù)油管卡鉆問題,形成了標準化處理方案體系,可高效、快速解決連續(xù)油管極端卡鉆事故,具有重要推廣意義。

6 結(jié)語

RCT 有效解決了連續(xù)油管卡埋極端事故處理的難題,實現(xiàn)了快速恢復(fù)油氣井生產(chǎn)的目的。RCT 可帶壓作業(yè),相比全程大修作業(yè),更加安全高效,成功率高,大大縮減修井作業(yè)周期降低成本;同時RCT 切割與傳統(tǒng)的爆炸切割、化學(xué)切割相比沒有特殊運輸及現(xiàn)場爆破監(jiān)管等要求,正逐步成為連續(xù)油管行業(yè)內(nèi)卡鉆處理的標準化手段。文章通過現(xiàn)場實際單井案例總結(jié),系統(tǒng)介紹了RCT 技術(shù)與機械打撈技術(shù)的配套使用過程,對同類連續(xù)油管卡鉆的處理具有重要借鑒意義。

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